馬喜收
(吐哈油田公司魯克沁采油管理區(qū),新疆鄯善 838202)
魯克沁油田二疊系玉北區(qū)塊油層以砂礫巖為主,由于地處國家AAAA 級景區(qū)火焰山下,地面地貌屬于土質丘陵狀,建設難度大,鉆井以大斜度井和水平井為主,自2012年開發(fā)生產(chǎn),截至2022年已采用注水規(guī)模開發(fā),是油田的主力產(chǎn)油區(qū)。隨著油井生產(chǎn)及井組注水,受注入水影響泥質膠結物在強水敏作用下松散,稠油黏度大攜砂能力強,細粉砂隨著稠油進入井筒,油層泥質膠結物流失導致油層中砂礫巖失去支撐出現(xiàn)坍塌,致使射孔段油層套管外壁受到礫石的擠壓,射孔段套管抗外壓強度比原套管低,導致套管出現(xiàn)不同程度的變型、破損、甚至錯斷。油層中的砂礫進入井筒掩埋射孔段,在井底壓力推動下上頂至生產(chǎn)層段以上幾十至幾百米處,造成油井無法生產(chǎn)。為了恢復油井正常生產(chǎn),開展了套損井專項研究治理與實施。
根據(jù)巖心分析資料,儲層膠結程度弱,巖性疏松,以泥質膠結為主,泥質含量為6.53%,碳酸鹽膠結物為0.99%,泥質膠結物中以高嶺石、綠泥石為主,相對含量分別為42.1%、25.6%,伊/蒙混層含量為20.3%,儲層水敏指數(shù)0.86,屬于強水敏;速敏指數(shù)36.59%,屬于中等偏弱;鹽敏程度中等偏弱,評價臨界鹽度為42 708mg/L;酸敏指數(shù)為0.4474,酸敏程度HCl 中等偏弱,土酸無酸敏。原油屬普通B 級稠油,“四高一中”的特點,即高密度、高黏度、高凝固點、高非烴含量(21%)、中等含蠟量(4%)。50℃時,地面脫氣脫水原油黏度為5 972~25 570mPa·s,地層條件下原油黏度為526~154mPa.s,原油密度0.95~0.97g/cm3,凝固點19~35℃。原油黏度對溫度敏感,黏度在溫度55~60℃為突變點,高于此溫度黏度變小,低于此溫度黏度增大。油藏中部溫度為107~116℃,地溫梯度為2.6~2.8℃/100m。油藏中部地層壓力為39~42MPa,壓力系數(shù)為0.95~1.0,屬低溫正常壓力系統(tǒng)。
根據(jù)歷次井下作業(yè)情況統(tǒng)計,經(jīng)通井、鉛模打印已證實射孔段油層套管變型破損油井有23口,套管縮徑程度嚴重,主要集中在見注入水的油井,影響產(chǎn)量165t/d。
(1)生產(chǎn)過程中含水直線上升后產(chǎn)液量短期內下降直至供液嚴重不足。
(2)抽油泵出現(xiàn)砂卡。
(3)對應注水井壓力出現(xiàn)大幅下降或上升。
(1)油井產(chǎn)量下降。
(2)地層大量出砂造成抽油泵砂卡。
(3)地層砂進入地面生產(chǎn)流程導致流程堵塞。
(4)砂埋油層甚至砂埋生產(chǎn)管柱。
(5)井下作業(yè)難度增大。
(6)對應注水井注水指進突出,影響剖面動用。
(1)套管變型以擠壓變型為主。
(2)套管破損以腐蝕作用下擠壓破裂為主。
(3)套損井段主要集中在射孔段中部位置,井深在4 000m 以上。
為保障套損油井能夠正常生產(chǎn),目前采取的套損治理技術有:下封隔器隔采、化學堵漏、套管補貼、取換套、側鉆。分析幾種套損治理技術與魯克沁采油管理區(qū)二疊系玉北區(qū)塊的套損井對比,存在以下問題。
下封隔器隔采適用的套損井:
1)套管未發(fā)生縮徑。
2)射孔生產(chǎn)段以上套損且與射孔段之間距離滿足封隔器坐封。
3)射孔生產(chǎn)段以下套損且與射孔段之間距離滿足封隔器坐封。分析認為該技術只適用于套管腐蝕穿孔、絲扣滲漏等輕微套損的井,對射孔段套損不適用。
化學堵漏適用于非射孔生產(chǎn)段套管腐蝕穿孔、絲扣滲漏等輕微套損的井,若對射孔生產(chǎn)段實施該技術會對生產(chǎn)油層產(chǎn)生傷害,并且需要二次射孔,對套管造成二次傷害,降低套管強度,極易發(fā)生射孔段套管更大程度的破損。
套管補貼技術在吐哈油田實施成功率比較低,適用于可通過滾壓擴張達到套管基本恢復井徑的輕微縮徑井,對磨銑整形精細度要求高,而且需要地層無坍塌。該技術補貼管起不到加固作用,抗外壓能力弱,在外部巖石的擠壓作用下極易發(fā)生變型,而且施工費用比較高。
取換套技術適合于淺井,對固井水泥返高以下的深井段不易實施,而且施工費用比較高。
側鉆技術可以根除套損,魯克沁采油管理區(qū)二疊系玉北區(qū)塊井深在4 000m 以上,受火焰山景區(qū)影響采取的是大斜度定向井和水平井,建井費用高達兩千萬元以上,定向技術要求高,在注水受效井組施工難度大,極易發(fā)生鉆井事故。
綜合研究分析各種套損井治理技術,選擇鉆銑擴井眼打通道,采取高強度精密防砂管礫石充填技術治理射孔生產(chǎn)層段套損井。
魯克沁采油管理區(qū)二疊系玉北區(qū)塊的表層套管下入深度在500m,油層套管主要有以下兩種,如表1所示。油層套管的水泥返高在1 500~2 200m。

表1 二疊系玉北區(qū)塊套管基礎數(shù)據(jù)
自2021年發(fā)現(xiàn)射孔段套損開展治理,共實施6口井套損縮徑達到直徑小于73mm 油井,具體施工工序如下:
(1)采用φ89mm 油管沖砂至套損段。由于井內礫石直徑最大的達到70mm 以上,沖砂采取76mm 內徑的管線。
(2)選用比油層套管內徑尺寸小6~8mm 的棒式鉛模打印,確認套損具體情況。
(3)根據(jù)打印情況,選擇磨鞋進行擴眼,目前選用的防砂篩管外徑為108mm,需要選擇直徑114~116mm 的磨鞋。
在防砂技術選擇上,砂拱防砂對破損套管無效,防砂后易發(fā)生坍塌,只適用于低產(chǎn)液的粗砂巖油藏;化學防砂容易降低油層滲透率,造成油井產(chǎn)液下降,套損嚴重井應用效果比較差;機械防砂、壓裂防砂、復合防砂、連續(xù)封隔體防砂在套損嚴重井實施效果不好。礫石充填防砂技術在二疊系玉北區(qū)塊防砂強度高,有效期長,對破損套管可以起到加固作用,起到防砂、控水、延緩套損擴大的作用。
(1)礫石選擇:選擇20~40目陶粒,支撐強度高不易碎,體積內孔隙度大,達到防砂不防油。
(2)防砂液選擇:根據(jù)井底壓力采取處理合格的地層水或合適密度鹽水施工,防止施工過程中地層稠油進入井筒,黏附在防砂管上導致防砂失敗。
(3)防砂管選擇:為防止地層出砂,降低注入阻力,建立套管外礫石和篩管兩級擋砂屏障,采用高強度繞絲篩管,繞絲篩管正對產(chǎn)層。為方便后期打撈施工,每2根繞絲篩管配1只安全接頭。
(4)防砂工具選擇:使用CT-150充填防砂工具,承壓35MPa。
魯克沁油田共選擇套損嚴重12口油井開展實施了打通道擴眼防砂技術,實施后恢復油井正常生產(chǎn),恢復油井產(chǎn)能74t/d,節(jié)約井下大修費用840萬元。
玉北16-14井屬于二疊系玉北區(qū)塊的一口套損嚴重油井(套管數(shù)據(jù)如表2所示);在井下作業(yè)中發(fā)現(xiàn)地層出砂上頂至射孔段以上400m(射孔段數(shù)據(jù)如表3所示),沖砂至套損處油層套管通徑只有73mm,沖砂過程中返出大量礫石石塊及地層砂,石塊最大直徑達到82mm,在采用地層水沖砂過程中地層還在不斷吐砂,決定采取打通道擴眼防砂技術。

表2 玉北16-14井套管數(shù)據(jù)

表3 玉北16-14井射孔數(shù)據(jù)
(1)沖砂:根據(jù)井口測壓3.5MPa 采用密度1.15g/cm3鹽水壓井,防止地層繼續(xù)吐砂。
(2)打?。哼x用Ф150mm 的棒式鉛模打印,確認套損具體情況。
(3)打通道擴眼:根據(jù)防砂管尺寸,如表4所示;防砂陶粒直徑,選用Ф116mm 磨鞋進行打通道。

表4 玉北16-14井防砂工具
(4)刮削:用GX-178T 套管刮削器對填充工具需要坐封的井段反復刮削,確保填充工具坐封合格,并反循環(huán)洗井確保井內液體干凈。
(5)通井:根據(jù)防砂充填工具要求,采用Ф150mm×1.8m 的通井規(guī)通井,確保防砂充填工具可以順利下入井內坐封位置。
(6)防砂:下入防砂管柱,根據(jù)校深數(shù)據(jù)調整防砂充填工具坐封位置,坐封充填工具,正循環(huán)填砂,達到設計填砂量后降低砂比至1%~2%繼續(xù)填砂,至壓力明顯上升時停止加砂,終止泵壓需高于充填循環(huán)壓力6~8MPa。整個充填過程施工泵壓控制在20MPa以內。反循環(huán)洗出井內殘余陶粒,緩慢上提管柱,比原懸重增加5~15kN,正轉管柱25圈,實現(xiàn)充填工具丟手,丟手機構分離后上提管柱5m,再緩慢下放管柱進行探底,加壓不大于50kN,工具無位移為合格。起出防砂管柱,后期打撈充填工具,需下專用工具(4 1/2″NU 對扣撈矛)進行打撈。
玉北16-14 井若采取側鉆,評估需要施工費用750萬元,采取打通道擴眼防砂技術,施工費用32萬元,節(jié)約施工費用718萬元。該井治理后日產(chǎn)稠油穩(wěn)定在7-8t,取得非常好的經(jīng)濟效果。
1)油層套管在生產(chǎn)層段改用Ф139.7mm×118.62mm P110T 套管,增強射孔段套管強度。
2)改變射孔工藝,合理布局孔密和孔徑,最大程度減少套管抗外壓強度。
3)打通道擴眼防砂技術可有效治理套損嚴重油井,可有效地阻止套損加劇及地層出砂坍塌,實現(xiàn)了增液、增油、控水。
4)該工藝相配套的打撈更換防砂管技術目前成熟可行。