武棟棟
(華陽一礦機電工區信息中心, 山西 陽泉 045000)
帶式輸送機作為煤礦井下物料運輸的主要裝置,具有結構簡單可靠、運行穩定、自動化程度好等優點,在煤炭行業廣泛應用[1-3]。隨著煤炭行業生產結構轉型升級速度的提高,對帶式輸送機的自動化、智能化水平要求越來越高,與此同時,煤炭行業對帶式輸送機的節能降耗、綠色生產等也提出了更高的要求[4-6]。因此,針對某煤炭企業服役帶式輸送機功耗較大、控制結構單一的情況,開展智能調速控制系統設計與應用研究具有重要意義。
礦用帶式輸送機結構組成包括機架、驅動機構、托輥、輸送帶、制動器、清掃器、控制系統等。驅動機構工作時為輸送帶旋轉提供動力,要求具有很好的環境適應性,能夠在輸送機開啟、停止及突然斷電故障時可以正常運轉。托輥的作用是降低煤料波動引起的輸送帶抖動,輸送帶與托輥摩擦使托輥與輸送帶同步運轉,完成煤炭的輸送;托輥運行靈敏與否直接關系著煤炭輸送的運行阻力。制動器主要用于驅動滾筒的降速與停止,較大輸送角度的輸送帶,制動器需要與逆止器配合使用,避免煤炭滑落。清掃器作用是清掃輸送帶殘存的煤渣,避免過多的煤渣堆積而出現事故。帶式輸送機在控制系統的指揮下完成煤炭輸送,直接關系著煤炭運輸的能耗與效率。
帶式輸送機智能控制系統結構如圖1 所示,涉及上位機、可編程邏輯控制器、變頻器、各類數據采集器等。工作過程中,可編程邏輯控制器PLC 與上位機之間的通信由以太網完成,井下的集控PLC 與變頻器之間的通信采用了PROFIBUS 通信協議,驅動電機的運行控制由變頻器直接控制。控制指令的傳輸關系為上位機發出控制指令至PLC,之后控制變頻器,實現驅動電機的運行控制。與此同時,PLC 收集傳感器等元件的實時監測數據,邏輯處理之后傳輸至上位機進行實時顯示,使監控人員能夠實時掌握井下帶式輸送機的運行狀態。

圖1 智能控制系統結構組成
可編程邏輯控制器(PLC)首次出現于美國,當時控制系統還被各種繼電器元件統治著,但是由于PLC具有較多的優勢,如可編程性、工作可靠、較強的實用性和通信能力等,逐漸被市場認可。智能控制系統PLC 選擇西門子生產的S7-400 型PLC,節能控制關系如下頁圖2 所示。S7-400 型PLC 具有多種通信接口,能夠實現通信處理器、 井下以太網、PROFIBUS-DP 主站接口等進行連接,具有較快的通信速率,高達12 Mbit/s。PLC 內部配置的CPU,具有多個MPI,能夠實現與簡單控制系統的連接。

圖2 PLC 節能控制關系圖
智能控制系統的井下控制分站包括操作臺、PLC控制器、安全保護系統等,對輸送機發出直接控制指令,采集輸送機的實時運行數據。井下控制分站硬件涉及可編程邏輯控制器、變頻器、傳感器等,關鍵部件為PLC,運行時需要其完成采集數據的運算,發出實時控制指令,其具體的硬件結構如圖3 所示。圖3 中的速度、堆煤、溫度等數據采集元件獲取的實時數據經PLC 處理之后傳輸至上位機進行實時顯示,同時,監控人員也可以根據實時數據通過上位機發出控制指令至PLC,之后傳輸至變頻器控制驅動電機,實現遠程控制。

圖3 井下控制分站
智能控制系統中的變頻器控制由PLC 系統完成,通用控制方式涉及U/f 恒定控制、轉差頻率控制、矢量控制,此處選擇U/f 恒定控制模式,屬于恒磁通調速。U/f 恒定控制模式下,驅動電機的電壓隨著電源頻率的變化而變化,實現驅動電機的速度控制。服役中的帶式輸送機包括3 臺驅動電機,基于此設計變頻器,選擇通訊方式為PROFIBUS DP 總線控制。具體控制電路如圖4 所示。

圖4 變頻器控制電路
智能控制系統中涉及的傳感器及選擇型號如下:速度傳感器選擇型號為GSC10 礦用安全傳感器,檢測輸送帶旋轉速度;溫度傳感器選擇型號為GWD100礦用本質安全型溫度傳感器,檢測輸送帶溫度;煙霧傳感器選擇氣敏探頭,檢測輸送帶是否起火;張力傳感器和跑偏傳感器選擇了普通拉力傳感器,檢測范圍為0~10 kN,完成傳感器元件的設計和選型之后,系統才具備實時采集帶式輸送機運行狀態的保障。
智能控制系統設計包括硬件和軟件兩部分,軟件設計的目的是將選好的硬件關聯起來,此智能控制系統軟件設計涉及下位機PLC 控制程序和上位機軟件設計。
4.1.1 主控制程序
智能控制系統下位機PLC 控制系統運行的主程序工作流程如圖5 所示,由圖5 可以看出,主程序運行依賴于PLC 軟件系統,首先進行數據的初始化、之后開啟自診斷保護、采集帶式輸送機狀態數據,經PLC 分析沒有問題時啟動帶式輸送機,輸送機運行時開啟輸送機速度控制功能及故障保護功能,當檢測得到的數據出現異常時,PLC 分析帶式輸送機是否出現故障,如果出現故障停機待處理,否則,帶式輸送機正常運行。

圖5 智能控制系統主程序流程
4.1.2 速度控制程序
系統速度控制的觸發信號來源于帶式輸送機輸送的煤流量,輸送機運行時,煤流量在不超限的區間不斷波動,為了避免帶式輸送機連續不斷的進行速度調控,系統將煤流量劃分為若干區間,為每個煤流量區間設置一個固定的速度。故而,通過速度控制程序采集煤流量實時數據,分析煤流量的區間,確定帶式輸送機的運行速度,實現帶式輸送機運行速度的控制。
上位機設計的目的是實時顯示帶式輸送機運行狀態參數,供監控人員掌握帶式輸送機的運行數據,同時,監控人員可以根據輸送機實時數據的變化,給帶式輸送機發出控制指令,實現遠程控制功能。智能控制系統上位機主界面如圖6 所示。由圖6 可以看出,主界面顯示了電機、減速機、滾筒等運行參數表,同時,顯示了井下帶式輸送機的結構件圖,顯示了驅動電機的電壓、電流等數據;與此同時,實時顯示了各個傳感器件采集得到的參數值,包括溫度、煙霧、跑偏、撕裂等,其顯示綠色時表示正常運行,顯示紅色時表示出現了數據異常或者故障,顯示灰色時表示數據未進行采集。

圖6 上位機主界面
針對某煤炭企業服役中的帶式輸送機能耗高、控制簡單的情況,完成了智能調速控制系統設計。為了驗證煤礦帶式輸送機智能調速控制系統設計的可行性,將其應用于企業服役的帶式輸送機中進行試運行,跟蹤記錄系統的運行情況。結果表明,系統運行穩定可靠,實現了實時監測和遠程控制的功能。統計結果顯示,應用智能調速控制系統的帶式輸送機,相較于原控制系統時,故障停機時間降低了近13%,運行維護人員節省2~3 名,耗電量減低近10%,生產效率得到了明顯提升,預計為企業新增經濟效益近80萬元/年,取得了很好的應用效果。