曹海彬
(山西潞安化工集團蒲縣開拓煤業公司,山西 蒲縣 041206)
山西潞安集團蒲縣開拓煤業有限公司礦井,地處蒲縣喬家灣鄉井上村一帶,行政區劃屬喬家灣鄉管轄,距蒲縣縣城23 km.開拓煤業為生產礦井,現階段正開采3號煤層,煤層厚度1.15~2.60 m,平均1.93 m;屬穩定可采煤層。根據采掘巷道的揭露情況,煤層頂板多為泥巖,局部為粉砂巖,底板多為泥巖、炭質泥巖,巷道均沿3號煤層底板布置。現階段在3號煤層一采區布置有一個回采工作面和兩個掘進工作面。回采工作面為3107綜采工作面,掘進工作面為3109回風巷掘進工作面和3109進風巷掘進工作面。工作面采掘巷道布置詳情如圖1所示。

圖1 3109工作面采掘工程平面圖
開拓煤業3號煤層原沿空巷道,支護方式為錨桿+鋼筋網+錨索+W鋼帶支護。巷道錨桿主要參數為:桿體直徑20 mm,桿體長度2.4 m,間距為0.9 m,排距為01.0 m,錨索直徑18.9 mm,長度8.5 m,間距1.8 m,排距3.0 m.以3107進風巷為例,與采空區之間留設15 m煤柱掘巷。由于未合理回避礦山壓力,導致沿空巷道變形嚴重,服務期間需多次返修,嚴重制約工作面安全高效生產。
依據統計擬合公式計算支承壓力峰值點距煤幫的距離B為[1]:
B=15-0.475f0-0.16Rc-0.2α+1.6m+1.7×10-3H
(1)
式中:f0為煤層硬度系數,取2;Rc為頂板巖石單向抗壓強度,35 MPa;α為煤層傾角,取8°;m為采高,1.93 m;H為煤層深度,取515 m.
將各參數代入上式算得B=12.8 m,即支承壓力峰值點距煤壁12.8 m.
工作面回采后,在工作面推進方向一側采空區邊緣煤層內,將形成破裂區、塑性區、彈性區和原巖應力區,基于極限平衡理論推導,采空區側煤體內塑性破壞深度x0為[2]:

(2)
式中:m為工作面采高,取1.93 m;γ為上覆平均巖層重力密度,取0.025 MN/m3;A為側壓系數,取1.5;H為巷道埋深,取515 m;φ0為煤體內摩擦角,取30°;C為煤層界面黏聚力,取0.5 MPa;K為應力集中系數,取2.0;P為鄰近工作面巷道煤柱幫支護強度,取0.07 MPa(錨桿支護)。
將以上參數代入式(2),計算得x0=12.1 m,考慮沿空掘巷寬度為4.6 m,則合理的煤柱寬度不應大于12.1-4.6=7.5 m.
巷道圍巖控制效果是應力、圍巖強度和支護三者共同作用的結果。采空區側向煤體存在應力降低區,這是沿空掘巷得以實施的基礎環境。但是與之相對應的,應力降低區內煤體次生裂隙發育,強度損傷嚴重。而隨著深部煤體應力增高,其次生裂隙密度逐漸降低,強度損傷程度緩解。不可追求過度低值應力,否則難以保證巷道圍巖變形可控。
如圖2所示,煤柱寬度選擇在陰影部分,既使巷道位于低值應力區,又保留了相對低損傷煤體護幫成巷。根據前述計算,煤柱尺寸應控制在4~7.5 m之間。

圖2 采空區側向煤體應力與裂隙度關系
小煤柱兩側邊緣易松散破碎,需雙向對錨后對其形成三向約束維持承載性能。煤柱尺寸應以能實現雙向對錨為基準。上個工作面巷道煤幫采用D20 mm×2 400 mm螺紋鋼錨桿支護,工作面回采結束后煤幫不可退錨。3109工作面沿空掘巷一側應采取規格不低于D22 mm×2 400 mm螺紋鋼錨桿支護,加大承載圈厚度,在煤柱中部形成承載核區。據此,小煤柱寬度應設置為5~6 m.
根據已有工程案例[3-4],煤柱的寬高比大于0.8時有助于承壓期間姿態穩定。由此確定煤柱寬度應大于2.6 m.
總結上述煤柱寬度確定結果如圖3所示,由各項確定方法的交集得到最佳煤柱寬度為5~6 m.小煤柱最優尺寸的選擇應遵循以下原則:①煤柱及沿空巷道應力集中程度低;②煤柱幫錨桿能夠錨桿在較穩定巖體內;③保證巷道圍巖變形在合理范圍內;④煤柱能夠起到隔離采空區的效果;⑤盡量多的回采煤炭資源。綜合考慮以上原則,結合數值模擬及理論計算結果,確定最優煤柱寬度為6.0 m.

圖3 小煤柱寬度的選擇范圍
工作面回采后,沿空巷道頂板將形成圖4所示結構,頂板“大結構”主動卸壓控制,通過窄煤柱幫的高強支護,促使堅硬頂板沿此位置斷裂,并以斷裂線延伸方向引導老頂以上其它巖層斷裂。主動卸壓不僅轉移了頂板斷裂位置,也縮短了沿空巷道的擾動周期,改善了應力環境,還避免了巷道圍巖直接承受老頂的“給定變形”造成壓裂破壞的問題。

圖4 沿空巷道圍巖“卸壓-錨固”一體化協同控制技術
巷道“小結構”主動錨固控制,在卸壓結構的掩護下,于采空區側向擾動區內構建相對穩定的錨固圈層,進一步降低圍巖變形量。由于次生裂隙大量發育,錨固應以短錨桿構建基礎承載圈,并以長錨索構建厚層強化圈,既防淺表裂隙導通松碎破壞,又防基礎圈層整體失穩。頂板卸壓為巷道錨固提供了良好的應力壞境,維持了采動巖體高效錨固性能,巷道錨固保障圍巖結構穩定,進一步強化了卸壓的效果。
支護長度優化,促進錨桿、錨索高效耦合承載。當錨固長度一定時,錨桿和錨索的軸向敏感度(反應抑制變形的能力)隨著桿體長度的增加而降低,因此若錨索長度過長則支護效率下降。而與之對應,承載層厚度隨著錨桿長度的降低而降低,若錨桿長度過短則錨固層厚度不足。通過加大錨桿長度、縮短錨索長度,形成長短組合間隔支護,促進錨桿和錨索高效協調承載,既能保證錨固層的厚度,又能維持桿體的高敏感度。
1) 頂板支護:① 柔性錨桿:頂板每排采用5根D21.8 mm×4 300 mm柔性錨桿壓鋼筋網支護,間排距為950 mm×1 200 mm;每根柔性錨桿搭配2節MSCK2370型樹脂藥卷;使用D28 mm鉆頭,外露長度150~300 mm;預緊力不小于200 kN.②錨索:每隔兩排柔性錨桿補充2根D21.8 mm×6 300 mm錨索支護,間排距為2 850 mm×2 400 mm;每根錨索搭配1節MSCK2370型、2節MSK2370型樹脂藥卷;錨索預緊力不小于250 kN.③ 網片:頂板鋼筋網規格為D6.5 mm×4 600 mm×1 300 mm(網孔100 mm×100 mm).
2) 煤幫支護:① 螺紋鋼錨桿(配M3鋼帶、M3托盤):幫部每排布置4根D22 mm×2 600 mm左旋螺紋鋼錨桿(屈服強度為500 MPa),間距不一,排距1 200 mm,上部3根錨桿配M3托盤壓M3鋼帶支護,底部1根為單體支護。每根錨桿搭配2節MSCK2370型樹脂藥卷;螺紋鋼錨桿預緊力矩不小于300 N·m.② 網片:幫部縱向鋪設1片金屬菱形網,規格為3 200 mm×1 300 mm.支護布置圖如圖5所示。

3109工作面掘進留設6 m小煤柱,采用上述支護方案掘進期間,采用十字斷面法布置測點,測站布置于自迎頭0~160 m范圍,觀測工作與掘進工作同步進行,并及時進行觀測。在掘進期間,測站多次受巷內施工影響,遭到破壞后,在原有測站的基礎上重新調整繼續觀測。工作面回采期間同樣布置測點監測巷道表面位移情況,監測結果整理后如圖6所示,沿空巷道掘巷期間,成巷60 d內,表面位移量呈增長趨勢,60 d后表面變形基本不再增大,頂底板移近量穩定在147 mm左右,實體煤幫內移量穩定在132 mm左右,煤柱幫內移量穩定在126 mm左右,圍巖穩定性良好。工作面回采期間,至工作面回采到測點位置,頂底板移近量最大值為365 mm,煤柱幫內移量最大值316 mm,工作面一側煤幫內移量286 mm,巷道圍巖整體穩定性良好,巷道斷面輕微收縮,能夠滿足正常使用的要求。

根據開拓煤業10-1002工作面具體的地質條件,通過理論計算及數值模擬分析得知,10-1002工作面采用留小煤柱沿空留巷煤柱寬度為6 m較合理,10-1002運輸巷采用“錨桿(索)+W型鋼帶+注漿”支護方式,現場應用后進行圍巖位移量觀測,10-1002運輸巷掘進期間,頂底板移進量最大值為300 mm,實體煤側最大變形量為273 mm,煤柱側最大變形量為249 mm.10-1002工作回采期間,超前支承壓力影響范圍約為80 m,巷道頂底板最大移進量為376 mm,實體煤側最大位移量為270 mm,煤柱側最大位移量為299 mm.通過注漿加固有效的改善了煤柱的力學特征,取得了很好的支護效果。