張偉
(華電新鄉發電有限公司,河南新鄉 453000)
在當前形勢下,因受到多種因素影響,火電機組的安全運行正不斷經受考驗。從我國發電裝機占比[1]來看,新能源裝機容量及占比不斷攀升,截至2021年底,我國風電裝機占比達13.8%,光伏裝機占比達12.9%,合計達到26.7%,火電機組裝機容量則下降至54.6%。一方面,新能源出力波動極大且具有隨機性,加大了火電機組的調節難度。另一方面,國內煤炭市場價格居高不下,加之負荷難以準確預測,火電機組摻配摻燒工作[2]難度較大。在機組運行工況變化過于頻繁時,一次風機可能會出現失速和喘振等異常工況,導致一次風壓劇烈波動,調整不及時極易引起鍋爐滅火等后果,嚴重影響機組的運行安全。因此,分析清楚一次風機等電廠軸流風機的運行工況,制訂行之有效的防范措施,避免其運行于不穩定工作區間,對于保障電站鍋爐安全運行具有重要意義。
某電廠采用額定容量為2×660 MW的超臨界機組,鍋爐型號為DG2102/25.4-II1,設有兩臺50%容量的動葉可調軸流式一次風機提供一次熱、冷風輸送煤粉,型號為AST-1960/1400,額定電流為248 A。
近期該火電廠連續發生兩次一次風機失速事件,相關參數的變化如圖1所示,數據來自SIS系統[3],過程簡介如下。


圖1 一次風機兩次失速時的參數變化
(1)2022-05-04T16:20,#1機組負荷255 MW,D、E、F磨煤機運行。因調度負荷指令增至330 MW,16:22運行人員啟動#1爐A磨煤機,此時A、B一次風機電流分別為93 A、98 A,運行正常。16:24,運行人員監盤發現A一次風機電流降低至87 A,B一次風機電流增至109 A,未繼續增加A磨煤機出力,立即投油穩燃并安排人員就地檢查A、B一次風機運行情況。16:34,A一次風機電流增至133 A,風機最大振動升至3.5 mm/s,B一次風機電流增至187 A,風機振動1.6 mm/s,立即減小A一次風機出力降低振動值,減小B一次風機出力盡量維持風機出力平衡。為保證一次風壓在正常范圍,16:40停止#1爐A磨煤機運行,就地檢查發現A一次風機入口冒煙氣(后證實為風道積灰),風機外殼溫度高于103 ℃,16:50將其停運。
(2)2022-05-22T17:13,#1機組負荷360 MW,運行人員監盤發現#1爐A一次風機電流降低至90 A,B一次風機電流升至106 A,A、B 側動葉開度分別為40%、37%,因有上次風機失速經驗,運行人員判斷#1爐A一次風機可能再次出現了失速,立即解除A、B一次風機自動,投入下層點火油槍穩燃,安排巡檢人員去就地檢查A、B一次風機運行情況。經過調整,#1爐A一次風機失速跡象消失。手動調整兩臺一次風機至出力平衡,就地檢查發現#1爐A一次風機振動及溫度均下降至正常范圍。
軸流風機的葉片通常為流線型,正常工況時,氣流沖角α(氣流方向與葉片葉弦的夾角)為零或很小,氣流繞過葉片保持平穩的流動狀態,當氣流與葉片形成的沖角α>0且超過某一臨界值時,葉片背面流動工況開始惡化,邊界層破壞,葉片背面尾端出現渦流區,這就是所謂的“失速”現象。
由軸流風機的壓力—流量曲線(圖2)可知,軸流風機正常運行時工作在風機性能曲線與阻力曲線的交點,如圖2中A~I點所示,此時風機的壓力為P,流量為Q。風機的工作點形成了一個平面區域,稱為風機工作區;風機不穩定工作點的連線,稱為失速線。當風機的運行工作點落入失速線M的左上方,即進入了不穩定工作區,稱之為風機失速區。由圖2還可得出以下結論:(1)當系統阻力增加時,如圖2中C→F,會導致風機的流量減小,壓力增加,風機工作點將會接近失速區域;(2)在同一阻力特性曲線下,動葉開度增加時,如圖2中B→A,風機工作點也會接近失速區域。因此,要使失速風機退出失速狀態,應當降低系統阻力或減小動葉開度[4]。

圖2 軸流風機的壓力—流量(P—Q)曲線
通過分析兩次風機失速事件現象,查閱相關參數的變化趨勢,可知兩次失速均發生在低負荷期間,此時風壓偏高而風量偏小,以致風機進入失速區間運行。現象表現在以下4個方面:
(1)失速風機的風壓、流量、電流大幅度降低。
(2)失速風機噪聲明顯增加,嚴重時機殼、風道、煙道發生振動。5月4日,A一次風機失速時,振動增大(最高至4.9 mm/s),軸承溫度升高(最高至63 ℃),就地檢查風機區域冒油煙,風機外殼最高處溫度達到102 ℃。5月22日風機失速時,由于發現較早,處理較快,溫度及振動值上升較少。
(3)在投入“自動”的情況下,與失速風機并聯運行的另一臺風機出力大幅升高。
(4)與風機“喘振”現象有所不同的是,風機失速后,風壓、流量降低后沒有發生脈動。
針對該風機易發生失速的問題,分析得出了以下幾種可能的原因:
(1)風煙系統阻力增大。這可能是由于空預器、脫硝、電除塵或脫硫系統阻力大,造成系統整體壓力差升高;風煙系統風道內部有異物堵塞或鍋爐暖風器存在泄漏。
(2)動葉工作不正常。包括葉片安裝角度[5]不均勻、伺服機構存在卡澀、調節油站工作不正常、動葉執行機構電源異常等。
(3)運行操作問題,包括風壓調節過快、誤開關風煙系統擋板和并聯風機出力偏差過大等。
由于在機組運行中無法徹底處理,因此制訂了相應的防范措施:
(1)正常運行中,RB保護應正常投運。
(2)進行增減機組負荷、啟停磨煤機、調整一次風壓等操作時,要加強對一次風機動葉及電流偏差的監視,若電流偏差達15 A以上,應及時進行手動干預調整,減小電流偏差。
(3)機組負荷600 MW以上或250 MW以下時,更要避免對系統進行大幅度擾動。
(4)運行人員應避免誤開關風煙系統擋板,若風門擋板故障,立即降低鍋爐負荷,聯系檢修處理。
(5)當發生一次風機失速時,立即將兩臺一次風機動葉控制切至手動,降低異常風機出力直至失速現象消失,注意保證一次風壓不低于MFT保護動作值。
(6)監視好一次風機軸承振動,達到高報警值,運行人員應降低機組負荷,若振動有增大趨勢,做好轉移異常一次風機出力并將其停運的準備。
(7)當異常一次風機振動達到跳閘值而保護未動作,應果斷停止異常風機運行。
(8)加強對一次風機外觀檢查,發現冒煙、風機外殼溫度高等異常情況及時停運風機。
(9)偏置脫硝系統噴氨流量,盡量避免存在缺陷的風機側系統阻力增大過快。
(10)系統阻力增大時,立即查找原因并及時處理。
(11)風機投自動運行期間,應通過設置兩臺一次風機的偏置,適當提高缺陷風機的出力,防止再次出現類似現象。
(12)增負荷時,應首先增加制粉系統風門開度,增加風量,避免提高風機出口壓力;減負荷時則相反,應首先降低風機出口風壓,再減小制粉系統風門開度,以免風機工作點進入失速區間。
經制訂以上措施并嚴格執行,近期一次風機運行正常,未再發生失速事件,但高負荷及深度調峰期間,依然存在風險。在新能源裝機容量不斷攀升的當下,火電機組高負荷及深調工況出現得非常頻繁,而燃煤品質受到市場煤價波動的影響難以保證,造成一次風機較易出現失速工況,因此應督促運行人員經常翻閱風機運行參數,及時調整風機運行工況,避免其進入不穩定工作區域。巡回檢查時也應注意異常聲音和振動,關注風機相關參數的變化。最后,綜合考慮電網用電負荷趨勢,依據天氣變化、新能源出力等做好火電負荷預測,以指導鍋爐燃煤的摻配摻燒工作,使燃煤盡量靠近設計煤種,對于避免風機進入失速區間運行也是非常重要的環節。