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某船柜式空調(diào)冷卻水泵共振故障的診斷

2022-07-25 01:33:18向志偉賈智年高洪濱
中國修船 2022年3期
關鍵詞:方向振動測量

向志偉,賈智年,李 勇,高洪濱

(1.92601部隊,廣東 湛江 524009;2.91526部隊,廣東 湛江 524009)

對于振動系統(tǒng),要經(jīng)常測定其固有頻率。船用設備結構復雜且種類繁多,難免會產(chǎn)生共振現(xiàn)象,測量設備固有頻率在船用設備故障診斷中十分重要。考慮到船用設備大部分為金屬零件,可視為剛性物體,因此敲擊法測量固有頻率在船用設備診斷中較為常見[1-3]。敲擊法一般采用力錘敲擊,同時測量力信號和振動響應,計算系統(tǒng)的頻響函數(shù),根據(jù)頻響函數(shù)的幅值譜和相位譜綜合分析,估計系統(tǒng)的固有頻率[4-5]。在本文中,敲擊主要是驗證是否存在某個固有頻率與主要激勵頻率一致,所以不測量力信號,只測量敲擊后系統(tǒng)的自由振動[6]。

1 柜式空調(diào)冷卻水泵振動測量和故障分析

某船柜式空調(diào)1#、2#、3#冷卻水泵型號參數(shù)完全相同,以相同的方式安裝在同一個基座上,3個冷卻水泵額定轉速均為2 900 r/min。1#、2#和3#冷卻水泵在各自獨立運行時,各測點水平徑向通頻振動烈度(10~1 000 Hz頻帶內(nèi)的振動速度均方根值)如表1所示。從表1可以看出,柜式空調(diào)1#、2#冷卻水泵水平徑向振動烈度大,3#冷卻水泵振動烈度嚴重超標。 3#冷卻水泵獨立運行時,1#和2#冷卻水泵的振動烈度明顯增大,1#冷卻水泵振動烈度接近原來的2倍,電機上端的振動烈度由9.3 mm/s增大到17.9 mm/s,而2#冷卻水泵振動烈度是原來的3倍之多,電機上端振動烈度由7.9 mm/s增大到23.8 mm/s。在設備不運行時振動烈度反而增大, 3臺泵又安裝在同一個基座上,考慮是3#冷卻水泵帶動基座振動,基座帶動1#泵和2#泵振動。

表1 柜式空調(diào)冷卻水泵各測點水平徑向通頻振動烈度

為判斷振動強烈的原因,分別采集3臺冷卻水泵在獨立運行時,各自的振動速度信號;3#冷卻水泵獨立運行時,1#和2#冷卻水泵的振動速度信號。采集參數(shù)如下:振動速度時間信號濾波頻率2~1 000 Hz,速度頻譜濾波頻率2~1 600 Hz,采樣頻率4 096 Hz,采樣時間5 s。圖1~圖3分別為1#、2#、3#冷卻水泵在額定轉速為2 900 r/min (轉頻信號為48.3 Hz)下獨立運行的速度振動信號,從圖1~圖3可以看出,3臺冷卻水泵振動幅值穩(wěn)定,頻譜的突出信號對應轉頻信號,可見振動的主要激振力是轉子不平衡力,3#冷卻水泵轉子平衡性最差,應該為振動的主要激勵源。

圖1 1#冷卻水泵獨立運行時振動速度信號

圖2 2#冷卻水泵獨立運行時振動速度信號

圖3 3#冷卻水泵獨立運行時振動速度信號

圖4為3#冷卻水泵獨立運行時,1#冷卻水泵振動速度信號;圖5為3#冷卻水泵獨立運行時,2#冷卻水泵振動速度信號。從圖4、圖5可以看出,當3#冷卻水泵獨立運行、1#和2#冷卻水泵停止時,1#和2#冷卻水泵仍有振動,并且振動比之前運行時的振動更加強烈,因此考慮系統(tǒng)存在共振問題。

圖4 3#冷卻水泵獨立運行時,1#冷卻水泵振動速度信號

圖5 3#冷卻水泵獨立運行時,2#冷卻水泵振動速度信號

2 固有頻率測量和分析

為了檢驗是否是共振故障,采用敲擊法測量系統(tǒng)固有頻率。只測量敲擊響應,不測量力信號。設定預觸發(fā)測量,測量參數(shù)為振動速度,濾波頻率范圍為10~1 000 Hz,采樣率為4 096 Hz,測量時間為5 s,預觸發(fā)時間1 s。圖6為1#冷卻水泵敲擊振動響應波形。圖7為2#冷卻水泵敲擊振動響應波形。測量分為前后舷方向和左右舷方向,傳感器布置在冷卻水泵的電機自由端,敲擊點在傳感器的對立面。

圖6 1#冷卻水泵敲擊振動響應波形

圖7 2#冷卻水泵敲擊振動響應波形

2.1 頻譜分析

對上述敲擊響應信號采用傅里葉變換,可以分別得到相應系統(tǒng)的2個方向的固有頻率。在Matlab中將以上4個敲擊響應信號進行傅里葉變換,分別得到1#、2#冷卻水泵的信號頻譜圖見圖8和圖9。

圖8 1#冷卻水泵的信號頻譜圖

圖9 2#冷卻水泵的信號頻譜圖

可以看出,1#冷卻水泵信號中較突出頻率分別是前后舷方向為40.4 Hz、左右舷方向為14.8 Hz;2#冷卻水泵信號中較突出頻率分別是前后舷方向為43.4 Hz、左右舷方向為15.6 Hz。由于冷卻水泵的轉頻為48.3 Hz,與前后舷方向的固有頻率接近,與左右舷方向固有頻率相差較遠,因此只考慮前后舷方向的共振問題,而左右舷方向固有頻率較低,考慮為剛性不足。

2.2 阻尼比計算

雖然泵的轉頻與前后舷方向固有頻率較為接近,但是其頻率的相對偏差超過了10%,因此引起振動過大的原因,除了共振以外,阻尼比較小也是其中之一。阻尼消耗系統(tǒng)振動的能量,是影響系統(tǒng)振動特性的主要因素之一[7]。在單一頻率的衰減振動過程中,任何相繼的2個同向偏移量之比的自然對數(shù)即系統(tǒng)的對數(shù)縮減。對數(shù)縮減越快,振動衰減越快,在單位時間內(nèi)阻尼消耗的能量越大。對數(shù)縮減是衡量系統(tǒng)阻尼大小的1個指標,公式為:

(1)

式中,A1為振動波形曲線上選取的1個振幅,An為振動波形曲線上選取的第n個振幅,n為振動波形曲線上選取的峰值個數(shù),ωn為無阻尼固有頻率,ωd為有阻尼固有頻率,ξ為阻尼比。

對1#和2#冷卻水泵的前后舷方向敲擊信號進行截取,利用公式(1)可得,1#冷卻水泵的臨界阻尼比約為0.023,2#冷卻水泵的臨界阻尼比約為0.026。

3 故障原因分析

通過上述振動信號分析,可以得出柜式空調(diào)冷卻水泵振動烈度大的結構原因有2個:一是前后舷方向一階固有頻率接近于轉頻,接近共振區(qū)域[8];二是基座剛度不合理,且阻尼小,左右舷方向剛度太低。應該能通過增加基座剛度解決此類問題。

4 結束語

本文針對柜式冷卻水泵停機后振動反而變大的問題,利用敲擊法確定了系統(tǒng)的固有頻率,計算臨界阻尼比,從而判斷出共振故障。另外,系統(tǒng)的每個方向的固有頻率都應當?shù)玫街匾?,這對找出振動原因有重要影響;在判斷共振時,不應機械地按照頻率的相對偏差10%來判斷,應綜合考慮阻尼比等其他方面原因。

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