宋 昕 , 涂永梅 , 陳金林 , 袁 東
(1.江西五十鈴汽車有限公司,江西 南昌 330010;2.江蘇恒力制動(dòng)器制造有限公司,江蘇 靖江 214500)
輕卡承擔(dān)極大部分的城鄉(xiāng)運(yùn)輸工作[1-4],降低輕卡燃油消耗,是綠色發(fā)展的必然要求。輕卡輕量化,即減輕整備質(zhì)量,可以很好地實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。
制動(dòng)器是制動(dòng)系統(tǒng)中用以產(chǎn)生阻礙車輛運(yùn)動(dòng)或趨勢(shì)的力的部件,一般制動(dòng)器是通過(guò)其中的固定元件對(duì)旋轉(zhuǎn)元件施加制動(dòng)力矩,以使旋轉(zhuǎn)元件的角速度減小,依靠車輪與路面的附著力,產(chǎn)生路面對(duì)車輪的制動(dòng)力,以使輕卡減速。當(dāng)前輕卡所使用的摩擦制動(dòng)器主要包括鼓式和盤式兩大類[4-10],由于鼓式制動(dòng)器成本相對(duì)較低,其市場(chǎng)占有率穩(wěn)步攀升。本文所研究的輕卡鼓式制動(dòng)器,其制動(dòng)鼓以內(nèi)圓柱面為工作表面,其固定元件采用帶摩擦片的制動(dòng)蹄。制動(dòng)器的性能對(duì)整車制動(dòng)和安全性能有著非常關(guān)鍵的影響。輕量化,作為輕卡節(jié)能降耗的解決路徑,本研究通過(guò)對(duì)氣剎制動(dòng)器進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)制動(dòng)器的輕量化。
從制動(dòng)器的力學(xué)結(jié)構(gòu)特征對(duì)比、摩擦片材料性能試驗(yàn)、疲勞性能試驗(yàn)以及制動(dòng)器總成制動(dòng)試驗(yàn)等方面入手,優(yōu)化了氣剎制動(dòng)器底板的結(jié)構(gòu),取消了傳統(tǒng)輕卡制動(dòng)器的開檔結(jié)構(gòu),由蹄鐵設(shè)計(jì)開檔結(jié)構(gòu)來(lái)代替底座功能,并進(jìn)行了基礎(chǔ)方案與輕量化方案的CAE結(jié)構(gòu)強(qiáng)度對(duì)比分析,同時(shí)開展相關(guān)性能對(duì)比試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,該輕量化氣剎制動(dòng)器結(jié)構(gòu)緊湊,減重效果明顯,滿足性能目標(biāo)要求。
氣壓鼓式制動(dòng)器結(jié)構(gòu)是由制動(dòng)氣室提供動(dòng)力,通過(guò)調(diào)整臂驅(qū)動(dòng)S型凸輪軸,使凸輪軸旋轉(zhuǎn),凸輪軸的漸開線面推動(dòng)滾輪與制動(dòng)蹄帶摩擦片總成一起繞蹄片軸旋轉(zhuǎn),摩擦片對(duì)制動(dòng)鼓產(chǎn)生一個(gè)正向壓力,從而產(chǎn)生摩擦力矩,阻止制動(dòng)鼓旋轉(zhuǎn),達(dá)到制動(dòng)的效果。氣制動(dòng)底板需固定,蹄鐵采用開檔結(jié)構(gòu)并開蹄銷孔,氣制動(dòng)底板置入蹄鐵開檔,通過(guò)蹄片軸將氣制動(dòng)底板與蹄鐵連接,蹄片軸兩端采用軸用擋圈進(jìn)行軸向固定在蹄鐵上。本研究輕量化方案優(yōu)化了氣制動(dòng)底板的結(jié)構(gòu),取消了傳統(tǒng)輕卡制動(dòng)器的開檔結(jié)構(gòu),由蹄鐵設(shè)計(jì)開檔結(jié)構(gòu)代替底座功能,結(jié)構(gòu)對(duì)比圖如圖1所示,該結(jié)構(gòu)緊湊,單車可實(shí)現(xiàn)減重4.4 kg,降本增效。

圖1 制動(dòng)器輕量化結(jié)構(gòu)示意圖
CAE有限元分析是以數(shù)值分析理論為基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)工程輔助設(shè)計(jì),可快速有效進(jìn)行結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及剛度疲勞等分析工作,節(jié)約大量的物理試驗(yàn)費(fèi)用。本研究采用ABAQUS軟件,分別對(duì)氣剎制動(dòng)器基礎(chǔ)方案、輕量化方案的制動(dòng)底板及制動(dòng)蹄進(jìn)行了有限元模型搭建,網(wǎng)格尺寸為3 mm,單元類型為六面體及四面體Solid實(shí)體單元,模型節(jié)點(diǎn)數(shù)量為39 000,網(wǎng)格單元數(shù)量為150 000,網(wǎng)格模型建立后,進(jìn)行了網(wǎng)格質(zhì)量檢查,確保仿真計(jì)算精度。其中,氣剎制動(dòng)器基礎(chǔ)方案重量為7.7 kg,制動(dòng)材料牌號(hào)為QT550,其彈性模量E為172 GPa,抗拉強(qiáng)度為550 MPa,延伸率為5%。
制動(dòng)底板CAE分析邊界條件:底板通過(guò)端面上的圓柱孔與車橋相連,固定其全部自由度,同時(shí)限制圓柱內(nèi)孔X、Z的平動(dòng)自由度以及X、Y、Z的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度,在與底板相接觸的面上約束Y軸平動(dòng)自由度,如圖2(a)所示;載荷則是通過(guò)制動(dòng)氣室反作用在氣室支架上的作用力8 000 N,氣室重量在加速度的作用下,對(duì)制動(dòng)支架的沖擊力為300 N,CAE強(qiáng)度分析判斷標(biāo)準(zhǔn)為結(jié)構(gòu)的最大應(yīng)力小于抗拉強(qiáng)度。
制動(dòng)蹄的CAE分析邊界條件:制動(dòng)蹄右端圓柱孔通過(guò)銷子與制動(dòng)底板連接,繞著銷子旋轉(zhuǎn),故約束右端圓柱孔的自由度,即X、Y、Z的平動(dòng)自由度和X、Y的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度;制動(dòng)蹄背面用于安裝摩擦塊,當(dāng)制動(dòng)結(jié)束時(shí),摩擦塊與制動(dòng)鼓接觸,故約束制動(dòng)蹄背面的X、Y的平動(dòng)自由度。按最大0.8 MPa氣壓,根據(jù)蹄的受力情況,制動(dòng)蹄外圓弧受到的最大壓力F1=40 304 N,如圖2(b)所示。

圖2 制動(dòng)器CAE分析邊界條件
本研究按照上述工況,對(duì)氣剎制動(dòng)器基礎(chǔ)方案和輕量化方案進(jìn)行了CAE強(qiáng)度對(duì)比分析,得到如圖3所示的制動(dòng)蹄分析結(jié)果。分析結(jié)果顯示,基礎(chǔ)方案制動(dòng)蹄應(yīng)力最大值出現(xiàn)在制動(dòng)蹄左端凸起處,應(yīng)力最大值為180 MPa,制動(dòng)蹄所用材料為QT450-10,屬于鑄鐵類,故選用第一強(qiáng)度理論校核,即最大拉應(yīng)力理論,QT450-10的最大抗拉強(qiáng)度為450 MPa,因此滿足強(qiáng)度要求。而輕量化制動(dòng)蹄應(yīng)力最大值出現(xiàn)在制動(dòng)蹄左端凸起處,應(yīng)力最大值為76 MPa,應(yīng)力下降效果明顯,結(jié)構(gòu)既實(shí)現(xiàn)減重,又優(yōu)化了強(qiáng)度,滿足目標(biāo)要求。

圖3 輕量化制動(dòng)蹄CAE強(qiáng)度分析結(jié)果
本研究對(duì)氣剎制動(dòng)器基礎(chǔ)方案和輕量化方案底座進(jìn)行了CAE強(qiáng)度對(duì)比分析,得到如圖4的分析結(jié)果。基礎(chǔ)方案底座應(yīng)力最大值出現(xiàn)在氣室支架的加強(qiáng)筋處,應(yīng)力最大值為323 MPa,制動(dòng)蹄所用材料為QT450-10,屬于鑄鐵類,故選用第一強(qiáng)度理論校核,即最大拉應(yīng)力理論,QT450-10的最大抗拉強(qiáng)度為450 MPa,因此滿足強(qiáng)度要求。而輕量化制動(dòng)器的底座的應(yīng)力最大值為321 MPa,較基礎(chǔ)方案,應(yīng)力下降了2 MPa,優(yōu)化結(jié)構(gòu)滿足強(qiáng)度要求,輕量化效果顯著。

圖4 制動(dòng)器底座CAE強(qiáng)度對(duì)比分析結(jié)果
完成上述制動(dòng)器輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及CAE強(qiáng)度對(duì)比分析后,開展了輕量化制動(dòng)器振動(dòng)試驗(yàn),以校核該輕量化制動(dòng)器振動(dòng)耐久疲勞強(qiáng)度性能。試驗(yàn)條件為在不同頻率及不同加速度條件下,振動(dòng)一定次數(shù),檢查輕量化制動(dòng)器是否存在裂紋及螺栓松動(dòng)等失效問(wèn)題。試驗(yàn)條件:15 Hz頻率下,振動(dòng)加速度為10 g,振動(dòng)次數(shù)為1 125 000次;22 Hz頻率下,振動(dòng)加速度為15 g,振動(dòng)次數(shù)為120 000次;25 Hz頻率下,振動(dòng)加速度為20 g,振動(dòng)次數(shù)為195 000次;35 Hz頻率下,振動(dòng)加速度為25 g,振動(dòng)次數(shù)為57 500次。本試驗(yàn)在室溫環(huán)境下,利用電磁激振器及振動(dòng)控制儀,采用單點(diǎn)控制進(jìn)行試驗(yàn)控制,工裝條件如圖5所示。

圖5 輕量化制動(dòng)器振動(dòng)試驗(yàn)
按照上述試驗(yàn)工裝條件,對(duì)輕量化制動(dòng)器進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),得到如圖6所示的測(cè)試結(jié)果,靜置清理后,經(jīng)詳細(xì)檢查,試樣未出現(xiàn)裂紋及螺栓 松動(dòng)問(wèn)題,滿足設(shè)計(jì)目標(biāo)。

圖6 輕量化制動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)結(jié)果圖
綜上所述,本研究基于有限元仿真理論,采用ABAQUS軟件,優(yōu)化了氣制動(dòng)底板結(jié)構(gòu),取消了傳統(tǒng)輕卡制動(dòng)器的開檔結(jié)構(gòu),由蹄鐵設(shè)計(jì)開檔結(jié)構(gòu)代替底座功能。基于輕卡制動(dòng)器實(shí)際的安裝固定條件,開展了制動(dòng)器基礎(chǔ)方案和輕量化方案的制動(dòng)蹄及底座的CAE強(qiáng)度對(duì)比分析,分析結(jié)果顯示,輕量化制動(dòng)器系統(tǒng)中的制動(dòng)蹄及底座的最大應(yīng)力較基礎(chǔ)方案都得到優(yōu)化下降,滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度目標(biāo)要求。此外,還同步開展了輕量化制動(dòng)器振動(dòng)疲勞試驗(yàn),在不同頻率及不同加速度工況下,按照設(shè)計(jì)目標(biāo)振動(dòng)次數(shù)進(jìn)行激勵(lì)振動(dòng)加載,試驗(yàn)后,詳細(xì)檢查,未發(fā)現(xiàn)裂紋及螺栓松動(dòng)問(wèn)題。因此,綜合CAE分析及試驗(yàn)驗(yàn)證,輕量化制動(dòng)器滿足零部件設(shè)計(jì)目標(biāo)要求,可實(shí)現(xiàn)減重4.4 kg,效果顯著。