廉建軍
(太原東山煤電集團有限公司, 山西 太原 030043)
近年來,隨著煤炭產能的不斷提高,給煤礦安全高效生產帶來了更大的挑戰,特別是巷道穩定性問題,如巷道底板下沉、片幫及底鼓等,導致巷道變形嚴重,對工作面安全開采造成嚴重威脅[1-3]. 如何有效預防與控制巷道底鼓一直是礦山所面臨的技術難題[4-5]. 針對此,楊軍等通過研究軟巖巷道底鼓機理,提出了錨桿網-錨桿-基底角錨桿-柔性層桁架耦合支護控制底鼓新方法[6];王建輝等通過分析巷道底板破壞機理,提出底角錨桿+鋼筋混凝土反拱支護技術,有效控制了軟巖巷道底鼓問題[7];鄧博團等研究了軟巖巷道底鼓主要影響要素,提出 “短挖、短支”巷道施工技術,實現了對巷道底鼓的有效控制[8].
結合上述研究成果,對于底板為泥巖性質的巷道底鼓問題研究較少,底鼓機制較為復雜。為此,本文以東山某礦2#煤層2204工作面為研究背景,采用理論分析、數值模擬與現場監測相結合的方法,對軟巖巷道底鼓機制及其控制方法進行研究,以實現該礦2204工作面安全高效生產。
東山某煤礦位于山西省太原市境內,該礦主采2#煤層,煤層厚度6.1~6.6 m,平均厚6.4 m,傾角1°~4°,采高6.4 m,煤層底部存在厚約0.2 m夾矸。2#煤層綜合柱狀圖見圖1. 該煤層2204工作面推進長度4 230 m,采用一次采全高采煤方法,工作面日推進約16 m,產量超過15 Mt/a.

圖1 2#煤層綜合柱狀圖
2204工作面北端為2205綜采工作面,目前已經回采完成,南端為待采的2203工作面,工作面西部為2#煤層輔運巷,回風巷位于2204工作面與2205工作面之間,工作面布置情況見圖2.

圖2 工作面布置圖
由圖1可以看出,2204工作面直接頂主要為5.5 m厚的泥頁巖,底板主要為3.5 m厚的泥巖,強度較低,在水的作用下容易起鼓變形,屬于典型的軟巖巷道。工作面在回采過程中,受采動應力的影響,2204回風巷道普遍存在片幫及底鼓情況,通過現場觀測,底板最大底鼓量可達250 mm,對工作面的安全回采造成了嚴重影響。為了保障該工作面安全高效開采,需要深入研究軟巖巷道底鼓機制,找出底鼓內在原因,并提出有效的巷道底鼓控制方法。
對軟巖巷道而言,巷道底鼓影響因素眾多(地質、水、礦山壓力及支護工藝等),而對于底板為泥巖的情況,遇水易引起膨脹底鼓,同時受采動應力作用,形成擠壓底鼓。為此,結合該礦巷道所處地質環境,構建巷道底鼓分析力學模型,以闡明軟巖巷道底鼓機制。
基于彈性力學理論,構建巷道底鼓力學分析模型,見圖3,基于平面應變問題,集中載荷q(y)作用下垂直位移分量可表示如下:
(1)
式中,E為彈性模量,MPa;μ為泊松比;q(y)dy為等效載荷,kN;dy為N點在y方向的位移分量;K為待定系數值。
N點相對于N0點的相對下沉量表達式:
(2)
對于均布載荷而言,N點相對于N0點的下沉量等于區間[a,b]上的積分值,表示如下:
(3)
由式(3)可以看出,底板相對下沉量一方面受底板巖層的彈性模量與泊松比影響,另一方面還受到等效載荷q(y)的影響,也就是工作面掘進過程的開采擾動影響。為此,對于該礦2204工作面的巷道底鼓屬于膨脹底鼓與擠壓底鼓綜合作用結果,主要影響因素為底板泥巖軟弱,承壓性能差,在多次采掘擾動下,導致巷道底鼓嚴重。

圖3 巷道底鼓力學分析模型圖
2204回風巷底板主要為軟弱泥巖,平均厚度3.5 m,巷道底板底鼓量較大。通過現場觀測,巷道底板兩幫部位鼓起較為嚴重,底板混凝土層已遭受破壞,同時實體煤側巷道邊壁存在破斷片幫情況,因此,提出了鉆孔卸壓與注漿加固相結合的底鼓防治方法。
為了有效控制巷道兩幫及底板底鼓變形,針對巷道幫側及底板實施鉆孔卸壓方法。其中在巷幫側每排鉆鑿上下兩個卸壓鉆孔,卸壓孔與煤壁垂直布置,鉆孔深度8 m,直徑150 mm,鉆孔間排距1.5 m;同時在巷道底板中心部位鉆鑿1個卸壓孔,與巷道底板垂直,鉆孔深度4 m,直徑150 mm,為防止巷道水涌入卸壓槽,槽內使用碎屑進行充填,并在卸壓槽附近布設水泵用以疏排槽內積水,卸壓孔布置方法見圖4.

圖4 卸壓孔布置圖
對于巷道底板鉆鑿注漿鉆孔,將漿液注入底板巖層中,將周邊裂隙巖體黏結為一個整體,改善巷道底板的應力條件,提高底板巖層的自穩能力。在巷道底板兩側每排布置2個錨注鉆孔,鉆孔傾角為60°,鉆孔深度4 m,排距1.5 m,間距2.4 m;孔徑為42 mm,注漿壓力為3.5 MPa. 與此同時,對巷道兩幫及頂板加強支護,采取錨索+錨桿+金屬網帶聯合支護方法,兩幫錨桿間距750 mm,采用玻璃鋼錨桿,巷道頂板兩幫部位錨桿布設兩根錨索,中間部位布設1根錨索,巷幫及頂板采用金屬網帶加強支護,注漿鉆孔布置及支護方式見圖5.
以2204工作面為工程背景,采用FLAC3D軟件,根據煤巖體綜合柱狀圖及工作面實際分布構建數值模型。模型長600 m×寬80 m×高60 m,共劃分845 600個單元,模型頂部施加5.6 MPa均布載荷,等效上覆巖層容重。模型左、右邊界約束x方向位移,上、下約束z方向位移,前、后約束y方向位移,煤巖體力學參數見表1.

圖5 錨注鉆孔及支護布置圖

表1 煤巖體力學參數表
對2204回風巷進行鉆孔卸壓數值模擬,結果見圖6. 鉆孔卸壓技術實施前監測巷道最大底鼓量、頂板下沉量及巷幫變形量分別為250 mm、230 mm與210 mm. 可以看出,巷道底板垂直位移最高約為95 mm,底鼓量降低約62%;模擬頂板下沉量約為110 mm,降低約52%;模擬獲得的巷幫水平位移約為75 mm,較之前降低約64%. 綜合分析,鉆孔卸壓取得良好的底鼓控制效果。

圖6 鉆孔卸壓模擬結果圖
對2204回風巷進行注漿加固數值模擬,結果見圖7. 從圖7可以看出,巷道底板垂直位移最高約為110 mm,底鼓量降低約56%,頂板下沉量約為150 mm,降低約35%;模擬獲得巷幫水平位移約為85 mm,較之前降低約60%. 綜合分析,注漿加固方法同樣可以取得良好的底鼓控制效果。

圖7 注漿加固模擬結果圖
提出鉆孔卸壓與注漿加固相結合的底鼓防治方法在現場進行了實踐,現場選擇2204回風巷中心部位約40 m長巷道底鼓情況進行對比監測,監測周期3個月。方案實施前后巷道底鼓量對比情況見圖8.

圖8 方案實施前后巷道底鼓變化曲線圖
由圖8可知,巷道底鼓量呈現類“S”型增長,整體表現為緩慢增長—快速增長—平穩發展變化趨勢。前30 d底鼓量緩慢增加,30—60 d底鼓量快速增加,60—90 d底鼓量平穩發展。方案實施前后,監測90 d最大底鼓量分別為250.5 mm與111.6 mm,底鼓量下降達57.3%,底鼓控制效果顯著。
1) 通過分析軟巖巷道底鼓機制,因泥巖軟弱,承壓性能差,在多次采掘擾動下,2204工作面的巷道底鼓屬于膨脹底鼓與擠壓底鼓綜合作用結果,必須采取底鼓控制措施。
2) 通過數值模擬分析,采用鉆孔卸壓方法以及注漿加固方法,巷道底鼓量降低56%~62%;頂板下沉量降低35%~52%,巷幫水平位移降低60%~64%,驗證了該方法的可靠性。
3) 現場監測可知,巷道底鼓量呈現類“S”型增長,監測90 d最大底鼓量分別為250.5 mm與111.6 mm,底鼓量下降達57.3%,研究提出的鉆孔卸壓與注漿加固相結合的方法,可有效控制巷道底鼓。