楊秀庭
(潞安化工集團潞寧忻峪煤業有限公司,山西 忻州 036700)
忻峪煤業北翼膠帶巷開口距主斜井井口672 m,北部為首采區,東部為空白區,西部為北翼膠帶巷,南部為井底車場,下部為侏羅紀2#煤層底板。2#煤層位于大同組的上部,上距云崗組底K 砂巖36.5~56.7 m,平均44.19 m。2#煤層厚度0.45~2.18 m,平均0.85 m,均方差為0.096 6,變異系數為11.3.6%。煤層結構簡單,一般沒有夾矸,頂底板一般為泥巖或粉砂巖,屬穩定的全區大部可采煤層。2#煤層埋深為0~550 m,井田內由東向西埋深逐步變深。北翼膠帶大巷沿2#煤層底板掘進,底板、頂板均為砂質泥巖。具體巖性特征見表1。

表1 頂底板情況表
北翼膠帶大巷采用直墻拱形斷面,掘進巷寬度為4.8 m,直墻高度1.2 m,巷道總高3.1 m,采用29#U 型鋼配合掛網噴漿支護,型鋼排距為0.6 m,表面噴漿厚度為100 mm,支護斷面如圖1(a)所示。北翼膠帶大巷投入使用6 個月后,巷道底板底鼓變形嚴重,局部可達到100 cm,兩幫收縮變形嚴重,部分支架肩部搭接處折斷,兩幫最大移近量達到187 cm,頂板圍巖破碎較嚴重,多處出現網兜、下沉現象。整理現場實地調研數據,得到北翼膠帶大巷全段宏觀變形規律如圖1(b)所示,巷道斷面收縮嚴重,影響其正常使用,急需更為有效的返修支護來保證巷道的圍巖穩定性及正常使用。

圖1 北翼膠帶大巷支護及破壞情況
為探究北翼膠帶大巷破壞機理,進而選擇更加合理有效的支護方式,以距開口處150 m 處的巷道斷面圍巖條件為背景進行相似模擬研究[1-2]。模型寬1.0 m,高0.9 m,厚度0.12 m,模型與工程實體比例為1:25,模擬大巷左右兩個共25 m、上下兩側共22.5 m 范圍內圍巖的破壞情況,大巷水平方向居中設置,底板距模型下邊緣0.34 m,大巷寬度為19.2 cm,高4.8 cm,如圖2(a)所示。北翼膠帶大巷原有支護采用U 型鋼架支護,為取得更真實的模擬效果,同比例制作了U 型支架,如圖2(b)所示。

圖2 相似模擬模型
北翼膠帶大巷原巖應力為14.2 MPa,按照模擬比例換算模型上方原巖應力為0.38 MPa,模型上部通過兩個5 t 油缸進行加載,共進行15 次加載,加載壓力梯度為0.06 MPa,第15 次加載壓力為0.90 MPa。為更加清晰直觀地體現不同應力條件下巷道圍巖的破壞情況,對模型內裂隙進行素描,最終得到不同應力條件下巷道圍巖破壞情況的模擬結果如圖3。

圖3 不同應力條件下巷道圍巖破壞情況
本次實驗前6 次加載,圍巖應力小于原巖應力0.38 MPa,巷道周圍未出現明顯的裂隙。第7 次加載后,巷道周圍巖體內裂隙發育情況如圖3(a)所示,巷道底板1 m 深度范圍內出現一道垂直裂隙,兩幫1.15 m 深度范圍內也出現了垂直裂隙,在頂板0.7 m 深度出現一道水平裂隙。由此說明,頂板開始出現離層,兩幫開始出現片幫。由圖3(b)、(c)、(d)可以看出,隨著圍巖內應力的增大,巷道周圍裂隙逐漸擴展發育,頂板巖層離層愈加嚴重,兩幫片幫程度未明顯變化,底板裂隙逐漸擴寬和向深部延伸,底板破碎嚴重。加載壓力為0.90 MPa 時,巷道圍巖內應力約為原巖應力的2.4 倍,底板出現明顯的底鼓破壞,底板巖層破壞深度為1.7 m,頂板4.65 m范圍內出現多條水平裂隙和豎向裂隙,左幫破壞深度1.67 m,右幫破壞深度1.23 m,巷道已失穩破壞嚴重。
根據上述物理相似模擬實驗可知,U 型鋼棚支護條件下,巷道圍巖內裂隙逐漸發育,最終導致巷道頂板、底板失穩破壞,巷道頂板巖層的松動破壞范圍為4.65 m,兩幫破壞深度為1.67 m,底板破壞深度為1.7 m,由此得到北翼膠帶大巷的極限平衡圈和松動圈[3-4],如圖4(a)所示。最外面的橢圓圈為巷道極限平衡圈(外圈),里面的橢圓圈為松動圈(內圈),據此提出采用錨網索+底板注漿錨桿+反底拱聯合返修方案。根據巷道破壞情況,進行斷面優化,巷道寬度增加到5.0 m,預留兩幫片幫內移量,直墻高度增大為1.6 m,拱高為1.4 m,預留頂板下沉空間,底板反底拱深度0.6 m,抑制底板底鼓并預留一定底鼓空間。頂板巖層松動范圍約4.65 m,選擇頂板采用6 m 長錨索,錨索規格Ф18.9 mm×6000 mm,兩幫破壞深度約為1.67 m,采用2.4 m 長的錨桿配合4.0 m 長的錨索。頂板和兩幫錨桿規格Ф20 mm×2400 mm,間距0.5 m,排距0.6 m,錨索間排距1.0 m×1.2 m,底板破壞深度為1.7 m,反底拱后破壞深度約為1.1 m,采用長度1.5 m的注漿錨桿進行加固,間距為0.8 m,排距為0.6 m。巷道全斷面采用8#鐵絲菱形金屬網,全斷面噴射100 mm 的C15 細石混凝土,北翼膠帶大巷復修支護流程:噴漿封閉→底板注漿→擴修→錨桿、錨索、掛網支護→初噴50mm 混凝土→復噴50 mm 混凝土,支護斷面如圖4(b)所示。

圖4 復修支護方案
北翼膠帶大巷采用錨網索+底板注漿錨桿+反底拱聯合支護方案返修后,為掌握巷道圍巖變形情況,驗證支護方案及參數的合理性,采用“十字布點法”[4]監測其礦壓特征。經過為期四個月的實地監測,整理得到距開口100 m 處北翼膠帶大巷圍巖變形規律如圖5。隨著使用時間的增加,大巷頂板和兩幫的位移量呈階段性增大趨勢。返修60 d 后,頂底板移近量為113 mm,兩幫移近量為74 mm;返修90 d 后,頂底板移近量為121 mm,兩幫移近量為79 mm,頂底板移近量增大了8 mm,兩幫移近量增大了5 mm;返修120 d 后,頂底板移近量為123 mm,兩幫移近量為80 mm,頂底板移近量增大了2 mm,兩幫移近量增大了1 mm;返修90 d 后,北翼膠帶大巷圍巖基本穩定,兩幫及頂底板變形量在合理范圍內。由此說明,錨網索+底板注漿錨桿+反底拱聯合支護可有效控制北翼膠帶大巷圍巖的失穩破壞,保障巷道的長期穩定,返修支護方案可靠。

圖5 北翼膠帶大巷斷面收斂變化規律
通過對忻峪煤業北翼膠帶大巷現場調研,巷道全程范圍內多處出現頂板下沉、支架折斷、兩幫內移、底板底鼓嚴重等破壞現象,通過物理相似模擬實驗,得出北翼膠帶大巷極限平衡圈和松動圈,巷道頂板破壞深度約4.65 m,兩幫破壞深度約1.67 m,底板破壞深度約1.70 m,據此提出巷道斷面優化方案、支護方案并設計確定具體的支護參數。現場實地應用后,進行巷道圍巖變形情況監測,證明錨網索+底板注漿錨桿+反底拱聯合支護方案能夠有效控制巷道圍巖內裂隙的擴展發育,保證巷道圍巖的穩定性,將巷道表面變形量控制在合理范圍內,取得良好的應用效果。