李世財,劉光成,趙 新
(中國石油獨山子石化設備檢修公司,新疆克拉瑪依 833600)
茂金屬產品具有良好的工藝性能,隨著市場需求的不斷擴大,目前國內相關企業茂金屬產品的開發、生產規模也在逐漸增大。在茂金屬聚乙烯成品生產過程中,造粒工段擠壓機的運行周期、停機次數直接影響產品年度生產計劃,甚至企業的效益和發展。如何通過科學有效的手段保障擠壓機長周期平穩運行,減少停機次數、及時消除設備隱患至關重要。
擠壓機組是茂金屬聚乙烯成品生產中最關鍵的設備。其主要作用是將前序生產出的茂金屬聚乙烯粉料,根據牌號與相應的添加劑以一定的配比進行摻混后,攪拌均勻輸送至擠壓機組筒體進行熔融加熱,經過混煉機對物料進行機械剪切、捏合、混煉等,使粉料成為熔融狀流體,再將物料經過齒輪泵加壓通過過濾器進入模板,至水室切粒后帶到干燥部分,干燥后進入振動篩篩選,最后將合格的粒料送入成品料倉包裝。
從聚合生產出合格茂金屬聚乙烯粉料到擠壓造粒段,經過多層設備加工處理才能出合格成品,該過程附屬設備多,控制儀表系統復雜,如果其中某個環節出現故障、突停、波動,均可造成擠壓機組的停機,影響裝置降負荷甚至導致停工停產。
(1)原因分析:在粉料生產過程中,由于添加劑注入量不穩定,前序反應器反應溫度、壓差波動,循環氣速過小,原料雜質含量過高等原因,造成擠壓機來料階段的粉料在輸送過程出現“片料”“塊料”,造成輸送管線堵塞、旋轉閥卡停、計量秤失效等,設備聯鎖造成擠壓機停機。
(2)處理措施:增加原料的化驗分析頻次,嚴格控制反應器參數,優化送料程序,特別是粉料快到粉料倉底部時,采用多通道同時送料,以減少細粉比例。減少系統中氮氣反吹量,保障送料暢通。
(1)原因分析:換網器濾網目數過高,筒體內粉料熔融指數低,料斗進料量大,各段筒體溫度偏低,使物料熔融不良,輸送過程中造成齒輪泵入口壓力過高;在切粒過程中模板出現少量堵孔,使物料擠出受阻導致齒輪泵入口壓力高值報警。
(2)處理措施:生產茂金屬產品時,應選用匹配目數的過濾網,增加節流閥開度減少背壓。定期切換并更換過濾網。提高各段筒體溫度,使熔體溫度相對提高,促進物料在熔融狀態下更好地流動,同時確保摸孔通暢。
(1)原因分析:切粒機長期運行后,由于溫差變化、筒體移動、模板磨損、聯軸器磨損、機組潤滑等原因,出現切粒機對中角不對中;齒套聯軸器干摩擦引起切粒機振動增大,導致粒料不合格,設備停機。
(2)處理措施:定期采集數據并進行圖譜分析,根據切粒機運行振動趨勢做定期的狀態監測分析,合理利用設備停機窗口檢查齒套聯軸器磨損、潤滑及切粒機對中情況。檢查切刀軸與造粒帶的垂直,確保齒套聯軸器進退刀時滑動自如。
(1)原因分析:主減速箱啟動瞬間導致摩擦盤、摩擦片過熱,摩擦盤與摩擦片老化、長期未更換,導致摩擦片燒損;摩擦離合器背壓風壓過低、波動、連鎖保護系統故障等原因都能導致離合器故障,擠壓機聯鎖停機(圖1)。
(2)處理措施:主減速箱初啟動時,根據機型減少喂料。定期監測背壓風壓系統,根據實際需要降低離合器風壓連鎖的瞬時報警值,定期更換摩擦盤、摩擦片。開機前監測摩擦離合器風壓正常,主減速箱差速連鎖正常[1]。
(1)原因分析:切刀磨損、摸孔堵孔或少量裂口、切刀刃口損傷;顆粒水流量過低;物料熔融指數波動較大使出料流速不穩;顆粒水溫度過高;模板造粒帶平面度超標。
(2)處理措施:停機檢查切刀刃口是否磨損,刀刃缺口是否損傷,根據檢查結果更換切刀。檢查并確認顆粒水滿足水室切粒系統;調整模板的熱油溫度,檢查筒體及模板溫度分布是否均勻,根據檢查結果更換模板,調整筒體冷卻水的流量直至粒料合格。
(1)原因分析:前序反應不充分。
(2)處理措施:根據聚合負荷調整擠壓機負荷,控制料倉倉位,從而增加聚合粉料在反應器充分反應的時間;同時根據牌號減少主催化劑進入后序系統量,最大限度保證聚合反應充分。在擠壓造粒工段,按比例加入脫鹽水來失活殘余的催化劑,防止顆粒發黃變色[2]。縮短更換濾網周期,避免色粒進入水室切粒。
處理措施:停機檢查切刀,確定模孔無堵塞,根據熔融指數合理調整風壓與轉速。確認“水、刀、料”到達模板處的“三同時”,防止顆粒水過早到達模板造成模板孔堵孔。切粒機合車后快速提升到擠壓機的設定負荷,同時在擠壓機操作范圍內提高進刀風壓至工藝穩定。檢查更改切刀的平面度小于0.03 mm,檢查切粒機、齒輪泵、主減速箱及機組基礎振動正常,水室鎖緊裝置固定有效。
處理措施:復查刀軸與造粒帶的垂直度符合要求,停機檢查切刀及模板接觸面,根據實際需要適當增加風壓重新磨刀。如切刀及模板平面度超標,工藝調整無效,更換模板及切刀。
(1)原因分析:在合適風壓及切粒水溫工況下,茂金屬聚乙烯切粒轉速較高或較低造成粒子不合格,影響產品質量。
(2)處理措施:計算切粒機轉速,如果粒子太長,提高切粒機的轉速,粒子太短則降轉速。可參考粒子重量與切刀轉速的關系計算公式:W1=(Q×106)/(60×N×r×n)。其中,W1是粒子重量,mg;Q是熔體流動速率,kg/h;N 是模孔數(孔);r 是切刀轉速,r/min;n是切刀數量(把)。
(1)原因分析:物料在筒體內的流量、熔體壓差、溶體黏度比例不合格。
(2)處理措施:根據流體動力計算,得出茂金屬產品在擠壓造粒機流量(Q)和溶(熔)體壓差(p)以及溶(熔)體黏度(U)的關系為Q=K×p/U。物料熔融指數升高,會使擠壓機內熔融料黏度降低,導致物料壓差相對減小。高熔融指數與筒體壓力成反比,在茂金屬生產中,根據機組設計適當增加擠壓機的負荷,這樣可以提高筒體壓力,達到保證高熔融指數的產品質量的目的[3]。
(1)原因分析:在輸送成品過程中,干燥器、振動篩、送料旋閥、輸送風機維護不到位,導致軸承、潤滑、測速系統、儀表聯鎖系統故障,造成擠壓機停機。
(2)處理措施:制定一機一冊檢查表,定期對擠壓機附屬設備進行維護保養,對主要設備干燥器、振動篩等計劃檢修,定期更換儀表插件,各旋閥、風機定周期切換。
通過常見故障的分析及處理,有效解決了茂金屬生產過程中故障率較高的部分設備問題。但影響擠壓長期運行的因素很多,需要通過不斷研究并和實際應用相結合,逐一解決硬件問題,同時提高操作人員的技能水平。優化擠壓機操作規程,根據牌號固化機組控制參數,提升機組穩定運行的軟件環境。同時也需要有與之匹配的操作系統。目前大型混煉擠壓造粒機組大部分PLC 只應用到對應于控制系統的現場級,實現對工藝的程序制作和現場控制,在生產中經常出現由于系統誤操作、誤報警、誤聯鎖等故障造成的造粒系統設備停機,導致擠壓機聯鎖停機,因此提升系統操作的智能化、精準化水平,減少人為原因造成機組停機,是擠壓機長周期穩定運行的關鍵[4]。
擠壓機組的長周期平穩運行,決定著茂金屬產品穩定生產以及化工企業的整體經濟效益。及時發現設備隱患、判斷故障原因,做好設備預知檢修,優化控制參數是茂金屬產品生產過程中非常重要的環節。本文介紹了擠壓造粒機組的常見故障,并對引起這種現象的原因進行分析,制定相應的措施,但由于茂金屬各牌號生產所需的系統參數,人員操作水平的不同也會對擠壓長期穩定運行帶來潛在隱患,這就需要不斷完善和固化相關的操作規程,提高人員技能,升級擠壓機穩定運行的硬件及軟件環境,才能更好地保障茂金屬產品生產的設備環境。