衛強強
(山西汾河焦煤股份有限公司回坡底煤礦,山西 洪洞 041600)
作為礦井五大自然災害之一,煤塵的產生幾乎貫穿于煤炭開采的各個環節。近年來,隨著煤礦綜合機械化掘進和開采裝備的大面積推廣應用,生產過程中的粉塵產生量大幅增加,粉塵濃度超標的問題日益嚴重。煤塵具有爆炸性,達到一定濃度時在高溫下容易發生爆炸,誘發瓦斯爆炸和火災等,同時長期在高濃度煤塵環境下工作,會導致塵肺病的發生,嚴重危害煤礦工人的身體健康[1-3]。因此,進行井下煤塵治理和防爆研究,對創建安全、高效、綠色礦井具有重要意義。
山西霍州煤電集團回坡底煤礦11-104 工作面所采煤層為11 號煤,11-1042 巷沿11 號煤層底板掘進,巷道地面標高為+926~+724 m,井下標高為+468~+486 m。11 號煤的平均厚度為3.2 m,平均傾角為3°,頂板依次為:泥巖,3.5 m,灰黑色,含少量黃鐵礦薄膜、植物化石碎屑,中夾0.3 m 煤線;粉砂巖,2.6 m,灰白色,致密,質脆,含黃鐵礦及植物化石,夾薄泥巖;10 號煤,2.6 m,煤層穩定,含硫高,易自燃,中部含0~1 層不穩定夾矸;泥巖,2.3 m,深灰色,含薄膜狀黃鐵礦及植物化石,局部相變為泥質粉砂巖。
11 號煤的普氏系數為0.9~1.1,節理裂隙發育程度高。煤塵自燃傾向等級為Ⅱ級,類別為自燃煤層,自然發火期為82 d,煤塵火焰長度>400 mm,有煤塵爆炸性。
11-1042 巷的斷面尺寸為4800 mm×3200 mm(寬×高),采用錨網索支護。
煤礦井下兩巷的掘進是工作面回采的先期工程,煤塵產生量僅次于工作面。與工作面相比,礦井掘進工作面數量多,掘進過程工序多,塵源的分布范圍廣,分散度高。巖巷掘進中還會產生大量的巖塵,是導致工人塵肺病的主要原因。
11-1042 巷采用綜掘機破煤掘進,按照綜掘工藝分析,煤塵的主要來源有幾個方面:
(1)切割煤壁
綜掘機截割頭對煤體產生的粉塵量是整個掘進工序中最大的,占比達80%以上。切割過程中,煤體受截齒擠壓作用的影響,發生彈性變形,當截齒離開時,彈性變形恢復,在產生變形和恢復的過程中,煤體被破碎成塊,從而產生大量粉塵。同時,截齒的沖擊作用也促進了煤塵的產生,并且飛揚在巷道中。
(2)運輸轉載產塵
綜掘工作面出煤過程中煤炭要經過多次轉載,由于摩擦和振動的作用,進一步加大了煤塊的破碎,并且在運輸過程中極有可能使得靜態的沉積粉塵飛揚,增加了巷道中的煤塵濃度。
(3)進風流帶入
根據測試,在不采取任何凈化措施的情況下,進風流中的粉塵濃度可達5 mg/m3以上。如果風速較大,含塵量可高達50 mg/m3以上。
噴霧能降低巷道中的粉塵濃度,主要是由于慣性、重力、靜電等多種力相互作用的結果,降塵機理如圖1[4-5]。

圖1 噴霧降塵機理
(1)慣性作用
較小的煤塵在運動過程中遇到霧滴會改變方向,而粒徑大的塵粒由于慣性作用,不能及時避開,保持原來的運動方向而與霧滴碰到一起,從而降低濃度。
(2)擴散效應
部分粒徑較小的粉塵,在空氣中并非沿流線運動,而是呈現不規則的布朗運動的狀態。在霧滴附近,這些細小的塵??赡芘c霧滴發生碰撞而停止飛揚。粒徑越小,碰撞的概率越大,擴散效應越強。
當前綜掘工作面常用的通風方式有單抽出式、長抽短壓、長壓短抽和長抽長壓式等,結合回坡底礦的實際情況,確定11-1042 巷采用長壓短抽式通風。通過合理確定抽風口和壓風口的位置,在巷道中形成一個出風、進風的穩定屏障。該屏障內的風流穩定,煤塵具有一定的運動速度,在保證排出掘進頭煤塵的同時,減少了粉塵向風筒后巷道的擴散。風流運動如圖2。

圖2 長壓短抽式通風的風流狀態
為防止壓入式通風和抽出式通風的共同作用范圍內出現循環風,一般壓入式風量為抽出式風量的120%~130%。在實際應用中,抽出式風量一般不變,而壓入式風量隨著距離掘進頭距離的增大而減少,為此,應根據掘進頭的進尺前移壓入式風筒的位置。
(1)壓入式出風口位置
壓入式出風口距離工作面迎頭距離大,則除塵效果差,距離小,則容易將粉塵帶入到巷道中。根據生產實踐,壓入式出風口的距離按公式(1)計算:

代入計算可得,出風口的距離小于19.6 m。在巷道掘進過程中應根據進尺情況及時續接風筒。

在實際生產中,綜掘工作面以上三個參數的變化范圍見表1。同時,保持壓入總風量大于抽出式總風量的20%以上,這樣,可以避免產生風流循環,降塵效果最佳。

表1 掘進頭風筒口關系
巷道掘進采用的EBZ200 綜掘機,所用壓風筒和抽風筒的直徑為500 mm。壓入式和抽出式風機均采用對旋軸流式,主要參數見表2。

表2 兩風機主要參數
為了防止掘進過程中的煤塵隨回風流進入到回風大巷中,必須將煤塵控制在掘進機前方,一般采用的是封閉掘進、全封閉除塵的方式。在掘進頭布置除塵器等設備,現場設備如圖3。

圖3 掘進頭設備布置
根據現場的實踐經驗,一般在掘進作業中,巷道斷面中部的粉塵濃度最高,是防治的重點區域。為了方便移動作業,將抽出式通風的進風口安裝在綜掘機上,隨掘進機前移。吸風口下端距離底板1200 mm,上段距離頂板1300 mm,距迎頭的距離不得大于2500 mm。
研究表明,利用專用的設備除塵是降低掘進頭濃度的有效方式。近年來,濕式振弦除塵器作為強力除塵的有效設備,與傳統的機械除塵、過濾除塵相比,具有占地小、移動方便、對呼塵除塵效果好等優點,得到了廣泛的應用。在11-1042 巷采用KCS-225ZL 濕式振弦除塵器進行除塵,額定處理風量為250 m3/min,額定呼塵除塵效率可達90%以上,總粉塵除塵效率高于99%。
在11-1042 巷掘進過程中,對粉塵濃度進行測試,測試結果見表3。

表3 除塵前后效果對比 (單位:mg/m3)
由表3 可知,采用綜合防塵措施后,迎頭和司機處的粉塵濃度有明顯降低,取得了較好的效果。
(1)綜掘工作面粉塵主要來源于煤壁的切割、煤塊的轉載等,具有分布范圍廣、分散度高的特點,產生量僅次于綜采工作面。
(2)噴霧能降低巷道中煤塵的濃度,主要是慣性、重力、靜電、擴散等綜合作用的結果,其中起主要作用的是慣性和擴散作用。
(3)11-1042 巷通過采用長壓短抽式通風、全封閉除塵和濕式振弦除塵器,迎頭和司機處的粉塵濃度有明顯降低,最大降幅達98%,取得了較好的效果。