汪超勤
(江西銅業集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335400)
MVR技術成熟,已經廣泛應用到工業上,例如運用到硫酸鎳蒸發結晶、硫酸銨蒸發結晶等方面,由于傳統蒸發蒸汽用量大,降低蒸汽用量對于降本增效、節能減排有重要的意義。引進MVR蒸發濃縮硫酸銅溶液,較傳統單效蒸發,不僅回收了冷凝水潛熱,也利用二次蒸汽加熱物料,大大降低了能源消耗。
本廠采用的MVR強制循環蒸發系統,蒸發產生二次蒸汽從物料中溢出,二次蒸汽經過氣液分離器被壓縮機抽走,把二次蒸汽經壓縮后輸送到換熱器中加熱物料,后在循環泵作用下物料回到蒸發室中,物料被濃縮,這樣實現熱能循環連續蒸發[1-2],同時只需要補充少量鮮蒸汽就能完成蒸發濃縮。
2.2.1 顯著的節能優勢
凈液MVR蒸發器投入運行,累計開動150天,最長運行周期36天,累計如下:

表1 MVR技術參數
其平均蒸發1噸水需要蒸汽:1393/8183=0.170t

表2 傳統蒸汽用量
而傳統真空蒸發器平均蒸發1噸水需要蒸汽1.27t,相比較而言,MVR較傳統蒸發蒸汽用量大大降低。
節約蒸汽 :(1.27-0.170)*8183=8999.41t
折算費用:8999.41*180=161.9893萬元
用電核算:

表3 傳統蒸發設備功率

表4 MVR蒸發設備功率
多用電 :150*24*(355-145)=756000KW·h
折算費用:756000*0.51=38.5560萬元
合計節約費用:161.9893-38.5560=123.4303萬元
通過對比,MVR系統減少了蒸汽用量,同時降低了運行成本。MVR的工藝流程如圖1所示。

圖1 MVR工藝流程圖
從蒸發室出來的二次蒸汽,經過壓縮機壓縮,送到主板片中作加熱蒸汽使用,使硫酸銅料液維持沸騰狀態,而加熱蒸汽本身則冷凝成水,冷凝水收集到冷凝水罐再進入預熱器,對原料液進行一段預熱,真空泵抽取冷凝罐內不凝氣來二段預熱,MVR壓縮回收二次蒸汽和利用蒸發器冷凝水預熱料液,減少廢液排放[3-4]。
2.2.2 自動化程度高
與傳統蒸發器相比,MVR蒸發器由DCS、PLC組態控制,自動化程度更高。
通過PLC、單片機、組態等形式來控制系統溫度、壓力與轉速等,保持系統蒸發平衡,同時關注各儀表參數是否正常,有異常情況及時進行針對性調節。
單效傳統蒸發生產硫酸銅,產生的熱水輸送到硫酸車間進行廢水處理,大大增加了運行成本。采用MVR技術替代傳統蒸發,既能滿足硫酸銅的生產,又能降低能源消耗、減少運行成本。
本廠自投產一套硫酸銅MVR蒸發濃縮裝備,振動是MVR技術中壓縮機運行穩定的重要參數,在運行過程中對壓縮機頻率、蒸發溫度等因素進行調節,壓縮機運行正常。
根據多年傳統單效蒸發采用強制循環蒸發器,同時由于硫酸銅溶液含酸性且含氯根離子,在高溫下腐蝕性強,故采用鈦材,設備運行1年至今未發現腐蝕現象。
調節頻率是壓縮機運行穩定的技術核心,而電流的大小反應出壓縮機喘氣量的大小的依據,電流大反應出釜體內蒸汽多,更反應出壓縮機喘氣量多,利于蒸發濃縮生產硫酸銅。啟動壓縮機時,要調節頻率當當前頻率達到給定頻率時,點擊加頻率同時注意壓縮機電流與振動數值,電流不得超過45A,振動值上下波動幅度不得超過30μm。在生產運行過程中,頻率在48Hz左右時,電流不會超過額定電流,且壓縮機喘振閥開度小、不喘振,硫酸銅比重最優。生產一段時間后壓縮機會出現喘振現象(振動數值波動幅度超過30μm)時,一旦出現喘振,及時加大喘振閥開度,穩定壓縮機振動值,找到異常參數進行針對性調節,調整過程中待電流穩定后再慢慢降低喘振閥開度,待所有參數恢復正常,關閉喘振閥,保持壓縮機平穩運行。停壓縮機時,也要對壓縮機頻率調節。
蒸發溫度是影響硫酸銅和壓縮機運行穩定的數據參數。壓縮機開啟前,裝液二到三個立方,啟動強制循環泵,打開主蒸汽儀表閥、打開預熱蒸汽儀表閥,對釜體內電解液進行加溫,當釜體溫度達到90℃,方可啟動壓縮機。壓縮機啟動后,壓縮機使釜體內真空,在真空狀態下,料液的沸點降低到85℃左右,電解液與二次蒸汽在換熱裝置不斷換熱至沸騰,蒸發掉其中的水分,當電解液的比重達到要求,液即放出。應注意釜內液位與溫度,定時測出液比重,及時調整相應閥門,控制液位與溫度在上下限之間,確保終點比重在指令范圍。
MVR真空度差,釜體溫度內蒸發溫度高,壓縮機進口溫度高,壓縮機出口壓力大,導致抽氣量不足,壓縮機會出現喘振,高蒸發溫度也會對設備和管道會造成不同程度的損壞。所以控制在一定的溫度下,既能保證硫酸銅的比重,同時MVR系統運行穩定。
為了減少系統的熱損失,要對設備進行保溫。此外溫度低,達到比重的硫酸銅容易結晶析出引起管道堵塞,MVR系統使用一段時間后進、出口管道堵塞。在生產實踐過程中,生產停下來時排盡料液,再加入一定量的熱水(防止殘留的料液析出硫酸銅堵塞管道)循環后排出水,然后對設備及管道定期清洗[5]。
現階段冬天天氣晝夜溫差大,對主設備MVR包裹一層保溫層。
硫酸銅蒸發濃縮通過MVR自裝密度計測密度并且設置自動出料,本廠終點比重控制在1.40-1.42,低于1.40,濃縮率低,出料液水分高,雜質濃度低,影響后續脫雜,高于1.42,其他雜質以硫酸鹽形式析出,不利于離心。
(1)傳統蒸發工藝還在且技術成熟,但是蒸汽消耗大,而MVR技術成功應用在硫酸銅蒸發濃縮工序中,大大減少了蒸汽的使用,并且利用了冷凝水潛熱[6],在節能降耗、降低生產成本等方面有著明顯優勢。
(2)MVR技術在冶金行業成功應用并逐漸在該行業獲得推廣,該技術為傳統單效蒸發濃縮的高能耗單元指明了新的發展方向,帶來了巨大的經濟效應,發展空間較大,具有較好的應用前景。