李 科
(潞安化工集團五陽煤礦,山西 長治 046200)
潞安化工集團A 礦2103 運輸巷所處區(qū)域為礦井301 采區(qū)南部,2103 運輸巷長度632 m,斷面呈矩形,斷面長度4.5 m、寬度3.5 m。巷道掘進方向同12-2 號煤層底板走向一致。
12-2 號煤層具有結構簡單、可開采量較大等特點,巷道的直接頂由細砂巖和砂質頁巖構成,厚度為5.9 m,基本頂由粗砂巖構成,厚度為9.7 m,不存在偽頂[1]。
當前2103 運輸巷已掘進155 m,由相關地質資料可知,巷道160 m 處即將出現(xiàn)F3 逆斷層,斷層落差1.4 m,斷層傾角45°。由于斷層存在,導致巷道在掘進超過150 m 后,頂板開始出現(xiàn)離層、冒落等現(xiàn)象,尤其是掘進超過155 m 后,頂板整體性較差,破碎情況十分嚴重。現(xiàn)有的支護方式難以滿足頂板的支護需求,嚴重阻礙巷道掘進工作的安全高效進行。
2103 運輸巷現(xiàn)有的支護方案為錨桿+錨索+鋼帶的聯(lián)合支護方案。選用的錨桿直徑為20 mm、長度為2 000 mm,選用的錨索直徑為17.8 mm、長度為4 500 mm,選用的鋼帶長度為4 200 mm、寬度為25 mm;頂板每排錨桿的數(shù)量為5 根,錨索的數(shù)量為3根,相鄰錨桿的間距為1 000 mm、排距為1 000 mm,相鄰錨索的間距為1 800 mm,排距為3 000 mm。錨桿在圍巖中的錨固長度為300 mm、外露長度為10~30 mm,錨索在圍巖中的錨固長度為1 200 mm、外露長度為150~250 mm。錨桿布置完畢后每排錨桿添加1 條鋼帶完成預緊過程[2]。
現(xiàn)有的支護方案難以保證斷層區(qū)域的支護效果,降低了巷道的掘進效率以及施工安全性,主要原因如下:
1)受斷層構造應力影響。F3 斷層區(qū)域內,巷道頂板煤巖層破壞嚴重導致應力出現(xiàn)卸壓空間,造成巷道掘進過程中應力集中現(xiàn)象明顯,兩幫煤巖體出現(xiàn)垂直剪切應力以及水平張拉應力,造成巷道頂板產生破碎、離層和冒頂?shù)惹闆r。
2)支護強度不足。頂板選區(qū)的錨桿長度為2000mm,已知巷道頂板煤層厚度為6.5 m,頂板上方仍有2.0 m 厚的煤層,并且錨桿外露長度在10~30 mm 之間。所以,錨桿難以打設至煤層的直接頂上,不僅顯著降低了支護效果,而且是造成離層現(xiàn)象的出現(xiàn)。此外,由于錨固區(qū)域較淺,頂板的變形僅能靠布置鋼帶進行控制,很容易出現(xiàn)鋼帶斷裂導致支護失效的情況產生。
為提升2103 運輸巷在斷層掘進期間頂板的穩(wěn)定性,提高巷道的掘進效率,本文提出了一種撞楔超前支護+絲杠柱空頂支護+注漿錨桿支護的聯(lián)合支護技術方案。
撞楔超前支護方案所需部件包括鋼釬、夾板、錨固劑以及固定錨桿。選取的鋼釬直徑為30 mm,長度為3 000 mm;夾板采用高強度鋼板,長度為800 mm,寬度為300 mm,鋼板兩端分別加工出1 個圓孔,圓孔直徑為30 mm;選取的固定錨桿直徑為20 mm,長度為1 200 mm[3]。
在2103 運輸巷掘進至155 m 附近時,提前在巷道頂板指定位置垂直于煤壁進行鉆孔,鉆孔直徑為32 mm,相鄰孔的間距為300 m,鉆孔完畢后放入鋼釬,鋼釬外露長度為200 mm,布置完畢后先使用錨固劑進行加固,加固后再使用夾板加緊,通過夾板兩端的圓孔進行固定錨桿打設,每個夾板負責3 根鋼釬,保證鋼釬和夾板的固定效果,在斷層掘進期間重復該過程。
巷道掘進過程中,端頭迎頭處常常會產生頂板冒頂現(xiàn)象,主要原因是斷層構造導致頂板空頂?shù)漠a生,進而導致冒頂現(xiàn)象的出現(xiàn),降低了巷道的掘進效率。針對這一問題使用絲杠柱實現(xiàn)頂板空頂區(qū)域的臨時支護,避免冒落現(xiàn)象的出現(xiàn)。絲杠柱空頂支護所需構件包括:鋼梁、吊環(huán)和絲杠柱。鋼梁選用10 號槽鋼,包括橫梁以及縱梁,長度依次是4.2 m、4.0 m。其中橫梁上需要加工除3 個焊制絲扣孔,保證絲杠柱的安裝。
巷道掘進過程中,一旦迎頭出現(xiàn)超過1.5 m 的空頂距,及時對吊環(huán)進行安裝,吊環(huán)安裝在巷道最前方兩排錨桿的外露部分,每排吊環(huán)的數(shù)量為3 個,共計2 排;安裝完畢后穿過每排吊環(huán)安裝一根橫梁,在橫梁基礎上安裝縱梁,橫梁縱梁呈垂直關系,縱梁數(shù)量為3 根,相鄰縱梁的間距為2.0 m,安裝完畢后提升絲杠柱保證縱梁和頂板間的貼合,完成空頂區(qū)域的支護。絲杠柱空頂支護結構如圖1 所示。

圖1 絲杠柱空頂支護結構(單位:mm)
注漿錨桿是通過注漿的方式將破碎圍巖周圍的空隙進行充填,不僅提升了圍巖的整體性,實現(xiàn)了錨桿的加固,也減少了掘進作業(yè)導致的頂板損壞現(xiàn)象。注漿錨桿支護對于錨桿整體均能起到錨固作用。所需的構件包括注漿錨桿、JW 型鋼帶、注漿軟管、注漿泵和注漿材料。選取的注漿錨桿長度為3 500 mm,內部中空直徑為14 mm,錨桿表面對稱分布著兩排圓孔,保證注漿的順利流出,圓孔直徑為10 mm;JW 型鋼帶長度為0.5 m,寬度為0.28 m;注漿軟管直徑為8 mm;注漿材料選用聚氨酯。
斷層掘進過程中,在巷道頂板垂直于頂板進行鉆孔,鉆孔直徑為30 mm、孔深為3.5 m,相鄰孔的間距為1.2 m、排距為1.2 m,每排鉆孔數(shù)量為4 個。鉆孔完畢后放入注漿,將注漿軟管的兩端分別連接注漿錨桿和注漿泵,連接完畢后使用膨脹水泥進行封孔處理,注漿過程中壓力保持在1.0 MPa,煤層產生滲漿現(xiàn)象后停止注漿。注漿錨桿支護剖面結構如圖2 所示。

圖2 注漿錨桿支護剖面圖(單位:mm)
為了驗證優(yōu)化后的支護方案實際效果,在巷道頂板布置離層監(jiān)測儀,監(jiān)測周期30 d,在巷道斷層掘進期間進行實時監(jiān)測。根據(jù)監(jiān)測結果可知,采用優(yōu)化后的聯(lián)合支護方案后,0~6 d 期間頂板變形量逐漸增加,最大位移量為118 mm;6~16 d 期間頂板應力變化較小,位移量變化較小;16 d 之后頂板應力趨于穩(wěn)定,位移量幾乎不變,離層冒落現(xiàn)象得到了很好的控制。
潞安化工集團A 礦2103 運輸巷,在現(xiàn)有支護方案下過F3 斷層時存在頂板冒落等現(xiàn)象,降低了巷道的掘進效率,掘進速度僅為1.7 m/d,并且施工安全難以保障。采用本文提出的聯(lián)合支護方案后,頂板位移量控制在120 mm 以內,冒落、破碎現(xiàn)象也顯著減少,掘進速度提升至4.5 m/d,實現(xiàn)了巷道過斷層期間的支護要求,對于巷道斷層的支護研究有著借鑒意義。