張慶亮,閆 波
(山西潞安煤基清潔能源有限責任公司,山西 長治 046200)
甲烷轉(zhuǎn)化裝置在開車過程中,預(yù)轉(zhuǎn)化爐催化劑發(fā)生析炭現(xiàn)象,造成預(yù)轉(zhuǎn)化爐壓差增大,進而導致轉(zhuǎn)化系統(tǒng)被迫停車[1]。2019 年,經(jīng)催化劑廠家(四川天一)進行試驗和成都通用設(shè)計院經(jīng)過26 次實驗論證,發(fā)現(xiàn)析炭的主要原因是原料氣中CO 含量偏高(原料氣中CO 體積分數(shù)達22%~35%,設(shè)計指標為18.83%)、C5以上烯烴含量不穩(wěn)定(最高C5烯烴體積分數(shù)3.2%),在高CO 氛圍下預(yù)轉(zhuǎn)化爐發(fā)生析炭。因原料氣氣源無法改變,故對轉(zhuǎn)化裝置實施加氫技改,將CO 體積分數(shù)降至20%以內(nèi),C5以上烯烴體積分數(shù)穩(wěn)定至1%以內(nèi),消除了因高CO 帶來的不利影響,保障了甲烷轉(zhuǎn)化裝置順利開車及穩(wěn)定運行[2]。
將預(yù)轉(zhuǎn)化工藝變更為加氫工藝
1)原料氣入口管線增加氫氣管線,并在原料氣入口處增加CO 在線分析儀;
2)將預(yù)轉(zhuǎn)化催化劑CN14/CN28 更換為加氫催化劑JT202;
3)換熱式轉(zhuǎn)化爐上部催化劑CN23-1 更換部分新型催化劑CN28YK;
4)將E202 換熱器位置由預(yù)轉(zhuǎn)化爐前變更為加氫槽后(通過變更管線);
5)由于增加C303 氫氣壓縮機出口氫氣管線,為安全起見增加原料氣入口安全閥放空管線;
6)加熱爐入口增配催化劑還原氫氣管線。
來自壓縮機C301 原料尾氣和C303 氫氣作為轉(zhuǎn)化工序原料氣,先進入尾氣預(yù)熱器(E201)預(yù)熱到158 ℃,進入加熱爐A(F201A),進一步加熱至164 ℃后進入加氫槽(R201)進行烯烴加氫飽和反應(yīng)后,溫度上升至260 ℃。在加氫槽出口處配入來自界區(qū)外的減溫、減壓后的次高壓過熱蒸汽。……