宋建平,張俊輝(蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司,陜西 渭南 715500)
蒲城年產(chǎn)180 萬噸甲醇/70 萬噸聚烯烴項(xiàng)目是陜西煤業(yè)化工集團(tuán)和中國長江三峽集團(tuán)共同投資建設(shè)的新型煤化工項(xiàng)目,由蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)運(yùn)營,凈化裝置采用德國林德公司低溫甲醇洗技術(shù),甲醇洗滌塔區(qū)域設(shè)計(jì)運(yùn)行壓力為7.5 MPa。本文介紹在低溫甲醇洗設(shè)備防止氨累積所采取的措施,以及應(yīng)用碳氨捕集器的案例及效果。
從變換裝置進(jìn)入低溫甲醇洗的變換氣中含有微量的NH3,而目前對煤化工領(lǐng)域NH3的生成機(jī)理尚無完全一致認(rèn)識(shí)。大多數(shù)認(rèn)為,NH3可以由氨基化合物生成且其生成條件與反應(yīng)條件關(guān)系密切[1]。根據(jù)變換氣中各組分在相同壓力和溫度下,在低溫甲醇中的溶解度,得出各組分在甲醇中溶解能力為[2]:NH3>H2S>COS>CO2>CH4>CO>N2>H2,所以在相同條件下是原料氣各組分中最能溶于甲醇的是NH3。在低溫甲醇洗系統(tǒng)中,通過減壓閃蒸、氣提區(qū)域是無法將其與甲醇進(jìn)行有效分離的,只能在甲醇熱再生塔區(qū)域進(jìn)行不完全解析。隨著低溫甲醇洗系統(tǒng)的甲醇循環(huán)利用,甲醇中NH3會(huì)隨著酸性氣濃縮管線及貧甲醇循環(huán)逐漸進(jìn)行累積和濃縮。當(dāng)達(dá)到一定程度后,在現(xiàn)有的溫度和壓力下,由CO2及H2S 為主要組分的酸性氣管線中會(huì)形成氨結(jié)晶現(xiàn)象,堵塞管線及設(shè)備,其主要影響:
(1)低溫甲醇洗系統(tǒng)酸性氣管線超壓或壓力大幅波動(dòng),打破甲醇熱再生塔溫度平衡,威脅甲醇的再生效果,貧甲醇品質(zhì)下降,對變換氣的脫硫效果變差,情況惡化時(shí)造成出甲醇洗滌塔頂部的凈化氣中H2S 含量超標(biāo),引起合成催化劑中毒失活。
(2)低溫甲醇洗系統(tǒng)副產(chǎn)的酸性氣無法外送,只能通過就近管線排至酸性氣火炬系統(tǒng)進(jìn)行管線疏通,引起硫回收系統(tǒng)減負(fù)荷或者切氣,造成一定的環(huán)境污染。
(3)當(dāng)貧甲醇中NH3累積到一定值(目前指標(biāo)為≤100 mg/L)之后,會(huì)在熱區(qū)生成硫氨鹽,硫氨鹽隨貧甲醇進(jìn)入甲醇洗滌塔后分解引起凈化氣中硫含量超標(biāo),引起合成催化劑中毒失活。
為有效保證低溫甲醇洗系統(tǒng)安全、長周期、穩(wěn)定、高負(fù)荷、低消耗運(yùn)行,避免出現(xiàn)貧甲醇中NH3超標(biāo)現(xiàn)象,目前行業(yè)內(nèi)所采取措施及弊端分析如下所述。
當(dāng)?shù)蜏丶状枷聪到y(tǒng)酸性氣管線出現(xiàn)氨結(jié)晶現(xiàn)象后,從低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇中NH3最高的地方排出高濃度含NH3甲醇,再從罐區(qū)對低溫甲醇洗系統(tǒng)補(bǔ)充新鮮的精甲醇(不含NH3),以對低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇中的NH3含量進(jìn)行稀釋,避免酸性氣系統(tǒng)出現(xiàn)氨結(jié)晶現(xiàn)象。
經(jīng)過對蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司低溫甲醇洗長期的置換甲醇數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),雙系列局部置換排出含NH3甲醇(組分:H2O 1.03%;NH34.08 g/L;H2S 5.6%;pH 8.3)量最大約2 000 t/a (該統(tǒng)計(jì)不含換熱器泄漏等異常工況補(bǔ)入量,具體數(shù)據(jù)如表1 所示)。此方法雖然能有效控制貧甲醇中氨含量,但在大量浪費(fèi)精甲醇同時(shí),對排出的含NH3甲醇目前暫無相關(guān)工業(yè)應(yīng)用的成熟處理工藝,造成置換排出的含NH3甲醇存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)極大。
在低溫甲醇洗系統(tǒng)酸性氣管線冷熱酸性氣換熱器上,設(shè)置防氨結(jié)晶手閥(即熱酸性氣跨線閥)。當(dāng)?shù)蜏丶状枷聪到y(tǒng)酸性氣管線出現(xiàn)氨結(jié)晶現(xiàn)象后,打開酸性氣管線防氨結(jié)晶手閥,使酸性氣管線氨結(jié)晶體分解為CO2和NH3,達(dá)到消除氨結(jié)晶的目的。
此方法不會(huì)產(chǎn)生含NH3甲醇,也不會(huì)造成酸性氣放空影響環(huán)境。但此閥的投用會(huì)使未經(jīng)分液的含甲醇酸性氣經(jīng)酸性氣管線帶入硫回收系統(tǒng),在高溫反應(yīng)下,容易引起硫回收克勞斯反應(yīng)器大量積碳,造成硫回收克勞斯反應(yīng)器催化劑活性變差,克勞斯反應(yīng)器壓差增大,影響硫回收率。嚴(yán)重時(shí)造成尾氣SO2指標(biāo)排放超標(biāo),影響硫磺產(chǎn)品的品質(zhì)。
通過稍開酸性氣放空閥的方式,保持少量酸性氣體的長期性外排,避免氨在系統(tǒng)中長期積累。
此方法不會(huì)產(chǎn)生含NH3甲醇排放,但富含H2S酸性氣放至火炬燃燒后產(chǎn)生的SO2對大氣環(huán)境造成一定污染,加劇了低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇消耗;含NH3酸性氣進(jìn)入火炬管線后,可能使酸性氣火炬系統(tǒng)產(chǎn)生碳氨結(jié)晶現(xiàn)象,影響酸性氣火炬的安全穩(wěn)定運(yùn)行。環(huán)保部門已將該放空閥開度納入監(jiān)管范圍。
當(dāng)?shù)蜏丶状枷聪到y(tǒng)酸性氣管線出現(xiàn)氨結(jié)晶現(xiàn)象后,將酸性氣切至酸性氣火炬進(jìn)行燃燒排放,通過停用酸性氣深冷器液丙烯并關(guān)小酸性氣水冷器循環(huán)水回水手閥的方法,提高酸性氣溫度,使氨結(jié)晶體分解為CO2和NH3,達(dá)到消除氨結(jié)晶的目的。
此方法不會(huì)產(chǎn)生含NH3甲醇排放,但富含H2S酸性氣放至火炬燃燒后產(chǎn)生的SO2對大氣環(huán)境造成一定污染;大量甲醇也會(huì)隨著酸性氣管線進(jìn)入酸性氣火炬系統(tǒng),加劇了低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇消耗;含NH3酸性氣進(jìn)入火炬管線后,可能使酸性氣火炬系統(tǒng)產(chǎn)生氨結(jié)晶現(xiàn)象,影響酸性氣火炬的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)在洗氨塔設(shè)備工況允許前提下,加大洗氨塔洗滌水加入量,降低洗氨塔洗滌水溫度,提高洗氨塔脫氨效果,降低氨帶入量。
(2)在低溫甲醇洗系統(tǒng)冷量不受影響及硫回收工況允許的雙重前提下,適當(dāng)降低氣提氮?dú)饬浚ㄟ^酸性氣帶氨的方式減緩系統(tǒng)氨累積速度。
以上兩種工藝調(diào)整方法局限性均極大,效果甚微。
鑒于以上各種方法的局限性,自2019 年以來,經(jīng)過不斷探索與嘗試,最終形成碳銨捕集器概念。自2020 年6 月在低溫甲醇洗一系列投運(yùn)第一代碳銨捕集器試驗(yàn)裝置以來,經(jīng)過6 次內(nèi)件改造,較為有效的解決了低溫甲醇洗系統(tǒng)酸性氣管線碳氨結(jié)晶瓶頸問題,甲醇補(bǔ)充量明顯下降,與本文1.1 中提及的置換方法已相對節(jié)約精甲醇至少500 t/a (數(shù)據(jù)如表1 所示,剔除換熱器內(nèi)漏等異常工況引起的甲醇補(bǔ)充數(shù)據(jù))。
具體應(yīng)用流程如下所述。低溫甲醇洗系統(tǒng)甲醇熱再生塔頂部再生出的酸性氣經(jīng)一次水冷和H2S 餾分分離器ⅠV106 氣液分離及二次深冷E117 使用液丙烯冷卻后,酸性氣進(jìn)入H2S 餾分分離器ⅡV107 進(jìn)行二次氣液分離;二次分液后的酸性氣自V107 頂部引出后分為兩股,一股經(jīng)復(fù)溫后作為低溫甲醇洗副產(chǎn)酸性氣送往硫回收裝置,一股經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)入H2S 濃縮塔進(jìn)行酸性氣濃縮;低溫甲醇洗系統(tǒng)中的NH3隨著濃縮管線在系統(tǒng)中逐漸累積,達(dá)到一定程度后,在酸性氣管線中會(huì)形成碳氨結(jié)晶現(xiàn)象堵塞設(shè)備及管線。
經(jīng)過長期運(yùn)行工況統(tǒng)計(jì)分析,碳氨結(jié)晶形成機(jī)理為在目前低溫甲醇洗系統(tǒng)酸性氣管線固有壓降值P1(最大為150 kPa) 下,當(dāng)?shù)蜏丶状枷聪到y(tǒng)貧甲醇中NH3含量達(dá)到濃度C1值(實(shí)際運(yùn)行統(tǒng)計(jì)值約為≥100 mg/L)時(shí),會(huì)形成結(jié)晶體堵塞酸性氣管線;當(dāng)使用一定方法降低低溫甲醇洗系統(tǒng)貧甲醇中NH3濃度時(shí),對碳氨結(jié)晶形成機(jī)理進(jìn)行破壞,從而會(huì)有效避免低溫甲醇洗系統(tǒng)酸性氣管線中碳氨結(jié)晶的生成。

表1 甲醇置換量統(tǒng)計(jì)
在酸性氣濃縮管線流量調(diào)節(jié)閥前法蘭處增加碳氨捕集采出裝置,使用特制內(nèi)件,在碳氨捕集采出裝置內(nèi)形成極高的壓降值P2(150 kPa),當(dāng)?shù)蜏丶状枷聪到y(tǒng)甲醇中NH3含量累積達(dá)到較低濃度C2時(shí)(實(shí)際運(yùn)行統(tǒng)計(jì)值約為≥70 mg/L)時(shí),在碳氨捕集采出裝置內(nèi)形成碳氨結(jié)晶體。當(dāng)碳氨采出捕集裝置內(nèi)部出現(xiàn)結(jié)晶引起壓差高報(bào)警后,將碳氨采出捕集裝置隔離切出、復(fù)溫、水洗,進(jìn)行碳氨收集,然后進(jìn)行干燥并投用。
第一代碳銨捕集器如圖1 所示,該試驗(yàn)裝置自2020 年6 月投運(yùn)以來,經(jīng)過6 次改造,截至2021 年11 月 30 日,已采出碳氨177.888 kg(僅限水洗量,不含復(fù)溫期間分解逃逸量)。目前該項(xiàng)研究成果已形成發(fā)明專利(專利名稱:一種用于低溫甲醇洗系統(tǒng)中氨的捕集采出方法;專利號(hào):ZL202110271487.7) 及實(shí)用新型專利(專利名稱:一種用于低溫甲醇洗系統(tǒng)中氨的捕集采出裝置;專利號(hào):ZL202120529531.5)。具體操作步驟如下:
(1)關(guān)閉碳氨捕集采出裝置b 前手閥d、后手閥f及調(diào)節(jié)閥e 進(jìn)行隔離,打開旁路閥g 維持低溫甲醇洗系統(tǒng)正常運(yùn)行;
(2)打開碳氨捕集采出裝置b 頂部去酸性氣火炬手閥j 泄壓排放;
(3) 泄壓完成后,打開碳氨捕集采出裝置b 底部氮?dú)忾ym1 進(jìn)行置換,由去酸性氣火炬手閥j 排放至酸性氣火炬系統(tǒng),在去火炬閥j 導(dǎo)淋處分析H2S 含量(≤6.5 mg/L)至合格;
(4) 現(xiàn)場監(jiān)測碳氨捕集采出裝置b 就地溫度計(jì),確認(rèn)溫度≥-5 ℃(當(dāng)溫度<-5 ℃時(shí),繼續(xù)使用氮?dú)忾ym進(jìn)行吹掃復(fù)溫);
(5) 當(dāng)碳氨采出捕集裝置b 就地溫度≥-5 ℃且分析H2S 含量≤6.5 mg/L 時(shí),打開碳氨采出捕集裝置b 底部脫鹽水進(jìn)水閥n、碳氨采出捕集裝置溢流閥q 及分液罐c 頂部放空閥進(jìn)行首次注水;
(6)當(dāng)碳氨采出捕集裝置b 溢流閥q 有水溢出或積液罐c 液位達(dá)到10%時(shí),關(guān)閉脫鹽水注水閥n;
(7) 打開碳氨采出捕集裝置b 底部氮?dú)鈹_動(dòng)閥m2(此氮?dú)夤芫€為環(huán)裝配置,并開45°斜孔)對捕集出的碳氨進(jìn)行攪拌;
(8) 打開碳氨采出捕集裝置b 底部導(dǎo)淋p,將洗滌液排至噸桶中進(jìn)行計(jì)量,分析洗滌液中NH4+含量;
(9)重復(fù)以上5~8 步驟三次(二次以后注水時(shí)不需要進(jìn)行分析);
(10)碳氨采出捕集裝置b 排液完成后,打開底部氮?dú)忾ym,由進(jìn)火炬手閥j 導(dǎo)淋和碳氨采出捕集裝置b 進(jìn)口手閥d 后導(dǎo)淋及出口手閥f 前導(dǎo)淋及碳氨采出捕集裝置b 底部導(dǎo)淋p 進(jìn)行就地排放干燥分析,直至干燥(H2O≤0.2%)合格;
(11)當(dāng)碳氨采出捕集裝置b 干燥合格后,打開碳氨采出捕集裝置b 前手閥d、后手閥f,手動(dòng)打開調(diào)節(jié)閥e 至1%開度,對碳氨采出捕集裝置b 進(jìn)行預(yù)冷;
(12)當(dāng)碳氨采出捕集裝置b 預(yù)冷至就地溫度計(jì)顯示為-20 ℃時(shí),將調(diào)節(jié)閥e 投用至自動(dòng)調(diào)節(jié)位;
(13)碳氨采出捕集裝置b 投用正常;
(14)將噸桶中洗滌液送往污水系統(tǒng)或氣化裝置磨煤工段進(jìn)行處理;
(15)注意事項(xiàng):預(yù)冷期間及投用正常后需要進(jìn)行冷緊、氣密。

圖1 碳氨捕集器示意圖
研制并使用第一代碳銨捕集器,較為有效的避免了低溫甲醇洗系統(tǒng)酸性氣管線出現(xiàn)碳氨結(jié)晶現(xiàn)象,較為有效的解決了低溫甲醇洗系統(tǒng)酸性氣管線碳氨結(jié)晶的瓶頸問題,保證低溫甲醇洗系統(tǒng)長周期安全運(yùn)行。雖然在一定程度上緩解系統(tǒng)氨累積,但由于第一代碳氨捕集器氨捕集效率較差,暫時(shí)無法完全控制系統(tǒng)氨含量。同時(shí)第一代碳氨捕集器無備用設(shè)備,當(dāng)其切出進(jìn)行采出期間,無捕集效果。對此,需要繼續(xù)開發(fā)更加高效的第二代碳銨捕集器,目前已著手研制。