鄭磊
隨著高壓變頻器技術的日益成熟,在水泥生產過程中,利用變頻調速技術,不僅可以靈活調節設備運轉速度、隨時調整系統用風、不斷滿足生產要求,還可以大幅改善功率因數,達到節能目的。同時,采用變頻調速技術可以實現風機類重載負荷設備的軟啟動,大大降低對電網及機械負載的沖擊;對需要動態調節風量的風機類設備,變頻器啟動時可大幅降低電動機及其負載的機械磨損,振動和噪聲也顯著降低,可有效延長設備的使用壽命。
我公司有一臺?3.8m×13m 球磨機,配套輥壓機型號為CLF150100-D-SD;循環風機型號為Y5-51No22D,左45°,風機電動機型號為YPKK5002-8,功率280kW,電壓10kV,額定電流22.9A;變頻控制器型號為ZINVERT A8H400/108,設備運行至今已有8年時間。
該變頻器為直接高壓輸出電壓源型高壓變頻器,每相有8個功率單元,共有24個功率單元,功率單元型號為ZINVU-25/17D1-69C-B3-WP,正常運行時頻率為24~35Hz。該變頻器無需升壓即可啟動普通異步電動機,具有過流、短路、過壓、溫升等保護功能,能夠更精確地保護電動機;同時,該變頻器具有人機交互系統,界面采用液晶顯示,操作方便,功能豐富。
2021 年 11 月 2 日 0:55 時,崗位工人用精密儀器對運轉設備點檢時發現,循環風機電動機、風機軸承座振動值由正常的0.7mm/s 左右上升至2.0mm/s左右,振動值存在明顯上升情況,聯軸器處有輕微異響;風機前后軸承溫度、電動機自由端和負荷端軸承溫度、主電動機定子繞組溫度等關鍵運行參數沒有明顯變化。之后,繼續保持設備運行并加大巡檢頻次,重點關注風機振動情況。白班接班后,專職點檢人員發現風機振動值有進一步上升的趨勢,尤其是軸向振動上升明顯,異響連續且聲音增大。立即組織停機檢查,發現電動機軸承正常,風機軸承座潤滑油油量充足,無異常;對電動機和風機作對中校正,清理風機葉輪積灰,檢修后開機,風機振動略有減輕。12h后,聯軸器處異響聲音較大、電動機內部異響聲音變大,再次停機檢查。
結合前期排查情況,懷疑該懸臂結構的風機存在軸彎曲或軸裂紋。排查過程中,用百分表對風機聯軸器圓周跳動值進行測定,其最大數值為0.03mm,屬于正常范圍,判定對輪側主軸不存在彎曲情況;利用超聲波探傷儀對風機主軸進行探傷,發現風機主軸在距軸斷面272~276mm 處有裂紋,立即組織搶修工作。因風機位置較高,檢修不便,搶修共用時26h,更換了風機主軸和風機兩盤軸承(軸承型號:22328CCK/C3),搶修后風機最大振動值由6.9mm/s降低至3.7mm/s,振動值雖明顯降低但仍未恢復到正常水平。再次檢查電動機和風機對中情況,其垂直和水平偏差<0.04mm,采用硬連接方式現場固定電動機、風機聯軸器后試車,異響消失,風機振動值接近正常運行狀態,初步判斷是電動機、風機聯軸器運行不同步導致的本次故障。
通過觀察變頻器人機交互界面,發現變頻器的B 相、C 相輸出電流分別為13.2A、13A,而A 相輸出電流為10.1A,輸出嚴重不平衡,認為此次風機振動異常是因變頻器逆變器觸發不到位,輸出電壓不平衡引起電流不平衡,致使電動機和風機聯軸器運行不同步造成。
結合以上故障情況分析,決定從機械故障和電氣故障兩方面展開排查。
排查電動機輸出端聯軸器和風機輸入端聯軸器是否同步。我公司聯軸器使用時間較長,聯軸器孔之間可能存在不對稱情況,但沒有合適的聯軸器備件,無法進行更換排查。在確保電動機和風機對中準確的前提下,決定利用3mm 厚的鐵片通過焊接方式硬性連接兩端聯軸器,鐵片重量接近,均布于聯軸器圓周方向。焊接完成后,風機異響消失,其水平、垂直、軸向振動值恢復至0.7mm/s 左右,處于正常狀態。將連接鐵片增加至12 片,風機振動恢復正常。通過以上排查,可排除機械故障引起的風機振動。
排查變頻器輸出是否異常或電動機本身是否存在問題。
3.2.1 電動機電氣故障排查
為判斷電動機是否正常,對該設備的運行情況進行了排查。
(1)檢測電動機電阻。使用2 500V 兆歐表對電動機進行電阻測量,測得電動機定子三相對地阻值無窮大。
(2)觀察電動機工頻狀態下的運行情況。因變頻器配置了旁路柜,將高壓隔離開關手動切換到工頻啟動狀態,將電動機和風機之間的聯軸器尼龍棒斷開,直接啟動電動機。經檢測,在工頻狀態下,電動機正常啟動后,其三相電流穩定,前后軸承垂直、水平、軸向振動值正常,內部無雜音。運行半個小時后,電動機繞組溫度上升不明顯,軸承溫度溫升變化非常小。通過以上排查,可斷定電動機本身沒有故障。
3.2.2 變頻器電氣故障排查
排查變頻器各相電壓電流情況。圖1 為變頻器人機交互系統界面實時數據(25Hz),通過“主界面—數據監控—實時電量”,查看變頻器各相電流和電壓運行參數可知,輸入電流和輸入電壓均正常,B 相、C 相輸出電壓略有升高,輸出電流分別為13.2A、13A,但A 相輸出電流僅為10.1A,輸出嚴重不平衡,且零序電壓偏高。

圖1 人機交互系統界面實時數據(25Hz)
根據變頻器電壓電流排查情況,分析認為,變頻器A相中某個功率單元的逆變器觸發不到位,導致A項電流偏低,A相的相電壓偏低,中心點漂移。由于變頻器A 相功率單元輸出電壓未達到故障報警輸出設定,系統無法顯示出是哪個單元出現問題,需進一步排查。
檢測變頻器在25Hz 運行時,每個功率單元直流電壓情況,檢測結果見表1。由表1 可知,A1 單元的直流電壓相對較低,存在問題的可能性較大。但自聯軸器直連后風機振動正常,為保證水泥正常生產,保持風機連續運行,需在停機時再進行排查和更換。

表1 變頻器在25Hz運行時,每個功率單元的直流電壓情況
回顧功率單元修復情況,可知A1 功率單元由廠家修復(出廠時測試功率單元輸出電壓、波形均正常),10 月 28 日更換后運行正常,11 月2 日出現問題,正常運行一周。11 月 6 日 17:00 左右,風機振動值突然從0.7mm/s上升至4.0mm/s,立即停機檢查。發現聯軸器處連接片斷裂,同時聯系電氣維修人員更換功率單元A1。更換功率單元后,變頻器輸出電流三相平衡,振動值下降至0.2mm/s,運行正常。對更換下來的變頻器A1 功率單元進行拆解,發現其內部逆變器觸發不到位,導致變頻器輸出側電壓不平衡,引起電流不平衡,輸出中性點產生偏移,波形混亂,不同單元之間出現相位角偏差,造成電動機磁場紊亂,輸出速度不穩定。
高壓變頻系統由大量電力、電子器件及精密控制元件組成,電器元件經長期運行后,受磁場、溫度、濕度,特別是灰塵的影響,其特性參數會產生變化,功能也會老化。正常生產運行中,若某個元器件出現異常,將會引起整個設備故障停機,從而影響整條生產線的運行,對企業經濟效益產生較大影響。在今后的工作中,為及時發現變頻器隱患,建議采取以下防范措施。
(1)在日常巡檢或故障處理過程中,可通過變頻器人機交互系統的“主界面—數據監控—實時電量”,觀察變頻器輸出電流和電壓是否存在異常,如三相電流輸出是否平衡、電壓是否平衡、零序電壓是否過高等,以及時發現變頻器功率單元是否存在隱患。
(2)將變頻器三相輸出電流信號全部引至中控室并實時顯示,利用WINCC歸檔功能,制作電流趨勢圖,以便及時發現變頻器異常運行情況。
(1)利用大修時機,對變頻器進行徹底維護,重點是檢查更換電容,檢測驅動板觸發功能,用示波器測量輸出波形,檢查更換通信光纖等。
(2)利用大修時機,對變頻器進行改造,使其具有功率單元旁路功能,當某功率單元出現故障時,系統可對故障單元進行切除,利用每相其余7個單元進行工作,風機輸出負荷不大,可滿足運行需要,降低電氣故障率。同時,若某功率單元出現故障,可利用變頻器手動旁路功能,對功率單元進行逐個切除檢驗,大大縮短了變頻器故障處理時間,提高了工作效率。