馬東元 黃旭 陳楠 張偉 許偉利
中國北方發動機研究所 天津市 300400
汽車發動機的“熱試”需要在專門的試驗臺上進行。由該試驗臺提供發動機運行所需的水、油、電、氣等基本條件,并通過預設程序指令或手動控制,調節發動機使其處于不同的運行狀態,使潛在的缺陷暴露出來,為發動機的質量改進提供參考。基于LabVIEW 平臺的編程控制具有模塊化、直觀化的特點,同時還提供了若干種調試工具,能夠滿足發動機熱磨合試驗中的多種調試需求,是發動機仿真實驗中較為常用的工具之一。
該系統將滿足試驗臺的電力需要,總電源為380V 三相交流電,之后通過變壓器、整流器的作用,實現電力分配,以滿足其他系統的正常用電需求。除了水箱加熱器和起動機可直接供電外,像伺服控制系統、供油供氣系統等,都需要在電路中使用電氣隔離措施,降低電壓以保護電氣設備的安全運行。例如ECU 通信系統需要使用12V 電源供電,必須加裝隔離變壓器將高壓變為低壓,才能滿足ECU 通信裝置正常用電需求。
該系統滿足發動機運行時的用油需求,同時還具備了:(1)燃油自動回收功能,在發動機熱磨合試驗結束后,通過壓力差使油路中剩余的燃油重新流回油箱內;(2)液位控制功能。利用油箱內的傳感器,感知液位變化情況。若實際液位低于設計值,則根據預設程序啟動供油電磁閥打開,向油箱內加油。當液位達到上限后,自動停止加油。該系統的各個管路中都使用了獨立的氣動閥,具體又可分為放氣閥、進油閥、減壓閥等若干類型。系統結構組成及運行原理如圖1所示。

圖1 供油系統的結構示意圖
該系統提供冷卻液,帶走發動機運轉時產生的熱量,使水溫維持在75-95℃之間,防止發動機出現高溫燒毀的情況。供水系統設計要考慮兩種情況:其一是水箱為發動機供水,此時要根據發動機冷卻液的實際溫度,確定選擇水路大循環還是小循環。若實際溫度超過設定值,則切換至大循環,通入冷卻液進行降溫;反之則切換至小循環,節能降耗。其二是發動機吹水。試驗結束并且發動機完全停止后,控制器執行吹水指令,此時吹水閥門打開,高壓空氣從進水端吹入,將冷卻液吹會水箱,排空水管中的殘余冷卻液。
該系統的功能是提供高壓空氣,在試驗結束后通過氣動閥控制高壓空氣吹水、吹油。硬件部分主要有電磁閥、氣動三聯件、壓力調節閥等。外部空氣進入空氣壓縮機后,成為壓力在3-5MPa 的高壓空氣。然后進入氣動三聯件中暫時存儲。根據試驗需要,高壓空氣分別輸送至燃油系統、水循環系統。在水路系統中,通過進水閥、出水閥、吹水排空閥的控制,完成供水、排水以及清理殘余冷卻液等功能。同樣的,在油路系統中,通過進油閥、泄壓閥,實現供油和清理殘余油液的功能。
該系統是整個試驗臺的關鍵部分,根據預設程序或人工指令可實現自動采集發動機運行參數、控制各類電氣元件動作、提供發動機運行外部環境等功能。其硬件設備有主控制器、繼電器、電磁閥、狀態指示燈等。控制器的輸入輸出信號共有4 種,分別是:(1)串行接口輸入信號,如冷卻液溫度、進氣壓力、尾氣中CH 含量等;(2)模擬輸入信號,如發動機進/出水溫度、燃油壓力等;(3)數字輸入信號,如臺架上電信號、發動機啟/停信號、油箱液位信號等;(4)數字輸出信號,如電磁閥控制信號、狀態知識信號等。
控制面板方面,設計8個功能不同的按鈕。如“畫面切換”按鈕、“輸入切換”按鈕、“緊急停止”按鈕。除了“停止”、“緊急停止”兩個按鈕為紅色為,其余6 個按鈕均為綠色,通過燈的亮與滅來顯示當前的控制狀態。
該試驗臺共分為6 大模塊,各模塊功能如下:(1)試驗小車,用于固定汽車發動機;(2)起動模塊,給發動機提供動力,讓發動機正常點火起動;(3)ECU 通信模塊,通過信號收發實現ECU 與控制器的指令傳遞;(4)控制器模塊,包括PXI 機箱、采集卡等設備,根據預設指令完成試驗項目;(5)供水供油供氣模塊,提供發動機運行需要的環境;(6)人機交互模塊,有顯示器、按鈕等,方便人工操作試驗。將上述模塊依次連接后得到用于進行熱磨合試驗的發動機試驗臺。
檢查設備連接完好后,接通電源,在LabVIEW 上運行已經編寫好的主程序。在主界面的“發動機”選項中,選擇需要測試的發動機型號,點擊確定后即可進入到該機型的測試程序。在二級頁面上,點擊“準備”后,顯示器上出現臺架傳感器示數;長按“準備”后,執行氣密性檢查程序,若氣密性不合格,則顯示界面上出現相應提示,若檢測合格,則自動執行初始化程序,完成ECU 初始化,進入發動機起動前的等待程序。當按下“起動”按鈕后,發動機起動,在發動機運轉過程中注意觀察有無異響、漏油等異常情況;也可以手動輸入需要查詢的選項,通過顯示的查詢結果判斷發動機的工況。試驗結束后,試驗臺自動切斷給油,待發動機完全停止后,自動吹水吹油。完成后將供水管、排氣管等拆掉,退出試驗臺。
本次試驗中,供電模塊、ECU 通信模塊、控制其模塊等均正常運行。
記錄的4 組數據中,30和9′30均為發動機低速狀態下的數據,3′30和6′30為高速狀態下的數據。結合發動機燃燒原理,在發動機低速時,尾氣中CH 排放較高;NO排放較低;高速時則相反,CH 排放較低,NO 排放較高。對比上圖記錄的數據,可以發現CH 和NO 兩項指標符合上述規律,故本次試驗中采集到的發動機運行數據準確。
為了進一步檢查試驗臺控制效果的可靠性,調取了試驗中發動機水溫變化數據,其變化曲線如圖2 所示。

圖2 發動機水溫變化曲線
結合圖4 可以發現,試驗中水路系統的水溫基本上維持在75-95℃的區間中。同時,當發動機水溫高于95℃后,控制器會啟動水路大循環,使水溫逐漸降低;當水溫低于75℃后,控制器發布指令將大循環關閉,水溫不在降低。由此可見,熱磨合試驗中水溫控制達到了預期效果。
本文基于LabVIEW 平臺設計了發動機熱磨合試驗臺,經仿真實驗分析,發動機運行參數記錄準確,水溫調控達到預期,為發動機熱磨合試驗的開展提供了支持。