劉成軍
(晉能控股煤業集團陽泉煤炭事業部,山西 陽泉 045000)
興峪煤礦位于陽泉市盂縣,現采煤層為沁水煤田15 號煤,煤層厚度6.18~6.78 m,平均6.5 m,設計生產能力90 萬t/a。根據綜合測試鑒定,15#煤層自燃傾向性等級為Ⅲ級,屬不易自燃煤層,煤塵有爆炸危險性。煤層堅固性系數為0.31~0.4,透氣性系數為1.294~5.224 m2/MPa2·d,透氣性較差。15#煤層瓦斯含量為8.46~10.89 m3/t,瓦斯壓力為0.23~0.45 MPa。
煤層回采工作面瓦斯涌出都以鄰近層為主、開采層為輔,其中,鄰近層瓦斯涌出占60.49%,開采層瓦斯涌出占39.51%,屬于高瓦斯礦井。
目前礦井采取順層鉆孔預抽回采區域煤層瓦斯,由于鉆進裝備不具備定向功能,不能控制鉆孔軌跡,鉆孔施工過程中受地層條件、地質構造等因素影響,鉆孔軌跡未按照設計成孔,導致工作面形成抽采空白帶。且不能確定抽采空白帶區域、規模,對礦井瓦斯治理造成難題。因此,開展15#煤層定向長鉆孔瓦斯治理技術研究[1-5],對保障煤層瓦斯治理水平和開采的安全性具有重要意義。
瓦斯高位鉆孔一般施工在裂隙帶內的穩定巖層內。裂隙帶的高度按煤層高度的5 倍計算,15#煤的煤層高度為6.5 m,則裂隙帶高度為32.5 m。在高度范圍內根據煤層上方巖層情況,選擇普氏系數小于8 的穩定巖層作為鉆孔施工層位。距15#煤層33~39 m 范圍內的粉砂巖層抗壓強度大于40 MPa,普氏系數為7.1,可作為本次定向鉆孔的施工層位。
(1)鉆孔深度及孔徑
鉆孔的孔深主要與巖層情況、鉆機能力、瓦斯含量等因素有關。另外,鉆孔深度增大后,其鉆進效率及瓦斯抽采效率都會隨之降低。興峪煤礦15508工作面傾向長度為180 m,走向長度為1500 m,鉆孔可按500 m 為間距,分為三段布置。為保證瓦斯抽放效果,綜合考慮各影響因素,確定鉆孔深度為500~700 m。15508 工作面布置方式如圖1。

圖1 15508 工作面布置圖
(2)鉆孔數量及間距
根據以往采空區瓦斯治理經驗,高位定向鉆孔一般與巷道平行布置。考慮到鉆孔施工時相鄰鉆孔間會相互影響,為了保證施工進度及鉆孔軌跡精度,高位鉆孔的間距需控制在5~10 m 之間,因此各鉆場的高位孔數量應小于10 個。考慮現場實際條件,確定每個鉆場施工3 個鉆孔。
根據通風實測數據推測,興峪煤礦15508 工作面在回采期間,其瓦斯最大涌出量為9 m3/min,其中60%為采空區內的瓦斯。為提高抽放效果,設計布置3 個直徑為153 mm 的鉆孔,鉆孔間距為10 m,各鉆孔與回風巷分別相距15 m、25 m 及35 m。其平面布置示意圖如圖2。

圖2 高位定向長鉆孔平面布置示意圖(m)
(3)鉆孔剖面布置形式
高位鉆孔開孔位置一般選擇在同一條水平線上,即高度一致,若所開采煤層的走向趨勢無法確定,則鉆孔在剖面上可選擇上下分層布置,即布置兩排不同高度的鉆孔。興峪煤礦15508 工作面煤層走向不明,則其鉆孔布置形式采用上下分層布置,如圖3。

圖3 高位定向長鉆孔在剖面分布
在15508 回風巷布置3#鉆場,該鉆場共布設3個高位定向長鉆孔,1#、2#、3#鉆孔的終孔位置與15#煤層的垂直距離分別為22.8 m、20.0 m、17.1 m,具體鉆孔參數如下(軌跡圖如圖4 所示)。

圖4 高位定向長鉆孔軌跡示意圖(m)
(1)1#鉆孔
鉆孔深度為510 m,鉆孔仰角為11°,開孔磁方位角為247°。設計鉆孔鉆進100 m 后進入15#煤層正上方22.8 m 的位置,繼續鉆進至510 m 深度期間,鉆孔均保持在該高度內。由于1#鉆孔終孔層位的巖性為泥巖,鉆進時可能出現鉆孔斷面縮小或塌孔現象,施工時需注意,并及時清理。
(2)2#鉆孔
鉆孔深度為510 m,鉆孔仰角為8°,開孔磁方位角為255°。設計鉆孔鉆進100 m 后進入15#煤層正上方20.0 m 的位置,繼續鉆進至510 m 深度期間,鉆孔均保持在該高度內。由于2#鉆孔終孔層位的巖性為中粒砂巖,鉆進時可能出現鉆頭磨損的情況,施工至該層位時需更換堅固性較高的鉆頭及鉆具,保證鉆進效率。
(3)3#鉆孔
鉆孔深度為510 m,鉆孔仰角為10°,開孔磁方位角為266°。設計鉆孔鉆進100 m 后進入15#煤層正上方17.1 m 的位置,繼續鉆進至400 m 深度期間,鉆孔均保持在該高度內,由400 m 鉆進至510 m 期間,終孔位置逐漸調整降低至35 m 的位置。由于3#鉆孔目標層位的巖性為砂質泥巖,鉆進時可能出現鉆孔斷面縮小或塌孔現象,施工時需注意,并及時清理。
考慮到設計鉆孔的深度為500~700 m,屬于超深鉆孔,且孔徑為153 mm,相對較大,因此,需選擇鉆進能力大,可采用大直徑鉆具的鉆機。另外,由于興峪煤礦地質條件較為復雜,煤層周圍存在多個地質構造,加之頂板上方有多個泥巖層,強度較低,鉆孔成型質量將會受到影響,因此,鉆機還需具備處理塌孔事故的能力。
綜合考慮,最佳鉆機選擇方案為ZYL-17000D履帶式全液壓千米定向鉆機。
ZYL-17000D 履帶式千米定向鉆機配備Φ89 mm 五級螺桿鉆具,其功率較大,要求的泥漿流量不低于375 L/min。為了滿足大功率螺桿鉆具對泵壓和流量的要求,同時,考慮井下運輸搬遷要求,泵車需選擇較大流量的BLY390/12 型煤礦井下定向鉆進用全液壓履帶泵車。
由于鉆孔孔徑較大,施工時需采用定向擴孔工藝,同時可提升頂板高位定向鉆孔瓦斯抽采效果。另外,由于興峪煤礦地質條件較為復雜,為避免鉆孔發生塌孔后無法處理,選型擴孔鉆桿要具備復雜地層高效排渣的能力。經過綜合分析和考慮,優選Φ89 mm/73 mm 大通徑寬翼片螺旋鉆桿用于回轉擴孔鉆進。
為評價高位定向長鉆孔方案及設備的瓦斯抽采效果,對15508 回風巷各定向鉆孔的卸壓掏煤量及瓦斯抽采量進行了統計分析。各鉆孔掏煤量統計見表1。
由表1 可知,定向鉆孔在興峪煤業實現了“掏的出”,掏煤卸壓半徑增大,掏煤量突破0.5 m3/m,有利于卸壓增透,溝通裂隙,提高了煤層的透氣性系數,增加抽采范圍,提高抽采效果。

表1 鉆孔掏煤量統計
瓦斯抽采量統計結果表明,高位定向鉆孔的初始最大抽采瓦斯濃度為80.6%,初始最大純瓦斯量為0.66 m3/min,回風巷鉆場累計抽采量63 473 m3。可見采用定向高位鉆孔后,工作面的瓦斯抽采量大幅提高,降低了作業環境的瓦斯含量,治理效果良好,有效保障了工作面的回采安全。
(1)根據興峪煤礦15508 工作面的實際地層條件,結合類似工程經驗,確定出高位定向鉆孔施工層位為煤層頂板上方33~39 m 范圍內的砂巖層,鉆孔深度為500~700 m,鉆孔間距為10 m,并對鉆孔布置及鉆孔軌跡進行了設計。
(2)根據高位定向鉆孔的設計參數,結合巷道條件及地層條件,對定向鉆機、泥漿泵車、螺桿鉆具等定向鉆進裝備進行了合理選型。
(3)現場工業性試驗結果表明,高位定向鉆孔的掏煤卸壓半徑增大,掏煤量突破0.5 m3/m,卸壓增透效果顯著;鉆場覆蓋范圍內的瓦斯含量下降了0.258 m3/t,瓦斯治理效果良好,保證了礦井安全高效生產。