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基于田口算法的機電液耦合器結構優化

2022-07-26 07:53:52吳玉杰
今日自動化 2022年6期
關鍵詞:優化

吳玉杰

(鄭州機電工程研究所,河南鄭州 450000)

目前內置式永磁同步電機是現階段汽車現代化發展的重要發動機,但這種電機有一個較為突出的缺陷,即借助機電能量媒介轉換[1]。為此,在進行電機設計期間和使用期間,必然存在電流過載而引發的發熱、退磁等問題[2]。機電液動力耦合是電動車進行動力傳動的重要組成環節,借助控制器能夠保證車輛實現高效運行[3]。要實現對電機運行質量、效率的調整,就必須結合機電液動力耦合器電磁的特征,對其結構參數做出優化處理,通過控制柱塞對磁路的影響,實現機電液動力耦合器電磁性能的提升,從而改善電機問題。

1 機電液耦合器電磁結構有限元仿真

采用Maxwell 電磁場有限元分析進行機電液耦合器電磁結構的仿真處理。在對電機進行設計期間,電感與磁鏈作為能夠體現電機性能參數的主要指標,其不僅受電磁耦合、結構尺寸以及非線性材料的影響,同時伴隨著電機運行空間、時間等方面的改變,電感的變化能夠更為準確地判斷電機的復雜磁場狀態。根據仿真模型,磁力線經由N 極出發在到達S 極后即可形成閉合回路,氣隙以及磁橋部位漏磁情況相對有限[4]。同時,在受到柱塞腔的影響下,導致q軸磁路狹窄,磁阻迅速增大,故而導致電機磁阻轉矩較小,嚴重影響弱磁性能。

2 確定優化目標和優化變量

結合仿真模型分析結果,確定機電液耦合器電磁結構的結構優化,關鍵就是解決q軸磁路的結構參數增大凸極率,從而實現對輸出電磁轉矩的提升。

在機電液耦合器進行大轉矩運作時,可觸發柱塞泵工作,經由斜盤旋轉引發轉子內柱塞軸進行往復運動,將液壓能轉變機械能,柱塞泵在實際運行期間,轉矩會產生不可避免的脈動變化。機電液耦合器電驅系統在工作期間,必然會帶動轉矩脈動,但若脈動過大可能會使其整體運行穩定性發生改變。為此,在對磁路結構優化處理期間,在保障輸出矩陣增加的同時,還必須確保機電液耦合器的脈動控制到最低。

轉矩脈動主要包括了兩個部分:即紋波轉矩、齒槽轉矩。其中紋波轉矩的計算公式如下:

式中,Th為紋波轉矩;Tmin矩陣脈動最小值;Tmax轉矩脈動最大值;Tavg平均轉矩示;Bs定子磁密;m 諧波的次數;Br轉子所能夠提供磁密度。

根據公式(2)可知,紋波矩陣實際上是定轉子各次磁密諧波相互作用的結果,當定轉子磁密諧波達到相同狀態,且達到了6 m±1時隨后會產生紋波矩陣,并且紋波矩陣的大小與定轉子磁密諧波的次數之間呈現正相關性。即紋波次數越多,紋波矩陣就必然會越來越大,合理的轉子永磁體布置方式能夠較好地控制紋波矩陣。

永磁體在進行布置期間,不同的形式會對紋波矩陣帶來不同的影響,同時還會對齒槽轉矩帶來相應影響。極弧系數與齒槽轉矩之間的關系見式(3):

據式(3)中,La電機軸向的有效長度;Ns主要用于對定子槽數進行表示;Bσ氣隙磁密幅值;NL定子槽數最小公倍數以及永磁體極數;R1與R2電機氣隙的內徑與外徑;ap則表示極弧系數;Kskn表示斜槽因素;as為斜槽/斜極角度;a 為永磁體相對齒槽之間的距離。

結合式(3)來看,通過對極弧系數進行調整,可實現對永磁體布置的調整,從而減少耦合器轉矩時的波動反應。選取豐田prius 的“V”型轉子結構可了解到永磁體勵磁角度在達到133.5°時,即可取得最小諧波反應。

文章選取極間間隔a(mm)、磁鋼厚度b(mm)、磁肋底到軸的距離c(mm)和磁鋼寬度d(mm)作為設計變量,根據圖1,永磁體勵磁角度實際上受到c、a的影響,而d與角度又可對氣隙磁的波形以及大小帶來直接影響。為此,a、b、d、c均是參數優化重點。

圖1 優化參數

定義單位面積永磁體APM 產生轉矩Tm 表征機電液耦合器對永磁體利用率的計算公式:

式中,Tm單位面積永磁體產生矩陣,Tavg平均轉矩,Tcog是指齒槽轉矩陣的最大值,Th是指紋波轉矩,這是作為機電液耦合器最優的目標,確保其能夠在達到最大矩陣時控制永磁體的實際用量,并將轉矩波動控制到最低。最終,獲得優化參數與目標的關系公式:

3 正交試驗

基于AnsoftRMxprt 軟件對上述優化目標參數的性能曲線進行試算,結合性能曲線即可獲得最優化參數取值結果,見表1。基于不同優化取值范圍,選取3個從小到大的水平值。

表1 優化變量水平值 單位:mm

在本次試驗中,共獲取了4個不同的優化變量,各個變量選取3個相應的水平值?;谔锟谒惴ㄏ逻M行正交試驗矩陣,構建起三水平L9(34)正交矩陣來保障各列獲得相等次數的試驗,同時還能減少不必要的試驗次數,提升整體優化效率。注重完成了9次正交試驗,試驗結果見表2。

表2 正交試驗值

試驗1所對應的是初始參數,為了進一步了解優化變量的影響效果,對其進行平均值分析和方差分析,并計算各參數的影響比重,見表3。

表3 各優化變量對電機性能的影響

從表3來看,不同參數的影響程度各不相同,基于不同比重結果,最終確定最優參數值:a為10 mm,b為4.8 mm,c為16 mm,d為17.5 mm。

4 優化結果對比分析

為驗證該參數是否能夠實現對機電液耦合器電磁性能的優化,通過有限元仿真軟件進行驗證,觀察轉矩特性曲線發現(圖2),機電液耦合器電磁性能得到了非常顯著的提升,輸出轉矩尤其明顯,同時轉矩的波動明顯較小?;诖?,對比原有模型,其性能結果顯示,優化后機電液耦合器電磁的輸出轉矩、磁鋼利用率等指標均有明顯調節(見表4)。

表4 優化前后性能對比

圖2 輸出轉矩對比

5 結論

本研究結合機電液耦合器電磁結構優化的研究課題,提出了運用田口算法的優化模型,得出以下幾點結論:

(1)機電液耦合器電磁性能優化要點,解決q軸磁路的結構參數增大凸極率。

(2)田口算法確定,對極弧系數進行調整,可實現對永磁體布置的調整,從而減少耦合器轉矩時的波動反應。

(3)正交試驗最終確定最優參數值:a為10 mm;b為4.8 mm;c為16 mm;d為17.5 mm。

(4)優化參數可調節輸出轉矩、磁鋼利用率等指標。

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