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可溶酸液相合成法三聚甲醛制備的工藝管理

2022-12-13 08:28:46賈鏡渤唐山中浩化工有限公司河北唐山063611
化工管理 2022年34期
關(guān)鍵詞:工藝

賈鏡渤(唐山中浩化工有限公司,河北 唐山 063611)

0 引言

三聚甲醛是合成工程塑料共聚甲醛重要的單體原料。由于高品質(zhì)的聚甲醛與聚甲醛普貨價(jià)格懸殊,我國市場上高質(zhì)量品級(jí)的聚甲醛和特殊牌號(hào)的聚甲醛還依賴進(jìn)口,因此提升聚甲醛的品質(zhì)和創(chuàng)新牌號(hào)是各生產(chǎn)廠家的研究重點(diǎn)。聚甲醛成品的質(zhì)量受聚合反應(yīng)、反應(yīng)后處理效果、添加劑種類等多種因素影響。實(shí)踐證明,三聚甲醛的純度高低對(duì)聚合反應(yīng)影響巨大,尤其是三聚甲醛中水含量高時(shí),聚合反應(yīng)甚至難以引發(fā)。三聚甲醛品質(zhì)的重要性不言而喻,因此對(duì)三聚甲醛合成工藝的管理是各生產(chǎn)廠家的重要工作。

1 可溶酸液相合成法工藝流程簡介

現(xiàn)階段國外三聚甲醛的合成大致有三種工藝,分別為可溶酸液相合成法、固體酸液相合成法和固體酸氣相合成法[1],可溶酸液相合成法是目前國內(nèi)三聚甲醛生產(chǎn)中比較成熟,應(yīng)用廣泛的一項(xiàng)工藝路線。它的缺點(diǎn)是以硫酸等強(qiáng)酸作為催化劑,對(duì)設(shè)備、管道有很嚴(yán)重的腐蝕,產(chǎn)物與催化劑難分離,副反應(yīng)多[2]。針對(duì)可溶酸液相合成法存在的問題,國內(nèi)各個(gè)聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)對(duì)此進(jìn)行了多項(xiàng)改進(jìn)措施,形成了目前三聚甲醛生產(chǎn)的主流工藝。該項(xiàng)三聚甲醛制備工藝一般包括甲醛提濃、三聚甲醛合成反應(yīng)、三聚甲醛萃取精餾、稀甲醛溶液回收提濃工序。三聚甲醛制備的工藝管理的重點(diǎn)就是裝置連續(xù)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量合格。

甲醛濃縮是為三聚甲醛合成工序準(zhǔn)備合成原料,高濃度的甲醛可以提高合成三聚甲醛的轉(zhuǎn)化率,有利于降低蒸汽電能的消耗。甲醛濃縮工序是55%的甲醛溶液進(jìn)料,在一定真空度下,在蒸發(fā)器中加熱,真空閃蒸,將其濃縮為60%~70%左右的濃甲醛。在甲醛濃縮工序中,來料甲醛的進(jìn)料量與加熱蒸汽的進(jìn)料量以及真空度的大小,要做好嚴(yán)格的控制,否則影響濃縮后甲醛濃度。

濃甲醛送入含有一定硫酸濃度的三聚甲醛反應(yīng)器。通過硫酸催化作用三個(gè)甲醛水合物脫水生成三聚甲醛,甲醛合成三聚甲醛是一個(gè)平衡反應(yīng)。三聚甲醛平衡濃度較低,約為2%~4%,為了使生成三聚甲醛的反應(yīng)平衡向右移動(dòng),通過三聚甲醛合成精餾塔將反應(yīng)產(chǎn)物三聚甲醛和H2O連續(xù)移走。

反應(yīng)原理如下:

三聚甲醛反應(yīng)器底端設(shè)有三聚甲醛反應(yīng)器再沸器。反應(yīng)后的混合氣體進(jìn)入三聚甲醛合成精餾塔,塔頂溶液組成三聚甲醛濃度高,塔底的溶液組成中甲醛濃度高,塔底料返回甲醛反應(yīng)器繼續(xù)反應(yīng)。合成反應(yīng)后經(jīng)過三聚甲醛合成精餾塔初步提濃的聚甲醛的氣體,進(jìn)入下一工序。

提濃后的三聚甲醛氣體進(jìn)入苯萃取塔,進(jìn)行萃取精餾,萃取劑在生產(chǎn)中循環(huán)使用,通過尾氣消耗的苯及時(shí)補(bǔ)充。苯從塔頂進(jìn)入萃取塔,濃三聚甲醛氣體從塔底進(jìn)入,逆向接觸,部分苯與水共沸,從塔頂進(jìn)入換熱器冷卻。三聚甲醛溶解于苯中,苯、水混合物從塔底進(jìn)入分層器,水層含有甲醛、三聚甲醛,其中甲醛濃度30%左右,送入三聚甲醛反應(yīng)器重新參加反應(yīng)。苯層控制三聚甲醛的濃度為20%左右,進(jìn)入苯回收精餾塔,苯進(jìn)行循環(huán)利用,三聚甲醛進(jìn)入三聚甲醛精餾塔進(jìn)一步地精餾,通過苯回收塔和三聚甲醛精餾塔的兩次精餾,生產(chǎn)出不影響聚合反應(yīng)的效率和聚甲醛產(chǎn)品質(zhì)量的三聚甲醛,精制得到99.9%的三聚甲醛。

可溶酸液相合成法三聚甲醛合成工藝伴隨產(chǎn)生大量的稀醛溶液,其中含有少量的三聚甲醛、甲醇、甲酸甲酯和苯萃取劑。稀醛回收裝置將甲醛、三聚甲醛進(jìn)行回收利用,甲醇、甲酸甲酯等輕沸點(diǎn)物質(zhì)分離,廢水處理至污水排放指標(biāo)。

由于甲醛與水共沸,因此稀醛回收裝置一般采用加壓精餾進(jìn)行甲醛回收。稀甲醛中存在的甲醇、甲酸甲酯、萃取劑等可以先通過甲醛分離精餾塔進(jìn)行初步分離,從塔頂冷凝后采出。三聚甲醛與水形成共沸物,會(huì)在塔內(nèi)部富集,通過操作控制塔板溫度97~100 ℃,進(jìn)行側(cè)線采出。甲醛分離精餾塔底部的甲醛溶液進(jìn)入加壓塔進(jìn)行加壓分離,通過控制塔頂壓力300 kPa和回流比,加壓塔塔塔頂采出45%濃度的甲醛溶液,底部廢水排出可以達(dá)到甲醛小于200 mg/L。

2 各工序工藝控制要點(diǎn)

2.1 甲醛溶液濃縮

甲醛溶液濃縮濃度過高易發(fā)生結(jié)塊現(xiàn)象,堵塞管道,從而影響裝置生產(chǎn)的連續(xù)進(jìn)行;而濃縮濃度過低,則失去了該工序的作用,會(huì)對(duì)三聚甲醛合成工序造成影響。

甲醛濃縮工序的堵塞現(xiàn)象是影響三聚甲醛連續(xù)生產(chǎn)的一個(gè)重要情況,嚴(yán)重時(shí)設(shè)備內(nèi)部被塊狀甲醛垢堵死,必須進(jìn)行停車處理。堵塞發(fā)生在甲醛氣冷凝器內(nèi)壁、真空泵管線、濃甲醛通過的閥門、流量計(jì)、泵等部位,根據(jù)不同成因,采取的控制措施有以下兩種。

2.1.1 氣相甲醛形成的堵塞

甲醛溶液通過甲醛蒸發(fā)器真空閃蒸后,氣相(稀甲醛氣體)進(jìn)入冷凝器進(jìn)行冷凝冷卻,稀甲醛溶液中較低的甲醛濃度仍會(huì)帶來比較嚴(yán)重的多聚甲醛堵塞風(fēng)險(xiǎn)[4-6],主要發(fā)生堵塞的部位為氣相冷凝器列管內(nèi)和真空泵入口管線,特別是當(dāng)甲醛蒸發(fā)器溫度控制過高,導(dǎo)致熱量過盛時(shí),氣相甲醛含量可達(dá)到25%左右,從而導(dǎo)致稀甲醛換熱器列管出現(xiàn)堵塞[7],氣相的甲醛和水無法被冷凝下來,真空泵需要的吸氣量成倍增加,形成真空泵的吸氣能力不足,繼而導(dǎo)致濃縮系統(tǒng)的真空度降低,甲醛濃度降低50%~60%,甚至更低,失去濃縮效果。

生產(chǎn)操作中主要控制手段首先是真空度和溫度的控制,溫度65 ℃,真空度-90 kPa,確保最佳的甲醛分離效果,減少氣相中甲醛含量。其次是定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行熱水清洗,減輕堵塞程度,在裝置停車檢修時(shí)進(jìn)行徹底拆清。最后,做好冷凝器和真空泵管線的伴熱和保溫,減少低溫環(huán)境條件對(duì)堵塞的影響。

2.1.2 濃甲醛形成的堵塞

高濃度的甲醛易自聚結(jié)塊,目前工業(yè)裝置采用熱水夾套裝置和管線來進(jìn)行濃甲醛在系統(tǒng)內(nèi)的輸送已經(jīng)是十分成熟和成功的做法,保證濃甲醛通過的閥門、流量計(jì)、泵等部位的夾套伴熱和保溫,可以避免濃甲醛形成的結(jié)塊堵塞發(fā)生。

2.2 三聚甲醛合成

在這一工序中,反應(yīng)器內(nèi)甲醛濃度,反應(yīng)液中催化劑含量、三聚甲醛合成精餾塔的塔頂溫度是重要參數(shù)。這一工序生產(chǎn)運(yùn)行控制的重點(diǎn)難點(diǎn):一是設(shè)備管道的腐蝕;二是反應(yīng)器內(nèi)物料白濁現(xiàn)象;三是硫酸催化劑的濃度。

目前,針對(duì)腐蝕這一難題,在采用可溶酸液相合成法這一工藝下,使用耐酸材質(zhì)防止酸催化劑腐蝕是比較好的應(yīng)對(duì)方法,例如,采用搪瓷設(shè)備、鋯材材質(zhì)的管道,明顯減少了腐蝕的發(fā)生頻次。

反應(yīng)器內(nèi)部物料隨著時(shí)間的積累,硫酸催化甲醛合成三聚甲醛的反應(yīng)活性逐漸降低,反應(yīng)液出現(xiàn)白色渾濁,該現(xiàn)象稱為白濁現(xiàn)象。通過定期檢查反應(yīng)液狀態(tài)預(yù)防性加入新的酸液做催化劑,可以預(yù)防白濁現(xiàn)象發(fā)生。當(dāng)出現(xiàn)白濁現(xiàn)象時(shí),生成三聚甲醛的反應(yīng)已基本停止,必須對(duì)反應(yīng)液進(jìn)行置換。生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)表明,白濁越嚴(yán)重,置換比例就越大,一般三分之一至三分之二的置換,同時(shí)加入新的硫酸催化劑。將白濁物料退料至儲(chǔ)罐,兌熱水進(jìn)行稀釋。兌水后的物料排入污水事故池,進(jìn)一步稀釋中和。

有研究表明,當(dāng)催化劑濃度在4%左右時(shí)運(yùn)行時(shí)間、三聚甲醛總產(chǎn)量和三聚甲醛單位產(chǎn)量達(dá)到最佳。在三聚甲醛合成過程中,催化劑濃硫酸在反應(yīng)液濃度4%時(shí),催化效果已達(dá)到飽和[8]。實(shí)際生產(chǎn)中,催化劑濃度在1.5%~2.0%時(shí),三聚甲醛單位產(chǎn)量可以達(dá)到生產(chǎn)要求,并且反應(yīng)液中副反應(yīng)產(chǎn)物相對(duì)較少,有利于下一步的精制,因此催化劑硫酸在反應(yīng)器內(nèi)的濃度控制在1.5%~2.0%。

2.3 萃取分離,精制三聚甲醛

該工段的難點(diǎn)在于甲酸、甲醇的去除。三聚甲醛的質(zhì)量管理要求純度在99.5%以上,同時(shí)要求水、甲酸、甲醇這三種影響聚合反應(yīng)的組分在20 mg/L以下。甲醛和水主要是通過萃取脫除,甲醇、甲酸甲酯這些與三聚甲醛沸點(diǎn)相差較大的雜質(zhì),易于通過精餾除去,甲酸與三聚甲醛沸點(diǎn)相差不大,較難除去。

經(jīng)過大量的生產(chǎn)實(shí)際總結(jié)的經(jīng)驗(yàn),苯回收塔塔底的三聚甲醛中甲酸在20~50 mg/L,在三聚甲醛精餾塔精餾后甲酸濃度基本不變,仍在20~50 mg/L之間,甚至還有升高趨勢(shì),這樣的甲酸含量影響聚合反應(yīng),必須進(jìn)一步降低。由于甲酸在水中的溶解度較大,與水互溶,且水與苯可以形成共沸,因此嘗試通過加入脫鹽水進(jìn)行甲酸去除,甲酸濃度降至20~30 mg/L,仍需要進(jìn)一步降低。通過摸索酸堿中和的方式,在苯回收塔進(jìn)料時(shí)加入三乙醇胺,控制濃度為進(jìn)料總量的50 mg/L,可以將甲酸降低至20 mg/L以下甚至10 mg/L以下,并且水含量在20 mg/L。

甲醇在三聚甲醛中,屬于輕沸物雜質(zhì),在三聚甲醛精餾塔塔頂部有富集效應(yīng),塔頂甲醇濃度可達(dá)1 000 mg/L,甲醇沸點(diǎn)64.7 ℃,在三聚甲醛精餾塔塔頂冷凝器內(nèi)不能冷凝,可以通過凝液罐的尾氣管線去除。另外,由于三聚甲醛中游離甲醛的存在,適當(dāng)提高精餾塔塔頂壓力,可以降低三聚甲醛中甲醛的濃度。將三聚甲醛精餾塔的回流比控制在1.5左右,控制回流罐尾氣調(diào)節(jié)閥三聚甲醛精餾塔塔頂壓力30 kPa以下,以及苯回收塔進(jìn)料中加入水和三乙醇胺,可以將三聚甲醛的純度控制在99.5%以上,其中影響聚合反應(yīng)的水含量控制在20 mg/L,甲醇控制在30 mg/L,甲酸控制在20 mg/L以下,甚至更低。

當(dāng)三聚甲醛的產(chǎn)品指標(biāo)發(fā)生偏離時(shí),必須采取相應(yīng)的措施進(jìn)行工藝調(diào)整。例如,當(dāng)三聚甲醛產(chǎn)品甲酸含量升高后,采取的措施有產(chǎn)品切入事故罐進(jìn)行回收,適當(dāng)增加苯回收塔的脫鹽水加入量、增加三乙醇胺加入量,可以很快將甲酸的濃度指標(biāo)控制到正常范圍。當(dāng)三聚甲醛產(chǎn)品甲醇含量升高后,采取的措施有降低合成工段中來料的甲醇含量,提高甲醛分離塔回流比,降低苯萃取塔塔頂壓力,可以很快將甲醇的濃度指標(biāo)控制到正常范圍。

2.4 稀醛溶液的提濃和三聚甲醛的回收。

此工序控制的難點(diǎn)在于甲醛分離精餾塔的三聚甲醛側(cè)線采出控制和加壓塔塔底部廢水指標(biāo)控制。

三聚甲醛側(cè)線采出溫度控制十分關(guān)鍵,溫度偏高時(shí)則三聚甲醛富集效果差,塔頂輕沸物中三聚甲醛濃度升高,容易堵塞管線。溫度偏低時(shí)則塔底三聚甲醛濃度升高,同時(shí)甲醇、甲酸甲酯、苯等輕沸點(diǎn)雜質(zhì)在側(cè)線采出液的濃度升高,整體上造成輕沸點(diǎn)雜質(zhì)進(jìn)入三聚甲醛萃取精制系統(tǒng)變大,最終影響三聚甲醛的精餾效果,造成甲醇濃度升高,影響聚合反應(yīng)。

加壓塔底部廢水指標(biāo)受塔頂壓力和回流比影響較大,一般控制塔頂壓力300 kPa,回流比1.7就可以得到理想的污水排放狀態(tài),當(dāng)然,這跟加壓塔的設(shè)計(jì)有十分緊密的聯(lián)系。

3 結(jié)語

綜上所述,可溶酸液相合成法三聚甲醛制備工藝是一套相對(duì)成熟的工藝,得到了廣泛的應(yīng)用,但是能否實(shí)現(xiàn)理想的三聚甲醛純度和產(chǎn)量,還必須做好工藝管理控制。該工藝各個(gè)工段有其獨(dú)立性,同時(shí)還有內(nèi)在的聯(lián)系,在產(chǎn)品質(zhì)量就是企業(yè)生命力的今天,仍然需要對(duì)工藝操作精益求精,不斷優(yōu)化工藝操作,實(shí)現(xiàn)提高三聚甲醛品質(zhì)和降低三聚甲醛單耗的最優(yōu)工況。

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