李仲仿 李琪圣 王萬康




摘 要:由于膨脹線FT6311型機械式垂直分切機的卸料裝置不合理,切片后煙片排列不規則,造成切片后煙片流量不穩定,影響了葉片回潮機的工藝質量控制。本文針對這一問題對研制一種新的卸料裝置,使切片后煙片排列整齊提出了相應方法。目的就是解決切煙片排列不規則問題,使切片機切片后煙片排列整齊,能很好地穩定葉片回潮前煙片流量值,方便葉片回潮機增溫增濕的控制,能提高該工序的工藝加工能力,對膨脹線絲內部品質的控制起到極大作用。
關鍵詞:切片機;排列;卸料裝置;策略
一、現狀:
由于一直以來使用的膨脹線FT6311型機械式垂直分切機的卸料裝置不合理的原因,導致切片后煙片排列非常不規則,造成切片后煙片流量不穩定,極大的影響了葉片回潮機的工藝質量控制。
1、切片機的原卸料裝置切片機的原卸料裝置:卸料裝置的接料板,上面有切刀槽,卸料裝置的滑板,坡度比較陡如圖:
2、而大線切片機的卸料裝置,卸料裝置的接料板,上面有切刀槽
如下圖所示:
3、切片機卸料裝置的翻料板以及切片機卸料后煙片排列情況:
二、針對以上切片機的使用現狀與情況,要解決的關鍵技術性問題及實施方案
1、解決的關鍵技術問題
1)機械動作轉換;
2)智能檢測與控制
2、實施方案
1)切片機接料裝置的改造,主要是把接料板分為二部份,然后把接料功能轉移到切片機擋板裝置的部件上;
2)切片機卸料擋板的改造:需要進行加裝接料裝置;
3)切片機卸料裝置的改造:在整個卸料過程的翻料、后移等動作改造,主要用氣缸進行控制;
4)切片機控制過程的改造:首先檢測煙片到位的狀態,然后是氣缸工作過程中的位置檢測,之后是在切片后輸送皮帶的狀態檢測等的改造。
三、項目效果
1、研制的切片機卸料裝置安裝后,煙片排列圖示:
2、項目創新點達到的效果及轉變
1)接料板功能的轉變;
2)卸料過程的轉變;
3)氣缸的使用。
綜上所述:新的卸料裝置能實現國內同類切片機的卸料功能,能解決當前設備設計的的缺陷,使切片后煙片排列規則,葉片回潮前煙片流量比較穩定,電子秤瞬時流量值控制在3000±50kg/h以內,工藝流量的標準偏差SD≦6.0。
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