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石油鉆井絞車直驅技術現狀與發展方向分析

2022-11-07 01:29:52寇蓓程立
機電信息 2022年20期
關鍵詞:效率作業

寇蓓 程立

(蘭州蘭石石油裝備工程股份有限公司,甘肅蘭州 730314)

0 引言

隨著石油鉆采裝備的自動化、智能化發展,傳統多級傳動絞車因其結構復雜、體積大、傳動效率低、維護成本高、本質安全性差等因素,已逐漸無法滿足現有鉆機的配套要求。近年來,直驅技術在石油鉆采領域被快速推廣,其主要應用在絞車、轉盤、泥漿泵、頂驅、自動化機具等設備上。

本文重點針對直驅技術在鉆井絞車領域的應用進行研究,并提出觀點。

1 石油鉆井對絞車的要求

石油鉆井絞車是一種多功能起重工作機,其工作性質不同于一般起重設備。研究石油鉆井絞車直驅技術,需根據鉆井工況分析石油鉆井作業對絞車的要求。

(1)足夠的提升能力:在鉆井過程中,鉆井絞車實現鉆具的提升、下放,為了滿足最大鉤載的作業需求,應具備足夠的提升能力。

(2)較寬的調速范圍:根據鉆井作業工況,每下放一立根,需空鉤快速上行,再次抓取鉆具繼續下放;另外,為了提高作業效率,鉆井絞車需根據不同的載荷,具備較寬的調速范圍,而不失其提升能力。

(3)起升、下放井架底座:以絞車為動力源完成井架、底座的起升和下放工作。

(4)緊急事故處理能力:時刻具備活動鉆具、解卡、處理復雜井下事故的能力。

(5)超低頻精準控制自動送鉆:鉆進時,懸吊鉆具,并實現恒鉆壓或恒鉆速精準控制鉆進。

(6)下套管:完鉆后,需進行下套管作業,以便快速完成固井,提高完井質量。

(7)應急預案:在作業安全方面,絞車一旦出現故障,整個作業過程基本中斷,甚至會發生重大安全事故,因此,絞車還必須具備較高的可靠性、靈敏的控制系統、安全的剎車系統。同時,在主電機、電控等出現故障的情況下,應具備應急提升、活動鉆具功能。

2 石油鉆井絞車直驅技術現狀

近年來,直驅技術發展迅速,促進了石油鉆采裝備直驅技術的發展。蘭石集團對絞車直驅技術研究應用較早,2005年,蘭石研制直升機吊裝鉆機初期,就率先研發直驅絞車,采用異步電機直接驅動滾筒軸,但因電機技術和控制技術限制,沒有實現工業化。隨后,研發者轉變思路研制半直驅絞車,在滾筒軸一端懸掛大齒輪,在異步電機軸頭懸掛小齒輪,采用一級減速裝置,去除齒輪傳動箱體。這種方案能簡化絞車傳動系統,消除電機技術限制,滿足送鉆控制精度要求,降低送鉆過程中的能量損耗,實現直升機吊裝要求。

寶雞石油機械廠在JC30~90絞車上廣泛應用直驅技術,均采用異步電機驅動,電機分別布置在滾筒軸一側或兩側,與滾筒體通過鼓形齒式聯軸器連接,如圖1所示,其技術特點:結構簡單、拆裝工作量小;布局緊湊,整齊美觀;傳動效率高,維護保養少[1-2]。

宏華在JC40~70絞車上先后應用直驅技術,均采用單異步電機或雙異步電機直接驅動滾筒,無減速換擋機構、無聯軸器,將電機定子直接和絞車墻板融合設計[3],如圖2所示。與傳統絞車相比,其體積小40%,重量輕25%,保養工作量減少70%~80%。

3 永磁直驅絞車技術

目前,直驅絞車均采用異步電機,未采用永磁電機,原因在于石油鉆井對絞車的可靠性、安全性要求極高,同時,鉆井絞車需在不同工況分別具備較大加速度、較高運行速度、超低頻運行穩定性、大負載持續提升性能。如圖3所示,因為材料的物理特性,隨著溫度的升高,永磁體磁性會快速下降,甚至會發生失磁。

另外,綜合考驗永磁電機的磁場、溫度場、流體場以及機械性能的輸出性,是一個多物理參量相互影響與多目標參數相互優化的結果,如圖4所示。

圖4 石油絞車永磁電機多物理參量相互影響關系

4 異步直驅絞車測試

在滿足設備性能的前提下,直驅的目的是減少傳動鏈,提高傳動效率,提高設備的經濟性。下面對不同絞車進行效率測試(圖5、表1),得出如下結論:同負載下永磁直驅絞車效率最高,其次是異步半直驅絞車,最后是異步直驅絞車;同時,在負載降低時異步直驅絞車效率降低幅度較大,半直驅和永磁直驅絞車降低幅度較小,反映出在重載情況下異步直驅能耗較高,在高速輕負載下異步直驅能耗更高,在超低速送鉆狀態下長時間工作,異步直驅能耗較大。前文講到永磁直驅在石油鉆井絞車上沒有被應用,這里不再論述。

圖5 異步電機直驅滾筒效率測試

表1 直驅絞車與半直驅絞車效率測試

5 工業試驗驗證

筆者先后調研了不同工況、不同級別的19臺直驅絞車工業應用,其在綜合能耗、設備成本、控制成本、送鉆性能和維護成本方面相對半直驅絞車均有所增加,尤其是大級別直驅絞車,其綜合能耗增加較大,結果如表2所示。

表2 直驅絞車工業試驗數據

根據工業應用驗證,對異步直驅絞車和傳統絞車進行技術經濟指標分析,得出以下結論:

異步直驅絞車具有重量輕、體積小、維護成本低等優點,但存在以下問題:(1)裝機功率大,電機能耗高;(2)變頻器配套功率加大,電控成本高;(3)主電機超低頻控制精度較低,導致自動送鉆穩定性差,鉆壓波動較大;(4)工作噪聲大,由于發熱量較大,單臺絞車配4臺風機進行強制冷卻,絞車在部分轉速段存在嘯叫聲;(5)應急預案不足。

而半直驅絞車具有效率較高、重量較輕、體積小、維護成本較低、送鉆性能很穩定、控制制造成本較低、能耗較低、擁有應急預案等優點。

6 石油鉆井絞車直驅技術發展建議

雖然我國在石油鉆井絞車直驅技術領域已取得一定突破,但其經濟指標暫時無法滿足市場要求,這是導致其推進緩慢的主要原因之一。

綜合需求與市場導向,筆者提出建議如下:(1)開發新型直驅電機,提高其安全性,降低裝機功率,降低輕載運行功率損耗;(2)改善性能,提高超低頻控制精度,降低長時間超低頻作業時的自身能量損耗;(3)優化主體結構,考慮采用水冷方式進行降溫[4],降低工作噪聲;(4)提高基礎工業研發制造能力,推進半直驅絞車發展理念,促進石油裝備自動化、智能化技術發展。

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