郝忠強(qiáng)
(山西焦煤 西山煤電斜溝選煤廠, 山西 呂梁 033602)
斜溝選煤廠屬礦井型選煤廠,年處理原煤15.0 Mt,主要入洗8號煤、13號煤。工藝采用全重介分選工藝,1.5~0.2 mm粗煤泥采用TCS智能分選機(jī)分選;-0.2 mm粒級的煤泥不分選,其中粗煤泥采用濃縮-沉降過濾離心機(jī)脫水回收,細(xì)煤泥采用濃縮-壓濾脫水回收。主要產(chǎn)品為煉焦精煤、洗混煤。斜溝選煤廠共有12臺BRU-1-420/610B-2×HE80LS型振動篩,主要應(yīng)用在末原煤脫泥、末煤主選粗精煤脫介生產(chǎn)環(huán)節(jié),2010年2月投用6臺,2011年9月投用6臺,隨著使用年限的增加,振動篩逐步出現(xiàn)承重梁中部開裂和疲勞斷裂、中間軸橡膠連接盤老化和變形、激振器轉(zhuǎn)動不同步、篩機(jī)運行中左右晃動、鋼螺旋彈簧斷裂、彈簧支座結(jié)合面磨損嚴(yán)重等問題。為解決該型號振動篩頻繁出現(xiàn)的故障,對其主要易損部件進(jìn)行了改進(jìn),并在現(xiàn)場進(jìn)行實踐驗證。
振動篩工作原理[1]:電動機(jī)通電旋轉(zhuǎn),通過三角帶帶動副軸轉(zhuǎn)動,副軸將驅(qū)動力傳遞給萬向驅(qū)動軸,萬向軸帶動激振器運轉(zhuǎn)產(chǎn)生直線激振力,直線激振力循環(huán)往復(fù)連續(xù)作用在篩體上,使篩體在緩沖彈簧上振動,篩體帶動篩面同步振動,在激振力的作用下,物料在篩面上向排料端連續(xù)拋射前進(jìn)形成物料流,篩面傾角越大物料流速度越快,通過篩面進(jìn)行篩分處理,篩下物排入篩下溜槽,篩上物排入排料溜槽。振動篩主要由激振器、側(cè)板、彈簧、支座、電動機(jī)、萬向軸、中間軸、激振梁、吊裝梁、橫梁等組成,結(jié)構(gòu)示意圖見圖1.
振動篩使用過程中,振動篩承重梁中部開裂,裂縫隨著時間的延長逐步擴(kuò)大,甚至出現(xiàn)承重梁斷裂情況[2],造成設(shè)備停機(jī),給生產(chǎn)造成影響,2018年更換6臺末原煤脫泥篩承重梁16根。
1) 振動篩在長期使用過程中,橡膠連接盤出現(xiàn)老化和變形,導(dǎo)致兩端激振器轉(zhuǎn)動不同步,進(jìn)而導(dǎo)致篩機(jī)左右晃動,影響篩分效果和篩機(jī)使用壽命。
2) 檢修激振器時,拆裝激振器和中間軸過程造成橡膠連接盤損壞。
緩沖彈簧使用過程中,出現(xiàn)彈簧斷裂,彈簧和彈簧座上下接觸面出現(xiàn)凹槽。

1—激振器;2—側(cè)板;3—彈簧;4—支座;5—電動機(jī);6—萬向軸;7—中間軸;8—激振梁;9—吊裝梁;10—橫梁圖1 振動篩結(jié)構(gòu)示意圖
橫梁通過其上固定的支撐托架間接承力。由于支撐托架的面積比橫梁小的多,故支撐托架處就是應(yīng)力集中位置。當(dāng)橫梁上同時作用幾個載荷時,各載荷引起的應(yīng)力各自獨立,疊加后為這些載荷共同作用時的內(nèi)應(yīng)力。由于疊加力的作用使剪力和彎矩在加力點處的數(shù)值發(fā)生突變,從而成為橫梁中部開裂的真正原因。BRU-1-420/610B-2×HE80LS型振動篩承重梁長度4 280 mm,較一般的3 670 mm的承重梁長度增加了610 mm,承重梁長度越長,中部疊加力越大,橫梁中部越容易出現(xiàn)開裂、斷裂故障。該型振動篩橫梁采用H型鋼,H型鋼梁上表面是平面,篩板支撐件垂直于平面,導(dǎo)致物料及支撐件對橫梁平面沖擊嚴(yán)重,應(yīng)力無法完全消除。
橡膠連接盤長時間暴露在空氣中,連接盤周圍存在著水汽、周圍環(huán)境溫度也發(fā)生變化,隨著使用周期的延長,橡膠連接盤逐步老化。而激振器漏油、軸承損壞需更換激振器時,因兩激振器之間的長度固定,安裝困難,造成檢修時間延長,橡膠連接盤在拆裝過程也容易損壞。
BRU-1-420/610B型振動篩緩沖彈簧采用普通鋼螺旋彈簧[3],在使用過程中和空氣中的水汽長時間接觸,彈簧表面腐蝕、銹蝕,振動篩啟停機(jī)過程,過共振區(qū)振動篩的上下擺動幅度大,鋼螺旋彈簧變形量大,螺旋絲杠碰撞,從而造成彈簧有裂紋、斷裂;彈簧上部和振動篩支座直接接觸、下部和基礎(chǔ)支座直接接觸,在振動篩啟停過程以及運行過程中,彈簧和振動篩支座、基礎(chǔ)支座之間有相對運動,造成振動篩支座和基礎(chǔ)支座接觸面磨損。
將H型鋼橫梁更換為圓管橫梁[4],橫梁須采用圓管梁設(shè)計,支撐件為半圓形貼合于橫梁上方,可消除垂直沖擊時應(yīng)力影響;橫梁采用圓形特制管材設(shè)計,主要焊縫全部熔透,進(jìn)行一級UT探傷和磁粉探傷檢驗,并進(jìn)行熱處理以消除焊接應(yīng)力。結(jié)構(gòu)剛度大、強(qiáng)度高、受力分布合理均衡、安全系數(shù)高、結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕。橫梁表面采用獨有的聚氨酯噴涂工藝處理,耐沖刷、耐腐蝕。圓管橫梁的結(jié)構(gòu)組成見圖2.

1—圓管;2—支撐托架;3—墊圈;4—拉鉚釘圖2 圓管橫梁結(jié)構(gòu)圖
針對橡膠連接盤老化以及更換激振器拆裝困難問題,將原中間軸結(jié)構(gòu)(圖3)進(jìn)行改進(jìn),由原來的兩件橡膠連接盤,兩件連軸短節(jié),一套中連接軸和連接銷子的中間軸改成兩件連軸短節(jié)和一個萬向結(jié)構(gòu)的新中間軸[5](圖4). 此結(jié)構(gòu)去除了橡膠連接盤,消除了連接盤老化問題。改型后的中間軸,不僅可以調(diào)整兩端激振器連接中心的偏差,使轉(zhuǎn)動同步,而且結(jié)構(gòu)簡單可靠,降低了故障率,并且中間采用了伸縮式花鍵軸結(jié)構(gòu),便于安裝和拆卸。萬向連接軸長短可調(diào)節(jié),安裝時可先將萬向軸調(diào)節(jié)為短軸,一側(cè)固定后,再將萬向軸調(diào)節(jié)為長軸,調(diào)節(jié)好長度后再固定另一側(cè)的螺栓。
將普通的鋼螺旋彈簧改進(jìn)為復(fù)合鋼制彈簧[6],復(fù)合鋼制彈簧為新型結(jié)構(gòu),內(nèi)圈為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼螺旋彈簧,外層用進(jìn)口品牌橡膠包裹,彈簧進(jìn)行橡膠澆筑,螺旋絲杠之間用橡膠隔開,鋼螺旋彈簧和振動篩支座、基礎(chǔ)支座之間用橡膠隔開,在篩機(jī)開停機(jī)時,有效降低篩體側(cè)擺幅度,并防止彈簧絲杠之間、鋼螺旋彈簧和振動篩支座、基礎(chǔ)支座之間碰撞,且有效阻止因外界惡劣條件導(dǎo)致的彈簧生銹、腐蝕的發(fā)生,有效延長彈簧壽命。

圖3 原中間軸結(jié)構(gòu)圖

圖4 萬向結(jié)構(gòu)中間軸圖
斜溝選煤廠2019年7—9月改進(jìn)了6臺末原煤脫泥篩主要易損件,使用30個月后,經(jīng)檢查所有橫梁結(jié)構(gòu)完好,耐磨層輕微磨損,同時橫梁受力性能的提高,減少了篩板脫落頻次,降低了崗位工作量;使用萬向結(jié)構(gòu)中間軸后,更換激振器的時間由原來3 h縮短為2 h;復(fù)合鋼制彈簧的使用壽命由原來24個月,延長至30個月以上,振動篩支座和基礎(chǔ)支座不再磨損,無需再進(jìn)行此項檢修工作。原振動篩每臺篩子有6根橫梁,各橫梁的結(jié)構(gòu)不同,每根橫梁均需備用;改進(jìn)后所有橫梁結(jié)構(gòu)相同,只需備用1種橫梁,降低備品備件的備用成本。
6臺末原煤脫泥篩平均每年需要更換橫梁16根,每根橫梁(進(jìn)口)價格10萬元,預(yù)計每年節(jié)約備品備件費160萬元。
斜溝選煤廠通過改進(jìn)振動篩主要易損件,消除了橫梁開裂、斷裂的安全隱患,縮短了激振器的檢修時間,延長了彈簧的使用壽命,消除了振動篩支座和基礎(chǔ)支座的磨損,使振動篩的運行性能有效提高,減少了維修頻次,降低了維修成本。目前,現(xiàn)場還存在生產(chǎn)過程中篩板脫落,造成物料堆積的問題,需要通過在篩下加裝圖像智能識別以及智能監(jiān)測系統(tǒng)實時監(jiān)控振動變化情況兩方面進(jìn)行進(jìn)一步研究解決。