李小建
(山西焦煤西山煤電有限公司東曲煤礦,山西 太原 030200)
對中厚煤層進行回采,有利于充分利用煤炭資源,但在實際的回采過程中,由于回采技術手段落后,導致對中厚煤層的回采效率低,效果不好,以某煤礦開采的3#煤層為例,對回采工藝進行優化設計,以提高煤炭開采率,實現對中厚煤層的高效高產[1]。
某煤礦目前回采的煤層為3#煤層,煤層的煤質為黑褐色,整體結構呈條帶狀,井田南北傾向寬度為3.5 km~8.0 km,東西走向長度為16 km,井田面積為82.4 km2,可開采煤炭儲量為679.41 Mt,工作面開采標高為-515.7 m~-681.2 m,工作面屬于傾斜長壁工作面,煤層走向為60°,傾向為150°,傾角為5°,煤層的厚度為5.30 m,局部夾有矸石。
在回采過程中,生產作業的核心是采煤機的運行方式[2],在實際工作過程中,由于地質概況比較復雜,加上其他工藝的相互影響,使采煤機不能以恒定的運行速度進行割煤,經常會出現隨機停車。以采煤機的隨機過程為研究對象,模擬采煤機的工作過程,找到任意時間段采煤機的運行速度,在連續運行和間隔停頓時間上,一般是服從概率分布,根據工作面實測數據,得到煤炭年產量與采煤機割煤速度的關系,如圖1 所示。

圖1 煤炭年產量與割煤速度的關系
從圖1 中可以看出,隨著割煤速度的增大,煤炭年產量是逐漸增加的,但是增加的幅度不大,如果要達到年產量3.0 Mt,采煤機的割煤速度應在7 m/min以上。
在工作面回采過程中,由于工作面上開采設備較多,回采工藝復雜,為了使回采的效率更高,要確保采煤機的割煤速度,減少停機時間。……