趙曉麗
(華陽新材料科技有限公司 選煤質量管理中心, 山西 陽泉 045000)
凱達選煤廠位于鄂爾多斯境內,距離準格爾旗100 km,為設計入洗能力6.0 Mt/a的動力煤選煤廠,洗選工藝為13~80 mm重介淺槽分選,1.5~13 mm重介旋流器分選,0.25~1.5 mm粗煤泥水力旋流器組分選,-0.25 mm細煤泥壓濾脫水回收,主要入選凱達煤礦生產的原煤及選煤廠自購周邊礦井原煤。初設3臺d38 m濃縮機(兩用一備),3臺500 m2京津壓濾機(現場預留2臺安裝位置)。
目前,因凱達礦原煤煤質比較好基本不入選,入選原煤為煤質較差的自購原煤,自購原煤質量達不到銷售要求,必須全入洗。全入洗時煤泥量較大,占20%~25%,是一般動力煤選煤廠煤泥量的2倍,絮凝劑用量為每噸原煤30~35 g遠超周邊選煤廠,尾煤泥回收設備能力不足,又增加2臺800 m2壓濾機。由于煤泥運輸轉載皮帶設計能力不足,兩臺壓濾機同時卸料易發生煤泥運輸轉載皮帶壓車事故,目前只能單臺壓濾機卸料,嚴重影響煤泥回收,制約生產。
針對以上問題最簡單直接的解決方法為更換煤泥轉載運輸皮帶機,提高處理能力使兩臺及以上壓濾機可以同時卸料,煤泥處理能力提高不制約生產即可。但是這種技改投入成本大且不能直接產生經濟效益。經過綜合分析,決定從兩方面入手解決煤泥制約生產問題:1) 減少煤泥量,盡量多出商品煤產品。2) 解決煤泥運輸轉載皮帶壓車問題的同時降低絮凝劑消耗,提高自動化程度,降低勞動量。
凱達選煤廠煤泥小篩分實驗結果見表1. 由表1可知,煤泥的綜合灰分為50.23%,高灰細泥含量大,無直接利用價值。但分析看出+0.075 mm產率27.38%,灰分21.69%. -0.075 mm產率72.62%,灰分60.99%. 如果將煤泥進行分級,-0.075 mm可以回摻到產品里面,既提高了產品產率,增加了經濟效益,同時也降低了環保壓力。
1) 煤泥分級設備常用的有高頻篩與疊層高頻振動篩,比較如下:
高頻篩:達到分級效果需要6臺以上GPS1837高頻篩,主洗車間的安裝空間及基礎都達不到要求,且篩布使用壽命短,更換頻繁,員工勞動量增加。
疊層高頻振動篩:疊層篩處理能力大,篩分效率高。多路并聯,設備動負荷小,主洗車間的安裝空間及基礎都能達到要求。高開孔率,采用防堵耐磨聚氨酯篩網,使用壽命長,更換周期6個月以上。

表1 煤泥小篩分試驗結果表
2) 煤泥脫水設備常用的有臥式沉降式離心機與壓濾機,比較如下:
臥式沉降式離心機:出料快、排料量大、密閉運行操作運行環境好、操作方便、物料松散、水分低,但是能耗高、維修成本高。
壓濾機:間歇性出料、物料不松散、產品水分大,能耗低,維修成本低。
綜合考慮選煤廠現場空間布置等問題,且滿足0.25~0.075 mm物料能直接摻入綜合精煤產品中的要求,選用疊層高頻振動篩+臥式沉降式離心機的組合工藝更為合理。
3.1.1 濃縮沉降工藝改造
原煤泥水濃縮沉降工藝為煤泥水同時進入兩臺濃縮機,使用絮凝劑沉降,工藝流程見圖1. 將濃縮機改成兩段沉降,一段不加絮凝劑的自然沉降,二段加絮凝劑沉降,增加FY-HVS-1500型疊層高頻振動篩2臺,GT1420SBC臥式沉降離心機1臺。疊篩篩縫為0.075 mm(部分為0.1 mm),篩上物料直接去臥式沉降式離心機,篩下物料去二段濃縮機。工藝流程見圖2.

圖1 改造前煤泥水系統工藝流程圖
生產操作時注意事項如下:
1) 減少系統的循環水量,保證一段濃縮池的沉降速度。
2) 一段濃縮池不能加絮凝劑沉降,避免出現臥式沉降式離心機斷銷子現象。
3) 控制疊層篩的入料量,使疊層篩的透篩率達到85%以上,保證篩上物料的高灰細泥透篩。

圖2 改造后煤泥水系統工藝流程圖
3.1.2 尾煤壓濾機的改造
因煤泥分級,壓濾機處理物料基本都是-0.075 mm極細粒煤泥,壓濾機處理效率會下降。目前壓濾機使用的是透氣量為600 L/m2·s的濾布,需要更換成900 L/m2·s的濾布,提高壓濾機的處理效率。把壓濾機濾液水由原設計的去循環水池改至去二段濃縮機,保證循環水洗水濃度。
壓濾控制流程圖見圖3,在壓濾系統和絮凝劑加藥系統自動控制的基礎上,在二段濃縮入料和底流泵安裝濃度計,濃縮機底流自動供料緩沖攪拌桶,實現壓濾機自動入料、逐臺有序卸料等全過程的自動控制。

圖3 尾煤壓濾控制流程圖
1) 二段濃縮機入料上安裝煤泥水濃度檢測儀,將煤泥水濃度檢測數據反饋至自動加藥系統,實現加藥機給藥頻率自動調整,有助于水質控制,降低絮凝劑藥劑的用量。
2) 將5臺壓濾機與對應卸料刮板輸送機形成互鎖關系,當一臺開啟時,其他的不能開啟即壓濾機不能卸料。
3) 602、603濃縮機底流濃度計與610—613四臺底流泵關聯,濃度過低時底流泵不啟動,避免因入料濃度低壓濾機處理效率降低,煤泥產品水分增加。
同時4臺底流泵與831、832、853煤泥攪拌桶液位計關聯。在煤泥桶高液位時(一般設75%)自動停止濃縮底流泵向壓濾煤泥攪拌桶供料,低液位自動啟泵供料(一般設30%),為增加攪拌桶緩沖能力和避免冒料,將831、832、853三個攪拌桶底部加閥門聯通在一體,可視濃縮池使用情況開啟濃縮泵臺數。
4) 煤泥壓濾自動化控制時注意事項如下:
a) 尾煤壓濾工改成壓濾巡視工,定期巡視自動控制的閥門是否動作靈活可靠。
b) 加強自動控制泵、攪拌桶、壓濾機、輸送機等電氣部件的維護及檢查,確保各項保護靈敏可靠以及程序鏈閉鎖及信號輸出良好。
c) 對運輸設備的各項保護定期進行試驗,保證靈敏可靠。
d) 定期進行濾布沖洗、固定等養護,保證壓濾機可以快速自動卸料,減少人工輔助卸料。
e) 加強監控系統維護,代替崗位巡查無人值守。
疊層篩上物小篩分試驗結果見表2. 由表2可知,篩上物綜合灰分為22.63%,其中+0.075 mm產率85.45%,灰分17.24%. -0.075 mm產率14.55%,灰分54.27%.
通過對煤泥水系統工藝改造和全自動加藥系統的完善,取得了如下技術經濟效益:
1) 一段濃縮機底流通過疊層篩+臥式沉降式離心機處理后水分20%左右,生產中直接均勻摻入產品中,提高產品回收率,使得壓濾機處理煤泥量減少25%~30%. 全年入洗自購煤量按240萬t,煤泥量按20%,煤泥減少按25%計算,則全年增加精煤產量為12萬t,2021全年按800元/t計算,則增加經濟效益為9 600萬元。

表2 疊層篩篩上物小篩分試驗結果表
2) 絮凝劑使用量由技改前的30~35 g/t原煤降至15~20 g/t原煤,按節約10 g/t原煤計算,年節約絮凝劑24 t,節約費用26萬元。
3) 煤泥壓濾系統自動化的投入,每班減少2名崗位工,年節約人工費用50萬元。
以往的動力煤選煤廠設計時把粒度-0.25 mm(多數選煤廠為-0.5 mm)的物料全部由壓濾機處理做為煤泥副產品,煤泥作為產品銷售壓力大且價格低,很多時候只能外排。由凱達選煤廠煤泥水處理工藝的改造可以看出,隨著細粒級分級設備的進步,根據煤質情況可以使煤泥分級下限繼續降低,減少副產品煤泥產率,既可以增加選煤廠經濟效益,又可以降低環保壓力。