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汽車胎壓檢測影響因素及檢測方法優(yōu)化

2022-11-30 11:40:44余小磊
汽車實用技術(shù) 2022年22期
關(guān)鍵詞:檢測信息

余小磊

(江鈴汽車股份有限公司,江西 南昌 330000)

隨著汽車行業(yè)的發(fā)展,人們對車輛駕駛的舒 適性和安全性要求越來越高,而胎壓的信息則是其中大部分顧客都比較關(guān)注的一個重要信息。當(dāng)胎壓過高時,會減小輪胎與地面的接觸面積,此時輪胎所承受的壓力相對提高,除了影響抓地力以外,行駛的穩(wěn)定性和乘坐舒適性也會降低。特別是當(dāng)車輛經(jīng)過顛簸路面時,輪胎內(nèi)沒有足夠空間吸收震動,會加大對懸掛系統(tǒng)的沖擊力度。同時,在高溫時爆胎的隱患也會相應(yīng)增加,而胎壓過低會使輪胎磨損不均勻,增加輪胎的滾動阻力,使車輛的油耗升高,并且由于輪胎偏軟,在高速行駛時輪胎反復(fù)擠壓變形,產(chǎn)生大量的熱,更易發(fā)生爆胎。不僅如此,輪胎的壽命還會大打折扣。由此可見,準(zhǔn)確的胎壓信息是判斷車輛行駛狀態(tài)的一個重要依據(jù),本文將深入探討影響車輛出廠前胎壓信息錄入的影響因素及優(yōu)化措施。

1 車輛胎壓信息檢測過程

當(dāng)車輛進入裝胎工位后,操作工掃描跟車單上的車輛識別代碼(Vehicle Identity Number, VIN)號和SAP(配置代碼)號,將車輛信息錄入胎壓檢測系統(tǒng),與此同時,制造執(zhí)行系統(tǒng)(Manufacturing Execution System, MES)也將該車輛配置代碼信息發(fā)送給系統(tǒng),兩邊信息核對無誤后車輛進入檢測隊列(檢測隊列的車輛數(shù)為裝胎工位到胎壓檢測工位之間的車數(shù))。車輛前進至胎壓檢測設(shè)備(如圖1所示)范圍,光電傳感器檢測輪胎位置到位后,設(shè)備通過低頻天線發(fā)射低頻激勵信號,輪胎內(nèi)的胎壓傳感器接收到信號后自動向系統(tǒng)反饋被檢測輪胎的ID、溫度和胎壓信息,系統(tǒng)通過高頻天線采集這些信息,并將信息上傳至車輛設(shè)置和測試系統(tǒng)(Vehicle Configuration And Test System, VCATS)服務(wù)器,完成胎壓檢測過程,四輪的檢測順序為右前、左前、右后、左后,該順序可根據(jù)生產(chǎn)線的板鏈移動方向、速度、現(xiàn)場工位布置自行調(diào)節(jié)。

圖1 胎壓檢測設(shè)備

根據(jù)流程圖以及胎壓檢測的原理,大致將胎壓檢測全過程分為三個模塊:人員操作過程、檢測規(guī)則的制定、胎壓檢測系統(tǒng)自動檢測胎壓過程,并結(jié)合實際,從這三個模塊中尋找影響因素及優(yōu)化的機會。

2 車輛胎壓信息檢測影響因子的分析及優(yōu)化措施的制定

2.1 員工操作過程

2.1.1 員工作業(yè)順序

這里特指掃描跟車單錄入車輛信息至胎壓檢測系統(tǒng)的員工,該員工的主要作業(yè)內(nèi)容有輪胎的裝配以及信息的錄入。生產(chǎn)線為了確保員工不會遺漏掃描跟車單上傳車輛信息,設(shè)置了車輛互鎖[1]:當(dāng)隊列的第一臺車檢測完畢后,未接到隊列末車輛上傳的信息,即判定序列狀態(tài)有誤,生產(chǎn)線自動停線,等待車輛信息的錄入。這兩個步驟的作業(yè)順序?qū)ν>€互鎖產(chǎn)生影響,停線互鎖可能會對胎壓的檢測有影響。為了證明員工的作業(yè)順序會影響胎壓的檢測,首先需要證明停線互鎖對胎壓檢測有影響,為此制作了如下數(shù)據(jù)分析的實驗:

實驗名稱:員工操作(激活停線互鎖)與胎壓檢測失敗的相關(guān)性。

試驗?zāi)康模捍_定停線互鎖激活對胎壓檢測是否有顯著差異[2]。

步驟1:假設(shè)停線互鎖激活不影響胎壓檢測,p1表示沒有激活停線互鎖,p2表示激活了停線互鎖:

式(1)中,H0表示原假設(shè),假設(shè)停線互鎖激活不影響胎壓檢測;Ha表示非原假設(shè),即停線互鎖激活會影響胎壓檢測,α表示操作誤差,β表示檢驗誤差。

步驟2:確定樣本量(兩個月數(shù)據(jù)),收集數(shù)據(jù)。

步驟3:執(zhí)行假設(shè)檢驗。

步驟4:統(tǒng)計結(jié)論。

步驟5:得出實際結(jié)論。

通過收集的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)放到MINITAB軟件中做雙比率分析,如圖2所示。

圖2 停線互鎖假設(shè)檢驗效果運行圖

結(jié)論:停線互鎖激活與否對Y3的影響存在顯著差異,員工操作激活停線互鎖會導(dǎo)致胎壓檢測失敗故障率更高。

2.1.2 員工作業(yè)順序?qū)ν>€互鎖的影響

為了驗證員工這兩步操作的順序?qū)ν>€互鎖的影響,做了如下數(shù)據(jù)收集:

A班員工掃完底盤號再預(yù)緊輪胎,停線互鎖沒有激活,B班員工預(yù)緊輪胎后再掃底盤號,62%的車輛會激活停線互鎖。

結(jié)論:先預(yù)緊輪胎再掃碼操作會有很大概率激活停線互鎖,從而導(dǎo)致胎壓檢測失敗,但先掃碼再預(yù)緊輪胎,正常情況下不會激活停線互鎖。

優(yōu)化建議:依照上述結(jié)論固化員工操作順序,員工將輪胎掛到輪轂上后,先掃碼,再預(yù)緊和打緊輪胎螺母。

2.1.3 人機交互界面不明顯

現(xiàn)場確認(rèn)設(shè)備顯示背對操作工位,并且距離工位10余米,中間隔著輪胎裝配設(shè)備,不利于員工及時檢查輪胎檢測情況。并且操作界面中,胎壓檢測通過和未通過,界面未作明顯區(qū)分,不利于員工判斷。

優(yōu)化建議:(1)利用現(xiàn)場備用顯示屏和分屏線,將胎壓檢測主機上的顯示界面轉(zhuǎn)移到工位邊,并增加指示燈,OK亮綠燈,NG則亮紅燈;(2)優(yōu)化顯示界面,使胎壓檢測失敗后的界面呈藍(lán)色,與正常界面不一致,方便員工更直觀查看。

為了驗證措施的有效性,收集了N35X線措施前后各一個月的數(shù)據(jù)作對比,改善前胎壓檢測失敗故障率為8.5%,改善后為5.5%,故障率降低了35.3%。

2.2 胎壓檢測規(guī)則制定

2.2.1 員工錄入信息與MES導(dǎo)入的信息

員工操作指導(dǎo)書中要求員工只需掃描車輛VIN號,錄入系統(tǒng),然后配置信息的輸入來源于MES系統(tǒng)[3],由于這種識別規(guī)則導(dǎo)致胎壓檢測設(shè)備只能被動地接收從輪胎綁定設(shè)備發(fā)來的底盤號,再結(jié)合MES發(fā)過來的底盤號和SAP信息,確定完整的車型信息,但MES系統(tǒng)過于復(fù)雜龐大,會偶發(fā)性地出現(xiàn)一些車輛底盤號亂碼的情況(如圖5所示),系統(tǒng)接收不到準(zhǔn)確信息,導(dǎo)致胎壓檢測失敗,現(xiàn)場跟蹤一周,共計1 627臺車,跟蹤到18臺車輛存在MES系統(tǒng)導(dǎo)入亂碼問題,C/1000為8.89。

改進措施:(1)操作工增加SAP號的掃碼要求,無需MES傳送的SAP信息,并將該要求固化進員工操作指導(dǎo)書;(2)掃描的底盤號和SAP號實時顯示在設(shè)備屏幕上。

2.2.2 互鎖時間制定不合理

現(xiàn)有的互鎖規(guī)則為在胎壓檢測隊列的第一臺車子,左后輪(最后一個檢測的輪胎)觸發(fā)光電傳感器前,系統(tǒng)即判定該車即將完成檢測,若此時未接收到系統(tǒng)錄入的隊列最后一臺車輛的信息,則會觸發(fā)互鎖。但在該規(guī)則下,若由于一些意外情況導(dǎo)致隊列觸發(fā)互鎖,生產(chǎn)線停線,在整個互鎖的時間范圍內(nèi),左后輪都處于靜止?fàn)顟B(tài),可能互鎖時間越長,左后輪靜止時間越長,左后輪胎壓檢測失敗的概率就越大。前文已經(jīng)通過實驗驗證了停線互鎖會對檢測失敗有影響,為了探究互鎖時間的長短對胎壓檢測的影響,做了如下實驗:

實驗名稱:左后輪檢測失敗與左后輪停線互鎖時間的相關(guān)性。

試驗?zāi)康模和ㄟ^修改軟件改變停線互鎖的時間點,將停線互鎖時間點由左后輪檢測前調(diào)整到左后輪檢測結(jié)束,縮短左后輪停線互鎖的時間,探究是否影響左后輪檢測成功率。

步驟1:假定設(shè)備設(shè)定的互鎖時間點不影響胎壓檢測,p1表示未變更互鎖時間點,p2表示調(diào)整了設(shè)備的互鎖時間點:

式(2)中,H0表示原假設(shè),假設(shè)設(shè)備設(shè)定的互鎖時間點不影響胎壓檢測;Ha表示非原假設(shè),即互鎖時間點會影響胎壓檢測,α表示操作誤差,β表示檢驗誤差。

步驟2:確定樣本量(兩個月數(shù)據(jù)),收集數(shù)據(jù)。

步驟3:執(zhí)行假設(shè)檢驗。

步驟4:統(tǒng)計結(jié)論。

步驟5:得出實際結(jié)論。

通過收集的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)放到MINITAB軟件中做雙比率分析,如圖3所示。

圖3 互鎖時間調(diào)整假設(shè)檢驗效果運行圖

實際結(jié)論:改變前,停線互鎖時間長,左后輪檢測失敗的故障率顯著增加;改變后,停線互鎖時間短,故障率顯著降低。

優(yōu)化措施:更改系統(tǒng)軟件,將互鎖判斷時間設(shè)定為當(dāng)左后輪完整通過胎壓檢測區(qū)后,若未接到隊列最后一臺車信息的錄入,即觸發(fā)停線互鎖,生產(chǎn)線停線,并要求設(shè)備人員將該規(guī)則加入設(shè)備每日巡檢清單。

2.2.3 新車型易誤識別

小藍(lán)工廠是一個很典型的混線生產(chǎn)工廠,同一條線多種車型同時在生產(chǎn),而且近幾年,汽車市場更新?lián)Q代的速度加快,導(dǎo)致新品車型增多,汽車的普及率增加帶來顧客的個性化需求增多,導(dǎo)致特殊車輛操作(Special Vehicle Order, SVO)[5]車型增多。這兩個因素都會導(dǎo)致胎壓系統(tǒng)需識別的車型增多,若新品團隊和SVO團隊未能提前識別,并輸入給車間設(shè)備人員,就會導(dǎo)致設(shè)備中的配置文件與公司發(fā)布的《SAP系統(tǒng)域虎系列車輛配置碼編制規(guī)則》[4]不重合,帶來的故障有:(1)在新增SAP號識別時,容易缺失之前的規(guī)則;(2)不同車型間有重疊,導(dǎo)致一些無效的檢測,干擾操作工判斷。

改善措施:將現(xiàn)有車型細(xì)分,區(qū)分不同車型,區(qū)分胎壓配置,并制作成識別清單,由車間電器工程師管理,清單同步發(fā)送給工廠SVO團隊和新品團隊,要求新品或SVO車型上線前提前核對清單,確認(rèn)是否有胎壓識別的變動,提前識別變異點并管理。

為了驗證措施的有效性,收集了N35X線措施前后各一個月的數(shù)據(jù)作對比(數(shù)據(jù)收集時間在員工操作改善措施執(zhí)行以后,避免兩個措施相互干擾),改善前故障率為5.1%,改善后故障率為2.8%。故障率下降了45.1%。

2.3 設(shè)備自動檢測胎壓過程

光電傳感器安裝在低頻天線板上(如圖4所示),其原理是感應(yīng)到輪胎的輪輞后會給低頻天線發(fā)出指令,令低頻天線發(fā)出激勵信號給輪胎內(nèi)的胎壓傳感器。由于整車上的輪子角度此時是隨機的,胎壓傳感器位置也隨之隨機,有可能落在輪胎最后端,因此,若當(dāng)車輪未完整進入低頻天線板的范圍時,則有可能會出現(xiàn)激勵信號未及時發(fā)送給胎壓傳感器,導(dǎo)致信號異常,檢測失敗。因此,胎壓傳感器位置就非常重要。小組根據(jù)此原理設(shè)計出一組推導(dǎo)光電傳感器在低頻天線板上安裝位置范圍的公式。

圖4 低頻天線板與光電傳感器

首先定義垂直方向為Y,向上方向為正,水平方向為X,車身前進方向為正向,輪胎直徑為D,低頻天線板相對輪胎的安裝高度為H,板鏈移動速度為V,胎壓檢測所需時間為T,低頻天線板長度為L。

Y向位置范圍:-H≤Y≤D;

X向位置范圍:D≤X≤L-VT。

以小藍(lán)工廠N35X線為例,低頻天線板尺寸為1 380 mm×1 055 mm,相對輪胎安裝高度H為0,N35X線生產(chǎn)車型輪胎在R16-R20之間,查看尺寸表D的范圍在642.9 mm~744.5 mm,取最大值D=744.5,JPH(Jobs Per Hour)設(shè)定為20,板鏈長度為L=6 m,計算得出V=33.3 mm/s,胎壓檢測所需時間為T=16 s(根據(jù)系統(tǒng)特性得出),根據(jù)公式可得出小藍(lán)工廠N35X線胎壓檢測系統(tǒng)中,光電傳感器在低頻天線板上安裝的位置范圍為

Y向位置范圍:0≤Y≤744.5;

X向位置范圍:744.5≤X≤1380-33.3×16=847。

計算出光電傳感器位置范圍后,需要進一步確認(rèn)傳感器位置在合格范圍內(nèi),在哪個區(qū)間的合格率最高,可以用MINITAB中的回歸方程計算[7],同樣以小藍(lán)工廠N35X線為例,過程如下:首先在700~740、750~800、850~900三個區(qū)間各隨機取2個點,每個點收集一周數(shù)據(jù),統(tǒng)計合格率,將數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng),采用回歸方程分析,通過回歸方程在MINITAB軟件中生成的擬合圖[6]確定最佳位置點,如圖5所示。結(jié)論:P<0.05,輪胎到位傳感器水平位置是關(guān)鍵因子,當(dāng)X向位置在790 mm~800 mm,合格率最高。

圖5 回歸方程擬合線圖

同理可得出,輪胎到位傳感器垂直位置是關(guān)鍵因子,當(dāng)Y向位置在460 mm~470 mm時,合格率最高。

優(yōu)化措施:根據(jù)計算方法,將光電傳感器調(diào)整至最佳位置。

為了驗證措施的有效性,收集了N35X線措施前后各一個月的數(shù)據(jù)作對比(數(shù)據(jù)收集時間在系統(tǒng)規(guī)則調(diào)整改善措施執(zhí)行以后,避免兩個措施相互干擾),改善前故障率為2.8%,改善后故障率為1.0%,故障率下降了64.3%。

3 總結(jié)

根據(jù)軟件輸出的擬合線圖及殘差圖[6]可得出

根據(jù)小組的深入分析,影響生產(chǎn)線胎壓檢測的因子以及根據(jù)因子制定的改善措施如表1所示。

表1 平衡機各項參數(shù)的影響因素

本文從現(xiàn)場工人操作、檢測系統(tǒng)規(guī)則、自動檢測過程三個方面分析了胎壓檢測過程,對過程中的主要影響因子進行深度剖析,并制定了相應(yīng)的改善措施。首先,員工操作方面,現(xiàn)場工藝要規(guī)劃好前后道工序的順序,避免由于不合理的操作順序?qū)е萝囕v信號的誤觸發(fā);其次,檢測規(guī)則需要根據(jù)現(xiàn)場鏈速、工位排布來制定;最后,胎壓傳感器位置至關(guān)重要要,傳感器放置的位置一定要契合生產(chǎn)線所有生產(chǎn)車型的外形尺寸、軸距,并且與檢測規(guī)則相互配合,才能準(zhǔn)確無誤地讀取到胎壓信號。

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