陸曉祺,黃大業,陳 立,王丹靈
(中策橡膠集團股份有限公司,浙江 杭州 310018)
輪胎是一種極其復雜的橡膠制品,而輪胎氣密層是層壓到無內胎輪胎內部的一個薄橡膠層。氣密層的主要功能是保持氣壓穩定,經配方設計制成的氣密層可提供良好的氣密性、耐屈撓疲勞性能、耐老化性能及與胎體良好的粘合性能[1-2]。如果輪胎氣密層的氣密性較好,出現胎壓不足的可能性就很小,即可以節省油耗,消費者也就無需經常檢查[3-4]。
EXXPRO是埃克森美孚化工公司開發的一種新型特種彈性體,它是一種溴化聚合物,由異丁烯和對甲基苯乙烯(PMS)共聚制得,溴化反應選擇性地發生在PMS的甲基基團上,能提供活性芐基溴官能團[5-6]。與一般溴化丁基橡膠(BIIR)[7-8]相比,EXXPRO分子鏈增加的PMS基團有效地提高了分子鏈堆積密度,使氣體更加難以透過。EXXPRO的使用可使輪胎氣密層質量減小80%,且在防漏氣方面表現更佳[9-10]。
本工作主要研究兩種牌號EXXPRO等量部分或全部替代BIIR對輪胎氣密層膠性能的影響。
EXXPRO,牌號3563和3745;BIIR,牌號2222,埃克森美孚化工公司產品,基本性能參數見表1。

表1 EXXPRO和BIIR的基本性能參數
試驗配方見表2。

表2 試驗配方 份
PHM-2.2型小密煉機,璧宏機械工業股份有限公司產品;S(X)K-160型開煉機,上海市拓林輕化機械廠產品;M200E型門尼粘度儀,北京友深電子儀器有限公司產品;GT-2000A型無轉子硫化儀,上海諾甲儀器儀表有限公司產品;TS-2000M型拉力試驗機,中國臺灣高鐵檢測儀器有限公司產品;VR-7120型動態熱機械分析(DMA)儀,日本UESHIMA公司產品;VAC-V2型氣密性檢測儀,濟南蘭光機電技術有限公司產品。
膠料分兩段混煉,均在小密煉機中進行,出片在開煉機上進行。
一段混煉密煉機的填充因數為0.8,密煉室溫度為60 ℃,轉子轉速為55 r·min-1。混煉工藝如下:加入生膠→壓壓砣30 s→加入全部炭黑、操作油和小料→壓壓砣,升溫至100 ℃→提壓砣,清掃→壓壓砣,混煉至130 ℃→提壓砣→排膠→開煉機過輥2次后出片。二段混煉密煉機的填充因數為0.64,密煉室溫度為40 ℃,轉子轉速為30 r·min-1。混煉工藝如下:加入一段混煉膠和硫化劑→壓壓砣,升溫至75 ℃→提壓砣,清掃→壓壓砣,混煉至95 ℃→提壓砣→排膠→開煉機過輥2次后出片。混煉膠在平板硫化機上硫化,硫化條件為160 ℃×15 min。
(1)動態力學性能。采用DMA儀測試硫化膠的動態力學性能,測試條件為:應變 7%±2%,溫度范圍 30~80 ℃,升溫速率 2 ℃·min-1,頻率10 Hz。
(2)氣密性。在相同測量溫度下,對相同表面積的硫化試樣進行氣體滲透損失測試,根據氣壓損失評價膠料的氣密性。為了提高EXXPRO對氣密層膠氣密性影響的重現性,每個膠料配方進行3次氣密性試驗,對透氣率取平均值。
(3)其他性能均按相應的國家或企業標準進行測試。
不同配方膠料的硫化特性見表3。
從表3可以看出:采用EXXPRO等量部分或全部替代BIIR后,膠料的交聯密度(Fmax-FL)增大,這與EXXPRO中存在的PMS基團有關;其中3#配方膠料的Fmax-FL最大,這一方面是受PMS基團的影響,另一方面是因為溴含量較高也增加了交聯點,提高了硫化膠的交聯密度。隨著EXXPRO3563或3745替代量的增大,膠料的t10延長,t90縮短,門尼焦燒時間基本保持不變,說明PMS基團可提高分子鏈中鹵素原子的反應活性。

表3 不同配方膠料的硫化特性
不同配方硫化膠的物理性能見表4。

表4 不同配方硫化膠的物理性能
從表4可以看出:隨著EXXPRO3745替代量的增大,硫化膠的硬度和定伸應力提高,而拉伸強度和拉斷伸長率降低;而隨著EXXPRO3563替代量的增大,硫化膠的300%定伸應力先下降后提高,而拉伸強度先提高后下降。以此推測,較少的PMS基團含量可提高分子鏈間纏結,物理性能提高,但隨著PMS基團含量的增大,分子鏈剛性提高,反而使物理性能降低。此外,EXXPRO3745的高溴含量促進了膠料的交聯密度增大,因此硫化膠的硬度提高,拉斷伸長率降低。
通常以DMA儀測試的損耗因子(tanδ)來表征硫化膠的動態力學性能,60 ℃時的tanδ越小,膠料的生熱越低,滾動阻力越小[11-12]。不同配方膠料的tanδ-溫度曲線如圖1所示。

圖1 不同配方膠料的tan δ-溫度曲線
從圖1可以看出,采用EXXPRO等量部分或全部替代BIIR后,膠料60 ℃時的tanδ均有一定程度的下降,且隨著EXXPRO3745或3563替代量的增大,60 ℃時的tanδ逐漸減小,說明加入EXXPRO可以提高膠料的動態力學性能,降低膠料生熱。
不同配方膠料的透氣率見表5。

表5 不同配方膠料的透氣率1014 cm2·(Pa·s)-1
從表5可以看出,采用EXXPRO等量部分或全部替換BIIR后,膠料的透氣率明顯減小,說明EXXPRO的PMS基團在分子鏈中形成堆積效應,可顯著提高膠料的氣密性。
分析認為:一方面,通過對比1#,2#和4#配方膠料或1#,3#和5#配方膠料可以看出,較低含量的PMS基團即可顯著提高膠料的氣密性,隨著PMS基團含量的繼續增大,膠料的氣密性提升效果減緩;另一方面,通過對比1#,2#和3#配方膠料或1#,4#和5#配方膠料可以看出,膠料的交聯密度越大,氣密性越好。由此判斷,PMS基團含量小和橡膠交聯密度大是EXXPRO3745膠料的氣密性優于EXXPRO3563膠料的主要原因。
采用不同配方膠料制備T155/70R17 RP05輪胎,并進行氣密性機床試驗,試驗結果見表6。

表6 成品輪胎的氣密性數據 %
從表6可以看出,采用EXXPRO等量部分或全部替代BIIR后,成品輪胎的氣密性提高,且隨著EXXPRO用量的減小,輪胎的氣密性下降,這也驗證了膠料氣密性試驗結果。
在全BIIR氣密層膠中采用EXXPRO等量部分或全部替代BIIR后,膠料的交聯密度增大,硫化膠的氣密性和動態力學性能提高,生熱降低。EXXPRO中PMS基團的引入,提高了分子鏈的致密性,降低了氣體小分子的透過量,提高了氣密性。在輪胎設計過程中可以減小氣密層厚度,從而進一步降低輪胎的滾動阻力,改善輪胎的燃油經濟性。