羅 杰
(中石化金陵分公司,江蘇南京 210033)
某煉油廠常減壓蒸餾裝置水環泵機械密封故障頻繁,平均使用壽命僅為6個月,遠達不到SH/T 3156—2009《石油化工離心泵和轉子泵用軸封系統工程技術規范》所規定的不間斷連續運行不低于25 000 h的規定。本文從機械密封拆解狀況入手,經仔細分析得出了適用于現場實際情況的修改方案。通過實施后的運行情況得出該方案是可行的,對今后解決其他機械密封泄漏問題具有一定的借鑒意義。
該裝置水環泵為塔頂不凝氣增壓并輸送至下游裝置,其主要靠泵腔容積的變化來實現吸氣、壓縮和排氣,具有結構簡單、工作平穩可靠、操作簡單的特點。該不凝氣水環泵型號為2BEY1-20-1ED2-980,吸氣流量1200 Nm3/h,進氣壓力0.02 MPa(G),排氣壓力0.25~0.27 MPa(G),進氣溫度45℃,轉速980 r/min,原軸封采用雙端面彈簧機械密封,沖洗方案為PLAN53A。通過隔離液儲罐向有壓雙重密封提供隔離液。正常運行時,隔離液由螺旋套維持循環[1],隔離罐壓力高于密封腔內液體的壓力。
經對機械密封進行拆解,并核對各個部件及相關安裝尺寸,發現有如下問題:
(1)螺旋套外表面有明顯擦痕,覆蓋面約為螺旋套寬度1/3,但蹭擦寬度不一,緊固螺栓松動(圖1)。

圖1 螺旋套磨損
(2)二級機械密封O形密封圈呈高溫炭化狀,明顯受高溫失效(圖2)。

圖2 O形密封圈炭化
(3)軸套表面的緊固螺栓處和密封環處有明顯劃痕,原因為螺旋套松動后與軸套發生相對位移,產生摩擦(圖3)。

圖3 軸套磨損
(4)動、靜環密封面磨損量較小,但有明顯偏磨現象,二級密封環發生斷裂(圖4)。

圖4 密封環偏磨、斷裂
(5)軸和泵腔體同心度偏差較大,經測量泵非驅動端軸同心度向下偏差0.28 mm,與SH/T 3156—2009規定的同心度偏差應≤0.125 mm嚴重不符。另外,測量機械密封安裝位置的軸徑向圓跳動為0.03 mm,符合SH/T 3156—2009所要求的小于0.05 mm。
針對以上拆解發現的問題,結合多年來該機械密封的使用安裝情況,可以判斷密封組件異常摩擦是造成機械密封失效的直接原因,而造成摩擦的原因主要為安裝精度低和軸承箱設計缺陷。
受制于現場維修條件采用臥式安裝(廠家建議立式安裝),正常情況下,軸套和泵蓋之間間隙為2 mm,單側維修機械密封時(此時軸承箱拆除),轉子下沉導致軸套不能安裝。此時需將軸托起,機械密封安裝完成后撤出千斤頂的瞬間,轉子的自重著力于軸套,會導致軸套輕微變形,而密封環在此過程也有可能受損(圖5),大大減少機械密封的使用壽命。

圖5 水環泵泵軸
經測量,泵非驅動端軸同心度向下偏差0.28 mm,原因為軸承箱沒有設置定位止口或定位銷,軸承箱自重較大產生向下的位移,單純靠螺栓緊固不能有效精確對軸承箱定位。同心度偏差大,是造成機械密封內件異常摩擦的原因之一。
當機泵運轉時,機械密封內部組件發生不均勻摩擦。運轉時的巨大摩擦力導致螺旋套緊固螺栓的松動,在軸向力和旋轉力的長時間共同作用下,螺旋套會在軸向和環向發生不規則運動,從而導致軸套和螺旋套磨損、密封環受沖擊斷裂。在實際使用過程中,密封壓蓋溫度偏高也是該現象的客觀反映。
二級機械密封O形密封圈炭化的主因為機械密封發生泄漏后,特別是隔離液泄漏后,機械密封失去冷卻作用,摩擦產生的熱量聚集導致O形密封圈炭化。
原泵Plan53A隔離液進出孔LBI、LBO設計為水平方向接管,因LBO孔沒有設在高點,無法將壓蓋腔體內的氣體排凈,導致密封端面上半部沒有浸在隔離液中(圖6)。當設備運行時,端面無法形成穩定的液膜,發生干摩擦。在實際使用中,隔離液罐底經常排放出帶黑色粉末狀混懸液體,就是密封端面磨損造成的。

圖6 水環泵密封沖洗線
優化后的機械密封結構如圖7所示。

圖7 優化后的密封結構
(1)針對軸套在安裝過程中可能存在變形的情況,將整體軸套設計成兩節,這樣既減小密封的安裝難度,同時因軸套長度減短,減小密封臥式安裝時軸套整體產生的變形量,進一步避免螺旋套外圓與壓蓋發生蹭擦[2]。
(2)針對螺旋套蹭擦的情況,考慮到泵轉速較低(980 r/min),在保證泵送流量的前提下增大螺旋套與壓蓋之間的間隙,經試驗,由原來的單邊間隙0.5 mm改為0.65 mm。
(3)針對密封沖洗線設計的缺陷,在密封壓蓋高點處設置排氣孔(圖7),用于設備運行前排除壓蓋腔體內的氣體,確保密封端面始終處于浸潤中,防止端面發生干摩擦加速端面磨損、減少密封壽命。
(4)針對多次發生機封安裝完成后,一級密封發生內漏的現象,在一級靜環處設置限位裝置(圖7),避免壓力因工藝波動,導致一級靜環被推出[3]。
(5)針對軸承箱設計的缺陷,對軸承箱增加定位銷,減少安裝誤差,保證轉子和泵腔體同心度。
改進后機械密封已經連續運行一年半,目前運行穩定,未發生機械密封泄漏現象,提高了設備運行的穩定性和安全性,降低了設備維修和維護費用,取得了良好的經濟效益,保證了裝置的長安穩運行。通過此次改造不難發現,對于一些結構特殊的設備,需要根據其結構的特殊性,在機械密封設計時,對密封的安裝和結構做出適當的改進調整,以確保機械密封安裝完成后達到預期的安裝精度,才能保證密封的性能和使用壽命。
此次機械密封的改造時間緊促,是在未改動現場設備結構的情況下實施的,方案難免未盡完善,進一步改進的措施建議如下:①對軸承箱托架進行機加工,增加朝天窗口,使密封沖洗液水平進、垂直出,保證整個密封端面液膜狀態良好;②當前機械密封使用時,隔離液進出溫差為32℃,遠大于SH/T 3156—2009規定的隔離液為礦物油時最大溫差應為16℃,可考慮增設隔離液外置密封沖洗液泵送泵,取消螺旋套,建立機械密封使用良好環境,也能避免因安裝原因或結構缺陷造成螺旋套磨損。