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電絮凝鐵-高級氧化Fenton試劑處理含鉛廢水的試驗研究

2022-09-12 11:39:58郝會超方夕輝唐林旺
應(yīng)用化工 2022年7期
關(guān)鍵詞:工藝效果影響

郝會超,方夕輝,2,唐林旺

(1.江西理工大學 資源與環(huán)境工程學院,江西 贛州 341000; 2.江西理工大學 江西省礦業(yè)工程重點實驗室,江西 贛州 341000)

隨著工業(yè)的快速發(fā)展,無組織排放含鉛廢水對生態(tài)環(huán)境造成危害越來越嚴重[1-4],如何治理含鉛廢水污染問題已成為當前熱點[5]。電絮凝工藝是一種通過向廢水中投加絮凝劑,捕捉重金屬,形成與廢水中雜質(zhì)粒子帶相仿電荷的膠體,然后靠重力沉降將其分離的方法[6]。電Fenton工藝是一種新型的高級氧化技術(shù),通過電極產(chǎn)生 Fe2+,投加H2O2進而產(chǎn)生氧化能力更強的羥基自由基·OH通過發(fā)生一系列鏈式反應(yīng)來降解污染物[7]。

本研究將電絮凝工藝和電Fenton工藝聯(lián)用用于處理含鉛廢水。以某稀土冶煉分離廠的含鉛廢水為研究對象,考察該電絮凝工藝對Pb2+的去除效果,為其在工程中的應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。

1 實驗部分

1.1 廢水來源及水質(zhì)

本次試驗采用廢水水樣,取自某稀土冶煉分離廠的實際外排廢水。該廢水主要處理目的是去除Pb2+。該稀土冶煉分離廠產(chǎn)生的廢水量約 1 000 m3/d,廢水產(chǎn)生及排放量大,根據(jù)《稀土工業(yè)污染物排放標準》(GB 26451—2011)要求,外排廢水執(zhí)行Pb2+≤0.2 mg/L,由于該廢水受納水體屬于重點水源管理區(qū)域,故要求外排廢水執(zhí)行Pb2+≤0.1 mg/L。

表1 試驗出水水質(zhì)Table 1 Test effluent quality

廢水Pb2+質(zhì)量濃度≤0.35 mg/L,屬于低濃度含鉛廢水。根據(jù)該稀土冶煉分離廠實際廢水的產(chǎn)生走向,試驗所用廢水分為兩部分,分別是萃取廢水和一級除氟廢水,二者產(chǎn)生來源不同。其中萃取廢水來自萃取車間形成萃取廢水,其Pb2+≤ 2.5 mg/L;一級除氟廢水來自萃取廢水加入硫化鈉沉淀除鉛后的上清液與堿轉(zhuǎn)廢水混合生成的外排廢水,其Pb2+≤0.1~0.2 mg/L,在試驗過程中的實際外排廢水為二者按廠內(nèi)長期的一定比例混合,其Pb2+≤ 0.35 mg/L,隨實際工況產(chǎn)生一定變化。試驗廢水水質(zhì)中鉛以離子態(tài)、絡(luò)合態(tài)、螯合態(tài)和配位態(tài)等形式存在,化學結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定[8]。

1.2 實驗裝置

含鉛廢水處理效果最重要的指標是金屬離子的去除效果。本次試驗對稀土冶煉廠的實際外排廢水進行處理,驗證該設(shè)備對含鉛廢水的處理效果,電絮凝裝置工藝流程見圖1。試驗采用有機玻璃電解槽作為反應(yīng)器,反應(yīng)器內(nèi)共設(shè)置2塊極板,采用直流穩(wěn)壓電源。電絮凝單元由電解槽和連接到外部電源的金屬(鐵)電極組成,見圖2。

圖1 電絮凝裝置工藝流程Fig.1 Process flow of electric flocculation device

圖2 電絮凝試驗裝置示意圖[9]Fig.2 Schematic diagram of electric flocculation test device

1.3 實驗方法

含鉛廢水首先在調(diào)節(jié)池中投加工業(yè)硫酸,調(diào)節(jié)pH;進入電絮凝反應(yīng)槽進行通電、曝氣進行電絮凝反應(yīng);然后加入H2O2啟動電Fenton反應(yīng),反應(yīng)時間120 min;反應(yīng)前,先設(shè)定電壓、電流等運行參數(shù),然后設(shè)置自動運行。在電流60 A,電壓20 V的條件下,同時產(chǎn)生氧氣、絮凝與氣浮的效果,一方面可以強化重金屬污染物的分離,進一步提高廢水的可生化性[9],另一方面可以有效減輕后續(xù)的污染[10],當反應(yīng)時間達到120 min后;發(fā)生電絮凝和電Fenton反應(yīng)后廢水進入攪拌池中,投加堿(NaOH)將pH調(diào)至中性,最后投加絮凝劑PAM,攪拌后,靜置,取上清液測定各項水質(zhì)指標,出水pH 值6~9[11]。通過預(yù)試驗調(diào)試運行系統(tǒng),待系統(tǒng)穩(wěn)定后,每隔1 h監(jiān)測電絮凝裝置進水和出水的 Pb2+濃度變化,考察該裝置連續(xù)運行時對Pb2+的處理效果[12]。

2 結(jié)果與討論

采用電絮凝和電Fenton工藝去除稀土冶煉廢水中的Pb2+,通過分析電壓、進水pH、水力停留時間(HRT)、H2O2投加量等參數(shù)對Pb2+去除效率的影響,探究該工藝出水中的Pb2+變化規(guī)律,從而確定最佳操作條件。

2.1 電流、電壓的影響

電壓是影響電絮凝工藝中污染物去除效率的重要因素之一[13]。該電解系統(tǒng)是通過設(shè)定電流的方式進行的,鐵電極用作陽極,設(shè)定電流為60 A,當向電極施加電壓時,陽極開始電化學溶解并產(chǎn)生Fe2+,水體中的Fe2+增加,催化更多的羥基自由基產(chǎn)生,進而對廢水中Pb2+的去除產(chǎn)生影響。由圖3試驗數(shù)據(jù)分析,極板電壓由低到高逐步調(diào)節(jié),隨著電壓的升高,廢水中Pb2+的去除率也隨之升高。Pb2+去除率從63%提升至85.35%。但當電壓升至 21 V,Pb2+去除率提升不再明顯。因此,為節(jié)約資源,設(shè)定電壓為20 V最為經(jīng)濟。

圖3 電壓對Pb2+去除率的影響Fig.3 Influence of voltage on Pb2+ removal rate

2.2 pH的影響

Pb2+去除主要取決于在酸性條件下形成聚合物,以及隨著溶液pH升高產(chǎn)生不溶性金屬氫氧化物沉淀[14]。因此pH是影響電絮凝工藝性能的重要因素[5]。

由圖4可知,當進水pH從2增加到3,Pb2+去除率從73.7%提高到80.3%。這是因為同樣電流下,在pH較低時,陽極產(chǎn)生極化的程度較輕,Pb2+去除率較好,并且極板的活性也能長時間穩(wěn)定。之后隨著pH的增加,Pb2+的去除率呈下降趨勢;當pH達到4.5,Pb2+去除率下降至71.8%。這是因為電絮凝過程在酸性條件下羥基自由基的氧化能力相當強,從而增強了氧化作用[15]。進水pH對Pb2+去除率的影響反映出了電絮凝過程Fe3+產(chǎn)生的絡(luò)合物對離子去除起著重要作用[16],因此選擇將進水pH維持到3左右。結(jié)果表明,pH值對Pb2+的降解有顯著影響。

電絮凝工藝出水 pH 基本上達到6左右,電絮凝過程中pH的增加可能與鐵電極的電化學和化學溶解隨pH值的增加而增加有關(guān)[17]。

圖4 進水pH對Pb2+去除率的影響Fig.4 Influence of influent pH on Pb2+ removal rate

2.3 H2O2投加量的影響

對于含有Fe2+的酸性廢水,H2O2投加量是其由電絮凝反應(yīng)轉(zhuǎn)化為電Fenton反應(yīng)的關(guān)鍵[18]。在電壓20 V、進水pH=3的最佳條件下,研究了 H2O2投加量對Pb2+去除效率的影響。

由圖5可知,當H2O2投加量低時,廢水Pb2+去除率較低,這是因為不能形成足夠的羥基自由基破除鉛的穩(wěn)定化學形態(tài)。當H2O2投加量為330 mg/L時,Pb2+去除率90.1%。這說明在電Fenton工藝中發(fā)生了強氧化作用,形成了足夠的·OH。因此,在電絮凝工藝中加入適量H2O2可進行恰到好處的反應(yīng)。

當H2O2投加過量時,廢水Pb2+去除效率下降。這可能是由于競爭性的寄生反應(yīng)導(dǎo)致了H2O2的清除作用和·OH的重組[19-21],影響廢水沉降效果。H2O2過量時會消耗羥基自由基中的反應(yīng)性自由基,如式(1)、式(2),影響Pb2+的去除。

Fe2++·OH→Fe3++ OH-

(1)

H2O2+·OH→H2O+HO2·

(2)

電Fenton工藝中Pb2+去除效果取決于合適的H2O2濃度[22-23],H2O2投加量過低時不易于進行化學反應(yīng),過量時無法與Fe3+形成強氧化劑,同時易在水體飽和狀態(tài)下分解形成O2,降低廢水沉降效果,從而對Pb2+去除產(chǎn)生影響。

圖5 H2O2對Pb2+去除率的影響Fig.5 Influence of H2O2 on Pb2+ removal rate

2.4 電絮凝反應(yīng)器的水力停留時間的影響

電絮凝工藝需要足夠的時間來進行混凝沉淀,這是因為在電絮凝過程中產(chǎn)生了較輕的絮凝物,需要更長的沉降時間才能有效地降低濁度[21]。去除效率直接取決于電極上產(chǎn)生的羥基和Pb2+的濃度[24]。

由圖6可知,隨著電解時間的增加,可以觀察到Pb2+去除效率的變化。當電流電壓、進出水pH、H2O2投加量等條件不變時,為達到最佳Pb2+去除效果,水力停留時間要維持在90 min以上。研究表明,在停留時間超過90 min時,隨著時間的延長,Pb2+去除率也隨之升高。當停留時間達到180 min時,Pb2+去除效率為88.3%,超過180 min以后,Pb2+去除效率增加不再明顯。故從經(jīng)濟方面考慮,選取180 min為最佳的停留時間。

圖6 停留時間對Pb2+去除率的影響Fig.6 Influence of residence time on Pb2+ removal rate

2.5 電絮凝和高級氧化過程機理探究

2.5.1 電絮凝機理 電絮凝是傳統(tǒng)絮凝工藝的替代工藝[25],設(shè)備簡單,操作方便,相對無毒,可去除污染物[26]。電絮凝最大的操作問題之一是電極鈍化。消除陽極處的氧化物形成可以減少這種影響[24]。

在電化學過程中,其中鐵作為陽極,生成的Fe3+將立即發(fā)生進一步的自發(fā)反應(yīng),產(chǎn)生相應(yīng)的氫氧化物。Fe2+是鐵溶解時產(chǎn)生的常見離子。相反,OH-是在陰極產(chǎn)生的。通過混合溶液,產(chǎn)生Fe(OH)2和 Fe(OH)3絮體[26-28],通過表面絡(luò)合或靜電吸引以及絮凝作用捕獲膠體顆粒[29]。陰極產(chǎn)生的H2通過提供進一步的浮力將絮體帶到水面。羥基自由基強氧化作用能把絡(luò)合態(tài)、螯合態(tài)和配位態(tài)等形式存在的鉛氧化為Pb2+[30]。圖7顯示了電絮凝工藝機理。

電絮凝過程包括三個連續(xù)的階段:①“犧牲電極”電解氧化形成混凝劑;②污染物、懸浮微粒和乳化液的不穩(wěn)定;③不穩(wěn)定相聚集形成絮體。

電絮凝的主要反應(yīng)是:

Fe→Fe2++2e-

(3)

2H2O+2e-→H2+2OH-

(4)

Fe2++2OH-→Fe(OH)2

(5)

2Fe2++5H2O+1/2O2→2Fe(OH)3+4H+

(6)

Fe3++3OH-→Fe(OH)3

(7)

圖7 電絮凝工藝機理示意圖[31]Fig.7 Schematic diagram of electrocoagulation process mechanism

2.5.2 高級氧化過程機理 高級氧化工藝[32]是指超聲波、H2O2、O3、紫外光的處理工藝,可以單獨使用,也可以與催化劑(如金屬離子或半導(dǎo)體)一起使用或不使用。在各種AOP方法中,芬頓試劑能夠生成更多的Fe2+和·OH,同時借助絮凝和氣浮作用加速廢水中的有機物降解,可處理多種工業(yè)廢水,從而引起廣泛關(guān)注[33]。

電Fenton工藝中,H2O2是從外部添加的,F(xiàn)e2+是以犧牲陽極提供的[22]。Fenton試劑增強了H2O2的氧化能力,其中在添加Fe2+作為催化劑的情況下,H2O2和Fe2+之間發(fā)生電子轉(zhuǎn)移,H2O2產(chǎn)生·OH 自由基[23]。圖8是電Fenton反應(yīng)示意圖。

2Fe2++5H2O2→2Fe3++8·OH+2OH-

(8)

Fe2++·OH→Fe3++OH-

(9)

Fe3++H2O2→Fe2++H++HO2·

(10)

Fe3++ e-→Fe2+

(11)

圖8 電芬頓反應(yīng)示意圖[34]Fig.8 Schematic diagram of electro Fenton reaction

在電Fenton過程中,反應(yīng)式(10)、式(11)通過Fe2+再生進行,這主要是由于產(chǎn)生的Fe3+被H2O2還原成Fe2+,引發(fā)Fenton鏈式反應(yīng)[35]。

3 結(jié)論

(1)電絮凝工藝中,電壓在一定范圍內(nèi)的升高對Pb2+的去除效果明顯提升,但電壓過高時,Pb2+去除效果變化不大,因此電壓不宜過高,以20 V最適宜。

(2)電絮凝工藝中,進水pH在2~4.5范圍內(nèi),Pb2+去除效果呈先增加后下降趨勢,其中在進水pH=3時,Pb2+去除效果最好,且去除率較穩(wěn)定。

(3)H2O2的加入使電絮凝工藝轉(zhuǎn)化為電Fenton反應(yīng)。研究表明,H2O2投加量為330 mg/L時,Pb2+去除效果最好。

(4)為使電絮凝工藝中產(chǎn)生的輕絮體沉淀,需要保證沉降時間降低濁度來達到最佳Pb2+去除效果,因此水力停留時間要維持在90 min以上。研究表明,當停留時間達到180 min時,Pb2+去除效果最好。

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