何崇智, 胡皓青, 鄭炳健, 陳 博
(1.中國市政工程華北設計研究總院有限公司 第六設計研究院, 天津 300384;2.寶雞市熱力有限責任公司 熱源分公司, 陜西 寶雞 721000)
2018年12月29日,陜西省發布地方標準DB 61/1226—2018《鍋爐大氣污染物排放標準》,并于2019年1月29日開始實施,規定了陜西省省內在用燃煤鍋爐自2020年4月1日起的污染物排放限值。本文結合工程實例,對陜西地區大型燃煤鍋爐超低排放改造內容及改造效果進行介紹。
陜西省寶雞市玉澗堡鍋爐房建成于2005年1月,現有3臺70 MW燃煤熱水鍋爐,供熱面積為330×104m2。配備布袋除塵器、脫硫設備以及脫硝設備(選擇性非催化還原法,以下簡稱SNCR)。每臺鍋爐均配置1臺布袋除塵器、1套脫硫設備、1套脫硝設備。改造前煙氣處理系統見圖1。煙氣中氮氧化物在鍋爐燃燒室內與尿素分解形成的NH3反應后生成N2、水,脫除氮氧化物后的煙氣進入布袋除塵器除塵,最后經吸收塔脫硫后由煙囪排入大氣。

圖1 改造前煙氣處理系統
鍋爐房位于城市建成區內,DB 61/1226—2018規定的2020年4月1日起執行的污染物排放限值為:顆粒物質量濃度10 mg/m3、氮氧化物質量濃度50 mg/m3、二氧化硫質量濃度35 mg/m3。
根據實測數據,除塵前煙氣顆粒物質量濃度≤4 500 mg/m3,脫硝前煙氣氮氧化物質量濃度約400 mg/m3,脫硫前煙氣二氧化硫質量濃度≤2 300 mg/m3。經改造前煙氣處理系統處理后,顆粒物質量濃度為20 mg/m3,氮氧化物質量濃度為200 mg/m3,二氧化硫質量濃度為200 mg/m3。由此可知,改造前煙氣處理系統不符合DB 61/1226—2018。因此,需要對除塵裝置、脫硝設備、脫硫設備進行改造。
改造方案保留現有布袋除塵器、SNCR脫硝設備,增設濕式電除塵器、SCR(選擇性催化還原)脫硝設備,對吸收塔、漿液循環泵進行升級改造。
改造后煙氣處理系統見圖2。煙氣先在爐內脫硝,然后進入SCR脫硝設備進一步脫硝。對于SCR脫硝設備,由于催化劑條件下反應溫度要求控制在320~420 ℃,反應后排出的高溫煙氣易破壞布袋除塵器。因此,SCR脫硝設備排煙先經過二級省煤器,溫度降低至150 ℃左右后,再進入布袋除塵器。除塵后的煙氣經引風機進入吸收塔脫硫。為進一步降低顆粒物質量濃度,脫硫后的煙氣進入濕式電除塵器再次除塵后排放。

圖2 改造后煙氣處理系統
① 增設濕式電除塵器
保留布袋除塵器,在吸收塔后增設濕式電除塵器。1臺鍋爐配套1臺濕式電除塵器,共3臺。濕式電除塵器布置在吸收塔出口與總煙道之間,吸收塔出口煙氣先進入濕式電除塵器除塵,再進入主煙道通過煙囪排放。
濕式電除塵器與干式電除塵器的除塵機理相同,但兩種除塵器對集塵極上捕集粉塵的清除方式不同。干式電除塵器通過機械振打方式清灰,濕式電除塵器采用沖刷噴淋等濕式清灰方式。因此,濕式電除塵器能夠有效控制二次揚塵,而且濕式電除塵技術具有更高的除塵效率,除塵效率可達90%[4]。
⑧Keynes J.M.,The Collected Writings of John Maynard Keynes,Vol.26,Activities 1941 ~1946.
② 脫硝設備改造
改造現有SNCR脫硝設備,增設SCR脫硝設備。在SCR脫硝設備選型時,考慮了以下因素:一是控制催化反應器的尺寸,減少催化劑用量。二是減小煙氣阻力,以保留原引風機。脫硝設備仍然采用尿素作為還原劑,尿素為固體顆粒物,與氨水、液氨相比,儲存運輸更加安全。固體尿素顆粒由尿素溶液制備系統轉化為尿素溶液后分別送入爐內、SCR脫硝設備。
a.SNCR脫硝設備改造
由于鍋爐房建成時間較早,不僅爐排腐蝕嚴重,換熱效率降低,而且經常出現因腐蝕引起的漏水事故,嚴重威脅安全穩定運行,以上問題在本次SNCR脫硝設備改造中一并解決。
原有的尿素溶液噴嘴僅設置在鍋爐燃燒室頂部,本次改造除在燃燒室頂部增加噴嘴數量外,還在上層爐排兩側增設尿素溶液噴嘴。增加自動檢測及噴嘴流量控制裝置,保證尿素溶液有足夠的穿透深度和覆蓋面。將煙囪出口煙氣中氮氧化物質量濃度作為反饋值,與設定的氮氧化物質量濃度進行PID比較運算,控制尿素溶液流量。
b.新增SCR脫硝設備
SCR脫硝設備的反應器采用固定床形式,催化劑為模塊放置,采用蜂窩式催化劑,煙氣自上向下流動。
③ 脫硫設備改造
鍋爐房現有4臺(3用1備)漿液循環泵,1臺漿液循環泵對應1臺吸收塔。每臺吸收塔噴淋層為3層,3臺吸收塔共用1個循環漿池。
受空間限制,僅對脫硫設備進行局部優化改造。一是對現狀吸收塔增高,每臺吸收塔增加1層噴淋層,更換除霧器及支架。二是增大漿液循環泵流量,保證足夠液氣比及氣液接觸時間,以提高脫硫效率。更換后漿液循環泵流量由450 m3/h提升至1 200 m3/h。漿液循環泵數量及安裝位置保持現狀,以減少土建工程量并降低改造難度。
改造項目于2019—2020年供暖期前完工。2019—2020年供暖期,環保部門對煙氣的在線檢測數據顯示:低負荷運行工況下(鍋爐額定熱功率的40%~60%),顆粒物質量濃度0.47 mg/m3,氮氧化物質量濃度28.23 mg/m3,二氧化硫質量濃度2.15 mg/m3。平均負荷運行工況下(鍋爐額定熱功率的60%~90%),顆粒物質量濃度1.5 mg/m3,氮氧化物質量濃度31.2 mg/m3,二氧化硫質量濃度18.9 mg/m3。高負荷運行工況下(鍋爐額定熱功率的90%~110%),顆粒物質量濃度2.19 mg/m3,氮氧化物質量濃度30.20 mg/m3,二氧化硫質量濃度27.30 mg/m3。
由以上數據可知,超低排放改造后,不同負荷條件下污染物排放質量濃度均符合DB 61/1226—2018。
隨著陜西省地方標準DB 61/1226—2018《鍋爐大氣污染物排放標準》實施,省內燃煤鍋爐超低排放改造工作迫在眉睫。此項目在充分利用舊設備的基礎上,投資2 200×104元進行改造,當年投資當年投產。實現了既定環保目標,解決了鍋爐房周邊居民的污染投訴問題,取得了良好的環境及社會效益。