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刮板輸送機(jī)啟動過程變頻驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用

2022-09-23 07:01:50學(xué)
機(jī)械管理開發(fā) 2022年9期

尚 學(xué)

(華陽集團(tuán)七元公司,山西 壽陽045400)

引言

煤炭作為推動我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要能源之一,近年來的需求量越來越大,煤炭生產(chǎn)作業(yè)日益繁重[1]。刮板輸送機(jī)是煤炭掘進(jìn)工作不可或缺的輸送設(shè)備,只要煤炭掘進(jìn)工作進(jìn)行,刮板輸送機(jī)就要工作,啟動較為頻繁,同時在日常維護(hù)和故障排查時,經(jīng)常還存在負(fù)載啟動的情況[2-3]。電機(jī)是刮板輸送機(jī)啟動動力的來源,頻繁啟動會使電機(jī)產(chǎn)生較大的瞬時電流,不僅不利于電機(jī)壽命的延長,還會極大增加電機(jī)的能源消耗,增加煤炭的成本,影響煤炭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益[4]。變頻驅(qū)動技術(shù)已在較多驅(qū)動系統(tǒng)中得到了應(yīng)用,并取得很好的應(yīng)用效果,對于刮板輸送機(jī)具有很好的借鑒意義[5-6]。針對某煤炭企業(yè)刮板輸送機(jī)恒速運行模式的現(xiàn)狀,開展啟動過程變頻驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計具有重要意義。

1 刮板輸送機(jī)概況

企業(yè)正在使用的刮板輸送機(jī)正式投產(chǎn)于2015年5月,設(shè)備配置如下:機(jī)頭位置設(shè)置2臺驅(qū)動電機(jī),額定功率均為1 000 kW,機(jī)尾位置設(shè)置1臺電動機(jī),其額定功率同樣為1 000 kW。機(jī)頭和機(jī)尾位置的3臺電機(jī)的額定電壓數(shù)值為3 300 V±12%,綜合輸送能力為3 500 t/h以上,鋪設(shè)的總長度接近320 m。到目前為止已經(jīng)運行了6年多,并且隨著設(shè)備使用年限的增長,能耗逐年增加,現(xiàn)已引起了企業(yè)的關(guān)注,變頻控制技術(shù)的出現(xiàn)為企業(yè)節(jié)能降耗工作提供了新的方法,因此,企業(yè)同樣基于刮板輸送機(jī)現(xiàn)有的控制系統(tǒng),引進(jìn)變頻調(diào)速技術(shù),開發(fā)刮板輸送機(jī)啟動過程中的變頻驅(qū)動系統(tǒng)。刮板輸送機(jī)使用現(xiàn)場,如圖1所示。

2 系統(tǒng)方案設(shè)計

基于刮板輸送機(jī)當(dāng)前的控制系統(tǒng),引入變頻調(diào)速技術(shù),設(shè)計完成了刮板輸送啟動過程變頻控制系統(tǒng)方案,如圖2所示。該系統(tǒng)在刮板輸送機(jī)啟動過程中能夠降低機(jī)頭和機(jī)尾位置電動機(jī)的啟動瞬時電流,使機(jī)頭和機(jī)尾電動機(jī)實現(xiàn)功率平衡。

圖1 刮板輸送機(jī)使用現(xiàn)場

圖2 刮板輸送機(jī)啟動過程變頻驅(qū)動控制系統(tǒng)方案

具體工作原理如下:刮板輸送機(jī)中的電機(jī)1、電機(jī)2和電機(jī)3的額定參數(shù)一致,機(jī)頭位置的電動機(jī)1和電動機(jī)2分別配置變頻器1和變頻器2,可編程邏輯控制器PLC實時采集獲取機(jī)頭和機(jī)尾位置的電動機(jī)電流數(shù)值,進(jìn)一步分析處理獲取電動機(jī)的負(fù)載,之后發(fā)出電動機(jī)調(diào)速信號,實現(xiàn)刮板輸送機(jī)機(jī)頭和機(jī)尾位置電動機(jī)的調(diào)速啟動控制。

3 具體設(shè)計過程

3.1 功率平衡原理

3.1.1 功率平衡狀態(tài)

工作過程中刮板輸送機(jī)機(jī)頭電動機(jī)的實時電流數(shù)值標(biāo)記為I1,由I1的數(shù)值可以分析得出機(jī)頭電機(jī)的實時負(fù)載,將機(jī)尾電動機(jī)的實時電流標(biāo)記為I2,由I2的數(shù)值分析得出機(jī)尾電機(jī)的實時負(fù)載。當(dāng)I1=I2時,說明刮板輸送機(jī)機(jī)頭電機(jī)和機(jī)尾電機(jī)均處于正常負(fù)載范圍,未發(fā)生過載故障,處于功率平衡狀態(tài)。功率平衡控制原理如下頁圖3所示。

圖3 功率平衡控制原理

3.1.2 功率平衡控制

當(dāng)I1≠I2時,說明機(jī)頭和機(jī)尾位置電機(jī)存在過載或者欠載的情況,需要進(jìn)一步識別判斷具體故障。當(dāng)I1>I2時,即機(jī)頭位置電動機(jī)工作電流大于機(jī)尾位置電動機(jī)電流,設(shè)置當(dāng)I1-I2>0.05I2時,判斷機(jī)頭電動機(jī)存在過載,此時PLC會發(fā)出控制變頻器1的信號,提高機(jī)頭電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,讓機(jī)尾電動機(jī)分擔(dān)機(jī)頭負(fù)載,實現(xiàn)機(jī)頭電動機(jī)和機(jī)尾電動機(jī)的功率平衡。相反的,當(dāng)I1<I2時,即機(jī)頭位置電動機(jī)工作電流小于機(jī)尾位置電動機(jī)電流,設(shè)置當(dāng)I2-I1>0.05I1時,判斷機(jī)尾電動機(jī)存在過載,此時PLC會發(fā)出控制變頻器2的信號,提高機(jī)尾電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,讓機(jī)頭電動機(jī)分擔(dān)機(jī)尾負(fù)載,實現(xiàn)機(jī)頭電動機(jī)和機(jī)尾電動機(jī)的功率平衡。

3.2 PLC控制系統(tǒng)

變頻控制系統(tǒng)的核心控制部件為PLC,結(jié)合刮板輸送機(jī)控制系統(tǒng)現(xiàn)狀,重新選擇了PLC控制器,型號為DX-MA01。該控制器具有高度集成,自帶多個輸入/輸出端口,輸出端能夠直接實現(xiàn)驅(qū)動功能。CPU使用的是32位的TC1796,采樣頻率高達(dá)150 MHz,能夠?qū)崿F(xiàn)4 MB+80 kB的存儲量;輸入/輸出端口具有很好的可擴(kuò)展性能,便于后續(xù)系統(tǒng)的繼續(xù)改進(jìn)開發(fā)。

3.3 傳感器選型

電流傳感器作為刮板輸送機(jī)實時信號采集的主要元件,負(fù)責(zé)實時監(jiān)測機(jī)頭電動機(jī)和機(jī)尾電動機(jī)電流的任務(wù),電流信號傳輸至PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理,即可得到刮板輸送機(jī)的實時運行載荷情況,因此其選型工作至關(guān)重要。結(jié)合實際需求選擇了型號為CSNR16Ⅰ的電流傳感器,能夠適用于煤礦井下較為惡劣的工作環(huán)境,同時具有監(jiān)測電流范圍大、響應(yīng)時間短、精度高度優(yōu)勢。電動機(jī)速度監(jiān)測選擇型號為NJ4-12GM40-E的傳感器,它是一種三線制電感式速度傳感器,工作時的電壓為直流24 V,持續(xù)電流數(shù)值為200 mA。

3.4 變頻控制系統(tǒng)

刮板輸送機(jī)啟動過程電動機(jī)的變頻控制實現(xiàn)原理是以電流平均值直接實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制,如圖4所示。由圖4可以看出,電流I1和電流I2分別代表刮板輸送機(jī)機(jī)頭和機(jī)尾電動機(jī)的定子電流,分析之后能夠得到各個電動機(jī)的轉(zhuǎn)矩負(fù)載情況,之后根據(jù)負(fù)載轉(zhuǎn)矩比與額定值的偏差來調(diào)節(jié)機(jī)頭、機(jī)尾電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到機(jī)頭、機(jī)尾電動機(jī)功率平衡的目的。

圖4 變頻控制原理框圖

為了使刮板輸送機(jī)啟動過程可以按規(guī)定的速度曲線啟動,實現(xiàn)功率的平衡,在變頻控制系統(tǒng)基礎(chǔ)之上,對機(jī)頭電動機(jī)和機(jī)尾電動機(jī)的啟動順序和啟動時間進(jìn)行了控制,能夠更好地改善變頻啟動時,機(jī)頭、機(jī)尾電動機(jī)功率不平衡的現(xiàn)象。

4 軟件控制實現(xiàn)

完成刮板輸送機(jī)啟動過程變頻驅(qū)動系統(tǒng)硬件設(shè)計工作之后開發(fā)軟件控制流程,以實現(xiàn)刮板輸送機(jī)啟動過程變頻控制功能,軟件控制流程如圖5所示,刮板輸送機(jī)啟動時,對機(jī)頭、機(jī)尾電動機(jī)進(jìn)行功率平衡控制。具體控制流程如下:由PLC實時采集刮板輸送機(jī)機(jī)頭電動機(jī)和機(jī)尾電動機(jī)的電流I1和I2,并比較二者的差值ΔI=I1-I2。當(dāng)I1=Imax時,需要進(jìn)行三種情況的判斷分析,第一種是ΔI<0.05Ie時,PLC控制器輸出變頻控制信號提高機(jī)頭電動機(jī)運行頻率;第二種是ΔI>0.1Ie時,PLC控制器輸出變頻控制信號降低機(jī)頭電動機(jī)運行頻率;第三種是0.05Ie<ΔI<0.1Ie時,PLC控制器輸出變頻控制信號保持機(jī)頭電動機(jī)運行頻率。

圖5 刮板輸送機(jī)啟動過程功率平衡軟件流程

5 經(jīng)濟(jì)效益分析

為了驗證刮板輸送機(jī)啟動過程變頻控制系統(tǒng)的設(shè)計效果,將其應(yīng)用于某煤炭企業(yè)刮板輸送機(jī)進(jìn)行試運行,跟蹤記錄控制系統(tǒng)運行情況。結(jié)果表明,該變頻控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了刮板輸送機(jī)機(jī)頭電動機(jī)和機(jī)尾電動機(jī)功率的平衡控制功能。原來恒速運行啟動方式,在運輸量3 000 t/h條件下,年運輸量2 000萬t的情況計算得到總耗電量費用約為225.40萬元,而變頻控制系統(tǒng)的投入使用,相同運行模式下計算得到的總耗電量費用約為191.00萬元,為煤炭企業(yè)節(jié)約耗電費用34.4萬元,大大降低了煤炭企業(yè)的運行成本。

6 結(jié)語

刮板輸送機(jī)作為煤炭企業(yè)正常開展工作的重要輸送設(shè)備,其控制系統(tǒng)的先進(jìn)性直接關(guān)系的煤炭企業(yè)的運行成本。針對某煤炭企業(yè)刮板輸送機(jī)恒速運行模式的現(xiàn)狀,開展了啟動過程變頻驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計,試運行應(yīng)用結(jié)果表明,變頻控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,實現(xiàn)了刮板輸送機(jī)機(jī)頭電動機(jī)和機(jī)尾電動機(jī)功率的平衡控制功能。相同輸送煤量條件下,恒速控制啟動時年總耗電量費用約為225.40萬元,而變頻控制系統(tǒng)的投入使用,使年總耗電量費用降為191.00萬元,為煤炭企業(yè)節(jié)約耗電費用34.4萬元/年,降低了煤炭企業(yè)的生產(chǎn)成本,大大提高了煤炭的市場競爭力。

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