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高濃度化工廢水處理工藝設計
——以某新材料公司二期污水處理工程為例

2022-07-24 08:32:18藺羿
科學技術創新 2022年20期
關鍵詞:混凝土設計

藺羿

(首控環境科技(上海)有限公司,上海 201100)

由于廢水中伴有多種元素,因此大大增加了廢水處理工作的難度,如何進行高濃度廢水的處理也成為了業界關注的焦點。為了實現高濃度廢水的有效處理,規劃設計了二期污水處理工程。

1 項目概況

項目為某新材料科技股份有限公司二期污水處理工程。該公司所排放廢水分為2 股,二元廢水和三元廢水。為了有效處理廢水,企業設有一期廢水處理工程,規模為450m3/d 的污水預處理設施,該污水設施建設時統籌考慮了一期年產10 萬噸/年氯乙烯-醋酸乙烯共聚樹脂產量下所排放的全部污水。該公司計劃再實施年產6 萬噸水性工業涂料基料-氯乙烯共聚乳液項目,此6 萬噸項目投產后產生一定量工業廢水,雖然6 萬噸項目污水可排入一期處理,其規模、處理工藝、以及停留時間均符合設計要求,但考慮到一期三元廢水CODcr濃度高,治理難度較大,為做到萬無一失,該企業計劃在廠區內擇地新建1 套預處理設施。二期污水處理工程建設中,仍然采用HUBF 厭氧反應器,經過不斷試驗、調試,最終完成了該項目的建設,取得各方一致的滿意。

2 廢水特點分析

從公司實際的生產情況來看,規劃了6 萬噸水性工業涂料基料——氯乙烯共聚乳液項目,項目內容中包括3 萬噸/年氯乙烯-醋酸乙烯-丙烯酸丁酯、1 萬噸/年氯乙烯-丙烯酸丁酯-環氧樹脂、2 萬噸/年氯乙烯-丙烯酸丁酯-聚硅氧烷。生產規劃莫較大,因此也會排放出大量的污水。結合廢水排放的特點來看,主要分為2 股,涉及二元廢水和三元廢水。其中三元廢水的具有一定復雜性,給予科學合理的處理方式、方法尤為必要。而針對處理后的污水若能夠有機重復利用,對于企業的發展也能夠給予積極的幫助。廢水特點為:(1)三元廢水濃度高,CODcr含量高達40000mg/L,但水中BOD5很低,B/C 比約0.1 左右,生化性非常差;(2)據了解生產原材料為氯乙烯、醋酸乙烯、馬來酸、異丙醇等,但是經過化學反應釜合成以后,變成了其他不可知的化工合成物,特性不明;(3)排放至污水處理站的廢水為反應釜清洗水,含有大量細微的白色顆粒,在自然條件下長期漂浮在水中不沉淀;(4) 二元廢水濃度低一些,CODcr約8000mg/L 左右[1]。

3 處理工藝設計

3.1 設計水質水量

污水處理工藝設計過程中,充分考慮污水處理后的無污染性,使其達到有關標準,這利于避免造成環境的污染。具體而言,根據國家有關規定,工業廢水必須在廠內進行預處理,出水達到(GB8978-1996)《污水綜合排放標準》三級標準和《污水排入城市下水道水質標準》(CJ343-2010),方可排入城市下水道;在企業領導高度重視下以及當地環保部門的關心支持下,加大了對處理工藝的規劃、設計,針對廢水特點,給予了系統的設計,確保廢水處理符合標準規定[2]。進出水標準如表1、表2所示。

表1 6 萬噸項目污水進出水標準

表2 三元廢水進出水標準

3.2 處理工藝設計

處理工藝流程如圖1 所示。

圖1 處理工藝流程

3.2.1 工藝流程設計

工藝流程設計討論階段,對原有工藝進行了分析,原工藝三元廢水采用鐵碳反應器+芬頓氧化+UASB+接觸氧化池+ABR 折板反應器+活性污泥池+二沉池+氣浮,在一定程度上而言能夠有效處理廢水,但呈現出一些問題,如鐵碳反應器容易堵塞,表層鈍化后短流,基本已失效;芬頓反應污泥量太大,運行成本高,每天噸水藥劑成本約30 元m3;芬頓反應投加的雙氧水有很濃刺鼻味,周圍居民堵門投訴。另外,還存在長期出水不達標經被環保部門處罰的情況。對此,給予了優化設計,采用《HUBF 厭氧反應 器 》( 專 利 號 ZL.2016207619676),替換鐵碳反應器+芬頓,運行效果非常好[3]。

3.2.2 HUBF 厭氧高塔反應器

本次采用HUBF 厭氧高塔反應器(專利號ZL.2016207619676),HUBF 厭氧高塔反應器利用復雜的多層三相分離器,將厭氧過程越過厭氧初級階段,提升至產甲烷階段。三相分離器用于分離泥、水、甲烷氣和分離二氧化碳、硫化氫氣體,如產氣量大同時需要配套甲烷氣回收凈化、能源利用裝置。該廢水處理過程,不需要使用藥劑,用電能即可,同時電能耗用較少,可大幅度減少運行費用,為后續好氧生化提供有利條件。其能始終如一確保廢水處理系統內活性污泥的高度生物活性,始終保持著很高的有機物降解效率和最佳的處理效果。

3.2.3 生化剩余污泥減量

對剩余污泥減量進行了分析,單獨的減量單元都存在一定的弊端,為了提升減量效率,需要與其他工藝單元優化組合。具體為利用沼氣罐厭氧消解的原理,來降解污水處理過程中產生的剩余污泥,生化段剩余污泥實則為大量有機物的聚合,具有可降解特性。設計采用生化段剩余污泥,在污泥濃縮池降低含水率后,底部高濃度剩余污泥,泵入HUBF 厭氧罐,通過污泥厭氧消解的原理,來達到污泥減量的目的。(1)生化段剩余污泥,須經過中間池儲存消解,濃縮后再進入厭氧罐,避免大量氧氣隨污泥帶入厭氧罐,避免大水量沖擊厭氧罐進水;(2)相同水質系統內的好氧污泥,排入厭氧罐,對厭氧污泥培養有好處。未能減量的生化剩余污泥會進入污泥脫水池處理。

3.3 主要構筑物及設計參數

3.3.1 三元廢水處理系統

三元廢水設計每天處理量80m3/d,每天24 小時連續進水,每小時進水量3.5m3/h;6 萬噸項目設計每天處理量50m3/d,每天24 小時連續進水,每小時進水量2.1m3/h。合計系統處理水量為130 m3/d。系統主要包括物化預處理單元,設計處理規模:80m3/d;地下蓄水池,鋼筋混凝土結構,全地下,總容積:59.72m3,深2.7m;三元HUBF 厭氧反應罐,總容積:883m3,有效容積:861 m3,停留時間10.8d;接觸氧化池,鋼筋混凝土,地下3 米,地上5 米,池頂玻璃鋼板蓋板,總容積:483m3;接觸氧化沉淀池,鋼筋混凝土結構,地下3 米,地上5 米,池頂設有玻璃鋼板蓋板。

3.3.2 6 萬噸項目廢水處理系統

包括地下調節池,設計規格:9.0×5.0×3.0m,調節池內做防腐、防滲處理,頂部混凝土蓋板后做附屬用房,有效水深:2.7m。總容積為124.69m3;物化反應桶,規格為Φ1.5×1.5m,內做環氧煤瀝青防腐處理,鋼板結構,有效水深為1.2m;單座容積為2.65m3;6 萬噸項目廢水沉淀池,規格為3.5×3.5×8.0m,鋼筋混凝土結構,地下3 米,地上5 米,池頂玻璃鋼板蓋板,有效水深為7.7m;綜合廢水中間蓄水池,設計規格為3.5×2.375×8.0m、鋼筋混凝土結構、總容積為55.25m3、有效水深:7.7m。用于儲存混合后的廢水,供持續進入EGSB 厭氧池中間蓄水池,遵循提升泵高開低停原則;EGSB 厭氧反應池,處理對象為經過固液分離預處理后的6 萬噸項目廢水50m3/d+經過HUBF厭氧罐及接觸氧化法處理后的三元廢水80m3/d,合計進水處理量130m3/d。規格為Φ8.5×11.5m,鋼筋混凝土結構。總容積為623.88 m3,有效容積:595.52 m3。

3.3.3 綜合匯總生化處理系統

包括接觸氧化池3 座,接觸氧化池(1):6.375×5.0×8.0m,接觸氧化池;(2):4.625×5.0×8.0m,接觸氧化池;(3):11.0×3.375×8.0m。有效水深:7.7m,鋼筋混凝土結構,地下3 米,地上5 米,總容積:667.75m3,有效容積:642.71m3;綜合生化沉淀池1 座,規格為4.5×3.5×8.0m,鋼筋混凝土結構,地下3 米,地上5 米,頂部混凝土蓋板做附屬用房,有效水深:7.7m;氣浮設備1 套,設計處理量:20m3/h。組合氣浮包含全套設施,加藥系統,反應區,空壓機,釋放器,刮渣等;尾水排放池1 座,鋼筋混凝土結構,規格為9.0×5.0×3.0m,深度2.7m;生化污泥池1 座,鋼筋混凝土結構,規格為4.5×3.5×3.0m,水深2.7m。主要作用為用于收集儲存自然排放的生化污泥,降低污泥含水率,然后提升至HUBF 厭氧罐和EGSB 厭氧池污泥減量

[4]。

4 調試運行情況

根據工程實際,對該公司二期污水的特性進行了分析,先對原水進行若干試驗,通過試驗來驗證一期二期污水特性區別,再結合各種方式對比結果,確定最終的污水處理工藝,具體工作如下:(1)采用臭氧催化氧化方式,來提高三元廢水的可生化性,B/C 比從0.114 提高至0.13 效果有限;(2)進行二元廢水和三元廢水物化試驗,采用投加各種鋁鹽、鐵鹽,效果都不好,最終經過試驗,采用先調節PH 值至10,再投加三氯化鐵藥劑,可以將污水中懸浮物變成絮體,泥水快速分層,二元廢水經過物化后,CODcr可以除去70%左右,三元廢水經過物化后,CODcr可以除去30%左右[5]。

之后,對試驗進行了不斷地修改工作,以確定該項目的可靠,在充分分析了一期和二期的生產工藝區別,以及原材料區別后,決定二期污水項目,仍然沿用一期經過實踐檢驗后的工藝路線并加以優化,工藝如下:三元廢水原水——三氯化鐵物化預處理-HUBF 厭氧罐(Φ8.0*21m)——接觸氧化池-沉淀池,然后出水與物化后的二元廢水混合,——EGSB 厭氧反應器-接觸氧化池-沉淀池-氣浮-出水達標排放,出水達到《污水排入城市下水道水質標準》(CJ343-2010),COD≤500 mg/L,BOD5≤300mg/L SS≤400 mg/L PH 6.0~9.0 總磷≤8mg/L,總氮≤70mg/L,氨氮≤45mg/L。去除效果數據如表3、表4 所示。

表3 三元廢水HUBF+接觸氧化法去除效果 單位:mg/L

表4 混合污水去除效果 單位:mg/L

5 工程經濟分析

該公司二期項目施工周期約6 個月,在2018 年初開始進水開展污水處理工作,經過一個月調試,達到預期目的,尤其是HUBF 厭氧罐的運行效果很好,遠超預期,原設計HUBF 厭氧罐進水CODcr≤40000mg/L, 去除率80%,實際運行中去除率達到95%,厭氧罐出水CODcr經常維持1000-2000 mg/L 左右。具體經濟性分析如下:廢水處理工程新增占地面積:450m2;廢水處理系統的總裝機容量:131.4KW;廢水處理系統的運行功率:50.7KW;6萬噸項目改擴建項目廢水處理系統處理能力:50m3/d。

三元廢水新建系統處理能力:80 m3/d;每日去除CODcr:3835kg/d;6 萬噸項目擴建項目設施投產后,不會產生很多生化剩余污泥。

6 結論

本文基于高濃度廢水處理問題進行了探究,結合某新材料科技股份有限公司二期污水處理工程,就一期廢水處理工藝優化進行了深入分析,最終通過對一期工程的優化,實現了二期廢水處理工程的優化設計,并提出采用新型HUBF 厭氧高塔反應器的建議,取得了良好的污水處理成果。

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