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合成氣壓縮機干氣密封故障原因分析及措施

2022-08-29 12:35:52朱白欽齊騰飛
氮肥與合成氣 2022年9期

朱白欽,齊騰飛,楊 磊

(河南龍宇煤化工有限公司, 河南永城 476600)

河南龍宇煤化工有限公司一期50萬t/a甲醇裝置,其合成工序流程為:來自低溫甲醇洗裝置凈化氣和來自氫回收裝置的新鮮原料氣,通過合成氣壓縮機升壓,在甲醇合成塔內進行催化反應,部分合成氣態甲醇再經冷卻、冷凝、分離出粗甲醇產品,送往甲醇精餾工段,未反應的氣體經合成氣壓縮機升壓后進入合成回路循環利用[1]。合成氣壓縮機為離心式壓縮機,由德國西門子設計制造,其型號為 STC-SV(10-7-A),由汽輪機驅動[2],為一缸兩段七級葉輪結構。第一段為新鮮氣壓縮段,由六級葉輪組成;第二段為循環段,由一級葉輪組成。由于機組工作介質為合成氣,采用雙端面串聯式干氣密封。原干氣密封設計制造商為德國博格曼。

1 干氣密封工作流程

合成氣壓縮機正常運行過程中排出的部分工藝氣體(8.2 MPa、71 ℃)以及在開停車過程中由界區來的高壓氮氣(6.0 MPa)作為密封氣氣源,經過第一級密封氣過濾器過濾后,進入壓縮機兩側的第一級密封氣端面,在密封面上形成密封氣膜,防止壓縮機內的工藝氣體進入密封。密封端面上正常向外產生的少量工藝泄漏氣,經壓力控制后去火炬燃燒。自界區來的8.1 MPa左右的氮氣,經第二級密封氣過濾器過濾后,再經過壓力調節閥(PCV-15329)控制壓力為0.6 MPa,進入第二級密封氣端面,密封端面上正常向外泄漏的少量氮氣被引出至安全處放空。自界區來的低壓氮氣(0.4 MPa)經壓力調節閥(PCV-15337)控制壓力為0.1 MPa,然后進入壓縮機軸端的密封函內,對軸承的潤滑油進行隔離[3]。

2 干氣密封損壞現象

2021年5月,在運行期間,前系統緊急停車,干氣密封氣源壓力(PI15325)由6.1 MPa降至5.7 MPa,此過程一直使用的是高壓氮氣作為氣源,壓力指示(PI15333)持續降低并大幅度波動。PI1533降至低聯鎖值50 kPa,3 s后機組跳車。機組跳車后,驅動端及非驅動端泄漏氣壓力恢復正常,從趨勢看,干氣密封驅動端泄漏量無明顯異常。隨后嘗試沖轉開車,因驅動端一級泄漏氣壓力低聯鎖觸發停車并重復跳車前趨勢,基本上判斷驅動端干氣密封出現問題。機組轉入工藝置換,準備更換干氣密封。

3 密封拆解情況

委托專業維修廠家對干氣密封進行解體檢查,結果如下:

(1) 拆一、二級彈簧座連接螺栓。因安裝時螺栓涂有螺紋鎖固膠,先使用熱吹風機吹熱,再拆卸取出卡圈。將二級彈簧座拿開后,發現二級靜環密封面有磨損,二級推環處于卡死的狀態。將動環、推環及“O”型圈逐個拿出,擦洗“O”型圈后檢查發現,“O”型圈不光滑、有傷痕;不裝“O”型圈,用推環反復壓彈簧,反彈良好,各彈簧目測也完好,二級摩擦副端面有明顯接觸運轉痕跡,推環卡死,靜環無追隨性。拆解靜環后,可見二級靜環“O”型圈表面磨損,彈簧座滑移面有磨痕。

(2) 再拆一級密封,各處都比二級情況稍好,但“O”型圈也有傷痕且軸向滑動不良。一級靜環摩擦副端面有明顯接觸運轉痕跡,痕跡分布整個端面;一級泄漏氣通道可見石墨粉末。

4 原因分析

4.1 拆解初步判斷分析

根據拆解密封的情況,二級推環密封圈卡死、二級密封端面脫開(見圖1),導致一級泄漏至二級端面排出,是引起一級泄漏氣壓力低聯鎖跳車的主要原因。

圖1 二級密封端面

4.2 二級推環卡死

造成二級推環卡死,主要是“O”型圈磨損以及一、二級摩擦副端面運轉接觸磨損,石墨粉末等雜質堆積在彈簧座滑移面處。隨著現場工藝波動、機組振動、機組軸位移等情況,推環密封“O”型圈與彈簧座滑移面發生相對運動。在石墨粉等固態顆粒雜質的作用下,摩擦力增加,彈簧座滑移面粗糙精度降低。

4.3 機加工精度低

機加工精度較低,相關零部件幾何精度、形位公差偏大,造成相關配合垂直度尺寸、表面粗糙度超標。在運行期間,零件之間不同心以及表面粗糙,加劇“O”型圈表面精度降低。滑動表面的粗糙度是影響“O”型圈表面摩擦與磨損的直接因素。表面光潔,摩擦與磨損就小,所以往往要求滑動表面的粗糙度數值要低。

4.4 密封轉動件與定位面磨損

該密封一級、二級摩擦副端面同時磨損,分析可能的原因是密封轉動組件的定位面精度下降、垂直度降低,造成密封轉動組件不能精準定位,密封轉動件與定位面間有相對運轉。從拆解下的密封可見,壓緊套外端面可見明顯運轉磨損痕跡。該密封采用鎖緊背冒作為定位原件,多次裝拆都會對其進行敲擊,導致工件變形,定位面精度下降。

5 解決及防范措施

(1) “O”型圈采用進口備件。針對二級推環“O”型圈磨損的情況,使用美國杜邦公司生產的密封圈,保證其使用壽命。

(2) 提高機加工精度。干氣密封彈簧座滑移面、壓緊套外端面的表面粗糙度不低于0.4,形位公差不低于5級精度。修復干氣密封時,對其進行返修處理。

(3) 保證安裝質量。安裝干氣密封時,必須嚴格按照圖紙尺寸進行復測,同時檢測密封定位面精度,保證定位面粗糙度不大于0.8,垂直度不低于5級精度。

(4) 改造流體旋轉槽。該密封主體結構為雙旋向流體動壓槽,抗波動能力差,氣膜不穩定。因此,將雙旋向流體動壓槽改為單旋向螺旋槽,提高了抗波動能力和氣膜穩定性。

(5) 增大過濾面積。原干氣密封進氣過濾面積小,氣膜穩定性差。現增大過濾面積,增加過濾器的長度,滿足使用要求。

6 結語

針對合成氣壓縮機干氣密封損壞情況進行優化處理,避免了機組反復停車對生產系統影響,同時大幅降低機組檢修的頻率和維修成本,實現合成氣壓縮機組長周期運行目的[4]。

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