顧慶同,陶衛(wèi)生,毛林鑫
(1. 中廣核工程有限公司,廣東深圳 518124,2. 中船海洋動力部件有限公司,上海 200129)
機架是大功率核電應急柴油機的關鍵零件,5 500 mm×2 520 mm×1 870 mm(長×寬×高),澆注質量38 t;材質牌號EN-GJS-400-15,球墨鑄鐵,附鑄試塊性能:Rm≥390 MPa;Rp0.2≥250 MPa;E%≥14%,硬度130 HB~185 HB。金相組織:石墨尺寸4 HB~7 HB,球化率≥90%,鐵素體≥90%。大功率核電應急柴油機機架是材質要求高、結構鑄造性差的大型復雜鑄件。該機架鑄造難度大,鑄造質量問題多,如夾砂、夾渣、縮松和材質性能差等,鑄件報廢率高,目前國內外只有少數(shù)鑄造廠家掌握了該機架的鑄造技術。
大功率核電應急柴油機機架的鑄造難點如下。
機架鑄造質量大,外形巨大,內腔結構復雜,澆注充型過程中極易產(chǎn)生鐵水紊流,氧化渣、積灰、散沙等夾雜物裹進鐵水內,聚集停留在鑄件臺階、角落和筋板等內腔位置,造成鑄件夾雜缺陷,嚴重影響鑄件質量。
機架內腔的缸蓋螺孔、軸承螺孔等受力部位都是孤立熱節(jié)點,凝固過程補縮條件很差,凝固后期極易產(chǎn)生縮松、縮孔缺陷[1]。這些受力位置若有缺陷,將影響機架受力功能,造成機架報廢。
大功率核電應急柴油機機架澆注質量大,澆注質量38 t。該機架澆注涉及多個熔化爐,澆包、座包,相比一般中小件澆注,從球化孕育結束到完成澆注要延長10 min~15 min,機架的鐵水球化孕育衰退時間長,材質理化性能將很難達到技術規(guī)范要求。
根據(jù)機架的鑄造難點分析,制定了機架鑄造工藝方案。
提高澆道系統(tǒng)的擋渣能力,設置鐵水過濾器;座包定量澆注,減少夾雜物進入型腔;合理設置澆注溫度,促進鐵水內夾雜上浮去除等。
保證整個機架鐵水補縮量,設置頂冒口和暗冒口;機架孤立熱節(jié)點,設置冷鐵,加快冷卻;提高鑄型剛度,利用鐵水自補縮能力。
爐料選擇及爐料配比,保證鐵水成核能力;嚴格控制有害元素,防止影響鐵水球化孕育效果;合理選用球化劑、孕育劑,保證鐵水球化孕育效果,防止鐵水孕育衰退。
運用軟件模擬優(yōu)化工藝設計參數(shù),預測充型的平穩(wěn)性、材質性能和鑄件縮松傾向等內容,發(fā)現(xiàn)機架工藝的不足,對工藝不斷完善,提高實際生產(chǎn)的鑄件質量。
根據(jù)機架鑄造工藝方案,結合公司鑄造生產(chǎn)各類機架工藝經(jīng)驗,制定解決機架鑄造缺陷的工藝措施。
1)澆道系統(tǒng)設計
機架采用底注澆道系統(tǒng),使鐵水充型平穩(wěn),減少鐵水紊流。澆注系統(tǒng)截面比例采用半封閉式,使?jié)驳老到y(tǒng)的鐵水充型平穩(wěn),同時又有一定的擋渣能力[2]。直澆道Φ90-4道,橫澆道Φ100-4道,橫澆道Φ40-24道。直澆道∶橫澆道∶內澆道為1∶1.23∶1.18。
2)鐵水過濾設計
在每個內澆道位置設置一個過濾器,過濾器內放置過濾網(wǎng),保證鐵水進入型腔前得到充分過濾凈化[2]。
3)座包定量澆注
蓋箱設置座包,座包用帶拔塞頭堵住進水口。所有鐵水球化孕育后先倒入座包,在座包中鎮(zhèn)靜1 min~2 min,使鐵水中氧化渣等雜物充分上浮,去除雜物,再拔塞澆注。
4)澆注溫度控制
機架型腔復雜,內腔冷鐵又多,鐵水充型降溫快,夾雜物更加容易停留在鑄件內部,形成夾雜物缺陷,所以機架采用高溫澆注,座包拔塞時鐵水測溫要求為:(1 350±15) ℃。
1)冒口設計補縮
底板位置設置頂冒口:底板位置壁厚200 mm,冒口徑取φ160 mm、高度80 mm,冒口體取φ260 mm、高度450 mm,頂冒口每檔2只,共14只。頂冒口合計質量2 600 kg,占鑄件質量10.8%。軸承檔設置暗冒口:軸承檔位置壁厚150 mm,冒口徑取φ90 mm、高度60 mm,冒口體取φ180 mm、高度220 mm。每檔2只,共14只。冒口布置見圖1。
2)熱節(jié)處設置冷鐵
針對缸蓋螺孔、主軸承螺孔等位置孤立熱節(jié)點容易產(chǎn)生縮松、縮孔缺陷[3]。工藝上采用冷鐵激冷,加快熱節(jié)點鐵水凝固,保證材質致密性。冷鐵厚度為鑄件熱節(jié)厚度的0.6~0.8,整個鑄件熱節(jié)表面都覆蓋冷鐵。各位置冷鐵布置見圖2。

圖2 冷鐵布置圖
3)鑄型緊固設計
1)爐料選擇及爐料配比
機架鑄造采用高純生鐵為主,S、P和Ti等雜質元素含量低,鐵水成核能力強,球化孕育效果好,鑄件理化性能才能保證[3]。爐料配比:高純生鐵65%+廢鋼35%+增碳劑。
2)鐵水成分控制
鐵水成分采用較高的C、Si含量,保證鐵水石墨化能力;控制Mn含量,防止鐵水珠光體化能力過大;同時,嚴格控制S、P元素,防止影響球化孕育效果。原鐵水成分控制:C為3.6%~3.8%;Si為1.4%~1.6%;Mn為0.2%~0.3%;P≤0.05%;S為0.009%~0.015%。
3)球化劑選擇及球化方式
為保證球化效果,采用球化能力強的MgRe球化劑,球化劑用量:1.2%;球化劑預埋在澆包包底一側,其上面覆蓋球鐵蓋板。高溫鐵水快速倒入澆包沒有球化劑的一側進行球化處理,鐵水覆蓋包底后逐步開始球化反應。
4)孕育劑選擇及孕育方式
為提高孕育效果,采用出鐵球化隨流孕育和座包隨流孕育[1];出鐵球化孕育,采用低稀土孕育劑,用量0.55%;座包隨流孕育,采用硫氧孕育劑,用量0.15%。
采用鑄造仿真軟件模擬驗證,根據(jù)模擬結果,優(yōu)化機架工藝參數(shù)。
機架采用底注半封閉式的澆道系統(tǒng),同時內澆道設置過濾網(wǎng)。鑄造仿真軟件顯示,鐵水充型平穩(wěn),見圖3。

圖3 鐵水充型模擬仿真圖
機架熱節(jié)主要集中在缸蓋螺孔、主軸承孔和鑄造頂部甲板等部位設置冷鐵、冒口等工藝措施,鑄造仿真軟件顯示,上述位置沒有縮松傾向,見圖4。

圖4 鑄件仿真顯示圖
根據(jù)模擬分析,機械強度、延伸、硬度和金相等指標滿足技術規(guī)范要求,且分布均勻。如機架材質要求延伸率≥14%,模擬分析延伸率約19%~20%,符合要求,見圖5。

圖5 鑄件性能模擬圖
大功率核電應急柴油機機架目前完成生產(chǎn)驗證3件,機架毛坯、加工后各項檢驗指標符合技術規(guī)范要求。
3臺機架的附鑄試塊,各項理化性能及金相組織檢驗指標都符合技術規(guī)范要求,機架材質性能良好、穩(wěn)定。
機架力學性能檢測結果全部合格,見表1。機架化學成分、金相組織檢測結果全部合格,見表2。

表1 機械性能

表2 化學成分及金相組織

表2 化學成分及金相組織(續(xù))
機架毛坯及加工后檢查,缸套孔、軸承檔等關鍵位置要求超聲波檢查和射線檢查合格。加工后缸蓋螺孔等位置也未發(fā)現(xiàn)疏松、縮松、縮孔、夾砂和氣孔等缺陷。加工后機架見圖6。

圖6 機架成品圖片
通過大型復雜機架生產(chǎn)驗證,形成以下幾點工藝設計經(jīng)驗:
1)為減少大型復雜機架的夾雜類缺陷,必須充分發(fā)揮澆道系統(tǒng)的擋渣能力,采用底注澆注系統(tǒng),設置過濾器等,同時澆注溫度要高。
2)為防止復雜大型機架的產(chǎn)生縮松等缺陷,必須加強冒口和冷鐵設置,兩者互相配合,保證厚大關鍵位置凝固補縮條件。
3)為保證大型機架的材質性能,必須采用高純生鐵等優(yōu)質爐料,提高原鐵水質量,同時采用高效的球化孕育劑和球化孕育方式,防止球化不良,孕育衰退等問題。