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煉油廠水汽系統設備管道 腐蝕泄漏原因分析及對策

2023-01-03 06:19:25張米川烏魯木齊石化公司質量安全環保處新疆烏魯木齊830000
化工管理 2022年20期
關鍵詞:設備系統

張米川(烏魯木齊石化公司質量安全環保處,新疆 烏魯木齊 830000)

0 引言

統計數據顯示,煉油廠水汽系統全年設備、管道堵漏作業占全廠堵漏作業量的75%,要降低日常運行靜設備檢維修量,關鍵在降低水汽系統堵漏工作量[1]。泄漏的治理需從源頭管理入手,煉油廠普遍存在幾項典型問題:水汽品質管控的指標意識差,防腐監測指標不全;蒸汽加熱設備隨運行負荷和季節變化凝結水量變化大,操作調整不及時導致水汽夾帶造成管束振動和沖蝕;夏季停用的低溫熱水和伴熱蒸汽,未按規范工藝防腐處理;循環水冷卻器在節能降耗與防腐蝕二者間形成的矛盾,造成循環水冷卻器流速不達標;冬季低溫熱的換熱器,因設計考慮加熱低溫熱水要求,夏季切換為循環水冷卻器運行,熱源介質溫度選擇較高,普遍達不到循環水冷卻器運行管理要求的溫度,造成管束易結垢腐蝕[2]。

隨著原油性質復雜化,裝置原料的性質、加工負荷與原設計之間的差距問題越來越突出。腐蝕環境和工藝運行狀況變化,使得原始設計采用的制造工藝、所選擇的材質和防腐工藝等與生產實際產生偏差,設備原設計對設備防腐考慮的局限性,造成設備的故障率高、使用壽命短,影響到設備長周期安全運行。防泄漏管理應充分識別腐蝕環境潛在的腐蝕風險,制定切實可行的制作方案,通過對設備腐蝕原因的充分研判,摸清腐蝕的根本原因,通過工藝的管控、設備制造技術手段的革新,提高設備抗腐蝕及適應腐蝕環境的能力,降低設備故障率。

1 總體思路

通過精準分析制定循環水、鍋爐水和低溫熱水等水汽技術指標,全面落實水汽管控工藝指標和日常過濾設施管理;制定停運設備設施專項管控方案,對停運的低溫熱水系統采取投加FST-HS-7041 緩蝕劑,停運的蒸汽系統管線設備采取充氮防腐形式,解決停運設備的腐蝕問題;對標40B219—2003 《石油化工裝置蒸汽疏水和疏水閥選用及配管設計技術條件》和GB/T 12712 《蒸汽供熱系統凝結水回收及蒸汽疏水閥技術管理要求》,對工藝水汽沖擊腐蝕,通過投用疏水器和測溫管理,設備運行狀況工藝模擬計算優化工藝操作,控制水汽有效分離,減緩水汽互竄帶來的設備管道振動和沖蝕問題;針對故障率高的水汽系統蒸汽發生器、循環水冷卻器、蒸汽加熱器等,根據分類管理和分級管理要求,備用設備制作時采取新工藝和新技術,以適應現場腐蝕環境達到耐腐蝕長周期運行的要求[3]。

2 實施方案

2.1 水汽指標的優化控制

按相關水汽管理技術標準,結合烏魯木齊石化公司的實際情況,對鍋爐水、中壓蒸汽和循環水指標進行優化,并制定合格率控制指標,如:調整鍋爐水磷酸鹽指標5.0~15.0 mg/L(原0.5~15.0 mg/L),減緩鍋爐結垢和腐蝕提高鍋爐運行效率;提高發汽品質,提高汽輪機運行周期;因循環水系統各裝置不同設備實行統一供水,涉及大量奧氏體不銹鋼材質的設備,要求循環水氯含量控制0~700 mg/L(原按碳鋼執行0~750 mg/L);對于循環水系統缺少除碳鋼以外材質的腐蝕率掛片監測,推進不銹鋼和銅合金材質腐蝕監測掛片工作,以適應循環水腐蝕監測的實際需求;針對低溫熱水水質無指標的現狀,統一全廠水質監測和查漏COD 0~30 mg/L和濁度0~50 NTU 指標,使低溫熱水水質受控,明顯減少冬季低溫熱水換熱器泄漏問題。

2.2 停運水汽系統的防腐處理

北方低溫熱系統一般在每年10 月15 日投用,于下年4 月15 日停運,每個周期有近半年多停運期,為了減少補水水耗全系統約不少于6 000 m3存水采取不排放,因系統不流動的水汽腐蝕,當投用低溫熱或蒸汽伴熱線時,產生大量管線腐蝕泄漏問題。為了解決該問題,對停運水汽系統采取因地制宜的防腐方式,蒸汽系統充氮、低溫熱水系統緩蝕劑循環,具體說明如下[4]:

緩蝕劑FST-HS-7041,外觀淡黃色至黃色液體,25 ℃時的密度1.18~1.24 g/cm3,原液的pH≥12.5,主要含亞硝酸鹽/鉬酸鹽和銅緩蝕劑等組分,已成功用于軟化水、脫鹽水和自來水供水系統中,已被證明在冷凍水和熱水系統中很有效。

煉油廠夏季三套低溫熱系統停工,四低單獨運行,為防止出現停工后低溫熱水不流動造成碳鋼水線的腐蝕現象,現準備在低溫熱停工后對低溫熱系統加緩蝕劑。由于四低裝置正在運行,建南、建北伴熱線互竄導致低溫熱水管線內存在壓力,從四低泵房凝結水箱處加注緩蝕劑,利用建南、建北低溫熱水伴熱線互竄,將緩蝕劑由建南區域運行至建北區域,達到保護設備、提高換熱效率、排除系統隱患、延長運行周期的目的。

(1)在凝結水罐頂處加藥,根據保有水量6 000 t加藥6 t;(2)加藥結束后,低溫熱系統循環5 天保證藥劑均勻;(3)加藥結束6 天后測量系統中末端取樣,若分析中亞硝酸根不到250 mg/L,提高四低循環泵的出口流量,從171 t/h 提高到300 t/h 運轉5 天;(4)根據分析指標運行第12 天再取樣做分析,若分析亞硝酸根不到250 mg/L 另增加用藥量,每差60 mg/L 增加300 kg 的用量,監測指標時亞硝酸根≥250 mg/L為合格;(5)每2 周取樣做一次壓硝酸跟的分析和總鐵分析,總鐵:0~2 mg/L 為合格,亞硝酸根≥250 mg/L 為合格,低于250 mg/L,每差60 mg/L,增加300 kg 的緩蝕劑用量,再次檢測,直至合格;(6)對各系統低熱水低點放空進行定期抽查,外觀檢查排水銹蝕物,分析水樣鐵含量,鐵離子含量均小于2.0 mg/L;安排建南和建北以及5 號大公路兩邊裝置,具有代表性的遠端低溫熱管線定點測厚點檢測,監測管線和器壁腐蝕損耗程度計算腐蝕率均小于0.1 mm/a,驗證緩蝕劑防腐效果有效性。

2.3 工藝模擬計算優化操作

開展蒸汽發生器、蒸汽加熱器以及減溫減壓器設備運行工藝模擬計算,優化操作參數,與設計對標,阻垢熱阻較大、存在明顯換熱管結垢的設備納入計劃檢修;開展蒸汽加熱器疏水閥蒸汽泄漏量計算,對蒸汽凝結水無疏水器的進行測溫調整控制閥(或手閥)流量,結合凝結水背壓控制蒸汽凝結水溫度110~140 ℃,防止過低蒸汽加熱設備內積水產生管束水錘振動,過高凝結水系統大量帶汽產生水汽沖蝕[5]。

(1)不同類型蒸汽疏水閥蒸汽泄漏量計算。

①熱靜力式蒸汽疏水閥蒸汽泄漏量計算。在0.5 MPa的蒸汽泄蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在1.0 MPa 的蒸汽△t=5 ℃時,蒸汽疏水閥排W=170 kg/h。

②熱靜力蠟式蒸汽疏水閥。熱靜力蠟式蒸汽疏水閥蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在0.5 MPa 的蒸汽泄漏量最大排水量200 kg/h。蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在1.0 MPa的蒸汽泄漏量最大排水量約為300 kg/h。

③自由浮球式蒸汽疏水閥。自由浮球式蒸汽疏水閥蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在0.5 MPa 的蒸汽泄漏量最大排水量300 kg/h。蒸汽疏水閥的漏汽率為30%、50%、70%、直通,在1.0 MPa的蒸汽泄漏量最大排水量160 kg/h。大排量蒸汽疏水閥:蒸汽疏水閥的漏汽率為50%和直通,在1.0 MPa的蒸汽泄漏量最大排水量160 kg/h。

煉油廠蒸汽加熱器凝結水有直通控制閥控制、現場手閥控制和安裝疏器3 種形式,通過不同結構形式疏水閥、不同蒸汽壓力的最大排水量,結合凝結水測溫控制,充分利用蒸汽相變潛熱,減少水帶汽沖擊產生的泄漏問題。

(2)通過閃蒸罐對流程進行模擬,對實際運行時的流量和壓力進行比對,對于進料量和壓力變化后對頁面的影響進行測算,因此需要根據流程的特點對流程進行進一 步調整優化,以此模擬作為初值,切斷或重新連接部分流股,以對模擬進行調整。通過案例研究與實際對比后發現,當調閃蒸罐整過程中,通過對來料的閃蒸罐壓力控制,可以使運行平穩,減少設備管道故障發生[6]。

2.4 水汽換熱器制作技術改進

(1) 大焦化蠟油蒸汽發生器E-108,規格型號:BKU800/1400-1.89/1.52-170-6/25-2I 管殼程均為碳鋼材質;采用釜式結構,因水汽沖擊振動造成管板管接頭開裂,通過弓形折流板上下端開90°槽,開槽高度選擇30 mm(GB/T 151—2014 《熱交換器》設計一般要求開槽高度為15 mm),很好起到減緩水汽沖擊管板管接頭焊縫振動開裂作用,保證此臺管束安全長周期運行。

(2)40 萬噸焦化原料預處理裝置二級抽空冷卻器冷-12,規格型號:FL-800-180-25-4,原設計殼體和管束材質均為普通碳鋼。該裝置在加工西北局原油時,由于硫含量高達2.0%以上,減壓塔C-301 塔頂富含硫化氫,同時因設備設計溫度偏低存在運行超溫現象。為滿足壓力容器使用溫度和設備防腐要求,重新制作提高了設計壓力,設備殼體和管束材質采用HIC鋼(抗氫鋼),管接頭密封焊+ 液壓脹,并對管板熱影響區進行熱處理,控制硬度小于200HB,滿足了壓力容器使用和設備防腐要求。

以上為部分技術改進實例,基于以上設備更新改造制作思路,對水汽系統換熱設備管束進行更新,對于腐蝕泄漏故障率高的冷換設備(管束),均采取不同形式防腐手段(包括管束熱固化防腐處理),延長設備使用壽命,保障裝置長周期安全運行[7]。

3 實施效果

通過對水汽系統進行種技術改造以及綜合應用相應的管理手段,煉油廠循環水冷卻器的故障臺次自2019 年的36 臺次,下降為2021 年的10 臺次;低溫熱水換熱器的故障率自2019 年的6 臺次,下降為2021 年的0 臺次;蒸汽發生器和蒸汽加熱器自2019 年 12 臺次,下降為2021 年3 臺次;水汽換熱器平均每年節約檢修費不少于265 萬元;水汽管線自2019 年442 處次,下降為2021 年215 處次,約85% 集中在冬季。因設備故障率減少,高風險檢維修頻次大幅度降低,保障了裝置安全生產,除了長周期運行經濟效益外,產生的安全效益也十分明顯。

按全廠檢修規格型號較多的浮頭式BES900 換熱器計,檢修工序費用包括:拆裝盲板、拆裝前后頭蓋和小浮頭、拆裝管束,管束清洗試壓堵漏(試壓3遍)、管束電渦流檢測(按15% 抽檢)、管束熱固化防腐(按管束內防腐計)等,計算如下:

單臺BES900 換熱器檢修(包括:拆裝盲板、拆裝前后頭蓋和小浮頭、拆裝管束,管束在工裝中安裝試一遍壓及堵漏,在裝置現場試2、3 遍壓及堵漏),以及配合檢修搭拆腳手架換熱器前后頭蓋各1 處,吊車、運輸及材料產生的正常費用,全部按正常量約計21 900元[8]。

管束電渦流檢測,BES900 一般690 根列管,抽檢比例要求不少于15%,管子長度6 m,冷換設備管束電渦流檢測合同單價12.48 元/m,單臺換熱器電渦流檢測費用:690根×15%×6 m×12.48元/m=7 750.08元。

管束熱固化防腐費用,BES900 一般換熱面積220 m2,當前熱固化防腐合同價110 元/m2,單臺管束內外表面約:220 m2×110 元/m2×2=48 400 元;

一臺BES900 換熱器檢修發生費用合計:

21 900 元+7 750 元+48 400 元≈78 050 元

平均少發生41 臺換熱器檢修,共計減少發生檢維修費用:78 050 元×41 臺=3 200 050 元。

單臺次檢修發生費用約78 000 元,3 年節約檢修費不少于320 萬元。

4 結語

通過對水汽系統泄漏率高原因的分析,通過對水汽指標的優化控制、停運水汽系統的防腐處理、工藝模擬計算優化操作以及水汽換熱器制作技術革新等措施的實施,較好地滿足了裝置工藝運行及設備防腐的要求。通過設備制造監造、嚴格的技術要求和嚴控質量驗收標準,2019 年至2021 年運行工況和防腐效果有明顯改善。水汽系統管道(凝結水管線、水汽伴熱線、蒸汽管線等)泄漏堵漏量自2019 年442 處次,下降為2021 年215 處次,3 年減少動火堵漏約360 處次。設備管道在投用期間在線切出工藝處理作業,以及進行檢維修施工,高風險檢維修頻次大幅度降低,所產生的安全效益遠大于經濟效益,有力地保障裝置安全生產。

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