云 文
(霍州煤電集團興盛園煤業有限責任公司,山西 臨汾 031400)
煤炭行業的發展促使礦井尤其是綜采工作面的效率逐步提升。然而,目前綜掘巷道多布置在巖巷中,巖石硬度大,加之智能化程度低,導致掘進效率遠低于采煤效率,采掘接替是目前煤礦實現高效安全生產的一個突出問題。
霍州煤電集團興盛園煤業位于山西省霍州市,井田面積為 6.425 7 km2,保有地質儲量4897 萬t,設計開采儲量2 020.6 萬t,開采 1#、2#、10#、11#煤層,設計生產能力為90 萬t/a。101 高抽巷位于采區回風下山北側,東臨150101 回風順槽(未掘),西、南部為煤層實體,均未采動。101 高抽巷設計長度為1117 m,用于101 工作面排瓦斯使用。101 工作面煤層厚度為3.24~9.02 m,平均厚度為6.44 m,煤層埋深514~545 m。煤層及頂底板柱狀圖如圖1。

圖1 101 工作面頂底板柱狀圖
(1)巖巷掘進裝備專業化程度低
興盛園煤業巖巷掘進裝備專業化程度低,沒有專門針對瓦斯高抽巷特殊工況的掘進系統,掘進效率低,掘滯后于采。該煤礦巖巷掘進主要有以下方法:
① 炮掘工藝。傳統巖巷炮掘主要特點為:打炮眼及裝藥準備時間長,進尺效率低,炮掘進尺效率平均75~110 m/月;炮掘對巷道整體穩定性破壞較大,巷道后期使用安全的不確定性較大;巷道成型不整齊,對錨護造成一定困難;振動大,對巖石產生破壞,巷道后期使用過程中會經常出現落料,需要頻繁放頂修復。
② 懸臂式掘進機。該煤礦井下巖巷采用的掘進機最小截割斷面面積均在13 m2以上,進尺效率平均在95~155 m/月,施工斷面大,收、運料成本高,錨、護成本高,綜合經濟效益較低。
③ 小型盾構機。小型全斷面巖巷掘進機施工斷面面積可達到7~8 m2,但設備費用較高,先期投入較大;全斷面掘進機施工過程中只可前進,不可后退,靈活性不好。
(2)巖巷的層位選擇無定量描述
不同開采條件的構造場、應力場、裂隙場和瓦斯場等地質條件復雜,地區差異性較大,但是該煤礦高抽巷的層位選擇缺乏科學定量描述。
(3)礦建經濟成本和環保壓力大
該煤礦開拓巷、高抽巷普遍存在煤巖硬度高、掘進工作面粉塵量大、運輸排矸石量大等問題,礦建經濟成本和環保壓力日益增加。
基于以上原因,該礦巖巷掘進施工速度慢、效率低。設計一套適合高抽巷、整機靈活性好、可截割硬巖、進尺速度快、除塵效果好、施工綜合效率高的掘進方案[1-6]是非常具有實際意義的。
以興盛園煤業101 小斷面高抽巷為研究對象,通過引進EBZ-280C 小斷面巖巷掘進機,并針對性制定巖巷快速掘進工藝,可實現巖巷的快速掘進。
高抽巷主要是用來排放工作面的瓦斯,其位置一般選擇在裂隙帶中下部,在保障安全的前提下,選擇合理層位,是實現其快速掘進的關鍵點。
3.1.1 巖石強度測試
對巷道圍巖屬性及煤層延伸性探測感知測試,針對不同巖性巖石,優選最有效的破巖方式,是提高機械鉆掘效率的前提,因此,需要對巷道圍巖進行巖石地質力學測試,研究巖石在不同動靜組合荷載作用下的破裂機理及裂隙發展規律,可為掘進機截割參數確定提供參考。
將101 高抽巷巖石制備成Φ50 mm×100 mm的巖樣,經MTS816 試驗機進行強度測試,可得101 工作面直接頂砂質泥巖、老頂細粒砂巖、泥巷的硬度指數f 分別為3~4、5~6、2~3。
3.1.2 工作面頂板裂隙帶層位
厚煤層分層開采的冒落帶高度可采用公式(1)計算,裂隙帶高度可采用公式(2)計算。

式中:H冒為冒落帶高度,m;H裂為裂隙帶高度,m;M為各巖層厚度,m。計算可知H冒為煤層頂板上11~15 m 位置,H裂為頂板以上15~55 m 位置。
采用FLAC3D/PFC 模擬計算軟件,模擬結果表明冒落高度為10~15 m 位置,裂隙帶分布在頂板15~35 m 位置。
綜上所述,101 工作面上覆巖層冒落高度和裂隙帶高度分界線約在煤層15 m 處位置,因此101高抽巷合理布置層位為3#煤層頂板向上約15~18 m處位置。
3.2.1 巷道斷面優化
EBZ-280C 掘進機機身尺寸為:長12.4 m,鏟板寬2.6 m,機身寬2.38 m,履帶外側寬2.38 m,機身高1.8 m,截割部水平最高2.3 m,一運尾端高1.98 m。結合機身身尺,確定101 高抽巷巷道寬度×高度=3.9 m×3.3 m。
3.2.2 巷道支護優化
對101 高抽巷支護方案和參數進行優化,如圖2。頂錨桿采用Φ22 mm×M24×2400 mm 的高強左旋螺紋鋼筋,采用端頭樹脂錨固,錨桿排距1200 mm;頂錨索采用Φ18.9 mm×5000 mm 的高強度低松弛鋼絞線,采用端頭樹脂錨固,采用“1-0-1”布置。

圖2 101 高抽巷斷面支護示意圖(mm)
3.3.1 巖巷掘進機
采用最小斷面掘進機,EBZ280C 型巖巷掘進機是適合高抽巷掘進且綜合經濟性最好的巖巷掘進機。該掘進機為小斷面、小體積、大功率、高功率密度、超長質保的黑金剛級巖巷掘進機。該機通過設備結構、配置優化實現與原EBZ260/280 掘進機相比截割斷面減少30%,系統綜合壽命提高50%;對巷道控塵技術做綜合研究并達到有效控塵。整機外形尺寸縮小后確保配置不變、動力不降,合理化增重并優化重心,確保整機截硬巖動力充沛,穩定性更好。
該機經濟截割巖石硬度f≤8,最大截割硬度f可達10,重量達82 t(不含二運),最小截割斷面為 8.2 m2。斷面減小后,收運料成本、鋪護成本、截齒損耗、維護成本等直接經濟效益提高30%以上。斷面跨度小,桿間距還可進一步加大,綜合經濟效益可提高40%以上。斷面小,少排料,利于環保。按單位時間段計算,成形小、斷面進尺快,進尺可提升30%以上。該機采用“閉式液壓系統”,使整機液壓系統閥組、管路進一步優化,液壓油量減少40%。該系統具有清潔、環保、節能、少故障、便維護、壽命長等特點,是掘進機液壓系統的重大變革。
3.3.2 帶式輸送機的選擇
為能配套EBZ-280C 掘進機的割巖作業,滿足施工現場的安全可靠運輸的要求,確定配套采用QZP-160A 型橋式皮帶轉載機+SJP-1000 皮帶機。
在101 工作面3#煤層頂板向上約15~18 m 處位置布置101 高抽巷,應用EBZ-280C 型小斷面巖巷掘進機進行掘進施工作業+配套機械化快速掘進工藝,取得了較好的效果。
首月進尺247.35 m,有效平均進尺7.83 m/d,單日最大進尺達13.6 m,首月后單日進尺均超過11.5 m。對比該煤礦以往炮掘,月平均進尺提高58.6%,日平均進尺提高95%,成效顯著。該巖巷機械化快速掘進技術能提高巷道施工效率,加快巷道和工作面布置。
經計算,該巖巷機械化快速掘進技術應用后,每掘進1 m 的綜合費用從以往炮掘的6 105.4 元降低至5 203.7 元,每1 m 可節約901.7 元,預測完成101 高抽巷的施工約可節約100 萬元。