吳雪峰
(臨汾宏大錦程煤業,山西 臨汾 041000)
錦程煤礦目前主采9+10#煤層,位于太原組下段,煤層厚度為3.8~4.6 m,平均為4.2 m;煤層傾角0°~16°,煤層結構簡單穩定。10-205 工作面運輸順槽為矩形斷面,巷道寬3.5 m,高2.8 m,沿煤層底板掘進。巷道頂板由頂煤及泥巖構成,平均厚度2.4 m;基本頂由均厚6.2 m 的K2 石灰巖組成;底板為泥巖,厚度2.3~4.4 m,平均厚度2.9 m。
根據10-205 工作面運輸順槽掘進揭露分析,順槽掘進期間穿過金山溝向斜軸,中部低兩端高,在掘進期間多處頂板淋水。受淋水影響,巷道圍巖變形嚴重,支護構件發生銹蝕甚至脫落現象,嚴重影響安全生產,需采取一定措施保證10-205 工作面運輸順槽淋水區域的穩定性[1-5]。
在10-20 工作面運輸順槽淋水區域和非淋水區域采集煤巖樣本,用保鮮膜包裹帶回實驗室。將兩個區域的煤巖樣本敲碎分別放入研缽中磨成200~400 目的細粉末,通過X 射線衍射儀得出兩個區域煤巖體的XRD 衍射圖譜,如圖1。圖1 中,橫坐標為2θ(°),即X 射線的衍射角度;縱坐標是響應值,單位是mAU。

圖1 10-205 運輸順槽煤巖礦物組分X 衍射圖譜
根據分析可得出以下結果:
(1)10-205 運輸順槽圍巖中的主要成分為石英、烴類、白云石、高嶺石、白云母、黃鐵礦等,其中石英、烴類、高嶺石、白云石的成分含量較高。
(2)圍巖遇水后,高嶺石等軟巖發生膨脹變形,導致圍巖強度降低。另外,圍巖中的白云母受水化作用影響,內部結構發生變化,導致煤巖體的內聚力降低。
(3)由礦物成分定量分析結果可知,淋水后的煤巖樣本中方解石及斜長石的含量均不同程度的減少,而高嶺石的含量則顯著增加。這是由于礦井中含水層的水多呈酸性,方解石被酸性水溶解,而斜長石內的陰離子則發生水化反應生成了高嶺石。在礦井水的溶蝕作用下,煤巖體的力學強度大幅降低,變形量也隨之增大。
10-205 工作面運輸順槽的頂板淋水主要來源于上覆含水層,通過對含水層水及頂板淋水取樣測試,對比分析兩個區域水中的pH 值及離子濃度變化,驗證礦井水與圍巖的水解溶蝕作用。
通過探測鉆孔在含水層取樣4 L,在頂板淋水處取樣4 L,并對水樣進行化學分析,得出結果見表1。
由表1 可知,10-205 工作面運輸順槽頂板上方含水層的水pH 值為5.49,表現為酸性,這是由于9+10#煤層含硫量較高,硫化礦物的氧化會導致礦井水pH 值變小。而頂板淋水水樣的pH 值為7.55,水樣成分中鉀離子濃度增加了47.8%,鈉離子濃度增加了11.9%,而鐵離子濃度減少了95.7%,這是由于方解石與酸性礦井水發生中和反應,斜長石遇水溶解生成高嶺石的過程中導致了水分中離子溶度的變化。另外,由于鉀離子及鈉離子等陽離子的增加,氫離子的生成受到了抑制,導致了頂板淋水呈弱堿性。

表1 井下水樣分析結果/(mg/L)
巷道煤巖遇水后成分變得復雜,需通過掃描電鏡儀分析遇水后煤巖的微觀結構變化特征,如圖2。
由圖2(a)、(b)可知,10 μm 微觀尺度下,非淋水煤巖的表面較粗糙,礦物質和有機物等呈碎屑狀分布,且存在較多裂隙、孔隙,為水的流動提供了通道;1 μm 微觀尺度下,高嶺石呈片狀分布,各礦物成分間的膠結性較差。由圖2(c)、(d)可知,10 μm 微觀尺度下,煤巖淋水后,表面礦物質受水溶蝕作用更加破碎,經水沖刷后,形成凹陷和孔洞;1 μm 微觀尺度下,淋水煤巖的裂隙、孔隙發育程度更高,形成大量水力通道。綜上所述可知,10-205 工作面運輸順槽煤巖體存在較多的自生裂隙,且礦物質間的膠結性差,在酸性礦井水的溶蝕作用下,其微觀結構發生變化,裂隙等進一步擴張,強度大幅度降低。

圖2 10-205 運輸順槽煤巖微觀結構特征
通過紗線切割機將煤巖樣制成標準試件,并分為兩組,一組進行干燥處理,烘干水分,另一組用井下含水層水樣浸泡至飽水狀態。采用伺服機等設備對干燥及飽水兩組煤巖樣本的抗壓強度、抗拉強度、內聚力等力學參數進行測定,測試結果見表2。

表2 煤巖物理力學參數測定結果
由表2 可知,飽水后的煤巖體力學強度明顯降低,不利于巷道圍巖的控制。
通過上述實驗分析結果可知,10-205 工作面運輸順槽的圍巖成分多為方解石、白云母、高嶺石等黏土礦物,屬于較軟弱圍巖,在酸性礦井水的溶蝕作用下,圍巖孔裂隙發育,強度降低。隨著巷道掘進,在應力作用下,圍巖孔裂隙進一步發育擴張,為水流提供了更多的通道,導致圍巖破壞形成惡性循壞,變形量持續增大。
(1)針對順槽頂板淋水來源,有針對性地進行探放水,采用物探、鉆探等方法在掘進前對頂板上方含水層的水量及水壓等進行探測,做到有掘必探。另外,錨索采用防水型錨固劑進行全長錨固,并用泥漿封孔,淋水段巷道表面進行噴漿處理,對頂底板破碎區域進行注漿加固,降低水的流動性,保證圍巖及錨固結構的強度。
(2)根據淋水段巷道圍巖失穩機理,綜合考慮支護強度及經濟效益,對10-205 工作面運輸順
槽的支護方案進行優化。在非淋水段巷道支護布置方式的基礎上,采用Φ20 mm×2400 mm 的螺紋鋼錨桿代替原支護中的頂錨桿,間距為1000 mm,排距為1000 mm;主幫錨桿改用Φ20 mm×2000 mm的高強度玻璃鋼錨桿支護;副幫螺紋鋼錨桿的規格改為Φ20 mm×2000 mm,數量增加至4 根,間距850 mm,排距1000 mm。具體支護方案如圖3。

圖3 巷道支護斷面圖(mm)
為分析評價圍巖控制方案的效果,采用十字布點法對淋水段巷道圍巖的變形進行監測,監測結果如圖4。
由圖4 可知,巷道掘進通過頂板富水區初期,圍巖變形幅度較大,后逐漸趨于平穩,頂底板最大移近量約為50 mm,兩幫最大移近量約為40 mm,圍巖變形量較小。說明該方案有效提高了巷道圍巖的穩定性,滿足礦井安全生產要求。

圖4 掘進期圍巖移近量變化曲線
(1)通過礦物成分及水樣成分測定、微觀結構掃描分析以及圍巖物理力學強度測試,得出了10-205 工作面運輸順槽淋水段圍巖變形失穩的主要原因,即富含黏土礦物的煤巖體與酸性礦井水發生水化反應,造成圍巖強度降低,在采動應力作用下進一步變形破壞。
(2)結合淋水巷道圍巖失穩機理,提出“防治水為主,兼顧補強支護”的圍巖控制對策,優化支護方案并應用于現場。
(3)采用該方案后,巷道通過淋水區域時,頂底板最大移近量約為50 mm,兩幫最大移近量約為40 mm,圍巖變形量較小,保證了井下安全高效生產。