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某型鐵路客車轉(zhuǎn)向架中心銷裂紋的原因探討

2022-10-31 07:55:24李念嶺
鐵道車輛 2022年5期
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)向架裂紋變形

張 恒,李念嶺

(1.中國鐵路青藏集團(tuán)公司,青海 西寧 810000;2.青島中車四方軌道車輛有限公司,山東 青島 266111)

某型鐵路客車在運(yùn)用期間,入庫檢查時發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向架中心銷組成有蓋板鼓起、堵板端部裂紋的情況,如圖1所示。該故障中心銷組成于2003年生產(chǎn),設(shè)計壽命為30年。本文分析了中心銷產(chǎn)生變形和裂紋原因,并根據(jù)分析結(jié)果制定了現(xiàn)車處置措施,同時提出了中心銷結(jié)構(gòu)改進(jìn)建議。

圖1 中心銷組成蓋板鼓起、堵板端部裂紋

1 中心銷結(jié)構(gòu)

該型轉(zhuǎn)向架中心銷為鋼板焊接的箱形結(jié)構(gòu)[1],材料為Q345E鋼。中心銷安裝在車體枕梁上,通過單牽引拉桿與轉(zhuǎn)向架構(gòu)架連接,用于傳遞車體與轉(zhuǎn)向架間的縱向載荷[2],圖2為中心銷的結(jié)構(gòu)圖。

圖2 中心銷結(jié)構(gòu)圖

2 現(xiàn)場調(diào)查及故障中心銷檢測

2.1 故障中心銷拆解檢查及現(xiàn)場調(diào)查

在現(xiàn)場對轉(zhuǎn)向架的出現(xiàn)裂紋的故障中心銷組成進(jìn)行拆解檢查,檢查結(jié)果顯示:中心銷內(nèi)部有銹蝕痕跡,定位座外周有污泥,堵板母材裂紋的位置在堵板與蓋板2搭接尖角處的應(yīng)力集中區(qū)域,蓋板1、蓋板2、立板與內(nèi)部補(bǔ)強(qiáng)板均向外側(cè)鼓起變形。針對這些現(xiàn)象對車輛進(jìn)行進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)車體枕梁空簧安裝座處對應(yīng)的枕梁上蓋板有銹蝕痕跡,因此懷疑有水自車內(nèi)滲漏至此處。圖3為故障中心銷組成拆解檢查情況。

圖3 故障中心銷組成拆解檢查情況

通過上述檢查,初步分析認(rèn)為,導(dǎo)致中心銷組成出現(xiàn)變形、裂紋的原因可能有:

(1) 該中心銷組成結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足,車輛運(yùn)用時,導(dǎo)致中心銷出現(xiàn)變形、裂紋;

(2) 該中心銷組成內(nèi)腔進(jìn)水,水結(jié)冰膨脹導(dǎo)致中心銷組成出現(xiàn)變形、裂紋。

2.2 故障中心銷檢測

2.2.1 尺寸測量

對故障中心銷的關(guān)鍵尺寸、變形量進(jìn)行測量,結(jié)果顯示:蓋板2向外側(cè)凸起約為16 mm,蓋板1、立板有輕微變形。

2.2.2 磁粉探傷

對該中心銷外部所有焊縫及變形位置進(jìn)行磁粉探傷檢查[3],結(jié)果顯示:在蓋板1與堵板連接焊縫處有一處裂紋,裂紋長度約為10 mm。

2.2.3 剖開檢查

將故障中心銷組成縱向剖開檢查,結(jié)果顯示:內(nèi)腔焊縫、板材有撕裂痕跡,補(bǔ)強(qiáng)板下側(cè)內(nèi)腔壁有混雜鐵銹的污泥,板材厚度未見明顯減小,如圖4所示。初步分析認(rèn)為,該中心銷裂紋變形是由內(nèi)而外受力過大造成的。

圖4 故障中心銷組成縱向剖開情況

2.2.4 化學(xué)成分檢驗

對故障中心銷蓋板2的變形位置取樣并進(jìn)行金相組織、化學(xué)成分化驗,化驗結(jié)果符合原設(shè)計Q345E鋼的材質(zhì)要求[4]。

3 原因分析

3.1 強(qiáng)度分析

對中心銷組成進(jìn)行強(qiáng)度分析,分析結(jié)果顯示:中心銷在加速度為5g的縱向超常載荷作用下的等效應(yīng)力為290.30 MPa,小于Q345E鋼的材料屈服強(qiáng)度(345 MPa);安全系數(shù)為1.2,滿足靜強(qiáng)度設(shè)計要求[5]。同時,根據(jù)所繪制疲勞極限圖,中心銷所有單元均位于非打磨焊縫的疲勞極限內(nèi),疲勞強(qiáng)度滿足設(shè)計要求。

3.2 進(jìn)水水源分析

如圖5所示,枕梁側(cè)面的線槽孔、管路孔均采取了密封措施,且狀態(tài)良好、無銹蝕。因此排除線槽孔、管路孔進(jìn)水可能性。

圖5 車體枕梁上蓋板工藝定位孔

枕梁上蓋板在中心銷、空簧座上方有3處直徑為5 mm的工藝孔(個別工藝孔已用十字槽機(jī)螺釘、阻尼漿封堵),且軟臥車的走廊側(cè)有4處M10隔門地彈簧螺紋孔。因此可以推斷,在1位端盥洗室、茶爐室和廁所使用過程中及車輛地板布清潔過程中,水從接水盤、地板縫隙、門檻縫隙、地彈簧蓋板經(jīng)上述工藝孔進(jìn)入枕梁。圖6、圖7分別為車體漏水工藝孔和車體地彈簧螺紋孔。

圖6 車體漏水工藝孔

圖7 車體地彈簧螺紋孔位置

枕梁內(nèi)腔筋板設(shè)有通孔(圖8),以使枕梁內(nèi)部與中心銷安裝座相連,而水可通過通孔進(jìn)入枕梁內(nèi)部。枕梁內(nèi)部積水通過定位銷中間孔進(jìn)入中心銷組成內(nèi)部,然后通過補(bǔ)強(qiáng)板四周倒角進(jìn)入補(bǔ)強(qiáng)板下方內(nèi)腔。中心銷內(nèi)部水流方向見圖9。

圖8 枕梁內(nèi)腔筋板通孔

圖9 中心銷內(nèi)部水流方向

3.3 結(jié)冰膨脹性分析

3.3.1 中心銷內(nèi)部結(jié)冰時鋼材所受力分析

1 m3水變成冰后的體積為1.090 6 m3,膨脹前后線性比率為1.029 3,膨脹前后線性增長率為0.029 3,而對于Q345E鋼,在臨界屈服荷載作用下的膨脹前后線性增長率為0.001 67。因此,水變成冰的線膨脹率是鋼材應(yīng)變的17.54倍,表明中心銷內(nèi)水結(jié)冰膨脹有將鋼材脹裂的可能。

3.3.2 中心銷內(nèi)腔均布載荷仿真分析

對中心銷內(nèi)腔施加均布載荷,在施加3 MPa載荷時補(bǔ)強(qiáng)板1發(fā)生屈服,并發(fā)生0.78 mm的形變;繼續(xù)加大應(yīng)力,至施加8 MPa載荷時,補(bǔ)強(qiáng)板1、蓋板2、蓋板1、立板均發(fā)生屈服,補(bǔ)強(qiáng)板1發(fā)生2.08 mm的形變,蓋板2發(fā)生0.76 mm的形變,蓋板1發(fā)生0.39 mm的形變,立板發(fā)生0.36 mm的形變。圖10和圖11分別為中心銷內(nèi)腔均布載荷示意圖和施加8 MPa載荷時的應(yīng)力應(yīng)變圖。

圖10 中心銷內(nèi)腔均布載荷示意圖

圖11 中心銷內(nèi)腔施加8 MPa載荷時的應(yīng)力應(yīng)變圖

對故障中心銷進(jìn)行解剖并測量,測得中心銷變形量由大到小依次為:補(bǔ)強(qiáng)板1、蓋板2、蓋板1、立板,與內(nèi)腔均布載荷仿真得出的規(guī)律一致。由于1 g水結(jié)冰時膨脹力約96 MPa,遠(yuǎn)大于中心銷仿真時施加的8 MPa,證明了中心銷內(nèi)水結(jié)冰可造成變形。

3.4 中心銷內(nèi)部進(jìn)水、冷凍試驗

對中心銷(檢修合格產(chǎn)品)進(jìn)行了進(jìn)水結(jié)冰試驗,試驗結(jié)果表明,中心銷內(nèi)腔進(jìn)水結(jié)冰可導(dǎo)致中心銷變形。試驗過程如下:

(1) 將中心銷內(nèi)部補(bǔ)強(qiáng)板1內(nèi)部分上下兩部分,內(nèi)腔灌滿水并放入冰柜冷凍12 h。冷凍12 h后,中心銷溫度約-14 ℃,補(bǔ)強(qiáng)板1向上鼓起約20 mm,蓋板2向外凸起約3 mm;

(2) 將中心銷取出化凍,待冰融化成的水完全流入補(bǔ)強(qiáng)板1下部內(nèi)腔后,再次將中心銷放入冰柜冷凍12 h。冷凍12 h后,中心銷溫度約-22 ℃,補(bǔ)強(qiáng)板1向上鼓起約23 mm,蓋板2向外凸起約3 mm;

(3) 再次將中心銷取出化凍,中心銷內(nèi)部冰部分融化后,將補(bǔ)強(qiáng)板1以下內(nèi)腔補(bǔ)水至水面超過補(bǔ)強(qiáng)板1(保證補(bǔ)強(qiáng)板1以下內(nèi)腔水滿),繼續(xù)放入冰柜冷凍12 h。冰凍12 h后,中心銷溫度約-25.5 ℃,補(bǔ)強(qiáng)板1向上鼓起約26 mm,蓋板2向外凸起約5 mm;

(4) 采用氣割方式將經(jīng)過冰凍試驗的中心銷割開檢查,發(fā)現(xiàn)補(bǔ)強(qiáng)板1向上鼓起約40 mm,變形量較大,并且與立板、蓋板1連接處有撕裂現(xiàn)象,如圖12所示。

圖12 冰凍試驗中心銷內(nèi)部變形情況

3.5 結(jié)論

(1) 中心銷組成原設(shè)計結(jié)構(gòu)強(qiáng)度滿足使用要求;

(2) 車上水源進(jìn)入中心銷組成內(nèi)部,經(jīng)過反復(fù)結(jié)冰、化凍過程,導(dǎo)致中心銷變形,在極端情況下產(chǎn)生裂紋。

4 結(jié)構(gòu)改進(jìn)及建議

(1) 在不影響中心銷結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的情況下,結(jié)合車輛運(yùn)用情況對中心銷進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn)。具體改進(jìn)措施是:底部開排水孔,并定期清理內(nèi)部堵塞物;封堵中心銷上部,阻斷內(nèi)部進(jìn)水,保證中心銷內(nèi)部少積水,甚至不積水,避免內(nèi)部結(jié)冰將中心銷脹裂。

(2) 建議在轉(zhuǎn)向架箱形結(jié)構(gòu)設(shè)計時,針對上述中心銷的故障原因,盡量避免內(nèi)腔上部與外部空氣直接接觸,避免箱體內(nèi)部進(jìn)水等,將內(nèi)腔設(shè)計為封閉形式,如內(nèi)腔上部必須與空氣連通,同時綜合考慮排水引流措施。

(3) 建議在車上設(shè)計時重視車上水源(冷凝水、生活用水等)的引流排放設(shè)施,使排水點避開車下重要設(shè)備及零部件。

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