張文舉
(潞安化工煤基清潔能源有限責任公司,山西 長治 046200)
本硫回收裝置是由制硫和制酸兩部分組成,制硫單元采用常規Claus 工藝制取硫磺,Claus 尾氣處理部分采用SOP 制酸。酸性氣進裝置后,先經酸性氣分液罐脫水后進入制硫燃燒爐烴類完全燃燒,在燃燒爐中三分之一的硫化氫完全燃燒成二氧化硫,為獲得最大轉化率,必須保證燃燒后的反應氣流中硫化氫與二氧化硫的分子之比為2∶1,反應的結果制硫燃燒爐內約60%(體積分數)的H2S 反應轉化為硫,余下的H2S中有1/3 轉化為SO2,2/3H2S 保持不變,送入一二級轉化器中進行催化反應進一步生產硫。Claus 尾氣進入制酸單元焚燒爐,將Claus 尾氣中的H2S 燃燒成SO2,經兩級反應器和兩級冷凝器產出濃硫酸,反應后的尾氣通過煙囪排放。
在試車工作中經與國內行業專家及專業技術團隊現場研究討論,發現制硫單元氧氣管線設置及燃燒爐順控點火盡管滿足設計規范,但是根據實際運行經驗存在一定安全風險及隱患。
1)氧氣界區壓力是5.0 MPa,需要通過兩臺減壓閥(PV20401 和PV20402)降壓到0.3 MPa,兩臺減壓閥之間氣體緩沖容積小(約0.056 m3),氧氣管網壓力稍有波動,安全閥就會起跳。
2)氧氣管線界區和氧氣管線爐前無切斷閥,緊急或著火情況無法做到立即隔斷,存在安全風險。
解決措施:界區增設切斷閥HV20451;爐前增設切斷閥UV20451A/B,UV20451A/B 閥間增設放空閥UV20451C,并列入SIS 聯鎖觸發后,關閉切斷閥UV20451A/B。
3)氧氣管線界區閥無均壓旁路、也無均壓氮氣管線。
解決措施:增加8.6 MPa 氮氣均勻管線。……