李 璽 田洪偉
(中車洛陽機車有限公司 河南 洛陽 471002)
在制作JW-4G型車構架(以下簡稱“JW-4G型構架”)時,液壓減振器座使用卷尺、直角尺等簡易工具手工組對、點固后焊接,焊接完成后每件產品均會發生不同程度的焊接變形,超出工藝和圖紙設計要求,需要在焊接后進行機械調校,往往調校后仍然滿足不了技術要求,且費時、費力[1]。為了避免上述情況的發生,保證液壓減振器座的制作質量,有必要設計JW-4G型構架液壓減振器座組焊工裝,以提高JW-4G型構架液壓減振器座的組焊質量,降低勞動強度,提升工作效率。
如圖1所示,JW-4G型構架液壓減振器座是由蓋板(見圖2)和2塊座板(見圖3)組成的非對稱式開放結構,座板的板厚為16 mm,材質為Q345B的低碳鋼,蓋板的板厚為10 mm,材質為Q345B的低碳鋼,蓋板下部分開C5坡口與座板焊接,蓋板上部與座板焊角為8 mm,焊縫分布在液壓減振器座的底部,焊接后兩座板的內檔尺寸底部可以滿足要求,上側內檔尺寸超差。液壓減振器座圖紙設計要求平面度、垂直度都在1 mm以內,線性公差都在1 mm以內,內檔尺寸0~1 mm,組對誤差滿足不了技術要求。

圖1 液壓減振器座 圖2 蓋板

圖3 座板


圖4 液壓減振器座焊接工藝附圖

液壓減振器座組焊工裝,整體外形結構為L型,考慮鋼板本身的塑性,為了保證工裝的強度和裝配的便利性,工裝底板和立板采用了20 mm厚的 Q235B鋼板,在其表面銑出寬度為16 mm、長度為216 mm的座板裝配槽和84 mm×95 mm的蓋板裝配槽,用于控制液壓減振器座的形位公差。……