李宏陽,張偉華
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴公司)配有1套KDON-45000/53500型空分裝置,采用分子篩吸附凈化、增壓膨脹機空氣進下塔、雙塔精餾、氧氮產品氣內壓縮的工藝流程。2020年7月全廠停車大修結束后,空分裝置開車運行,運行穩定后出現主冷凝蒸發器(E01301)氧液位(簡稱主冷液位)不足。提高膨脹機負荷,加大制冷量后,主冷液位仍不能滿足后系統滿負荷氧氣用量。經數據對比分析,確認高壓板式換熱器(E01302A/B)空氣管線出現堵塞,通過負荷調整維持運行,直到2021年7月檢修期間,空分裝置加溫吹掃完成,工況恢復正常。
2020年7月,空分裝置檢修后開車,按照操作規程正常啟動后,空分裝置運行正常,未出現異常數據。隨著空分裝置運行時間的延長,在維持氧氣體積流量為35 000 m3/h、未進行特殊操作的情況下,主冷液位出現下降;將膨脹機負荷加滿,裝置冷量依舊不足,后系統多次出現被迫減負荷、減少用氧量的情況。膨脹機負荷調整前后數據見表1。
分析主冷液位下降的原因可能為:
(1) 主冷液位計(LI01302)失真。該液位計在使用期間出現間歇性故障,有可能是信號傳輸導致的液位下降。聯系儀表專業人員對該液位計聯鎖切除后進行檢查,確認液位計變送器信號正常,因此排除液位計失真導致主冷液位下降的情況。

表1 膨脹機負荷調整前后數據
(2) 氧氮產品氣取出量過大。空分裝置氧氮產品氣取出量增大,而進塔加工空氣量沒有增加,出現入不敷出的現象,導致空分裝置冷量不足,體現為主冷液位下降。檢查運行工況發現后系統生產負荷無變化,氧氮產品氣取出量沒有增加。因此,排除氧氮產品氣取出量過大導致主冷液位下降的情況。
(3) 冷箱內設備發生泄漏。冷箱內設備管線發生大量氣體泄漏,冷箱保護氣壓力升高,從冷箱呼吸帽處會冒出大量冷氣,如果發生的是液體泄漏,則冷箱的基礎溫度會出現大幅度下降。從集散控制系統(DCS)畫面趨勢觀察,冷箱保護氣壓力點穩定,無上漲情況,基礎溫度也未發生大幅度下降。對冷箱內氣體進行取樣分析,冷箱上部氣體含氧體積分數為7.1%,中部氣體含氧體積分數為13.1%,下部氣體含氧體積分數為17.1%。氣體含量與每周常規樣品檢測數值基本一致,從冷箱外觀觀察,主冷箱外表面未見結霜位置,因此排除冷箱內設備發生泄漏導致主冷液位下降的情況。
(4) 膨脹機制冷效率下降。膨脹機的總制冷量與單位制冷量和膨脹量有關,單位制冷量與膨脹機膨脹端的進出口壓力及進口溫度有關,所以通過調整膨脹機的進氣量、轉速、進出口壓力及進口溫度,能夠發揮膨脹機的制冷效率。主冷液位下降后,膨脹機工況已進行調整且達到了超高負荷運行狀態,冷量不足的異常狀態有所改善,但是在膨脹機超高的負荷下,才能維持35 000 m3/h的氧氣體積流量,而且出現白天降、晚上微漲的情況,與裝置滿負荷45 000 m3/h的氧氣體積流量差距很大,懷疑增壓端出口進入高壓板式換熱器的熱態空氣管線發生堵塞,導致換熱器效率下降。
(5) 熱端溫差大,冷量損失增加。通過查找檢修前高壓板式換熱器運行的熱端氣體數據,與現在的運行數據對比分析,發現熱端溫差增加了5 K左右,板式換熱器的冷量損失增加了,損失的冷量已經大于膨脹機的制冷量,導致在膨脹機超高負荷下運行仍不能滿足現有的產品量輸出。高壓板式換熱器數據對比見表2。

表2 高壓板式換熱器數據
通過以上原因分析,判斷高壓板式換熱器空氣管線發生堵塞。由于各裝置剛剛檢修完成啟動運行,空分裝置通過操作調整可以維持基本生產能力,因此決定特護運行,觀察各指標變化趨勢。若運行指標惡化,則申請裝置停車。
為了維持裝置生產,通過不斷調整參數,總結出一套操作方法維持穩定生產直到2021年7月裝置停車檢修加溫。具體操作方法為:
(1) 操作原則為維持35 000 m3/h氧氣體積流量,工況不做大幅度調整,維持預冷系統冷水機運行,調整空冷塔出口空氣溫度≤16 ℃。
(2) 分子篩均壓期間,及時開大空壓機導葉補充氣量,均壓結束后,及時關回導葉,避免空壓機排氣壓力過高和進低壓板式換熱器氣量過大。分子篩切換運行初期,如果低壓板式換熱器(E01303A/B/C/D/E)冷端空氣溫度≥-162 ℃,及時將高壓板式換熱器污氮氣調整到低壓板式換熱器,將溫度控制在-164~-168 ℃。
(3) 運行期間空冷塔出口壓力控制在0.491~0.496 MPa。
(4) 膨脹機膨脹端進口溫度控制在-102~-110 ℃,轉速控制在19 800~20 300 r/min。
系統排液,空分裝置停車后,投用蒸汽噴射器,排凈上、下層主冷,下塔液空,小液氮罐,氧、氮泵內液體,開大噴射蒸汽量,緩慢全開排液閥門,現場拉警戒線。液體排空后靜置2 h,總排液時間可控制在6 h內。
按照正常精餾塔引氣步驟,向精餾塔內引熱空氣,空分裝置復熱前期必須嚴格控制進塔氣量,反流污氮氣閥門不能過早開啟,否則會造成低壓板式換熱器跑冷。以上塔壓力≤50 kPa為界限,適當開反流污氮氣閥門。此次復熱初期,反流污氮氣閥門開得稍早,造成低壓板式換熱器溫度最低約為-10 ℃。
空分裝置復熱時不需要開下塔去上塔啟動管線閥門,根據主冷升溫速率,打開上、下層主冷排液閥,保持下塔和主冷之間端面溫差≤30 K,均勻緩慢上升,復溫后期2個閥門保持全開至復溫結束。下塔和液氮管線排液導淋前期根據溫度調整開度,后期始終保持1/3開度。
當精餾系統各溫度點升至-140 ℃時,溫度上漲緩慢,主要因為精餾系統塔內冷量通過高低壓板式換熱器反復回收,冷箱積聚系統內不能及時排冷。該階段應盡量開大現場精餾系統外排導淋,將系統內冷量盡量排放至外界,同時做好警戒隔離措施。
進口膨脹機膨脹端復熱時,需要嚴格控制進口膨脹機進口氣體積流量≤2 000 m3/h,否則進口膨脹機會出現轉速。加溫流路為:增壓端進口閥旁路→增壓端出口閥→膨脹端進口閥→加溫吹除導淋,用旁路閥控制,其余閥門全開。如果膨脹機出現轉速,可適當關小增壓端出口閥和膨脹端進口閥。
高壓板式換熱器可與系統一起復熱,三段空氣高壓節流閥門(HV01308)在測溫點溫度(TI01322)≤-20 ℃前可以打開向精餾系統導氣,用來復熱污氮、低壓氮、氧氮氣管線,TI01322>-20 ℃時需要關閉三段空氣高壓節流閥門,因為高壓空氣節流會產生冷量導致精餾系統溫度上漲緩慢。
復溫后期,精餾塔下塔液位調節閥(LV01301)、液氮進上塔調節閥(HV01302)、污液氮進上塔調節閥(FV01303)、貧液空進上塔調節閥(HV01304)、粗氬塔液位調節閥(LV01309)、低壓板式換熱器污氮氣調節閥(PV01332)、低壓板式換熱器粗氬氣調節閥(FV01333)、低壓板式換熱器氧氣調節閥(FV01334)、高壓板式換熱器污氮氣調節閥(PV01331)全開。
復熱流程見圖1。
在冷箱內各測溫點溫度達到0 ℃以上時,由加溫階段轉為吹掃階段。先吹掃高壓板式換熱器。如果先吹掃低壓板式換熱器,其體積流量(100 000 m3/h)會導致低壓板式換熱器空氣進下塔溫度(TI01301)降低,影響整體復熱效果。
吹掃時應集中氣量分別對低壓板式換熱器污氮管線、高壓板式換熱器污氮管線、低壓氮氣管線、高壓氧氣管線、高壓氮氣管線分別進行吹掃。
吹掃流路為:
(1) 污氮氣導至高壓板式換熱器,全開PV01331,關小PV01332,控制上塔壓力≤50 kPa,高壓板式換熱器污氮氣分2組吹掃。第1組:全開E01302A污氮氣外送手閥(V01315A/B)→PV01331,全關E01302B污氮氣外送手閥(V01316A/B),吹掃12 h,關閉閥門時注意上塔壓力。第2組:全開V01316A/B→PV01331,全關V01315A/B,吹掃12 h,關閉閥門時注意上塔壓力。
(2) 污氮氣導至低壓板式換熱器,全開PV01332,關小PV01331,控制上塔壓力≤50 kPa,吹掃12 h。
(3) 高壓空氣旁通氧氣管線,全開高壓空氣旁通總閥(V01374B)→高壓空氣旁通高壓氧氣管線閥門(V01375B)→高壓氧氣放空調節閥(FV01339B)放空,吹掃18 h,全開閥門的總氣體積流量為5 500 m3/h左右。
(4) 高壓空氣旁通氮氣管線,全開V01374B→高壓空氣旁通高壓氮氣管線閥門(V01376B)→高壓氮氣放空調節閥(FV01336B)放空,吹掃18 h,全開閥門的總氣體積流量為5 500 m3/h左右。
(5) 低壓氮氣管線吹掃,低壓氮氣放空調節閥(FV01335B)閥門開大,體積流量取13 000 m3/h左右吹掃。
(6) 進口膨脹機冷端吹掃,增壓端進口閥(V01451)→增壓端出口閥(V01454)→膨脹端進口閥(V01461)→膨脹端吹除閥(V01483),用旁路閥控制,其余閥門全開,以膨脹機無轉速為原則,控制吹掃氣體積流量≤2 000 m3/h。如果膨脹機出現轉速,可以適當關小V01454、V01461保持小開度,通過旁路閥控制氣量。
(7) 國產膨脹機冷端吹掃,增壓端進口閥(V01452)→增壓端出口閥(V01456)→膨脹端進口閥(V01462)→膨脹端吹除閥(V01484),用旁路閥控制,其余閥門全開,以膨脹機無轉速為原則,控制吹掃氣體積流量≤2 000 m3/h,如果膨脹機出現轉速,可以適當關小V01456、V01462,保持小開度,通過旁路閥控制氣量。
吹掃污氮氣管線與氧氮氣管線同時進行,共計36 h;三段壓力提至6.0 MPa,吹掃氧氣管線時,氮氣管線放空閥關閉,吹掃氮氣管線時,氧氣管線放空閥關閉。
儀表點吹掃,在吹掃過程中,打開精餾塔下塔壓差表(PDI01301)、精餾塔上塔壓差表(PDI01302)、粗氬塔壓差表(PDI01303)、精餾塔下塔液位計(LIC01301)、主冷下層液位計(LI01302)、主冷上層液位計(LI01303)、粗氬塔液位計(LIC01309),現場變送器處就地吹除管,進行吹掃。
在各吹掃點進行露點分析,連續2次露點≤-60 ℃為吹掃合格。開車后運行數據對比見表3。

表3 空分冷箱復溫前后主要數據對比
空分裝置復熱后,各工藝參數恢復到正常運行指標,膨脹機運行工況得到優化,板式換熱器熱端溫差縮小,主冷液位在35 000 m3/h的氧氣體積流量下,膨脹機正常負荷運行即可滿足生產。膨脹機滿負荷運行能夠將氧氣體積流量取到45 000 m3/h,滿足氣化爐在線切換的條件,徹底解決了由于板式換熱器堵塞導致主冷液位不漲的問題,同時對系統加溫吹掃的方法進行了總結優化,為以后的工藝操作提供了技術參考。