張良標,張 磊,王衛新
(安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司,安徽 池州 247099)
安徽銅冠有色金屬(池州)有限責任公司煙化爐爐床面積為8.4 m,南北兩側各分布有12 個風嘴,主要處理來自側吹爐的熱渣,每爐爐渣量為20 ~30 t,每爐爐期接近2 h,其間搭配處理部分含鋅雜料,產出次氧化鋅和棄渣。其中,棄渣作為企業外售產物,控制棄渣含鋅量顯得尤為重要,棄渣中鋅品位越高,意味著鋅損失越大。從2018年三連爐投產以來,棄渣鋅品位就時有波動,最高可達4%。本公司主要從渣型、煤質、還原時間、冷料加入方式和加入量等方面著手,探索出降低煙化爐棄渣含鋅量的有效方法。
渣型調整分為兩方面,一是在進煙化爐之前調整側吹爐渣型,二是側吹爐爐渣進煙化爐后再進行渣型調整。側吹爐爐渣的SiO含量主要由底吹爐渣型決定,側吹爐不單獨補充石英砂,而CaO 含量可由側吹爐自行調整。正常生產時,底吹爐渣型控制要求為:Fe/SiO=1.5,CaO/SiO=0.3 ~0.5。為了驗證渣型對棄渣的影響,按照計劃將底吹爐爐渣Fe/SiO逐步調整至1.2,即增加爐渣的SiO含量,提高爐渣的硅酸度,側吹爐爐渣Fe/SiO隨之由1.4 降至1.1,但棄渣鋅品位無明顯下降。試驗結果如表1所示。
從表1 可以看出,調整側吹爐渣型,并未達到降低棄渣鋅品位的目的。從底吹爐調整渣型,再到煙化爐,流程長,不確定因素多。因此,直接在煙化爐爐內調整渣型,煙化爐進渣期間在冷料添加口人工往爐內投加石英砂。為不影響煙化爐正常生產,采用定量添加方式,每爐加入200 kg,持續時間為2 d,經試驗分析,棄渣鋅品位未有明顯變化。……