趙進成,童元梁,楊旭東,黃超鵬
(1.中國石油玉門油田公司,甘肅 酒泉 735200;2.上海藍亞石化設備檢測有限公司,上海 200000)
某制氫裝置轉化爐于2014年10月投用,2019年5月檢查發現有1根延伸段爐管存在裂紋,其工作溫度為460 ℃,材質為SA-312 TP304H,對其進行打磨時發現該裂紋為穿透性裂紋,這將會造成爐管內介質泄漏,給制氫裝置的安全生產帶來隱患。另外,在裝置停工檢修時發現還有5根爐管焊縫也存在裂紋缺陷。為了防止裂紋缺陷的進一步擴大,保證設備的安全生產,有必要對制氫裝置轉化爐爐管進行失效分析,并提出相應的整改措施。
轉化爐是制氫裝置的核心設備,爐管內裝有催化劑,介質通過爐管被加熱,同時又進行化學反應[1-2]。該裝置轉化爐采用頂燒單排管雙面輻射爐型,主要由輻射室、對流室和煙囪組成,共有爐管96根,分四排布置。轉化爐爐管采用頂部吊掛、下部支撐的結構形式,其上部通過上豬尾管與進口集合管相連,下部為內襯管,與冷壁分集氣管相連;四根分集氣管在末端匯合進入冷壁總集氣管與轉化氣余熱鍋爐相連;上豬尾管、上集合管、原料氣總管均采用恒力彈簧吊架支撐。
1.2.1 爐管主要參數
制氫裝置轉化爐爐管有效長度為12 000 mm,其頂部采用內插式保溫結構,輻射段爐管規格為φ131 mm×14 mm,材質為ZG45Ni35Cr25NbM;延伸段爐管規格為φ127 mm×12 mm,材質為SA-312 TP304H。轉化爐爐管主要參數見表1。

表1 轉化爐爐管主要參數
1.2.2 爐管裂紋缺陷部位
延伸段爐管存在裂紋缺陷,具體位置見圖1。

圖1 爐管裂紋缺陷部位
為進一步確認爐管焊縫泄漏原因、排查爐管各部位隱患情況,在2019年裝置停工大檢修期間,委托專業檢測單位對轉化爐爐管進行檢驗檢測,全面排查爐管使用狀況,并評估其安全等級。
2019年8月8日至8月15日,委托專業檢測單位對制氫裝置轉化爐輻射段爐管、延伸段爐管、上豬尾管和下集合管進行了全面檢測。
2.1.1 宏觀檢查
對96根輻射段爐管進行宏觀檢查,未見明顯腐蝕;爐管表面呈褐色,未見楊梅粒子脫落現象,部分爐管表面還附著白色涂料。
2.1.2 爐管蠕脹測定
根據輻射爐的爐型特點,以爐膛頂部為起點,每根爐管往下測5個截面,每個截面測3點,即每根爐管測15個數據。經測定,輻射段爐管蠕脹測量值為130.6~132.6 mm,未見明顯異常。
2.1.3 金相檢測
選取輻射段爐管迎火面母材及焊縫作為檢測區域,檢測結果表明:在母材金相顯微組織中,一次共晶碳化物大部分沿晶界呈網狀分布,個別呈條狀或塊狀分布,有粗化趨勢;二次碳化物在晶內呈彌散分布,有合并趨勢,并在晶界聚集。焊縫金相組織為共晶碳化物,沿晶界呈條狀和網狀分布,未發現焊接缺陷,金相組織正常。
2.1.4 超聲波檢測
對延伸段96根爐管母材進行手動超聲波檢測,發現有6根爐管存在裂紋缺陷。
2.2.1 滲透檢測
分別對上豬尾管與爐管之間的加強接頭對接焊縫、上法蘭與爐管之間的對接焊縫進行滲透檢測,未發現裂紋缺陷,檢測合格。
2.2.2 超聲波測厚
對上豬尾管進行超聲波測厚,測厚數據為 3.5~3.9 mm,屬正常范圍。
2.2.3 硬度測定
對大小頭母材、焊縫、熱影響區和豬尾管母材等部位進行硬度測定,每個部位測3個數據,結果顯示,各部位硬度值正常,其中大小頭硬度值為160~180 HB;豬尾管硬度值為130~150 HB。
2.2.4 射線檢測
對存在裂紋缺陷的延伸段爐管樣品進行失效分析。
對樣品內壁進行滲透檢測,發現其表面存在大量樹枝狀裂紋,其形貌見圖2。

圖2 樣品內壁滲透檢測結果
采用原子發射光譜法對樣品進行化學成分分析,結果表明,其材質滿足相關標準要求。
以樣品的縱截面作為檢驗面進行金相組織分析,結果表明,母材金相組織為奧氏體,局部存在敏化現象;母材及焊縫處均存在穿晶裂紋,裂紋源自內壁,呈樹枝狀,且裂紋部位存在形變馬氏體和孿晶組織,但未見明顯敏化現象[3]。
對樣品進行硬度測定,結果表明,母材硬度與焊縫硬度接近。
3.5.1 宏觀形貌分析
高潮就耐著性子,向馮可兒解釋。馮可兒一聽,也來了精神,說,我靠,“十大本土最具發展潛力房地產企業”的評選,現在已經網羅到九家,就差他媽一家了,搞得老娘天天焦頭爛額的。你小子雪中送炭啊,事兒辦成了,老娘以身相許給你丫的。
斷口宏觀形貌見圖3。從圖3來看,斷裂面呈扇形,斷口表面平齊,為灰黑色,呈現“貝殼”狀紋理。

圖3 斷口宏觀形貌
3.5.2 微觀形貌分析
在裂紋源區、裂紋擴展區以及裂紋尖端均可見大量的貝紋線,如圖4至圖6所示。斷口表面可見河流狀花樣、解理面和解理臺階,呈疲勞斷口和解理斷口特征,且斷口表面存在大量顆粒狀高溫氧化物,其微觀形貌見圖7。

圖4 裂紋源區微觀形貌(×4 550)

圖5 裂紋擴展區微觀形貌(×2 410)

圖6 裂紋尖端微觀形貌(×6 250)

圖7 斷口表面微觀形貌(×4 010)
爐管內壁可見多條平直的微裂紋,均沿著爐管內壁的加工紋理分布,同時爐管內壁存在大量顆粒狀高溫氧化物,其微觀形貌見圖8。

圖8 爐管內壁微觀形貌(×1 950)
采用掃描電子顯微鏡結合能譜儀對裂紋內部產物進行成分分析,結果表明:裂紋內部存在兩種物質,其中一種物質為致密的氧化物顆粒,主要由Fe,O,Cr,Ni,Mn和Si元素組成;另一種物質位于裂紋中心部位, 主要含有Fe,O,Cr,Ni,Mn和Si元素,還含有少量的Na,Ca,Mg,S和Cl元素,這些元素來源于腐蝕性介質[4]。
檢測結果表明:
(1)爐管材質化學成分滿足標準要求。
(2)爐管母材金相組織為奧氏體,局部存在晶界析出相,裂紋源區金相組織中存在形變馬氏體和孿晶組織,焊縫金相組織為奧氏體+鐵素體。
(3)裂紋起源于爐管內壁,為穿晶擴展裂紋,分布在母材和焊縫上。
(4)母材硬度與焊縫硬度接近。
(5)斷口處的宏觀和微觀形貌分析結果表明,斷口具有疲勞斷裂特征。
(6)裂紋內部存在大量氧化物顆粒。
綜合各項檢測結果來看,爐管的失效機理為熱疲勞。熱疲勞主要是由溫度改變產生的循環熱應力所致,影響熱疲勞的關鍵因素是溫度波動的幅度和循環次數。爐管損傷常以裂紋的形式出現在焊縫和母材的局部區域,尤其是焊接接頭作為應力集中區最易發生損傷[5]。檢測發現6根延伸段爐管均存在裂紋缺陷,該部位具有結構不連續的特點,存在溫度分布不均勻的情況,由溫差產生的循環熱應力最終導致金屬疲勞開裂。
2019年大檢修期間,對存在裂紋缺陷的延伸段爐管進行了更換,截至目前爐管運行良好。結合爐管檢測及失效分析結果,為避免同類失效再次發生,確保裝置安全運行,必須做好以下工作:
(1)認真巡檢,調整火嘴,避免火嘴燒偏。
(2)在開停工過程中,嚴格按照升溫降溫曲線進行操作,避免因升溫降溫過快而造成熱應力過大使爐管損壞。
(3)優化爐管操作,減少爐管在運行過程中的溫度波動。
(4)嚴禁爐管超溫運行,超溫會降低爐管的耐高溫性能,嚴重影響爐管的剩余壽命。
(5)加強延伸段爐管保溫,避免爐管在材料的敏化溫度區間運行,并根據具體情況對爐管進行材質升級,采用熱穩定性和耐高溫性能更好的材料。
(6)對爐管進行跟蹤監測,及時監控爐管的損傷程度。