孫曉紅(大慶油田有限責任公司第五采油廠)
截至2020年底,某地區某采油廠建有計量間、轉油站、脫水站等共400余座,油井7 000余口。隨著油田開發的不斷深入,地面井、間、站等基礎設施的增加,天然氣消耗猛增。統計2010—2020年10年間耗氣情況,總耗氣量由5 10余萬方上升到1億方以上,上升93.08%;平均單井耗氣量由1.07×104m3上升到1.49×104m3,上升39.25%。根據近年耗氣情況,結合開發預測,預計至2025年總耗氣量將上升到14 644×104m3,噸液耗氣量將上升到3.01 m3/t。此外,返輸干氣量顯著增加的同時,部分轉油站缺氣嚴重,近二分之一轉油站產耗差為負,產耗不平衡矛盾凸顯。面臨油田自產氣整體不足的局面,如何整合現有技術及管理模式,進一步降低天然氣消耗、減緩天然氣消耗增長幅度,成為當前節氣管理發展的主要方向[1]。
隨著三次采油區塊陸續投產,聚驅規模不斷擴大,年均增加170口井,新增耗氣(600~900)×104m3。2010—2020年10年間,聚驅轉油站耗氣由112×104m3/a增加到2 283×104m3/a,占總生產耗氣比例24.60%。
三次采油規模的增加導致水、聚驅采出水處理難度加大。為了提高污水處理效果,對來液溫度提出了較高的要求[2],實施系統提溫,生產耗氣將進一步增加。根據各污水站污水進站溫度數據,水驅轉油站來液溫度若達到目標污水站污水進站溫度,轉油站外輸平均升溫1.6~4.2℃,增加天然氣消耗4.1×104m3/d,增加幅度26.2%,年增加耗氣量1 478×104m3。水驅來液溫度38℃按污水要求需增加耗氣量見表1。聚驅轉油放水站外輸平均升溫4.0~7.4℃,增加天然氣消耗3.7×104m3/d,增加幅度60.6%,年增加耗氣量1 341×104m3。水驅來液溫度42℃按污水要求需增加耗氣量見表1。

表1 水驅來液溫度38℃、42℃按污水要求需增加耗氣量Tab.1 Gas consumption to be increased according to sewage temperature requirements
轉油站轄井日趨多元化。某開發區所屬轉油站已有33座站實現低溫集油,其中18座站常溫集油;但隨著三次加密井、擴邊、扶揚油層開發等變化,轉油站轄井逐漸多元化。集油流程也以雙管流程為主轉變為雙管、環狀并重的格局。單井差異大,轄井成倍增加,管理難度加大。
專業化管理模式與集輸工藝特點存在矛盾[3]。工藝上屬同一轉油站或轉油放水站的油井,歸屬多個小隊管理,在控摻水(摻水量、摻水溫度)、控熱洗等方面協調難度大,制度落實不到位。
通過對集輸系統能耗情況統計見表2,集輸系統耗氣占總能耗的95.92%,耗電僅占4.08%;而轉油站2020年系統耗氣占集輸系統耗氣總量的90%左右。

表2 集輸系統能耗情況統計Tab.2 Statistics on energy consumption of gathering and transportation system
因此,集輸系統節能應以節氣為重點,主要環節在轉油站系統。由于摻水(熱洗)供熱、采暖及工藝伴熱是轉油站耗氣的主要方式,如何優化摻水系統參數(主要為摻水量、摻水溫度)、采暖系統運行是節能挖潛的關鍵。2021年,在加強集氣管理、提高產氣量的基礎上,鞏固現有節氣成果;在繼承“42231”過程管理[4]、“四控兩優化”綜合管理等基礎上,開展節點管理[5]。在油井、計量間、轉油站、脫水站等集輸節點采取針對性措施,不斷降低生產耗氣。
1)實施全年停摻水。對于產液量大于60 t/d、含水率大于80%的油井,采取全年停摻水。
2)實施季節停摻水。按照集油工藝差別、季節變化,分區塊、分階段逐步實施[6],保證油井的安全生產。
3)“拐點法”控單井摻水量。對于產液量低于15 t/d或含水率高于75%的油井,利用“拐點法”控摻水。
4)加強停產井運行管理。對作業井、常關井等“特殊井”加強日常管理,建立高回壓井檔案[7],冬季控摻水,夏季停摻水。
1)油井摻低溫水或常溫水。漸次推進轉油站停摻工作。按照先降溫、次停爐、再停泵的順序,逐漸開展轉油站系統節氣工作[8-9]??刂妻D油站出站摻水溫度,夏季不超過45℃,冬季不超過55℃,降低系統溫升。其中8座轉油站實施停爐常溫集油(2座轉油站實施停摻水運行),運行時長達到140天。
2)計量間停摻水。分階段實施:第一階段,每座水驅轉油站1~2個計量間實施停摻水,持續1個月;第二階段,密切觀察生產情況,有條件的轉油站增至3~4個;第三階段,實現全站停摻水。共18個計量間實現停摻水,最長停摻水136天,停摻水期間井口平均回壓上升0.17 MPa,回油溫度下降4.4℃。針對停摻水后回壓升高井所屬計量間,改成降摻水,深度控摻水共計27個計量間。
3)實施“低溫集油+高溫水輸”運行模式。為緩解高溫保水質、低溫降能耗的矛盾,優化外輸升溫方式,將轉油站系統“集油”、“輸油”分段考慮,采用“低溫集油+高溫外輸”的組合模式,充分挖掘“低溫集油”的節能潛力,摒棄“低溫外輸”的不利影響。
1)控制計量(閥組)間采暖量。針對計量間采暖系統存在的供水量大、采暖水量不可計量、可控性差等問題,對計量間進行“一水兩用”改造,累計完成300座計量(閥組)間。
2)控制轉油站、脫水站、獨立大型站采暖量。在已拆除254組暖氣片的基礎上,2020年進一步加大排查力度,拆除或停用富余暖氣片245組。
優化加熱爐運行臺數,提高加熱爐運行負荷率,降低運行數量;優化加熱爐運行參數,包括剩余空氣系數、煙囪溫度等,加大爐效測試與跟蹤,指導加熱爐運行調整;嚴格執行加熱爐清垢制度,加強化學除防垢的監督檢查,保證按比例、連續加藥,高加熱爐效率。累計停爐89臺次,調整加熱爐23臺次,日常監測與維護589臺次。
2021年全廠生產耗氣較去年降低440×104m3,噸油耗氣增幅明顯放緩,年減少天然氣消耗4 345×104m3,節約生產運行費用2 440萬元。
為進一步確定高含水含蠟原油不加熱集輸邊界條件,指導低溫集油工作,應用最新黏壁理論模型[10],選取水驅9口、聚驅4口井,開展不加熱集油試驗(表3),挖掘節氣潛力。水驅實現連續停摻50天以上3口、20天以上4口,回油溫度最低降至15℃,摻水量平均降低74.19%;聚驅實現連續停摻50天以上2口,回油溫度最低降至24℃,摻水量平均降低86.88%。

表3 集油試驗主要參數統計Tab.3 Statisitics of main parameters of oil test
1)停摻水界限進一步擴大。本次試驗打破了原來認為的產液量15 t/d最低標準,試驗表明最低產液量2 t/d也能實現停摻水運行。
2)對回油溫度的認識進一步加深。最低回油溫度達到15℃,低于原油凝固點16℃,說明在高含水情況下,集油條件發生較有利變化。
3)對于集油控制參數的認識進一步明確。本次試驗表明,回壓是集油的根本控制參數,回油溫度僅能作為參考量。
4)對于聚驅降溫集油有重要指導作用。例如,含聚質量濃度分別為572、365 mg/L的油井,已實現連續停摻水50天以上,因此有必要擴大試驗規模對聚驅降溫集油進行再認識。
集輸系統按照“少耗氣、多集氣、零損耗”的工作思路,采取“節點”管理措施,可擴大低溫集輸實施規模。
1)以實事求是的態度看節氣工作。節氣措施必須經得起現場考驗,單井停摻水可以加大實施力度,擴大實施范圍;計量間停摻水、轉油站停摻水要慎重,漸次開展較穩妥。重點抓好控摻水量、控摻水溫度等便捷有效措施的落實,應切實加大低溫集油、常溫集油實施力度,提高節氣效果。
2)節能意識的提高是節氣效果的重點保證?;鶎硬捎完犼犻L、采油礦主管領導重視,對節能工作的深入開展起到關鍵作用。
3)用發展的眼光看節氣工作。隨著對停摻水界限、回油溫度進一步認識,節氣工作還有進一步挖潛的空間。