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焦化柴油加氫裂化技術(shù)工程應(yīng)用

2022-09-14 02:30:58

劉 丹 李 健 王 赟

(安徽華東化工醫(yī)藥工程有限責(zé)任公司上海分公司,上海 200315)

延遲焦化裝置是煉油廠提高輕質(zhì)油收率和生產(chǎn)石油焦的主要加工裝置。由于國(guó)內(nèi)原油普遍偏重且含蠟量高,因此柴油餾分收率比國(guó)外原油平均低5%~7%。同時(shí),焦化柴油的烯烴含量高,硫、氮、氧等雜質(zhì)含量高,安定性差,只能作半成品或中間產(chǎn)品,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步處理后才能作為柴油的調(diào)和組分。因此,如何使焦化柴油轉(zhuǎn)變?yōu)楦吒郊又档氖X油是一些企業(yè)面臨的巨大問(wèn)題。石油化工冶煉生成企業(yè)的柴汽比問(wèn)題逐步引起了相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域技術(shù)實(shí)踐人員的廣泛關(guān)注。解決這一問(wèn)題的最佳選擇是加快發(fā)展和推廣加氫技術(shù),以滿足重油輕質(zhì)化、提高石腦油收率和質(zhì)量的需要。加氫裂化技術(shù)可為下游的重整和芳烴裝置提供優(yōu)良的石腦油原料,它在現(xiàn)代石油煉制技術(shù)加工過(guò)程中發(fā)揮了重要的作用,是21世紀(jì)公認(rèn)的環(huán)境友好技術(shù),該技術(shù)有更廣泛的應(yīng)用前景和更高的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。現(xiàn)將1套100萬(wàn)噸/年焦化汽柴油加氫精制裝置優(yōu)化改造為50萬(wàn)噸/年加氫裂化裝置,最終滿足焦化柴油轉(zhuǎn)化率不低于99%的要求,重石腦油產(chǎn)品質(zhì)量滿足重整裝置進(jìn)料要求。利用加氫裂化工藝,通過(guò)控制芳烴轉(zhuǎn)化途徑,將焦化柴油中的大分子芳烴轉(zhuǎn)化為苯、甲苯、二甲苯等小分子芳烴保留在石腦油餾分中,最終生產(chǎn)得到高辛烷值汽油組分或芳潛較高的石腦油組分,優(yōu)化煉廠柴汽比。

1 裝置概況

改造前,該裝置以焦化汽油、焦化柴油作為混合原料油,在高溫及中壓的操作條件下,通過(guò)加氫精制技術(shù)產(chǎn)出符合國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)的柴油。改造前反應(yīng)部分和分餾部分的工藝流程如圖1和圖2所示。

圖1 改造前反應(yīng)部分工藝流程圖

圖2 改造前分餾部分工藝流程圖

2 改造方案

2.1 改造原則

改造原則有以下3個(gè):1)因改造主要在裝置檢修期間進(jìn)行,改造的時(shí)間短且工期較緊,要求盡可能小地進(jìn)行改動(dòng)。2)裝置原處理量為100萬(wàn)噸/年,改造要求在保留反應(yīng)器、高壓換熱器、高壓容器的同時(shí),使新鮮焦化柴油處理量最大化。3)改造后的裝置要求重石腦油收率最大化,且滿足重整裝置進(jìn)料要求。

2.2 改造方案

柴油加氫裂化工藝流程主要有3種:?jiǎn)味我淮瓮ㄟ^(guò)流程、單段循環(huán)流程和兩段加氫裂化流程。

焦化柴油一次轉(zhuǎn)化率為40%~70%;產(chǎn)品收率只能通過(guò)選擇催化劑來(lái)調(diào)節(jié);高轉(zhuǎn)化率時(shí)氫耗高,因裂化成石腦油和更輕組分的反應(yīng)沒(méi)有選擇性。

焦化柴油能達(dá)到幾乎全部轉(zhuǎn)化的效果(約尾油1%外甩);與單段一次通過(guò)相比,產(chǎn)品質(zhì)量更高;可以通過(guò)調(diào)整循環(huán)油的循環(huán)量來(lái)調(diào)整石腦油的收率;干凈循環(huán)油的存在大大改善了進(jìn)料條件,降低反應(yīng)苛刻度,降低液化氣、干氣的收率。

靈活性較好,焦化柴油能達(dá)到全部轉(zhuǎn)化;裝置投資較高,操作較復(fù)雜;二反進(jìn)料為干凈介質(zhì),液相收率高;氫耗低;能對(duì)各產(chǎn)品的收率進(jìn)行靈活轉(zhuǎn)變;產(chǎn)品質(zhì)量較高。為達(dá)到改造目的,同時(shí)盡可能地減少改造工作量,該改造選用單段全循環(huán)加氫裂化工藝。

對(duì)加氫裝置反應(yīng)器出口流出物的分離方案一般包括冷高分流程和熱高分流程2種方案:1)冷高分流程。冷高分流程溫度為40 ℃~60 ℃,通過(guò)降低分離溫度來(lái)增強(qiáng)生成油吸收常規(guī)氣體組分的能力,并降低生成油對(duì)氫氣的溶解力,以獲得最大的氫氣回收率,對(duì)柴油體系適應(yīng)性好。其工藝流程上的特點(diǎn)為循環(huán)氫濃度相對(duì)提高、流程相較簡(jiǎn)單,高壓設(shè)備的個(gè)數(shù)相對(duì)減少,節(jié)省投資;原料油凝點(diǎn)、密度較高,油水不易分離。2)熱高分流程。熱高分流程中大部分反應(yīng)產(chǎn)物不經(jīng)高壓空冷冷卻而直接進(jìn)入分餾系統(tǒng),其工藝流程上的特點(diǎn)為熱能利用較好,裝置能耗低;流程較復(fù)雜,投資增加;氫氣溶解量增加,使循環(huán)氫中氫濃度降低,引起氫分壓下降。對(duì)該裝置來(lái)說(shuō),改造后石腦油的轉(zhuǎn)化率較高,熱高分氣里面含有大量的油氣,熱高分流程的熱能利用優(yōu)勢(shì)不明顯,因此該改造依舊采用原冷高分流程。

改造前,該裝置分餾部分為汽提+分餾流程,分餾塔塔頂出石腦油、塔底出精制柴油。由于改造后重石腦油是目標(biāo)產(chǎn)品,同時(shí)會(huì)副產(chǎn)大量的輕石腦油及液化氣,因此該改造在分餾部分采用“三塔一爐”的流程方案,即汽提塔、主分餾塔、重石腦油汽提塔和主分餾塔重沸爐。改造思路如下:從反應(yīng)部分來(lái)的低分油經(jīng)換熱后進(jìn)入脫硫化氫汽提塔,在完成HS、不穩(wěn)定輕石腦油及汽提塔塔底油的分離后,汽提塔底油經(jīng)換熱后進(jìn)入主分餾塔,主分餾塔新設(shè)置一個(gè)側(cè)線汽提塔和重沸爐,經(jīng)氣液傳質(zhì)分離后,實(shí)現(xiàn)主分餾塔頂產(chǎn)穩(wěn)定輕石腦油,側(cè)線塔抽出重石腦油,主分餾塔底產(chǎn)加氫尾油。

改造前,該裝置為加氫精制裝置。改為加氫裂化裝置后,反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)程度加劇,反應(yīng)熱較改造前明顯增大。為利舊現(xiàn)有反應(yīng)器、高壓換熱器、加氫進(jìn)料泵等高壓設(shè)備,裝置的加工量需要適當(dāng)減少。經(jīng)核算,優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)后,原反應(yīng)流出物/熱加氫進(jìn)料進(jìn)料換熱器(1臺(tái))和反應(yīng)流出物/冷加氫進(jìn)料換熱器(2臺(tái))可以利舊,但是另外須增加1臺(tái)反應(yīng)流出物/熱加氫進(jìn)料換熱器。

由于該改造后汽提塔頂產(chǎn)不穩(wěn)定輕石腦油,要求汽提塔進(jìn)料滿足過(guò)汽化的溫度,因此將原反應(yīng)流出物/汽提塔底油換熱器改造為反應(yīng)流出物/冷低分油換熱器。同時(shí),為提高主分餾塔進(jìn)料溫度且降低主分餾塔底重沸爐負(fù)荷,此次改造增加主分餾底油/汽提塔底油換熱器,充分利用系統(tǒng)自身熱量的同時(shí),降低了冷卻工藝物流的能耗。

2.3 改造內(nèi)容

該裝置已有加氫精制反應(yīng)器為熱壁板焊結(jié)構(gòu),因操作環(huán)境高溫臨氫環(huán)境及高溫HS 的腐蝕,主體材料選用了12Cr2Mo1R+堆焊E309L+E347;設(shè)有3個(gè)催化劑床層,床層間設(shè)有冷氫入口。該改造原加氫精制反應(yīng)器利舊,需要增加1臺(tái)加氫裂化反應(yīng)器,替換原有的加氫改質(zhì)反應(yīng)器。新增的加裂化反應(yīng)器與原有加氫精制反應(yīng)器設(shè)備材質(zhì)相同,設(shè)置3個(gè)催化劑床層內(nèi)裝催化劑和瓷球,床層間設(shè)有冷氫入口,為使進(jìn)入催化劑各床層的物流分配和催化劑床層的徑向溫度分布均勻,加裂化反應(yīng)器內(nèi)設(shè)入口擴(kuò)散器、格柵、頂部分配盤(pán)、冷氫箱、再分配盤(pán)以及出口收集器。

原循環(huán)氫壓縮機(jī)為離心式,為背壓式汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)。此次改造循環(huán)氫進(jìn)出口壓差與循環(huán)氫量均顯著增大,經(jīng)核算原循環(huán)氫壓縮機(jī)已無(wú)法滿足改造后生產(chǎn)需求,需要對(duì)其進(jìn)行原位更換。循環(huán)氫壓縮機(jī)改造前后計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表1。

表1 改造前后循環(huán)氫壓縮機(jī)操作條件對(duì)比

原加氫精制裝置高壓換熱器采用螺紋鎖緊環(huán)結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)密封可靠性好,由于自身結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),其內(nèi)壓引起的軸向力是通過(guò)管箱蓋和螺紋鎖緊環(huán)作用于管箱本體上,操作中便于擰緊,具有很好的密封效果。該結(jié)構(gòu)基本上解決了高壓換熱器的密封問(wèn)題,設(shè)備操作過(guò)程中可隨時(shí)帶壓擰緊壓緊墊片的螺栓,及時(shí)排除泄漏。該改造優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)后,利舊了所有的高壓換熱器,并在反應(yīng)部分新增1臺(tái)反應(yīng)流出物/熱加氫進(jìn)料換熱器,其規(guī)格與原反應(yīng)流出物/熱加氫進(jìn)料換熱器相同,且上下布置。在滿足換熱需求的同時(shí),降低了設(shè)備投資費(fèi)用。

原高壓貧液泵為電機(jī)高速離心泵,該改造由于新鮮原料進(jìn)料量降低,所需的貧胺液也隨之減少。為降低裝置能耗,該改造對(duì)高壓貧液泵進(jìn)行更換。貧液泵改造前后計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。

表2 改造前后貧液泵操作條件對(duì)比

更換循環(huán)氫脫硫塔內(nèi)件;更換汽提塔及內(nèi)件;更換主分餾塔及內(nèi)件;新增重石腦油側(cè)線汽提塔及內(nèi)件。

新增主分餾底油/汽提塔底油換熱器;更換脫硫化氫汽提塔頂后冷器;更換主分餾塔頂后冷器;新增重石腦油側(cè)線汽提塔底重沸器。

空冷器類(lèi):①新增重石腦油空冷器;②更換脫硫化氫汽提塔頂空冷器;③更換主分餾塔頂空冷器。

機(jī)泵類(lèi):①新增重石腦油泵;②更換脫硫化氫汽提塔頂回流泵;③更換主分餾塔頂回流泵。

①更換脫硫化氫汽提塔頂回流罐;②更換主分餾塔頂回流罐;增加重石腦油吸附脫硫罐(2臺(tái))。

原料焦化柴油從裝置外來(lái),經(jīng)過(guò)濾器除去大于25μm的顆粒后在液位的控制下進(jìn)入原料緩沖罐,經(jīng)泵升壓后再流量的控制下,與混合氫混合后作為反應(yīng)進(jìn)料,依次與反應(yīng)流出物經(jīng)反應(yīng)流出物/冷加氫進(jìn)料換熱器、反應(yīng)流出物/熱加氫進(jìn)料換熱器(新增1臺(tái))換熱。再經(jīng)反應(yīng)進(jìn)料加熱爐加熱升溫后,依次通過(guò)加氫精制反應(yīng)器、加氫裂化反應(yīng)器(新增),在催化劑作用下進(jìn)行加氫裂化、脫硫以及脫氮等反應(yīng)。反應(yīng)流出物與加氫進(jìn)料、冷低分油以及冷加氫進(jìn)料依次換熱后,由反應(yīng)流出物空冷器冷卻進(jìn)入高壓分離器。在空冷上游管道注入脫鹽水,以防止反應(yīng)流出物中銨鹽在低溫部位析出。 冷卻后的反應(yīng)流出物在高壓分離器中進(jìn)行油、氣、水三相分離。高分氣(循環(huán)氫)經(jīng)循環(huán)氫脫硫塔入口分液罐進(jìn)入循環(huán)氫脫硫塔(改造),以貧胺液吸收脫除其中多數(shù)的硫化氫,隨后經(jīng)由循環(huán)氫壓縮機(jī)(更換)升壓后分兩路:一路作為急冷氫進(jìn)入反應(yīng)器;一路與來(lái)自新氫壓縮機(jī)的新氫混合后,再去與原料油混合作為反應(yīng)進(jìn)料。含硫、含氨污水自高壓分離器底部排出,至裝置外酸性水汽提裝置處理。高分油相經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)閥的減壓,在液位的控制下送入低壓分離器。低壓分離器頂部閃蒸出的低分氣送出裝置進(jìn)行后續(xù)處理,而冷低分油則送至脫硫化氫汽提塔進(jìn)入后續(xù)分餾部分。

從反應(yīng)部分來(lái)的低分油經(jīng)換熱后進(jìn)入脫硫化氫汽提塔(改造),塔底通入汽提蒸汽,塔頂油氣經(jīng)汽提塔頂空冷器(更換)、汽提塔頂后冷器(更換)冷凝冷卻,進(jìn)入汽提塔頂回流罐(更換)。閃蒸出的氣體送至廠區(qū)延遲焦化裝置穩(wěn)定單元回收液化氣;油相經(jīng)泵升壓后部分作為塔頂回流,其余的作為粗輕石腦油產(chǎn)品送去廠區(qū)延遲焦化裝置穩(wěn)定單元處理。

脫硫化氫汽提塔底油經(jīng)過(guò)換熱后,作為進(jìn)料去往主分餾塔(改造)。主分餾塔底設(shè)置重沸爐泵強(qiáng)制循環(huán),經(jīng)過(guò)重沸爐加熱,塔頂油氣冷凝冷卻后進(jìn)入主分餾塔塔頂回流罐(更換),油相經(jīng)主分餾塔塔頂回流泵(更換)升壓后,部分作為分餾塔的回流,其余的作為穩(wěn)定輕石腦油產(chǎn)品送出裝置。

重石腦油自主分餾塔中段側(cè)線抽出,一部分經(jīng)中段回流泵換熱冷卻返回主分餾塔,另一部分在液位控制下進(jìn)入重石腦油汽提塔(新增)。重石腦油汽提塔頂氣返回主分餾塔。重石腦油汽提塔塔底熱量由重沸器提供,熱源為加氫循環(huán)油。重石腦油汽提塔塔底產(chǎn)品由重石腦油泵(新增)升壓,在流量控制下經(jīng)石腦油脫硫罐(新增)吸附脫硫、再經(jīng)換熱冷卻后出裝置。

主分餾塔底油經(jīng)尾油泵升壓、換熱后作為加氫循環(huán)油返回到反應(yīng)部分原料油緩沖罐。

3 原料產(chǎn)品組成及主要操作參數(shù)

3.1 改造前后原料組成及性質(zhì)

改造前后裝置的原料情況以及主要性質(zhì)見(jiàn)表3。

表3 改造前后原料油性質(zhì)

3.2 改造前后主要操作條件

改造后裝置的化學(xué)氫耗增大,加氫精制反應(yīng)器的入口壓力基本保持一致(表4)。

表4 改造前后主要操作條件

3.3 改造前后產(chǎn)品收率對(duì)比

改造后裝置的輕、重石腦油收率顯著提高,各產(chǎn)品的收率見(jiàn)表5。

表5 改造前后產(chǎn)品收率對(duì)比

4 結(jié)語(yǔ)

100萬(wàn)噸/年焦化汽柴油加氫精制裝置改造為50萬(wàn)噸/年加氫裂化裝置后,可以實(shí)現(xiàn)焦化柴油最大化生產(chǎn)高芳潛重石腦油,保證重石腦油收率≥68%,硫含量≤0.5 μg/g,氮含量≤0.5 μg/g,滿足重整裝置進(jìn)料要求;副產(chǎn)的柴油產(chǎn)品十六烷值較原料可提高8~10,硫含量少于10 μg/g,可以作為清潔柴油調(diào)和組分。

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