石 強
(潞安化工集團有限公司 高河能源,山西 長治 046000)
沿空留巷無煤柱開采能夠提高煤炭資源回收率、緩解礦井采掘銜接緊張局面,目前已被廣泛應用[1-3]。切頂爆破卸壓能夠有效緩解留巷壓力,在進行沿空留巷時,結合不同的開采地質參數選擇合理的爆破參數,是實現成功留巷的關鍵[4-6]。
高河能源W3305工作面為西三盤區工作面,南北均為未采區,東面接+450 m水平北翼大巷,西面為礦界。W3305工作面采用“三進一回”布置,膠帶巷長2 777 m,進風巷長2 727 m,與高抽巷間隔35 m,輔運巷長2 780 m,W3305工作面回風巷長2 830 m.W3305工作面長度320 m,第一切眼可采長度960 m,第二切眼可采長度1 461 m,工作面巷道均沿底留頂煤掘進。W3305工作面開采3號煤層,煤厚5.25~8.4 m,平均厚度6.83 m,埋深427~537 m.直接頂為泥質粉砂巖,厚度2.2~4.22 m;老頂為細砂巖-中粒砂巖,厚度16.4~20.6 m;直接底為泥質粉砂巖,厚度0.95~3.05 m;老底為砂質泥巖-粉砂巖-細砂巖,厚度8.9~24.2 m.W3305工作面采綜放工作面,采高采高3.5±0.1 m,放煤高度3.33 m,采放比1∶0.95.W3305工作面布置見圖1.

圖1 W3305工作面布置示意
W3305工作面采用“三進一回”通風布置方式,為了加強工作面的通風管理,防止上隅角瓦斯超標,確保工作面正常回采,同時減少巷道掘進工程量,提升煤炭資源回收率,需要在進風巷采空區段采用柔模混凝土墻支護技術進行沿空留巷。在進行沿空留巷過程的前期未進行切頂卸壓,由于厚硬關鍵層回轉壓力大、底板膨脹性泥巖等原因,工作面礦壓顯現劇烈,留巷巷道圍巖變形較大,留巷巷道平均幫鼓量600~1 000 mm,平均底鼓量1 000~2 000 mm;部分柔模墻體發生傾斜,導致留巷支護系統失效,頂板管理存在重大安全隱患。
為減小頂板厚硬關鍵層破斷回轉對巷道頂煤的擠壓,減少巷道圍巖變形,在W3305工作面輔助進風巷回采側肩角布置1排炮孔,對巷道頂板進行切頂卸壓。為確定合理的切頂爆破技術參數,設計2種爆破鉆孔布置及裝藥方式進行對比分析。具體參數為:①方案一:爆破鉆孔距回采幫1 m,角度70°,間距1 m,孔深21 m,其中裝藥13 m,封炮泥8 m,線裝藥密度為1.0 kg/m3;②方案二:爆破鉆孔距回采幫1 m,角度70°,間距0.9 m,孔深18 m,其中裝藥12 m,封炮泥6 m.炮孔布置方案如圖2所示。

圖2 切頂爆破孔布置圖(mm)
W3305工作面進風巷共進行了65組,324個炮孔。方案一共計施工119個爆破孔,方案二施工205個爆破孔,共使用炸藥3 531.6 kg,導爆索3 838 m,雷管644個,聚能管3 648 m.方案一選取10號、15號和16號措施孔進行窺視,方案二選取29號、38號和39號措施孔進行窺視,分析爆破效果。窺視結果如圖3所示。
6個措施孔窺視結果如下:
1) 10號措施孔距離當班工作面約11 m,窺視時在11 m處發生塌孔,無法再進行窺視。從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段2 m之后就產生了裂縫,但是只有局部斷斷續續產生,沒有形成連續裂縫。從裝藥段8 m處開始到塌孔11 m處,開始產生連續裂縫,最長連續裂縫約1.1 m.10號措施孔內裂縫生成長度達裝藥長度70%以上。
2) 15號措施孔距離當班工作面約18 m,窺視時在19 m處發生塌孔。從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段6 m處產生局部裂縫,長度約0.4 m,從裝藥段9 m處開始到塌孔19 m處產生明顯連續性裂縫,最長段從9 m處開始到12.5 m處有明顯連續性裂縫,從13 m到19 m塌孔處也有明顯連續性裂縫,此段裂縫連續長度較短。15號措施孔內裂縫生成長度達裝藥長度70%以上。
3) 16號措施孔距離當班工作面約25 m,窺視21 m.從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段沒有產生局部裂縫,從裝藥段8 m處開始到孔底21 m處產生明顯連續性裂縫,8~9.2 m處有裂縫,最長段從10 m處開始到15 m處有明顯連續性裂縫,從16.5 m到21 m孔底處也有較短的連續性裂縫。16號措施孔內裂縫生成長度達裝藥長度70%以上。
4) 29號措施孔距離當班工作面約98 m,窺視18 m.從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段沒有產生裂縫,局部有巖石破碎現象,從裝藥段6 m處開始到孔底18 m處產生局部不連續裂縫,切縫生成長度占裝藥長度50%以上。相較于未優化前預裂切頂爆破后窺視措施孔情況,切縫生成長度明顯大幅度增加,措施孔內裂隙生成寬度明顯增加。說明優化后預裂切頂爆破效果是符合優化設計要求的。
5) 38號措施孔窺視時在17 m處發生塌孔。從鉆孔窺視分析儀中可看出,在封孔段6 m處產生局部裂縫,長度約0.4 m,從裝藥段6 m處開始到塌孔17 m處產生明顯連續性裂縫,最長段從7 m處開始到12.5 m處有明顯連續性裂縫,從13 m到17 m塌孔處也有明顯連續性裂縫,此段裂縫連續長度較短。38號措施孔內裂縫生成長度達裝藥長度70%以上。
6) 39號措施孔窺視18 m.從窺視儀中可看出,在封孔段產生局部裂縫,裂縫長度0.9 m,且不連續;從裝藥段6 m處開始到孔底18 m處產生明顯連續性裂縫,最長段從9 m處開始到18 m處有明顯連續性裂縫。39號措施孔內裂縫生成長度達裝藥長度70%以上。
從6個措施孔內可以看出,預裂切頂爆破后在措施孔內均產生了明顯縱向裂縫,其中10號、15號、16號、38號、39號措施孔內裂縫生成長度達裝藥長度70%以上,29措施孔內裂縫生成長度達裝藥長度50%以上。通過窺視的6個措施孔可以得出,目前在W3305切頂爆破所取爆破參數合理有效,而且在切頂預裂聚能爆破取得了較好的效果,基本達到了預期爆破效果。因此,為降低施工量和施工難度,選取方案二作為爆破鉆孔參數,爆破鉆孔距回采幫1 m,角度70°,間距0.9 m,孔深18 m,其中裝藥12 m,封炮泥6 m.
W3305工作面實施柔模沿空留巷后,對留巷圍巖變形進行觀測,未切頂區留巷圍巖表面位移如圖4所示。通過現場觀測可知,在工作面回采170 m范圍內,巷道變形量大,頂底距離縮近1 340 mm,兩幫距離縮近591 mm.其中,頂板下沉量總體不超過211 mm,總體上頂板下沉緩慢,變化量較小;底鼓量最大為1 129 mm;墻體移近量在測量范圍內總體變化量不超過190 mm;煤幫移近量總體上在401 mm范圍內波動。同時由于該區域未進行切頂卸壓,留巷巷道頂板破碎、完整性差,并且有多個柔模墻破損、鼓包。

圖4 未切頂區留巷圍巖表面位移圖
對切頂卸壓區留巷圍巖表面位移進行觀測,如圖5所示。由圖5可知,在工作面回采170 m范圍內,頂底距離縮近小于1 100 mm,兩幫縮近小于250 mm.頂板下沉量總體不超過150 mm,底鼓量最大為950 mm,墻體移近量在測量范圍內總體變化量不超過150 mm,煤幫移近量總體上在100 mm范圍內波動。現場觀測可知,留巷巷道頂板完整,柔模墻體正常,未出現破碎、鼓包等現象。

圖5 切頂區留巷圍巖表面位移圖
通過對切頂區域和未切頂區域留巷圍巖變形觀測分析可知,采用爆破切頂卸壓后,留巷巷道頂板完整,柔模墻體未出現破損、鼓包現象;留巷巷道圍巖表面位移有一定程度減小,頂底板縮近量減少約20%,兩幫縮近量減少約50%,其中煤幫側移近量減少75%.由此可見,切頂卸壓后有效減少了沿空留巷巷道內壓力和留巷斷面收縮量,保證了工作面的安全高效高產,為留巷復用創造了條件。
1) 采用鉆孔窺視對兩種不同參數鉆孔爆破的效果進行考察,通過對比措施孔內裂隙貫通長度,選擇了適宜的爆破鉆孔參數;并通過現場觀測爆破切頂前后沿空留巷圍巖變形量,分析了爆破切頂卸壓對沿空留巷的圍巖控制的作用。
2) 采用爆破切頂卸壓后,有效減少了沿空留巷巷道內壓力,留巷巷道頂板完整,柔模墻體未出現破損、鼓包現象,實現了礦井安全高效生產。