李 揚(yáng)
(秦皇島港股份有限公司第二港務(wù)分公司,河北秦皇島 066000)
7747夾輪器是各型號翻車機(jī)卸車線上的主要設(shè)備之一,用于將停止的車輛夾緊定位。該夾輪器由夾輪器支架、夾緊架、夾緊油缸及彈簧裝置等組成。夾輪器使用過程中頻繁出現(xiàn)夾緊架兩端軸承座固定螺栓斷裂、夾緊架傾斜下沉、夾輪器制動失效現(xiàn)象,嚴(yán)重影響翻車機(jī)卸車線正常運(yùn)行。提高夾輪器可靠性、降低故障率、滿足作業(yè)現(xiàn)場要求,是具有重要意義的實(shí)際課題。
如圖1所示,7747夾輪器液壓系統(tǒng)作為動力源驅(qū)動夾緊油缸,夾緊油缸推動夾緊架將夾輪器上的車輪夾緊。夾緊架與車輪接觸部位安裝有夾板,正常作業(yè)過程中夾輪器頻繁夾緊松開,夾板與不規(guī)則車輪側(cè)面頻繁碰撞,同時(shí),夾輪器夾緊后撥車機(jī)每節(jié)車都有緩鉤動作,造成車輪與夾板在夾緊狀態(tài)下產(chǎn)生相對位移,夾板平整表面極易出現(xiàn)凹凸變形。夾板工作面損傷后,當(dāng)撥車機(jī)再次緩鉤,拉動已夾緊車輪移動時(shí),夾緊架被車輪強(qiáng)制打開,此時(shí)若夾緊油缸無動作,夾輪器薄弱部位將被破壞。

圖1 夾輪器結(jié)構(gòu)
夾輪器液壓系統(tǒng)工作原理如圖2所示,該系統(tǒng)由一恒壓變量泵作為油源,溢流閥調(diào)整系統(tǒng)最高工作壓力。為保護(hù)恒壓變量泵及蓄能器,系統(tǒng)中裝有單向閥18.1及20.0,但兩個單向閥的使用導(dǎo)致單向閥閥后液壓系統(tǒng)超壓后無法溢流保護(hù),當(dāng)夾緊油缸被強(qiáng)制打開時(shí),油缸及其連接管道壓力增高,流量無處溢流,油缸無動作。夾緊架被車輪強(qiáng)制打開時(shí),夾緊架軸承座固定螺栓成為夾輪器薄弱環(huán)節(jié),使用過程中頻繁出現(xiàn)夾緊架兩端軸承座固定螺栓斷裂、夾緊架傾斜下沉、夾輪器制動失效現(xiàn)象。每條翻車機(jī)卸車線配置3組夾輪器,每組夾輪器有4~6對夾緊架,每個夾緊架有2個軸承座固定,每條卸車線夾緊架軸承座固定螺栓56條,導(dǎo)致故障率較高。

圖2 夾輪器液壓系統(tǒng)工作原理
通過分析夾輪器機(jī)械結(jié)構(gòu)及工作過程,設(shè)想通過某種方法,當(dāng)夾緊架被車輪強(qiáng)制被動打開時(shí),夾緊油缸能在一定壓力范圍內(nèi)動作,從而保證夾緊架軸承座固定螺栓安全。通過對多種方案進(jìn)行分析比較,確定在夾緊油缸前端增加溢流閥,如圖3改造后夾輪器液壓原理所示,增加溢流閥35。當(dāng)夾緊架被強(qiáng)制打開瞬間,夾緊油缸受一脈沖力沖擊,壓力瞬間增大造成溢流閥開啟,油缸被動動作,從而保證夾緊架動作空間,保護(hù)夾緊架軸承座固定螺栓。

圖3 改造后夾輪器液壓系統(tǒng)工作原理
為驗(yàn)證將Z2DB16VD2-2X/200型先導(dǎo)溢流閥加入夾輪器液壓系統(tǒng)的可行性,避免直接改造液壓系統(tǒng)失敗造成的經(jīng)濟(jì)損失,首先采用AMEsim軟件搭建夾輪器液壓仿真系統(tǒng)模型。由于夾輪器夾緊架兩側(cè)受力及位移相同,仿真系統(tǒng)只對單片夾緊架進(jìn)行模擬,將夾緊架等效為中間固定的杠桿系統(tǒng),并在輸入端輸入位移信號,傳遞至液壓油缸,作為系統(tǒng)負(fù)載。分別按照各液壓元件數(shù)據(jù)設(shè)定仿真系統(tǒng)各模塊參數(shù),實(shí)際測量現(xiàn)場夾緊油缸最長傳輸距離為10 m,按最長管道長度設(shè)定仿真系統(tǒng)管路參數(shù),以充分考量液壓管道對系統(tǒng)響應(yīng)影響。
根據(jù)Z2DB16VD2-2X/200型先導(dǎo)溢流閥原理,在AMEsim系統(tǒng)中選擇模型HV01進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。其中,閥的最大設(shè)定壓力為200 bar(20 MPa),最大流量為200 L/min,壓降為5.5 bar(0.55 MPa),初 始 壓 力 設(shè) 定 為80 bar(8 MPa)。按 照Z2DB16VD2-2X/200型先導(dǎo)溢流閥原理圖搭建系統(tǒng),并將泄漏口接入油箱。
根據(jù)夾板現(xiàn)場磨損情況,設(shè)定仿真系統(tǒng)輸入負(fù)載位移信號,將設(shè)定模擬信號輸入仿真系統(tǒng),仿真時(shí)長設(shè)定為6 s,采樣頻率設(shè)定為100 Hz。夾輪器夾緊狀態(tài)下夾緊油缸無桿腔為高壓腔,提取仿真系統(tǒng)中夾緊油缸無桿腔壓力信號,仿真結(jié)果如圖4所示。圖4中,虛線曲線為原有液壓系統(tǒng)油缸壓力變化曲線,實(shí)線為改造后液壓系統(tǒng)油缸壓力變化曲線。

圖4 夾緊油缸無桿腔壓力曲線
由壓力變化曲線可知,原有液壓系統(tǒng)壓力隨油缸輸入位移量等比例變化,最高壓力可達(dá)140 bar(14 MPa)。改造后系統(tǒng)壓力隨油缸位移輸入量增加不斷增高,當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定值80 bar時(shí)系統(tǒng)開始卸荷,并當(dāng)位移量減小時(shí)先于原系統(tǒng)恢復(fù)至正常壓力。所輸入3個位移量2 mm、3 mm、5 mm所對應(yīng)壓力變化均在設(shè)定值80 bar時(shí)開始卸荷。
夾輪器液壓系統(tǒng)改造完成已歷一年有余,改造后至今未發(fā)生夾緊架螺栓拉斷情況,改造效果良好。
(1)針對7747型翻車機(jī)夾輪器使用過程中的頻發(fā)故障,對夾輪器液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造,取得了良好的改造效果。
(2)利用AMEsim軟件建立夾輪器液壓系統(tǒng)仿真模型,并根據(jù)夾輪器夾板現(xiàn)場磨損情況,設(shè)定合理的仿真信號進(jìn)行工程模擬核算,為液壓系統(tǒng)改造提供仿真支持。