萬家瑞 李兆恒 謝 亮,
(1 廣東省水利水電科學研究院;2 廣東省水利新材料與結構工程技術研究中心)
中國水資源時空分布極不均勻,水資源短缺和水環境惡化嚴重影響經濟社會的可持續發展[1]。為了解決水資源短缺問題,新中國成立之后,我國的長距離引水工程發展迅速,包括:引灤入津工程、引大入秦工程、東深引水工程、引黃入晉工程、引漢濟渭工程、引江濟淮工程、南水北調工程等。這些引調水工程給我國的發展帶來的多方面的(如社會、經濟、生態和環境)效益[2]。
輸水工程若采用地面輸水渠的形式,將會占用大量土地資源,且在輸水過程中將會有大量的蒸發及滲透損失。采用水工隧洞的形式,不僅可以節約土地資源,還可以避免地表氣候及沿途污染物污染水質。因此在經濟發達、人口密集的城市群,引調水工程常采用長距離深埋輸水隧洞的形式布置。然而傳統的鉆爆法難以適應長距離深埋輸水隧洞施工要求,而常用于交通隧洞施工的盾構法機械化,自動化程度高,能適應各種復雜地質,可實現破巖、出碴、運輸、襯砌等多種工序聯合作業,具有優質、高效、安全等優點,已開始應用于水資源調配隧洞工程[3,4]。但輸水隧洞與交通隧洞并不完全相同,輸水隧洞在運行期間除承受外部的水土壓力外,還須承受較大的內水壓力;而盾構管片單襯結構無法承擔內水壓力荷載產生的環向拉力,需采用復合襯砌結構(外襯為盾構管片,內襯為現澆預應力混凝土或“鋼內筒+混凝土”[5,6]。
由于輸水隧洞內砌厚度一般只有0.5~0.7m,而且隧洞空間狹小,屬于有限的地下密閉空間,混凝土入倉困難,無法充分地進行人工振搗。若采用常規的泵送混凝土澆筑二襯,很難保證混凝土達到完全密實的狀態。自密實混凝土是一種高流動度、高穩定性及均勻性的特種混凝土,具有良好的施工性能,而且不離析、不泌水,混凝土硬化后能夠滿足規范要求的力學性能和耐久性能;并在狹小空間內,有助于減少作業人員勞動的強度,提高勞動生產率;同時能消除因作業空間狹小、視線受限而產生的安全隱患。[7-9]
為了配置出滿足施工現場性能要求的自密實混凝土,本試驗分別研究了外加劑、骨料、單位用水量、砂率及粉煤灰及水膠比等參數對自密實混凝土性能的影響,以期掌握適用于水工隧洞二次襯砌自密實混凝土的配合比設計方法。
水泥為佛山海螺水泥有限公司生產的P.O52.5R 硅酸鹽水泥,比表面積379m2/㎏,密度3.13g/㎝3,28d 抗折強度8.6MPa,28d 抗壓強度55.3MPa。粉煤灰為廣東粵華發電有限公司F 類Ⅱ級粉煤灰,細度29.3%,燒失量4.76%,水泥及粉煤灰的具體化學組成見表1。

表1 水泥和礦物摻合料的化學組成(%)
為了確保配合比采用最佳的粗骨料級配,碎石采用南寧市武鳴區甘圩鎮龍響山石場生產的5~10mm 碎石,表觀密度為2710g/㎝3,堆積密度為1320g/㎝3,壓碎指標為11.4%,針片狀含量為8%,含泥量為0.8%;5~20mm碎石表觀密度為2730g/㎝3,堆積密度為1360g/㎝3,壓碎指標為11.4%,針片狀含量為3%,含泥量為0.3%。
細骨料采用始興湞江河砂場生產的河砂,細度模數2.32,表觀密度為2590㎏/m3。堆積密度1470㎏/m3,緊密密度1590㎏/m3,含泥量為1.5%,硫酸鹽及硫化物含量為0.28%。
外加劑配方根據現場試配結果確定,最終選定由廣東強仕建材科技有限公司提供的4# 配方作為最終配方。4#配方含固量17.79%,密度1.051g/ml,減水率27%,含氣量1.8%。
拌合水為自來水。
1.2.1 坍落擴展度及T500 檢測方法[10]
坍落度桶放在平板中心位置,下緣與200mm 刻度圈重合。將混凝土不分層一次填滿坍落筒中,加滿后用抹刀抹平,使其與坍落度筒的上緣齊平,隨即垂直平穩地提起坍落度筒,使混凝土自由流出,測定擴展度達到500mm 的時間T500。用鋼直尺在相互垂直的兩個方向測量混凝土的擴展直徑,并計算兩個所測有效直徑的平均值作為混凝土拌合物的坍落擴展度。
1.2.2 Bj 值檢測[10]
坍落度筒放在底板中心位置,下緣與200mm 刻度圈重合,J 環則套在坍落度筒外,下緣與300mm 刻度圈重合。將新拌混凝土裝入容器中靜置1min 后不分層一次填滿坍落度筒,整個過程中不施以任何振動或搗實,隨即垂直平穩地提起坍落度筒。用鋼直尺測量J 環中心位置混凝土拌和物頂面至J 環頂面的高度差,然后再沿J環外緣兩垂直方向分別測量4 個位置混凝土拌合物頂面至J 環頂面的高度差,單位為mm。
1.2.3 混凝土力學性能測試方法
混凝土的力學性能指標包括抗壓強度(7d 和28d)、抗滲等級、抗凍等級等3 項,具體檢測方法遵循《混凝土物理力學性能試驗方法標準》(GB/T 50081-2019) 的規定[11]。
考慮到水工隧洞二次襯砌混凝土的受力和抗滲要求,本研究目標混凝土為C50W12。結合隧洞尺寸及鋼筋布置等因素,確定其填充性能要求坍落擴展度性能等級為SF2(660~755mm),T500 性能等級不低于VS1(2s~6s),間隙通過性要求障礙高差性能Bj 等級不低于BS1(20~40mm)。
綜合考慮外加劑配方及摻量、骨料級配、單位用水量、砂率、粉煤灰摻量、水膠比等7 個因素對混凝土性能的影響,開展本次配合比試驗。根據以上要求,本次共設計不同配合比14 組,具體見表2。

表2 自密實混凝土試件的配合比
試驗編號A-E 配合比外加劑配方分別采用1#、2#、3#、4#、5#配方。為了使混凝土拌合物性能達到最優,試驗編號D 和E 配比砂率略有調整,除此以外,其他材料配比均相同。主要測試分析外加劑配方對自密實混凝土工作性能的影響。試驗編號F-N 配合比外加劑均采用4#配方。
試驗編號D 及試驗編號F 配合比外加劑摻量分別為1.5%、1.7%,其他材料配比相同。主要測試外加劑摻量對混凝土工作性能的影響。
試驗編號G 配合比相比于試驗編號D,碎石由5~20mm 的單一粒徑調整為5~10mm 占比20%、5~20mm 占比80%級配組成。主要測試粗骨料集配對混凝土工作性能的影響。
試驗編號G、H 及I 水膠比、砂率、粉煤灰摻量均相同,單位用水量分別為201㎏/m3、191㎏/m3、211㎏/m3。
試驗編號G、J 及K 配合比,砂率分別為48%、46%、44%。試驗編號J、L,粉煤灰摻量分別為20%、15%。測試分析不同砂率比例對混凝土強度和工作性能的影響。
試驗編號L、M 及N 配合比設計的水膠比分別為0.41、0.36 和0.31,同時,調整砂率,對應砂率為46%、45%和44%,其他配合比參數保持不變。在確保滿足混凝土工作性能要求的前提下,分析水膠比對自密實混凝土力學性能的影響。
外加劑符合現行國家標準《混凝土外加劑》(GB8076-2008) 和《混凝土外加劑應用技術規程》(GB50119-2003)的要求。
根據混凝土拌和試驗情況,外加劑廠家在現場試配調整配方5 個,配方依次編號為1#、2#、3#、4#及5#,分別進行5 次混凝土拌合物試驗(試驗編號A~E),以確定與工程水泥相容性良好、性能最優的自密實混凝土外加劑。具體外加劑配方拌和試驗結果見表3。

表3 外加劑配方對混凝土工作性能的影響
1#配方混凝土拌和物外觀良好,尤其是保坍性好,1h 坍落擴展度損失為30mm,但坍落擴展度較低,粘性大、結底,很快失去流動性,同時,Bj值偏大,通過鋼筋的能力較差,不利于長距離運輸和較大尺寸結構的施工。
2#配方混凝土拌和物與1#配方類似,粘性較大、易結底,失去流動性較快,拌和物表面稍泌漿、稍流漿,Bj值偏大,通過鋼筋的能力較差,同時坍落擴展度損失稍快,不利于長距離運輸和較大尺寸結構的施工。
3#配方混凝土拌和物存在流漿現象,粘聚性稍差,Bj值偏大,通過鋼筋的能力較差,坍落擴展度損失中等,不利于長距離運輸和較大尺寸結構的施工。
4#配方混凝土拌和物坍落擴展度次大,Bj值最小,粘聚性最好,流動性和粘聚性平衡,通過鋼筋的能力最好,坍落擴展度損失最小,對長距離運輸和較大尺寸結構的施工有利。
5#配方混凝土拌和物含氣量達到7.0%,偏大(其余配方在3%左右),Bj值偏大,通過鋼筋的能力較差,坍落擴展度損失大,不利于長距離運輸和較大尺寸結構的施工。
最終選定4#配方作為最終配方。4#配方含固量17.79%。密度1.051g/ml,減水率27%,含氣量1.8%。
為了充分發揮外加劑的作用,同時為工程實際使用時儲備工作性調整的方法,將外加劑摻量由1.5%(試驗編號D)提高到1.7%(試驗編號F)進行試驗。試驗結果見表4。研究表明,隨著外加劑摻量的增加,混凝土拌合物的Bj值增加46.7%,坍落度擴展度增加3.6%,T500縮短0.3s,但混凝土拌和物稍泌漿,表現為摻量偏大,其他性能滿足要求。實際應用時,由于運距、氣溫等因素的影響,可將外加劑摻量提高至1.7%。

表4 外加劑摻量對混凝土工作性能的影響
從拌和試驗看,當拌和物的流動性較大時,容易出現流漿現象,雖然坍落擴展度和T500較大,但是Bj值也大,砂漿對碎石的包裹性不足,粘聚性降低,導致混凝土通過鋼筋的能力不足,不利于長距離運輸和較大尺寸結構的施工。同時,考慮碎石扁平比較大,球度不足,粒形不太好,因此,考慮適當增加碎石細顆粒的含量。
將碎石由5~20mm 的單一粒徑,調整為5~10mm 占比20%、5~20mm 占比80%級配組成(試驗編號G),并進行拌和試驗,與試驗編號D 比較,坍落擴展度有所提高,Bj有所降低,總體上粘聚性改善。

表5 骨料級配對混凝土工作性能的影響
由表6(試驗編號G、H 及I)可見,隨著單位用水量增大,混凝土拌和物的坍落擴展度增大,T500和Bj減小,單位用水量平均每增加10㎏/m3,坍落擴展度增大30mm。

表6 單位用水量對混凝土工作性能的影響
由表7(試驗編號G、J 及K)可見,隨著砂率由48%降低至44%,混凝土拌和物的坍落擴展度增大,T500減小,Bj增大,表現為流動性增大,粘聚性有所降低。

表7 砂率對混凝土工作性能的影響
在混凝土中,粉煤灰一方面通過填充效應,改善粉體的級配,降低拌和物的粘性,提高拌和物的流動性,另一方面,粉煤灰通過二次水化反應,提高混凝土的強度和耐久性,但粉煤灰的二次水化反應主要在28d 齡期后進行,一般情況下會降低28d 強度。根據《水工混凝土摻用粉煤灰應用技術規范》DL/T 5055-2007 第6.04 條規定,采用普通硅酸鹽水泥的預應力混凝土中,粉煤灰最大摻量為15%[12];《粉煤灰混凝土應用技術規程》GB/T 50146-2014 第5.2.1 條規定,采用普通硅酸鹽水泥的預應力混凝土中,當水膠比不大于0.4 時,粉煤灰最大摻量為25%。[13]
由表8(試驗編號J 及L)可見,隨著粉煤灰摻量由20%降低至15%,混凝土拌和物的坍落擴展度、T500和Bj變化均較小。

表8 粉煤灰摻量對混凝土工作性能的影響
由表9(試驗編號G、J 及K)可見,隨著砂率由48%降低至44%,混凝土拌和物的28d 混凝土抗壓強度有所增大。

表9 砂率對混凝土力學性能的影響
由表10(試驗編號J 及L)可見,隨著粉煤灰摻量由20%降低至15%,28d 抗壓強度有所增大。

表10 粉煤灰對混凝土力學性能的影響
根據保羅米法則,混凝土的強度主要由水膠比決定,水膠比是最重要的配合比設計參數。本次配合比設計的水膠比為0.41、0.36 和0.31,同時,調整砂率,對應砂率為46%、45%和44%,其他配合比參數保持不變。由表11 可知,隨著水膠比的下降,自密實混凝土的坍落擴展度、T500及Bj值的變化均較小,混凝土7d 抗壓強度和28d 抗壓強度有所增加,混凝土工作性能滿足工程要求,其抗滲、抗凍標號也滿足要求。

表11 水膠比對混凝土力學性能的影響
由圖1 可知,混凝土的7d 和28d 齡期抗壓強度隨膠水比(水膠比的倒數)增大而增大,兩者呈正比,相關性良好。


圖1 抗壓強度- 膠水比關系圖
⑴在配制自密實混凝土配合比中,外加劑對混凝土工作性能影響顯著,是非常重要的原材料。為了確保外加劑和膠材的相容性,配合比設計單位必須通過現場試配調整外加劑配方??紤]實際工程現場施工運距、氣溫等因素的影響,實際應用時可根據具體情況將外加劑摻量略微提高。
⑵相對于使用5~20mm 的單一粒徑,將碎石粒徑調整為5~10mm 占比20%、5~20mm 占比80%可以改善混凝土拌合物的粘聚性。隨著單位用水量增大,混凝土拌和物的坍落擴展度增大,T500和Bj減??;單位用水量平均每增加10㎏/m3,坍落擴展度增大約30mm。隨著混凝土砂率提高,混凝土拌和物的粘聚性變好,但流動性變差,28d 抗壓強度略微降低。
⑶隨著粉煤灰摻量的降低,混凝土拌和物的坍落擴展度、T500和Bj變化較小,但28d 抗壓強度有所增大。混凝土的7d 和28d 齡期抗壓強度隨膠水比(水膠比的倒數)增大而增大,兩者呈正比,具有線性相關性。