朱成坦
(關嶺布依族苗族自治縣應急管理局,貴州 安順 561300)
煤炭在我國能源消費總量中占到60%以上,同時還是重要的化工生產(chǎn)原料[1-2]。大部分礦井使用綜采工藝,在截割頭噴灑泡沫進行降塵,同時在支架間噴灑水霧降塵,雖起到了一定效果,對于呼吸性粉塵減少,遠遠不能滿足現(xiàn)場使用要求[3-6]。工人在高濃度粉塵的環(huán)境下作業(yè),增加患塵肺病危險,還增加粉塵爆炸的風險。據(jù)不完全統(tǒng)計,每年因接觸粉塵,全國患病人數(shù)達到30 000人,同時高濃度粉塵接觸到明火,易引發(fā)粉塵爆炸和火災等重大事故[7-9]。
煤層注水是現(xiàn)今礦井防塵技術中抑制粉塵產(chǎn)生量最有效的治理手段。通過在煤體中進行煤層注水增加煤體水分含量,可明顯減少煤層開采時的粉塵產(chǎn)塵量[10-14]。
貴州土城礦13163工作面開采16號煤層,經(jīng)鑒定,該煤層具有煤塵爆炸危險性,該煤層平均厚度3.2 m,平均傾角17°,原生水分為1.65%,堅固性系數(shù)為3.2,煤層結構簡單。該采面采用走向長壁后退式綜合機械化采煤,設計走向長度968 m,傾向長度168 m,采高3.2 m。頂板為粉砂巖、細砂巖、砂質泥巖,底板為泥巖,細砂巖。在13163兩巷施工順層長鉆孔預抽煤層瓦斯。13163采面試采期間測定,一個圓班割煤過程中,13163回風巷中全塵濃度達到401 mg/m3,呼吸性粉塵濃度達231 mg/m3,遠遠超過了煤塵爆炸的臨界濃度。
采面回風流中的粉塵主要由原生粉塵及次生粉塵組成。原生粉塵來源為煤層層理、節(jié)理中包含的粉塵,經(jīng)截割暴露在風流中;次生粉塵為采煤機截割過程截割頭與煤層摩擦產(chǎn)生,部分為移架過程中架間掉落的粉塵,其他為被風流揚起的粉塵。
采煤工作面向前推進過程中,在超前支撐壓力作用下,部分煤體發(fā)生彈塑性變形,存在一定范圍內的塑性區(qū)。塑性區(qū)內產(chǎn)生大量裂隙,在采煤機截割及液壓支架升降擾動作用下,塑性區(qū)內裂隙發(fā)育,通過向采面前方瓦斯預抽鉆孔注入壓力水,使注入塑性區(qū)中的水沿著裂隙滲透并儲存于煤塊裂隙與空隙之中,同時依靠水的壓力進一步擴大塑性區(qū)內的裂隙,壓力水在煤體裂隙中的滲透、分子擴散運動,增加煤體的水分。水的濕潤作用使煤體塑性增強,脆性減弱,當煤體受采煤機截割作用時,易產(chǎn)生大塊掉落,大量減少與煤體摩擦產(chǎn)生粉塵的可能性,降低了煤塵的產(chǎn)生量。
13163工作面上下兩巷中均布置本層孔進行抽采瓦斯,鉆孔設計深度75 m,間距3 m,孔徑80 mm,距離煤層地板1.3 m開孔,采用“兩堵一注”工藝進行封孔,兩端使用聚氨酯材料進行封堵,中部注入高水材料,注漿長度15 m。煤體前方塑性區(qū)內裂隙發(fā)育,一定范圍內的鉆孔失去預抽瓦斯能力,將此鉆孔選擇作為注水孔。
根據(jù)已采13161工作面經(jīng)驗判斷,塑性區(qū)范圍是從煤壁往前19~25 m,瓦斯抽采鉆孔間距為3 m,選擇13163回采工作面回風巷中距離采煤工作面最近的6個鉆孔作為注水孔,同時距離采煤工作面3 m范圍以內的鉆孔不作為注水孔,不連接注水系統(tǒng),進風巷內的瓦斯抽鉆孔封堵。
根據(jù)試采期間鉆孔注水壓力測試,當注水孔壓力超過12 MPa時,鉆孔封堵段滲水,分別選擇2、4、6、8 MPa不同壓力下的降塵效果,當注水孔壓力達到設定注水壓力或者注水時間超過30 min時,停止注水。
使用移動式5BZ-33/15煤層注水泵,工作壓力15 MPa,公稱流量為5 m3/h。注水過程中,每3 h進行補液,保證注水壓力。
采用動壓注水系統(tǒng),用高壓膠管將每6個鉆孔的供水管路連接起來,實行多孔同時注水。
在采煤工作面回風巷上端頭設置粉塵采樣點,測定全塵濃度及呼吸性粉塵濃度,分別在采煤機距離采樣點30、60、90、120、150 m處測定。每個圓班割2刀煤,每割1刀煤采樣1次,分別測全塵濃度及呼吸性粉塵濃度,每次將采樣點的平均值作為相應的粉塵濃度。每個圓班作為1個采樣周期。將測點處粉塵采樣后數(shù)據(jù)處理見表1。不同注水壓力下測點粉塵濃度如圖1所示。

圖1 不同注水壓力下測點粉塵濃度Fig.1 Dust concentration diagram of measuring points under different water injection pressures

表1 不同方案下圓班中采樣點處的粉塵濃度Table 1 Dust concentration at sampling points in different schemes
從圖1中看出,同一種壓力注水條件下,隨著采煤機遠離測點位置,粉塵濃度均呈現(xiàn)下降趨勢,采煤機截割過程中,揚起的粉塵顆粒部分因為顆粒重量較大沉降,部分顆粒則被采煤機噴射的泡沫捕捉沉降,距離測點位置越遠,粉塵沉降效果越明顯;注水壓力越大,粉塵濃度降低效果越明顯,當注水壓力達到6 MPa時,測點處風流中的平均全塵濃度與呼吸性粉塵濃度分別下降56.1%和53.1%,注水壓力達到8 MPa時,測點處風流中的平均全塵濃度及呼吸性粉塵濃度分別下降60.1%及60.2%,與注水壓力為6 MPa時相比,平均全塵濃度與呼吸性粉塵濃度下降程度分別提高4.0%及7.1%,粉塵濃度下降不明顯,同時增加破碎煤炭中水量,惡化底板。將注水壓力6 MPa作為該工作面開采條件下的降塵效果及經(jīng)濟成本最優(yōu)的注水壓力。
(1)突出煤層工作面塑性區(qū)范圍內利用現(xiàn)有瓦斯抽采鉆孔進行動壓注水降塵,工藝操作簡單,成本低,可大幅減少注水鉆孔施工量。
(2)同一種注水壓力條件下,回風流中的平均全塵濃度及呼吸性粉塵濃度,均隨著采煤機遠離測點位置而降低。
(3)注水壓力為6 MPa時,為該工作面開采條件下降塵效果與經(jīng)濟成本最優(yōu)。
(4)煤層注水可顯著降低煤體硬度,大幅度減少煤塵產(chǎn)生,降低回風流中的粉塵濃度。