邵燕飛
(山西潞安能化生產服務公司,山西 長治 046204)
工業領域碳達峰行動是我國提出的實現“碳達峰”的十大行動之一,結合智慧礦山的生產與建設,礦山領域也正推動著綠色低碳發展[1]。礦井主要通風機其主要作用是進行新鮮空氣的供給、保障人員的呼吸與稀釋用風地點的有毒有害氣體等[2]。根據常村煤礦工作面生產銜接計劃,現有王村回風井主要通風機不能滿足用風量的要求。結合通風系統現狀提出調整對比方案,并利用通風網絡解算選擇最優方案。
在通風機的選型方面,必須保障各礦井所配備的主要通風機的富裕量,一般普遍的做法是在調節風量時,通過調節風門控制耗能從而達到降低風量的目標,但是這種做法并不經濟。經過變頻調速后,在所需控制風量減少時,只要對變頻器的頻率進行相應調節,電機的轉速就會隨著變化相應下降。
結合流體力學相關知識,P=Q×H,其中,P是對應的功率;Q為經過的流量;H為對應的壓力。流量、壓力和功率與轉速的關系如公式(1)~(3)所示。

因此,利用變頻器來調節風機的轉速時,一般來說可以獲得良好的節能效果。如圖1 所示為通風機變頻器相應的壓力-流量等曲線圖[3]。
圖1 中曲線n1為風機初始狀態下的風壓H-風量Q曲線,R1為其對應的風阻特性曲線。

圖1 主要通風機風壓H-風量Q 曲線
假設當前風機工況點在A位置,該位置目前效率最高。由A向x軸和y軸作垂線,得到的矩形面積即為當前的軸功率。若根據煤礦生產銜接計劃安排,目標降低風量由Q1降至Q2,如果通過調節風門控制,會使阻力特性曲線由R1變為R2,風壓將會由H1增加到H2,此時工況點為B。由B向x軸和y軸作垂線,得到的矩形面積即為調節風門后的軸功率。對比調節前后的軸功率,可以發現這種調節方法對節能的效果并不明顯。
另一種方法引入變頻技術,目標降低風量由Q1降至Q2,將轉速由n1變為n2,調節后風壓將會由H1減少到H3,此時工況點變為C。由C向x軸和y軸作垂線,得到的矩形面積即為調轉速后的軸功率,可以發現比目前工況下和調節風門的情況下的節能效果要好。變頻節能其內涵是由調速引起的流量變化來實現的。
常村煤礦通風方式為混合式。其中,中央回風井、西坡回風井和王村回風井擔負回風任務。中央回風井主要通風機擔負21、S1、S2、S3及N 翼采區通風任務,通風機型號為AGF606-4.0-2.4-2,電機額定功率為4000 kW,現階段排風量454.33 m3/s;西坡回風井主要通風機主要擔負S5、S6 采區通風任務,通風機型號與電機額定功率與中央回風井保持一致,現階段排風量364.83 m3/s;王村風井主要通風機主要擔負22、23 采區及470 北翼通風任務,通風機型號為AGF606-4.0-2.0-2,電機額定功率為4500 kW,現階段排風量505.48 m3/s。
未來根據礦井生產、通風規劃,計劃投運花垴進、回風井,目前花垴回風井并未承擔回風任務,作為進風井使用。

圖2 常村煤礦風井結構布置圖
當前情況下常村煤礦王村回風井參數見表1。

表1 王村回風井通風系統的測定誤差表
由表1 能看出王村主要通風機在允許范圍內還有提升空間,還能繼續增大風量。預計王村回風井增加3000 m3/min 風量,利用通風網絡解算軟件對下列各方案進行預測分析。
(1)方案一:王村主要通風機直接調風
當前系統王村回風井主要通風機風量為30 330 m3/min,風機負壓為2620 Pa。方案一直接對王村主要通風機進行調整,在現有風量基礎上提升3000 m3/min。經過網絡解算結果為:主要通風機風量能夠達到目標33 330 m3/min,但是王村回風井通風機負壓變為3140 Pa,增加了520 Pa。
(2)方案二:通風系統降阻后,再調節主要通風機
方案二首先采取措施對通風系統進行降阻,通過井下兩處位置的調整,以期實現整體降阻。兩處位置具體調整措施如下:2311 回風聯巷風量增加800 m3/min,2203 皮順回風通道增加800 m3/min 風量。經過網絡解算結果為:王村回風井主要通風機風量變為30 630 m3/min,風機負壓為2570 Pa,與當前通風系統相比總風量增加了300 m3/min,負壓降低了50 Pa。
經過通風系統降阻后,再對王村主要通風機調整,在現有風量基礎上提升3000 m3/min。經過網絡解算結果為:主要通風機風量達到目標值33 330 m3/min,風機負壓變為3070 Pa,與方案一相比負壓降低了70 Pa,總阻力有所下降,有利于主要通風機運行。
(3)方案三:增加花垴風井進風量、系統降阻,再調節主要通風機
目前花垴進、回風井共進風量為10 970 m3/min,在現有基礎上增加3000 m3/min。經過網絡解算結果為:花垴進、回風井總進風量變為13 970 m3/min,王村風井主要通風機負壓變為2525 Pa,同比降低了95 Pa。此時,王村風井回風量變為30 870 m3/min,同當前通風系統增加了540 m3/min。
系統降阻:花垴風井進風量提高后,對井下三處位置進行調整實現整體降阻。三處位置具體調整措施如下:2311 回風聯巷風量增加800 m3/min,25采區1#充電硐室風門打開,2203 皮順回風通道增加800 m3/min 風量。模擬結果為:王村主要通風機風量變為31 200 m3/min,風機負壓為2470 Pa,與目前通風系統相比負壓降低了150 Pa。
主要通風機調風:實現整體降阻后,進行王村主要通風機調風,將王村主要通風機風量調至33 330 m3/min。模擬結果為:王村主要通風機負壓變為2940 Pa,與當前通風系統相比負壓增加了320 Pa。不同調節方法計算結果見表2。

表2 不同調節方法計算結果
由表2 可知,在三種調節方法下調節后的風量相同,方案三增加花垴進風量、系統降阻,再調節主要通風機后風機的頻率最低,頻率為43.9 Hz。同時,此時的軸功率為最低的1633 kW,實現了功耗的最小化。
本文針對常村煤礦現場實際情況,通過對不同優化方案的通風網絡解算,選擇出最優方案,在該方案下實現了優化后的功耗最小,具有較高的經濟效益。