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上海市安裝工程集團有限公司 上海 200080
近年來,傳統(tǒng)制造業(yè)大范圍向工業(yè)自動化、工業(yè)機器人方向升級改造,各行各業(yè)的自動化程度越來越高。作為上海市安裝集團的壓力容器制造基地,我公司焊接技術也迫切需要向工業(yè)機器人方向發(fā)展。壓力容器制造基地的主要品牌產(chǎn)品球罐雖然基本采用自動化制造,但是球罐極頂板的人孔接管因其大小、結構形式、布局位置不同,且焊接面為球形曲面,因此還需要采用焊條電弧焊進行焊接,國內(nèi)其他幾家球罐制造企業(yè)也存在相同的情況。隨著高技術焊接人員越來越少,人工成本越來越高,發(fā)展高效、節(jié)能的自動焊技術已成為企業(yè)發(fā)展的根本。而埋弧焊在工業(yè)生產(chǎn)中應用十分廣泛,它具有生產(chǎn)效率高、焊縫質(zhì)量可靠、勞動條件好等優(yōu)點。但由于埋弧焊熔池體積和重量大,因此比較適用于平焊、橫焊位置的焊接[1]。目前,我公司現(xiàn)有埋弧焊設備可用于直線型焊縫的焊接,通過焊接機頭的旋轉(zhuǎn)也可以實現(xiàn)環(huán)形焊縫的焊接。但球罐極頂板人孔的焊縫為曲面圓形焊縫,要想實現(xiàn)埋弧焊,需要對現(xiàn)有的焊接小車進行改造,對于僅適用于固定平焊、橫焊的焊接小車及控制系統(tǒng)進行調(diào)整,確保焊接軌跡能夠滿足球罐極頂板的曲面圓形焊縫要求,以實現(xiàn)自動化焊接。
球罐極頂板的一般結構如圖1所示。由圖1可知,埋弧焊設備優(yōu)化必須滿足能夠以接管的中心沿球面進行圓周運動;自動焊小車在球面上移動的角速度同焊接要求的速度必須一致;人孔接管的大小不等,自動焊小車的焊接手臂必須能夠進行調(diào)整,以滿足球罐極頂板的接管大小、結構形式、布局位置不同等要求。

圖1 球罐極頂板的一般結構
原球罐極頂板的焊接采用的是焊條電弧焊,若采用埋弧焊,則焊接設備要進行徹底更換。因為球罐極頂板結構的特殊性,沒有現(xiàn)成的焊接設備能夠滿足要求,所以本次使用的埋弧焊機的是在常用埋弧焊機的基礎上進行了改造。常用的埋弧焊機有等速送絲和均勻調(diào)節(jié)送絲兩種,一般均由機頭、行走小車、控制箱及焊接電源組成。課題組選擇了電弧電壓均勻反饋調(diào)節(jié)式焊機,即用最普通的MZ-1000型焊機進行改造。采用埋弧焊機上的送絲機頭,加裝焊機電器控制機構,使其由直線運動改作圓周運動。電源、焊機確定后,最主要的問題就是對焊接機頭的機械部分進行改造。
首先,原有埋弧焊小車傳動機構是直線運動,為了達到由直線運動變?yōu)閳A周運動,課題組在埋弧焊機上安裝了圓心機,將送絲機頭加上活動機構固定在圓心機連桿上,圓心機旁加裝埋弧焊機電器控制機構,使其在操作上更加方便、穩(wěn)定。圓心機是圓周運動,送絲機頭固定在圓心機上,這就實現(xiàn)了由直線運動變?yōu)閳A周運動。其次,還要解決轉(zhuǎn)速問題。因為原來埋弧焊機是直線運動,對不同直徑的線速度要求不同,所以對于圓心機的轉(zhuǎn)速要求也不同。課題組對圓心機的轉(zhuǎn)速與焊接時的速度進行了反復比較,在圓心機上又加裝一套8∶1變速機構,以此來滿足焊接時的速度要求。改進后埋弧焊機角速度的調(diào)節(jié)范圍為(0.5~2.5)°/s,焊絲固定架安裝在圓心機上,圓心機在旋轉(zhuǎn)過程中送絲也比較穩(wěn)定。圓心機結構如圖2所示。

圖2 圓心機結構
要實施球罐極板埋弧焊,除了使它由直線運動改作圓周運動外,還要考慮上下左右的焊接要求,為此,必須設計一個調(diào)節(jié)器來解決該問題。由于球罐人孔凸緣尺寸往往差異較大,而選擇的MZ-1000型焊機機身的上下左右調(diào)節(jié)范圍非常小,因此課題組在焊機支架上加裝了一個調(diào)節(jié)器,并將其固定在焊接機頭和圓心機的連桿上,調(diào)節(jié)范圍為φ850~φ1100mm,基本覆蓋了極頂板的人孔范圍(見圖3)。因為焊接機頭、圓心機、連桿直接連接,所以其在焊接時更方便,電弧也比較穩(wěn)定,可以保證焊接質(zhì)量。

圖3 調(diào)節(jié)器
在實際操作時,人孔接管較厚,盡管埋弧焊的生產(chǎn)效率高,一般不開坡口時單面一次熔深可達20mm,但人孔接管厚度在30mm以上,因此一般是開雙面X形坡口。為了達到正反面焊接的目的,另外制作一個連接人孔法蘭的連接盤(見圖4),使其能滿足反面焊接的要求,圓心機用壓板加以固定。

圖4 連接盤
改造完成后的焊機,能夠在極頂板的正反面進行固定焊接,運動軌跡完全滿足極頂板的凹凸面焊接需要,可伸縮調(diào)節(jié)器完全滿足不同直徑、不同位置的人孔焊接,設備經(jīng)測試能夠滿足球罐極頂板人孔焊縫的焊接技術要求。改造后的焊機如圖5所示,焊機的技術參數(shù)見表1。

圖5 自主設計改造的球罐極頂埋弧焊機

表1 極頂埋弧焊機的技術參數(shù)
本次焊接工藝試驗的母材采用厚度為48mm的Q345R鋼板。焊絲為CHW-S3R、φ4.0mm;焊劑牌號為CHF101R。
焊接接頭的坡口形狀和尺寸如圖6所示,采用X形坡口,鈍邊厚度為5mm。

圖6 坡口形式
本次焊接采用雙面焊接的方式,先焊大坡口一側,再焊小坡口一側。焊接小坡口一側前用碳弧氣刨加砂輪打磨的方式對根部進行清理。焊道分布如圖7所示,焊接參數(shù)見表2。

圖7 焊道分布

表2 48mm厚Q345R鋼板材埋弧焊焊接參數(shù)
根據(jù)規(guī)定,人孔焊接由焊條電弧焊變?yōu)槁窕『福舾淖兒附臃椒ǎ瑒t必須重新進行焊接工藝評定,焊接評定主要包括:預焊接參數(shù)、外觀檢測、無損檢測、力學性能試驗(拉伸、彎曲、沖擊)。預焊接參數(shù)參見表2。
施焊完成后,對焊縫進行外觀檢查,檢查合格后,按NB/T 47013.2—2015《承壓設備無損檢測 第2部分:射線檢測》要求對焊縫進行射線檢測,檢測結果Ⅱ級合格。
對焊縫進行室溫橫向拉伸、彎曲、沖擊試驗等力學性能檢測,結果見表3~表5。由表3~表5可知,試驗結果均合格。

表3 拉伸試驗結果

表4 彎曲試驗結果

表5 沖擊試驗結果
按NB/T 47014—2011《承壓設備焊接工藝評定》規(guī)定,確認焊接試件、檢測試樣、測定性能試驗結果正確,評定結果合格。
1)焊前用砂輪機將坡口兩側50mm范圍內(nèi)的油、污、銹、毛刺等清理干凈。
2)焊劑應按說明書要求進行烘焙。對于回收的焊劑,應過篩清除渣殼、碎粉及其他雜物,再與新焊劑按比例混合均勻后使用。
3)碳弧氣刨清理后,用砂輪機清除掉氧化皮,確認無未熔合、夾渣等缺陷后方能進行另一側的焊接。
4)組織焊工進行操作技能培訓,考慮埋弧焊焊接中出現(xiàn)的特殊情況,對焊接參數(shù)進行人工干預和調(diào)節(jié),以克服焊接過程中不可避免的一些干擾因素。如因送絲速度不穩(wěn)定導致電弧長度的變化、工件不平或機頭抖動造成的焊絲伸出長度的變化,以及因線路電壓不穩(wěn)引起的焊接電源外特性的變化等,從而保證球罐自動焊的焊接質(zhì)量。
根據(jù)焊接工藝評定,編制焊接作業(yè)指導書。在一臺材質(zhì)為Q345R、厚度為48mm、規(guī)格為400m3的氧氣球罐制造中,首次采用了埋弧焊技術對極頂板與人孔凸緣進行焊接(見圖8)。
針對極頂板與人孔凸緣焊接中焊接工作量大、焊接質(zhì)量要求高的特點,以及容易出現(xiàn)的球板開孔尺寸、坡口角度和鈍邊間隙超差等情況,施焊前按工藝評定制定詳細的實施方案,以加強實施過程的工藝控制,防止各類偏差的產(chǎn)生。球罐極頂板與人孔凸緣焊接后,焊縫成形美觀,經(jīng)射線檢測焊縫合格率達到100%。

圖8 現(xiàn)場焊接
現(xiàn)場焊接證明,經(jīng)過改造后的埋弧焊機可實現(xiàn)球罐極頂板與人孔焊縫的自動化焊接。通過焊接工藝評定試驗,該設備所焊焊縫的力學性能滿足壓力容器焊接規(guī)程的要求,可在實際生產(chǎn)中廣泛使用。該設備能夠?qū)崿F(xiàn)焊接過程的自動化,焊縫成形光滑、美觀,且具有良好的綜合力學性能。球罐人孔凸緣與極頂板采用埋弧焊技術,改變了以往采用焊條電弧焊焊接的落后現(xiàn)狀,解決了企業(yè)高技術焊接人才缺乏的難題,進一步提高了焊接效率,加快了施工進度,改善了工作環(huán)境,降低了勞動強度,具有非常明顯的優(yōu)勢。